連軍峰,王玉梅,田長磊
(新疆昆玉鋼鐵有限公司)
新疆昆玉鋼鐵有限公司60萬t氧化球團(tuán)生產(chǎn)線采用鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯-環(huán)冷機(jī)生產(chǎn)工藝。鏈篦機(jī)篦床受偏抽影響燒損較嚴(yán)重,在實(shí)行間歇式生產(chǎn)模式期間,利用停機(jī)期間對篦床進(jìn)行維修更換,正常生產(chǎn)期間鏈篦機(jī)可以穩(wěn)定運(yùn)行,間歇式生產(chǎn)模式球團(tuán)礦產(chǎn)量控制在2200~2300t/d。2019年球團(tuán)鏈篦機(jī)及三大主機(jī)耐材大修后采用連續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行,并逐步提產(chǎn)至2420t/d,2021年通過再次攻關(guān)增產(chǎn)至2500t/d后,鏈篦機(jī)篦床西側(cè)燒損逐步加劇,多次出現(xiàn)小軸、側(cè)板、鏈節(jié)等斷裂卡阻停機(jī)等,因鏈篦機(jī)運(yùn)行故障頻發(fā),影響生產(chǎn)的連續(xù)性、穩(wěn)定性。
鏈篦機(jī)是鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯-環(huán)冷機(jī)式球團(tuán)生產(chǎn)的主要設(shè)備之一,主要承載著生球干燥、預(yù)熱,為回轉(zhuǎn)窯焙燒提供合格的預(yù)熱球的作用。因昆玉球團(tuán)風(fēng)系統(tǒng)(見圖1)設(shè)計(jì)不能滿足目前生產(chǎn)需要,鏈篦機(jī)篦床一側(cè)燒損嚴(yán)重,運(yùn)行穩(wěn)定性差。
圖1 昆玉球團(tuán)鏈篦機(jī)風(fēng)系統(tǒng)
分析主要原因:
(1)昆玉球團(tuán)鏈篦機(jī)設(shè)置高溫風(fēng)機(jī)一臺,主抽風(fēng)機(jī)一臺,篦床整體均為雙側(cè)單機(jī)抽風(fēng),且高溫風(fēng)機(jī)及主抽風(fēng)機(jī)抽風(fēng)方式是由鏈篦機(jī)兩側(cè)大煙道上方通過豎直抽風(fēng)支管向上抽風(fēng)后匯總至抽風(fēng)主管,導(dǎo)致然后經(jīng)風(fēng)鏈篦機(jī)篦床兩側(cè)抽風(fēng)風(fēng)量不平衡。經(jīng)測量,鏈篦機(jī)干燥一段、干燥二段西側(cè)支管最高風(fēng)速51m/s、最低風(fēng)速24m/s,東側(cè)支管最高36m/s、最低風(fēng)速18m/s;預(yù)熱段西側(cè)支管最高風(fēng)速47m/s,東側(cè)支管最高38m/s;最高風(fēng)速檢測數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)要求25~28m/s。因鏈篦機(jī)兩側(cè)抽風(fēng)不平衡,篦床物料進(jìn)入干燥一段、二段后西側(cè)部分生球被抽至風(fēng)箱支管及煙道,造成篦床西側(cè)球團(tuán)量減少,造成風(fēng)量大對西側(cè)篦床磨損較大;進(jìn)入預(yù)熱段后因篦床西側(cè)球團(tuán)數(shù)量減少、篦床間隙較大等,高溫?zé)煔庵饕獜捏鞔参鱾?cè)穿過,同時(shí)系統(tǒng)內(nèi)粉末伴隨高溫?zé)煔庖黄鸫┻^西側(cè)篦床,更加加劇了篦床的磨損、燒損。導(dǎo)致預(yù)熱段篦床篦板出現(xiàn)東側(cè)發(fā)暗(約400℃),西側(cè)發(fā)紅(約700℃)的現(xiàn)象,造成篦板出現(xiàn)不均勻的熱變形。
