穆旭平,朱建軍
(山西中鋁華潤有限公司,山西 興縣 033600)
電解鋁生產(chǎn)用氧化鋁為原料,冰晶石為主要熔劑,通入直流電進(jìn)行電解,形成冰晶石-氧化鋁熔鹽電解法。直流電通入電解槽,在陰極和陽極上發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),得到電解產(chǎn)物,陰極上是液體原鋁,鋁液用真空抬包抽出后,經(jīng)過凈化和過濾,澆鑄成多種商品鋁錠,或直接送至下游鑄造廠作為原料。作為原料的液態(tài)原鋁中含有20多種金屬雜質(zhì),雜質(zhì)含量是影響原鋁品質(zhì)的主要因素,其中最主要的雜質(zhì)是鐵和硅。在多年的生產(chǎn)實踐中,由于電解工藝本身的特點,影響電解原鋁液質(zhì)量的最主要的雜質(zhì)是鐵,而波動最大的雜質(zhì)也是鐵,鐵含量升高直接會造成原鋁液品位的降低,會影響后續(xù)鑄造配鋁工作,造成產(chǎn)品等級下降,進(jìn)而影響到產(chǎn)品銷售收益,公司自投產(chǎn)以來,堅持走高質(zhì)量發(fā)展道路,將實現(xiàn)鋁錠Al99.85率100%作為追求的目標(biāo),所以,降低鋁液鐵含量是實現(xiàn)高等級低鐵優(yōu)質(zhì)鋁錠質(zhì)量的必然選擇。
公司自投產(chǎn)以來,原鋁液鐵含量一直維持在0.07左右,見表1,為了提高鋁錠質(zhì)量,如何降低原鋁液鐵含量成為技術(shù)人員攻關(guān)的目標(biāo)。
表1 實施前原鋁液鐵含量 %
為了提高原鋁質(zhì)量,以便采取相應(yīng)的措施,首先對原鋁液中鐵的來源進(jìn)行了分析,見表2。通過分析,原鋁液鐵含量的主要來源為以下幾個方面:
表2 原鋁液中鐵元素來源平衡分析
(1)原料方面:從氧化鋁、氟化鋁、炭陽極、覆蓋料中帶入;
(2)操作方面:操作用鐵工具在高溫下熔化進(jìn)入鋁液;操作不當(dāng),陽極化鋼爪;組裝澆鑄質(zhì)量差,磷鐵帶入;
(3)電解槽內(nèi)襯方面:由于槽內(nèi)襯破損,致使槽殼鋼板和陰極鋼棒中的鐵被液態(tài)原鋁部分溶解。
通過對鐵、硅含量的來源研究分析,電解系列為剛啟動的電解槽,側(cè)部溫度為300℃左右,陰極鋼棒溫度為160℃左右,原鋁硅含量穩(wěn)定維持在0.02%左右,確定槽內(nèi)襯完整未破損,電解槽破損不是鐵含量升高的原因;鋼爪化爪占比較少,只影響個別槽原鋁質(zhì)量,不會造成工區(qū)及系列鐵含量升高,可以排除化爪影響鐵含量。
綜合以上分析,為了解決原鋁鐵含量高的問題,我們從原材品質(zhì)、電解生產(chǎn)工藝及操作、組裝澆鑄、覆蓋料除鐵等方面采取措施,以實現(xiàn)降低鋁液中鐵含量的目的。
在執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,制定原輔材料質(zhì)量驗收制度,對氧化鋁、氟化鋁、陽極等主要原料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)控制,建立質(zhì)量追溯機制,從源頭杜絕不合格原輔材料進(jìn)入流程,對于讓步接收的原料,采取物料少量混兌或單槽集中使用原則。
參考電解鋁項目的初步設(shè)計,依照國家及有色行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合生產(chǎn)實際需要制訂企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn);采購部門按照企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),在采購合同中將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)涵蓋進(jìn)合同條款中,進(jìn)行質(zhì)量約束,同時明確質(zhì)量違約責(zé)任及賠償;進(jìn)廠原材料必須在合格供方名錄中采購。
制定大宗原材料質(zhì)量驗收管理辦法,明確各驗收環(huán)節(jié)責(zé)任單位,建立管控流程;質(zhì)量部門做好取樣、化驗分析,并及時發(fā)布化驗結(jié)果;采購部門依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及化驗分析情況,做好不合格品的處置;生產(chǎn)部門做好跟蹤使用及效果評價。
原材料入廠后,由于化驗分析的滯后性,在外觀質(zhì)量合格的情況下,取樣完成后,卸車入庫進(jìn)入待檢區(qū),化驗結(jié)果公布后,根據(jù)化驗分析指標(biāo),合格原材料進(jìn)入生產(chǎn)流程使用;不合格原材料根據(jù)指標(biāo)情況,一是直接退貨處理,二是按照原材料讓步處置管理辦法,進(jìn)行讓步處理;讓步處理的原材料進(jìn)入不合格區(qū),根據(jù)生產(chǎn)需要合理安排使用。
