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        型鋼產(chǎn)線精軋機冷卻水分級精準(zhǔn)化控制

        2022-06-17 01:49:30朱天向
        新疆鋼鐵 2022年1期
        關(guān)鍵詞:巨峰萬能軋輥

        朱天向

        (新疆八一鋼鐵股份有限公司軋鋼廠)

        1 問題的提出

        八鋼公司軋鋼廠巨峰機組型鋼生產(chǎn)線的工藝流程為:加熱爐對鋼坯進(jìn)行加熱→粗軋機開坯軋制→精軋機成型軋制→冷床冷卻→矯直機矯正→分段切割→精整碼垛→成品入庫。精軋軋制工序是控制產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié), 巨峰機組精軋區(qū)域共計軋機11臺,兩臺立軋機,3臺短應(yīng)力平軋機,6臺萬能軋機,采用豎排串聯(lián)排列,鋼坯一次經(jīng)過軋機軋制成成品。由于軋機形式多樣,生產(chǎn)線的設(shè)計、軋機的布置、工藝要求、設(shè)備種類、軋輥材質(zhì)各不相同,對現(xiàn)場環(huán)境軋制冷卻水的要求也各不相同。在生產(chǎn)初期生產(chǎn)線冷卻水系統(tǒng)采用集中控制,水量和壓力不能分別控制,無法按需供水,精軋機冷卻水的作用受限。生產(chǎn)期間軋輥壽命縮短,成品鋼質(zhì)量較差,表面氧化碎皮較多。

        為解決產(chǎn)品質(zhì)量問題,根據(jù)產(chǎn)線上不同型軋機的特點,結(jié)合實際工況,重點對精軋機水系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。

        2 型鋼產(chǎn)線精軋水系統(tǒng)

        2.1 精軋水系統(tǒng)概況

        巨峰機組精軋水系統(tǒng)設(shè)計為開式循環(huán)系統(tǒng),系統(tǒng)運行共計5臺提升水泵。生產(chǎn)濁環(huán)水系統(tǒng)壓力水源由其中的的兩臺提供,整個水系統(tǒng)總流量1200m3/h,壓力0.4~0.6MPa。精軋水系統(tǒng)占總水量的70%,約為840m3/h。精軋區(qū)域水路共分3條支路:第一支路供給1臺立軋機,1臺平軋機,2臺萬能軋機共計4臺軋機用水,設(shè)計水量約為220m3/h;第二路濁環(huán)支管分別為1臺立軋機,1臺平軋機,3臺萬能軋機提供水源,設(shè)計水量約為300m3/h;第三路支管則為1臺平軋機2臺萬能軋機提供水源,設(shè)計水量約為200m3/h。

        軋制過程中精軋機冷卻水對保證產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)揮著重要作用:(1)降溫作用,抑制軋輥表面裂紋的產(chǎn)生;(2)潤滑作用,降低軋制力參數(shù)保證軋制精度;(3)減小軋輥內(nèi)外溫差,降低軋輥熱應(yīng)力,防止軋輥斷裂;(4)清除軋材表面的二次氧化鐵皮,提高產(chǎn)品質(zhì)量;(5)降低軋機導(dǎo)衛(wèi)的溫度,同時在導(dǎo)衛(wèi)與軋材之間起潤滑作用,防止因?qū)l(wèi)溫度升高而降低導(dǎo)衛(wèi)耐磨性;(6)防止粉末狀氧化皮彌散形成,減少環(huán)境粉塵污染,保障職工身體健康。

        2.2 精軋冷卻水存在的問題

        (1)水源壓力單一,生產(chǎn)用水浪費嚴(yán)重。根據(jù)現(xiàn)場數(shù)據(jù)每天(24小時)新水補給量2300m3。巨峰機組精軋水系統(tǒng)供水技術(shù)指標(biāo)為單一標(biāo)準(zhǔn),支管到用戶點無調(diào)節(jié)閥門,各軋機用水量不能實時調(diào)節(jié)。導(dǎo)衛(wèi)用水和軋機冷卻水技術(shù)要求不一致,現(xiàn)場只有一種壓力水源,不能根據(jù)實際用水量匹配不同的壓力配置,現(xiàn)場生產(chǎn)用水浪費較為嚴(yán)重。