(2)昆玉球團(tuán)環(huán)冷機(jī)2#鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量90000Nm3/h,環(huán)冷二段氣體溫度600℃,現(xiàn)有回?zé)峁艿拦軓綖镈N1600mm,扣除管道內(nèi)部100mm耐材,實(shí)際回?zé)嵬ń?jīng)為1400mm,通過計(jì)算理論熱風(fēng)運(yùn)行流速約51m/s,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)要求的20~25m/s,按照設(shè)計(jì)風(fēng)速、風(fēng)量倒推二次回?zé)犸L(fēng)管道管徑應(yīng)為Φ2520mm。因環(huán)冷機(jī)二次回?zé)犸L(fēng)管偏細(xì),導(dǎo)致環(huán)冷二段回?zé)犸L(fēng)量不足,影響鏈篦機(jī)干燥二段溫度偏低,生球干燥效果差,球團(tuán)進(jìn)入預(yù)熱段初期仍在進(jìn)行干燥處理,為保證預(yù)熱效果,提高高溫風(fēng)機(jī)抽風(fēng)量,加劇了鏈篦機(jī)篦床的燒損程度。
(3)近幾年,球團(tuán)連續(xù)生產(chǎn)并不斷提產(chǎn),在逐步提高生產(chǎn)負(fù)荷條件下,為保證球團(tuán)礦質(zhì)量,提高并保持鏈篦機(jī)預(yù)熱段溫度,加速了鏈篦機(jī)篦床的燒損。
(4)受鏈篦機(jī)小軸采購周期等影響,昆玉球團(tuán)自行研究使用大量自制小軸。自制小軸屈服強(qiáng)度383MPa,抗拉強(qiáng)度600MPa;原裝小軸屈服強(qiáng)度402MPa、561MPa,抗拉強(qiáng)度823MPa、844MPa,使用的自制小軸長度分別為900mm、300mm,導(dǎo)致鏈篦機(jī)篦床整體的承載能力降低,期間對生產(chǎn)工藝調(diào)整、設(shè)備運(yùn)行能力等研判不足,未及時(shí)壓減產(chǎn)能,造成篦床故障多發(fā)。
(5)高溫、主抽風(fēng)抽風(fēng)分支主管自大煙道豎直向上抽風(fēng),豎直向上的抽風(fēng)支管類似重力除塵器,導(dǎo)致大煙道粉塵沉積,球團(tuán)連續(xù)生產(chǎn)超過2個(gè)月后大煙道積灰增多,風(fēng)系統(tǒng)流通不暢。為確保球團(tuán)的干燥、預(yù)熱效果,不斷提高主抽風(fēng)機(jī)、高溫風(fēng)機(jī)變頻,導(dǎo)致篦床局部燒損加劇,影響鏈篦機(jī)篦床的連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行。
根據(jù)近幾年生產(chǎn)實(shí)際,球團(tuán)因鏈篦機(jī)風(fēng)箱支管較長(5.91m)且均為水平設(shè)置,連續(xù)生產(chǎn)超過1個(gè)月后支管積灰逐步加重,直接影響風(fēng)系統(tǒng)暢通及生產(chǎn)穩(wěn)定。通過研究在煙道支管下方開孔制作小灰倉和卸灰孔,并制定在線清灰制度,要求每兩天對支管積灰進(jìn)行放灰處理,改善效果較好。
風(fēng)箱支管閘板割除:因鏈篦機(jī)風(fēng)箱支管較長(5.91m)且均為水平設(shè)置,正常生產(chǎn)時(shí)風(fēng)箱支管閘板調(diào)節(jié)使用頻次低,且閘板存在直接加速支管的積灰,改造增加風(fēng)箱支管卸灰孔后,長周期生產(chǎn)后期閘板附近仍有大量粉塵沉積,影響風(fēng)系統(tǒng)平衡,故利用檢修時(shí)間割除風(fēng)箱支管閘板,通過執(zhí)行在線清灰制度,風(fēng)箱支管積灰基本得到解決。但因風(fēng)箱支管閘板被割除后風(fēng)系統(tǒng)無調(diào)節(jié)手段,對鏈篦機(jī)風(fēng)系統(tǒng)偏抽控制有一定影響。
大煙道增加積灰沉降管:因球團(tuán)鏈篦機(jī)煙道匯集風(fēng)量需經(jīng)過一段豎直向上的抽風(fēng)分支主管后進(jìn)入主抽風(fēng)總管,主抽風(fēng)機(jī)抽風(fēng)過程中豎直向上的抽風(fēng)分支主管類似重力除塵器,導(dǎo)致鏈篦機(jī)煙道積灰量較大,長生產(chǎn)周期后期煙道內(nèi)積灰直接影響風(fēng)系統(tǒng)平衡,且影響主抽風(fēng)機(jī)做功效率。通過改造增加大煙道積灰沉降管,每個(gè)沉降管之間間距為3~4m,生產(chǎn)期間要求每半個(gè)月對大煙道積灰進(jìn)行一次放灰處理,以暢通大煙道熱風(fēng)循環(huán)。
