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        往復(fù)式壓縮機(jī)曲軸箱冒煙原因與改進(jìn)

        2022-07-06 03:35:02呂杰明
        設(shè)備管理與維修 2022年3期
        關(guān)鍵詞:故障

        呂杰明

        (山東華魯恒升化工股份有限公司,山東德州 253000)

        0 引言

        往復(fù)式壓縮機(jī)廣泛應(yīng)用于天然氣、石油、化工、冶金等能源和工業(yè)領(lǐng)域,是這些領(lǐng)域的核心設(shè)備之一,其運行狀態(tài)不僅影響經(jīng)濟(jì)效益也涉及人身安全。其中完好的運轉(zhuǎn)部件是保證往復(fù)式壓縮機(jī)長久運行的關(guān)鍵之一。由于運轉(zhuǎn)部件如軸瓦或曲軸的損壞引起的停機(jī)現(xiàn)象時有發(fā)生,本文對某單位4M25 往復(fù)式壓縮機(jī)接連2 次發(fā)生的曲軸箱冒煙事故進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)了大瓦、小瓦、主軸瓦、曲軸相繼損壞。據(jù)此從現(xiàn)象入手、分析可能的原因,并采取了有效解決措施預(yù)防再次出現(xiàn)軸瓦和曲軸損壞的故障。

        1 往復(fù)式壓縮機(jī)簡介

        該往復(fù)式壓縮機(jī)是將二氧化碳送往尿素的核心設(shè)備,工藝介質(zhì)成分為CO2。該機(jī)采用4M 形對稱平衡式的結(jié)構(gòu)形式,4 列2 級壓縮,氣缸水冷、壓力循環(huán)潤滑、電機(jī)拖動,各列氣缸水平布置在曲軸兩側(cè)具備動平衡性好的特點。

        2 曲軸箱冒煙事故案例

        該往復(fù)式壓縮機(jī)于2021 年3 月突發(fā)曲軸箱冒煙,振動陡然從平時的1.2 mm/s 升到4.3 mm/s,油壓也降低,中控顯示主軸瓦溫度正常。懷疑大瓦與曲軸之間存在高溫磨損現(xiàn)象。于是決定拆檢壓縮機(jī),由于該機(jī)關(guān)系到尿素能否正常生產(chǎn),結(jié)合經(jīng)驗決定只拆檢大瓦,拆檢后發(fā)現(xiàn)一段西側(cè)大瓦存在高溫下發(fā)黑和咬?,F(xiàn)象,見圖1,同側(cè)曲拐也有部分磨損,見圖2。但考慮到尿素生產(chǎn)太緊張,于是更換一段西側(cè)大瓦和打磨曲軸后,連夜回裝,再開機(jī),運行不到0.5 h,振動再次從1.3 mm/s 漲到4.5 mm/s,曲軸箱再次冒煙。于是決定對該機(jī)進(jìn)行徹底檢修,外送曲軸修復(fù),消除隱患。再次拆檢發(fā)現(xiàn),油濾上金屬顆粒較多,見圖3,一二段西側(cè)大瓦均有不同程度磨損,二段西側(cè)小瓦也出現(xiàn)磨損,見圖4,主軸瓦出現(xiàn)部分合金脫落。

        圖1 一段西側(cè)大瓦

        圖2 一段西側(cè)大瓦對應(yīng)曲拐處

        圖3 油濾芯

        圖4 二段西側(cè)小瓦

        3 原因分析

        3.1 曲軸箱水平度差導(dǎo)致的故障

        曲軸箱水平度差會導(dǎo)致軸瓦對中不好,會使軸瓦在水平和垂直方向上具備不同的剛度和阻尼,使軸承的工作條件發(fā)生改變,相當(dāng)于重新分配載荷,產(chǎn)生額外的力或力矩,嚴(yán)重的會使轉(zhuǎn)子碰摩或超載。查閱該機(jī)過去檢修情況可知,其發(fā)生大瓦損壞情況較少,且運行多年。如果是曲軸箱水平度的問題,那么在開車期間就該發(fā)生多起軸瓦被燒事件,顯示不是此問題。所以不是曲軸箱水平度差導(dǎo)致的故障。