        (2)冷卻率較低,輥耗較高。軋機冷卻水噴水孔的噴射角度和水孔數(shù)量不能根據(jù)實際要求合理分配。在生產(chǎn)過程中不能有效地對軋輥進(jìn)行冷卻,造成軋制過程中輥耗較大。由于噴嘴設(shè)計角度和分配存在不足,導(dǎo)致冷卻水不能均衡、精準(zhǔn)噴射到用戶點上面,造成冷卻效率較低。

        (3)水管材質(zhì)、管路排布等問題。巨峰機組現(xiàn)場壓力水源到用戶點均采用橡膠軟管鏈接,在使用過程中經(jīng)過高溫軋材的炙烤,橡膠軟管材質(zhì)易被碳化損壞經(jīng)常發(fā)生水管破裂;軋機冷卻水管徑相同,軋機水管震動較大,經(jīng)常發(fā)生水管斷裂;軋機冷卻水中有細(xì)微氧化鐵顆粒較多,容易堵塞噴嘴。軋機冷卻水因長期使用導(dǎo)致水溫度較高,夏季平均水溫≥60°C,最高可達(dá)70°C,冬季水溫平均在55°C, 而軋機對水溫的要求以25~45°C為最佳,整個水系統(tǒng)因缺少對水溫控制的有效手段,因水溫高導(dǎo)致現(xiàn)場事故頻發(fā)。

        3 精軋水系統(tǒng)改造

        3.1 系統(tǒng)增設(shè)一套高壓水泵,改進(jìn)水管徑

        對整體水系統(tǒng)進(jìn)行改造:增設(shè)1臺高壓水泵,設(shè)計水量220m3/h,壓力2~4MPa,管路鋪設(shè)到精軋11臺精軋機的導(dǎo)衛(wèi)入口處,用戶端配置高壓不銹鋼球閥控制,末端安裝傘形噴嘴。對高溫軋材進(jìn)行表面除磷,清除附著在軋件表面氧化皮,提高軋件表面質(zhì)量。

        根據(jù)“分段布管,獨立控制”的原則,“一點一管一閥門”設(shè)計思路,對精軋水系統(tǒng)管路管徑科學(xué)配比?!耙稽c”就是一個用戶點,“一管”單獨配置一根水管,出水容量為用戶點總量的120%?!耙婚y門”就是對應(yīng)的控制閥門,實現(xiàn)軋制不同軋件來調(diào)節(jié)不同的水量與之匹配。針對不同軋機不同用水量配置不同管徑的濁環(huán)管路,根據(jù)軋機特性實施差異化管理。1#、2#、6#、7#、10#五臺軋機為對輥軋機,用水量較小,采用Φ40mm管徑濁環(huán)水管,水壓力配置為0.4~0.6MPa,即可滿足生產(chǎn)需求。3#、4#、5#、8#、9#、11#為復(fù)合型萬能軋機,需水量較大,則至少要采用Φ80mm管徑水管。

        分級分層精準(zhǔn)管控,根據(jù)實際情況,要求對不同的冷卻點實現(xiàn)精準(zhǔn)控制,提高冷卻水的有效利用率,整體降低冷卻水的消耗量。

        3.2 精軋水系統(tǒng)材料、管路的改型

        將原軟管材質(zhì)更換成鎧裝厚壁復(fù)合型軟管。因現(xiàn)場實際生產(chǎn)中會經(jīng)常換輥換槽,水管需經(jīng)常拆卸,所以水管接頭采用環(huán)扣型易拆卸接頭。這種型號軟管能提高換輥效率,同時也便于檢修。閥門側(cè)選用耐磨的不銹鋼閥門,能快速調(diào)節(jié)水量而且耐腐蝕性能較好。

        由于改進(jìn)后的軟管采用鋼絲與橡膠結(jié)合的復(fù)合型材料,能減小水管震動,而且橡膠材質(zhì),更耐磨和耐腐蝕。同時這種軟管能很好適應(yīng)環(huán)境,滿足不同水壓水溫的使用要求。