現(xiàn)場生產(chǎn)中因鏈篦機(jī)風(fēng)系統(tǒng)篦床兩側(cè)抽風(fēng)不平衡對篦床的使用壽命影響較大,2021年8月中上旬為緩解篦床燒損現(xiàn)象,在執(zhí)行風(fēng)箱支管在線清灰的同時(shí),對風(fēng)箱支管及主抽風(fēng)機(jī)分支主管進(jìn)行了改造增加插板進(jìn)行東、西兩側(cè)風(fēng)量調(diào)節(jié)。
(1)在鏈篦機(jī)西側(cè)主抽風(fēng)機(jī)分支主管段(豎直段)及高溫風(fēng)機(jī)回抽分支主管段(豎直段)增加插板,利用插板進(jìn)行東西兩側(cè)風(fēng)量調(diào)節(jié),以緩解西側(cè)偏抽現(xiàn)象;
(2)在東西兩側(cè)風(fēng)箱支管增加插板,主管風(fēng)速調(diào)整基本均衡后,微調(diào)東西兩側(cè)風(fēng)箱支管,初步實(shí)現(xiàn)整體風(fēng)系統(tǒng)的基本平衡控制。鏈篦機(jī)風(fēng)箱支管及主抽風(fēng)機(jī)分支主管改造后主要參數(shù)指標(biāo)見表1。
表1 改進(jìn)后鏈篦機(jī)風(fēng)箱支管及主抽風(fēng)機(jī)分支主管參數(shù)指標(biāo)
原設(shè)計(jì)中,球團(tuán)回轉(zhuǎn)窯窯尾無擋風(fēng)墻。昆玉球團(tuán)建成投產(chǎn)后,回轉(zhuǎn)窯溫度持續(xù)較低(1000~1150℃),球團(tuán)礦質(zhì)量差;鏈篦機(jī)預(yù)熱段溫度較高(基本在1020~1060℃,設(shè)計(jì)為850~950℃),篦床溫度高(600℃)。為使熱工溫度分布合理,在回轉(zhuǎn)窯窯尾溜槽兩側(cè)各增加一座400mm×900mm擋風(fēng)墻,回轉(zhuǎn)窯焙燒溫度提升至1100~1200℃,球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度提升至2000~2200N,鏈篦機(jī)預(yù)熱段溫度降至950~980℃,篦床溫度降至500~550℃。
2019年球團(tuán)大修后,隨著提產(chǎn)鏈篦機(jī)預(yù)熱段溫度970~1020℃,伴隨著偏抽篦床一側(cè)發(fā)紅,考慮回轉(zhuǎn)窯正壓未再增加窯尾擋風(fēng)墻大小。
針對球團(tuán)風(fēng)系統(tǒng),計(jì)劃進(jìn)行如下改進(jìn):(1)環(huán)冷機(jī)二次回?zé)犸L(fēng)管道由原Φ1600mm改造更換為Φ2520mm,增加二次回?zé)犸L(fēng)管道通風(fēng)面積。預(yù)計(jì)可保證環(huán)冷機(jī)二段廢氣全部回用至鏈篦機(jī)干燥二段,確保生球干燥效果,解決生球進(jìn)入預(yù)熱段后仍需干燥的問題,以改善正常工況下球團(tuán)預(yù)熱效果差的現(xiàn)象;另二次回?zé)犸L(fēng)管道加粗后,環(huán)冷二段躥風(fēng)進(jìn)入環(huán)冷一段的廢氣量減少,進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的熱風(fēng)量將有所降低,進(jìn)而影響回轉(zhuǎn)窯內(nèi)通過的風(fēng)量減少,預(yù)計(jì)降低高溫風(fēng)機(jī)變頻1~3Hz可滿足生產(chǎn)工藝制度的需要,從而減少預(yù)熱段穿過篦床的熱風(fēng)量,減緩對篦床的沖刷、燒損。(2)對主抽風(fēng)機(jī)2支分支主管(豎直段)及高溫風(fēng)機(jī)2支分支主管(豎直段)各增加1套DN2000耐高溫電動(dòng)控制閥替代前期臨時(shí)增加的插板,同時(shí)配置熱電偶、壓力變送器及流量計(jì)等,另對預(yù)熱段11#、12#風(fēng)箱4支分支管各增加1套DN900耐高溫電動(dòng)控制閥,以便于鏈篦機(jī)偏抽調(diào)節(jié)控制,有效緩解偏抽對篦床燒損較嚴(yán)重的現(xiàn)象。