        3.2 潤滑油進(jìn)雜質(zhì)質(zhì)量差或壓力低造成的故障

        中控監(jiān)測到油泵壓力降到2×9.8 N 左右,潤滑的黏度也隨之降低。大瓦和曲拐發(fā)生摩擦,造成溫度升高,軸瓦和曲軸表面發(fā)生損壞,嚴(yán)重時會使曲軸和軸瓦膠合咬合抱死,甚至曲軸斷裂,所以潤滑油壓力低是造成故障的原因之一。該潤滑油顏色變黑,有可能是在高溫下氧化失效造成[1],也有可能是長時間未曾更換新油造成氧化失效,進(jìn)而潤滑油油膜保持的剛度不夠造成大瓦與曲拐之間產(chǎn)生摩擦。該油濾芯顯示上面金屬顆粒較多,在第一次曲軸箱冒煙后,未及時更換潤滑油,金屬顆粒伴隨油路進(jìn)一步堵塞其他潤滑點,造成小瓦和大瓦損壞是有可能的。所以潤滑油質(zhì)量差有可能是造成曲軸箱冒煙的原因之一。

        3.3 大頭瓦和主軸間隙大造成的故障

        大頭瓦和主軸之間間隙變大,有可能造成潤滑油膜的形成不夠良好,造成曲軸和大頭瓦早期磨損和破壞,導(dǎo)致振動加大,油溫升高。大頭瓦和主軸之間間隙變大,會造成早期壓縮機(jī)起動或低速運轉(zhuǎn)時,油膜難以建立進(jìn)而大頭瓦和主軸發(fā)生摩擦,再次損壞。在曲軸箱第一次冒煙后,只是簡單的打磨了曲軸并更換了新的大瓦,所以間隙變大是可能導(dǎo)致第二次冒煙故障的原因之一。

        4 解決措施

        根據(jù)已出現(xiàn)的問題,采用更換備件并重新測量間隙的辦法解決。曲軸損傷則需要外送進(jìn)行低溫鍍鐵修復(fù)。具體解決措施:

        (1)更換所有大瓦、主軸瓦,所有數(shù)據(jù)都要符合間隙要求。在更換主軸瓦時,采用紅丹粉法,仔細(xì)查看接觸面積。軸瓦和瓦窩的接觸面積不得小于70%,下瓦和軸徑的接觸面積夾角不應(yīng)小于90°且接觸面積不應(yīng)小于該接觸弧面的70%。

        (2)更換潤滑油及濾芯。曲軸箱底部金屬顆粒要用面一點一點粘出。管道中的油路在開車前,要先外部循環(huán)過濾一下,再通入軸瓦等摩擦點,這樣可避免由金屬顆粒造成的軸瓦損壞。

        (3)根據(jù)設(shè)計要求,曲軸的配合標(biāo)準(zhǔn)值為Φ240 mm(-0.11~0.142 mm),而外修廠家測量值見表1。

        由表1 和圖5 得知,各位號測點大多數(shù)不符合設(shè)計值,但相差較少的可以通過刮瓦來彌補(bǔ)間隙配合,相差較大的橢圓度則需要電鍍??紤]到工期問題,本次維修有問題的曲拐(3 點)和3、4點的主軸徑(橢圓度超差70 mm)。由于損壞的曲柺與3、4 點主軸在一側(cè),電鍍時可一同電鍍修復(fù),只是增加2~3 h 的磨床時間,整體進(jìn)度不會增加多少。低溫鍍鐵是以氯化亞鐵的水溶液作為電鍍液,將需要修復(fù)的曲軸放入其中,通入交流和直流電進(jìn)行電鍍,獲得內(nèi)應(yīng)力小,可與曲軸牢固結(jié)合的鍍層,然后送到磨床上進(jìn)行加工到合格尺寸[2]。低溫鍍鐵的優(yōu)勢體現(xiàn)在:①在鍍液中溫度不超過40 ℃,無熱應(yīng)力變形;②結(jié)合力強(qiáng),可達(dá)到300 MPa 以上;③硬度高,最高可達(dá)到60 HRC。

        表1 廠家測徑向跳動值 mm

        圖5 主軸測點位號

        5 結(jié)語

        經(jīng)過曲軸修復(fù)和更換相應(yīng)軸瓦后,4M25 試運行后一切正常,曲軸箱沒有再冒煙,機(jī)身振值0.8 mm/s 左右,符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。本次檢修有很多教訓(xùn),主要是第一次曲軸箱冒煙后,只考慮到保生產(chǎn)搶修,未及時更換新潤滑油造成第二次冒煙。第二次檢修才徹底解決機(jī)組存在的問題。此次的警示就是一旦設(shè)備有異常之處,如出現(xiàn)冒煙,一定要第一時間停機(jī),工藝人員不能為了保生產(chǎn)而將設(shè)備放一邊,才能避免更大的問題。在日常巡檢中,一定要認(rèn)真查看溫度、振動等各項觀測點,根據(jù)這些數(shù)據(jù)及時判斷出各種問題,才能保證設(shè)備長周期安全穩(wěn)定運行。

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