        3.3 冷卻方式的優(yōu)化

        依據(jù)“專機專配”的原則,不同軋機設(shè)計不同的冷卻方案:(1)1#、6#為立軋機,采用水管方向與軋輥相平行,噴水方向與軋輥轉(zhuǎn)動方向相匹配。(2)2#、7#、10#軋機為水平二輥式牌坊軋機,在軋輥托架上加裝掛梁,彎管噴嘴掛在掛梁上,用金屬軟管將彎頭噴嘴與冷卻水支管相連,采用外連接的方式可以調(diào)節(jié)噴嘴與不同輥徑軋輥的距離,保證軋輥冷卻效果。(3)3#、4#、5#、8#、9#、11#為萬能軋機,每組軋機水平方向和豎直方向各分部兩個軋輥,該軋機冷卻水系統(tǒng)較為復(fù)雜。水平方向上下輥采用圓弧式噴水方式,上輥側(cè)采用半圓弧面噴射裝置,由于軋輥轉(zhuǎn)速較高軋輥冷卻水飛濺大,造成冷卻水利用率不高,嚴(yán)重影響現(xiàn)場環(huán)境和操作工的操作。所以,在軋輥冷卻彎管增加可調(diào)整節(jié)距的滑塊,保證彎管與軋輥孔型的最佳噴淋距離,同時制作薄板弧形罩,可以阻擋冷卻水的飛濺,使得軋輥孔型得到更有效的冷卻。萬能軋機冷卻水裝置如圖1所示。

        圖1 萬能軋機冷卻水裝置示意圖

        3.4 導(dǎo)衛(wèi)的冷卻水系統(tǒng)優(yōu)化

        導(dǎo)衛(wèi)進(jìn)口加裝噴嘴以減少導(dǎo)衛(wèi)的結(jié)渣和磨損,采用濁環(huán)水,濁環(huán)水系統(tǒng)新增壓力2~4MPa,同時對軋材表面有一定的表面清掃作用。

        對空過的導(dǎo)槽、喇叭口、過橋均安裝噴淋裝置,以減少備件的磨損,同時根據(jù)工藝要求,可以調(diào)節(jié)軋件在軋制過程中的溫度,并降低軋制粉塵的飛散。導(dǎo)衛(wèi)進(jìn)口加裝噴嘴如圖2所示。

        圖2 導(dǎo)衛(wèi)進(jìn)口加裝噴嘴示意圖

        軋制過程中,作業(yè)環(huán)境彌漫大量的粉塵,直接影響對紅鋼運行狀態(tài)的觀察和操作,空氣中的固體顆粒嚴(yán)重影響到職工的身體健康。因此在軋機之間設(shè)計霧化噴淋裝置來降低粉塵,改善周圍環(huán)境。

        由于采用不同的壓力水源對型鋼產(chǎn)品的表面積累的氧化鐵清理的更為徹底,在軋制中大幅提升了型鋼的表面質(zhì)量,鋼材表面粗糙度更低,光潔度更好。

        3.5 系統(tǒng)增設(shè)冷卻降溫設(shè)施

        在濁環(huán)二次平流池增設(shè)濁環(huán)水降溫設(shè)施,利用水池的空間條件,在周邊架設(shè)噴淋降溫裝置,利用一次水泵壓力,在實現(xiàn)水循環(huán)的同時,發(fā)揮整體精軋水系統(tǒng)的降溫功能,平均水溫得到有效控制:夏季≤50°C,冬季可以控制在約35°C。合適的水溫延長了軋輥的使用壽命,降低了軋制過程中斷輥事故的發(fā)生。

        4 改進(jìn)效果

        系統(tǒng)優(yōu)化前后各項指標(biāo)對比:

        (1)噸鋼消耗新水指標(biāo):由原來的1.8m3/t降到1.5m3/t。同比降低16%,改進(jìn)后噸鋼消耗水量對比見表1。

        表1 噸鋼消耗水量對比

        (2)軋輥輥耗指標(biāo)由原來的2.8kg/t降到2.5kg/t,同比降低12%。

        (3)導(dǎo)衛(wèi)使用壽命由原來的9小時/副延長到12小時/副,同比提高33%。

        5 結(jié)束語

        經(jīng)過對巨峰機組精軋水系統(tǒng)升級優(yōu)化,在軋線、軋輥、導(dǎo)衛(wèi)等工藝備件的冷卻效果得到了較大改善,使得軋輥和導(dǎo)衛(wèi)等工藝備件損耗控制在合理水平,提高了軋機作業(yè)率,由于冷卻效率的大幅提升,型鋼的表面質(zhì)量提升,生產(chǎn)環(huán)境大為改觀,取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。

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