(1)目前鏈篦機(jī)煙罩熱電偶共四個(gè)(干燥一段、二段各一個(gè),預(yù)熱段兩個(gè)),在鏈篦機(jī)煙罩兩側(cè)增加熱電偶數(shù)量6~8個(gè),有效指導(dǎo)鏈篦機(jī)工藝調(diào)整控制;加強(qiáng)生產(chǎn)工藝管控,根據(jù)篦床溫度及時(shí)調(diào)整料批,嚴(yán)格控制預(yù)熱段溫度≤980℃,確保篦床溫度<520℃,降低篦床燒損程度。
(2)風(fēng)系統(tǒng)改造后,重點(diǎn)研究熱工系統(tǒng)各段溫度、風(fēng)量平衡,在保證熱工藝溫度控制合理、球團(tuán)礦質(zhì)量合格的條件下,逐步提高并穩(wěn)定生產(chǎn)料批,完成球團(tuán)礦產(chǎn)量目標(biāo)。
(3)研究制定鏈篦機(jī)篦床安裝、維修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),提高篦床檢維修質(zhì)量,并制定回程篦床測溫反饋制度,要求崗位按照每2小時(shí)對回程篦床進(jìn)行一次測溫,做好記錄并反饋。
(1)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,結(jié)合工藝、設(shè)備技改時(shí),在保證設(shè)備能力允許的條件下進(jìn)行合理優(yōu)化改造,將保證生產(chǎn)、設(shè)備整體運(yùn)行穩(wěn)定放在首位。
(2)合理調(diào)整球團(tuán)配礦結(jié)構(gòu),深入研究熱工藝制度調(diào)整控制,嚴(yán)格控制回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈增長在窯皮保護(hù)合理范圍之內(nèi);若階段性需配加部分粗粒度性價(jià)比料生產(chǎn)時(shí),平衡控制粗粒度鐵精粉(-200目比例小于80%的鐵精粉)配比≤25%;并合理控制生產(chǎn)節(jié)奏,嚴(yán)格控制回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈增長厚度≤300mm,避免因結(jié)圈異常增長導(dǎo)致的生產(chǎn)工況波動(dòng),保證生產(chǎn)、設(shè)備穩(wěn)定順行。
(3)鏈-回-環(huán)三大主機(jī)耐材質(zhì)保期滿后,提高下一次耐材大修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),控制三大主機(jī)耐材穩(wěn)定運(yùn)行,防止因耐材損壞而影響設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。
通過對鏈篦機(jī)風(fēng)系統(tǒng)的改進(jìn),解決了一些問題。還需要對鏈篦機(jī)風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步改造,改進(jìn)前對工藝、設(shè)備要進(jìn)行充分研究、論證。鏈篦機(jī)要實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定運(yùn)行,需要深入研究生產(chǎn)工藝控制,嚴(yán)格按照控制標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,將加強(qiáng)日常設(shè)備維護(hù)管控,確保整個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)線的順行。