例13標(biāo)題中的Ties That Bind(收緊繩索)比喻通過政策工具來發(fā)展有益于競爭的專利聯(lián)營;此外,Pool(水池、聯(lián)營)具有雙關(guān),在譯文中譯為聯(lián)營。例14也是運用比喻來表明KSR案所確立的專利法上“顯而易見性”(我國專利法稱“創(chuàng)造性”)標(biāo)準(zhǔn)的荒謬性,但如果直譯該修辭,則漢譯后的標(biāo)題過長且與譯文的正式文體不太協(xié)調(diào)。譯文根據(jù)論文的觀點,將設(shè)問句改譯為陳述句,觀點明確、語言莊重。
針對陽極廠家多、指標(biāo)差異的現(xiàn)狀,陽極入庫后,組裝工序進(jìn)行分廠家堆放,后期按照不同廠家,不同鐵含量陽極分批進(jìn)入生產(chǎn),并在每組陽極上標(biāo)明生產(chǎn)日期,陽極鐵含量;運輸工序按照電解使用計劃,將不同廠家的陽極轉(zhuǎn)運到電解固定使用工區(qū);電解工序?qū)D(zhuǎn)運陽極進(jìn)行驗收、記錄,重點記錄陽極鐵含量及上槽極號,便于后續(xù)陽極質(zhì)量的追溯;通過各環(huán)節(jié)措施的把控,從源頭控制了陽極鐵含量影響電解原鋁質(zhì)量。
制定了《500 kA電解槽生產(chǎn)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》,此標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了電解槽生命周期全過程的工藝標(biāo)準(zhǔn),匹配合理的工藝技術(shù)條件;全面推行正常生產(chǎn)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理,實現(xiàn)電解槽工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化,解決電解槽工藝差異性問題,保障長周期的生產(chǎn)穩(wěn)定。制定電解生產(chǎn)主要工序操作指導(dǎo)書,制做電解換極、出鋁、撈炭渣等主要工序視頻;覆蓋全員培訓(xùn),提升技術(shù)水平,各層級嚴(yán)格執(zhí)行工序操作標(biāo)準(zhǔn),精細(xì)化作業(yè),杜絕生產(chǎn)異常。
電解工藝技術(shù)條件管理是電解生產(chǎn)的核心部分,直接影響到電解生產(chǎn)的平穩(wěn),因此,在電解工藝技術(shù)條件上,建立“穩(wěn)定”壓倒一切的管理思路,嚴(yán)格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)控制,要求鋁水平21~23 cm,電解質(zhì)水平18~20 cm,分子比2.45~2.55;技術(shù)條件合格率保持在95%以上,技術(shù)條件的穩(wěn)定保持,為建立規(guī)整的爐膛奠定基礎(chǔ),穩(wěn)定的槽況和規(guī)整的爐膛為原鋁質(zhì)量的保持創(chuàng)造條件。
電解生產(chǎn)操作主要有換陽極、出鋁、撈炭渣等,操作中主要防止鐵、硅雜質(zhì)進(jìn)入電解槽,通過標(biāo)準(zhǔn)操作抓關(guān)鍵工序、動作,解決雜質(zhì)入槽問題。
3.2.1 換陽極作業(yè)
使用天車抓斗,打撈干凈電解槽內(nèi)的結(jié)殼塊;換極時必須進(jìn)行澆對極防氧化;新極定位使用天車自動定位,高度比殘極高1.5 cm。
3.2.2 出鋁作業(yè)
3.2.3 撈炭渣作業(yè)
精細(xì)操作,使用完好的工具;及時冷卻或更換工具,避免熔化鐵器。
制定了組裝澆鑄質(zhì)量操作及驗收標(biāo)準(zhǔn),開展提高澆鑄質(zhì)量勞動競賽,實行崗位人員掛鉤考核,從組裝源頭杜絕磷鐵直接入槽或間接循環(huán)進(jìn)入系統(tǒng)運行。
嚴(yán)格執(zhí)行磷生鐵配方,根據(jù)爐前分析,及時調(diào)整成分,確保鐵水的流動性,為澆鑄質(zhì)量保障打好基礎(chǔ);建立班組自檢、部門抽檢與電解上槽前檢查的三級檢查體系,確保澆鑄不合格、表面清理不干凈的陽極不進(jìn)入電解槽。
電解換極后作為保溫使用的覆蓋料主要來源是殘極上的保溫料,殘極上的保溫料通過破碎系統(tǒng)破碎達(dá)到一定粒度后,重新返回電解流程,直接覆蓋于陽極上,隨著生產(chǎn)的進(jìn)行而消耗,這部分原料因經(jīng)過多次循環(huán)利用粘附較多的陽極鋼爪氧化鐵,其鐵含量較高。在此循環(huán)過程中,大量的雜質(zhì)進(jìn)入流程,通過化驗分析,覆蓋料主要的雜質(zhì)成分為鐵,而鐵含量的高低直接影響電解槽的原鋁液質(zhì)量。經(jīng)過鐵平衡分析發(fā)現(xiàn),由原料帶入的鐵貢獻(xiàn)比平均為70.14%(按照當(dāng)期原鋁鐵含量平均值核算),其中覆蓋料鐵含量貢獻(xiàn)率為39.13%,見表2。
電解車間到周期后更換下殘極上的氧化鋁結(jié)殼塊,通過組裝電解質(zhì)清理機清理后,經(jīng)電解質(zhì)破碎系統(tǒng)破碎至10 mm以下,貯存在電解質(zhì)料倉中,根據(jù)生產(chǎn)需要重新返回電解車間作為陽極覆蓋料使用。
為徹底清除覆蓋料破碎過程中各環(huán)節(jié)帶入的鐵含量,公司從組裝工藝及破碎環(huán)節(jié)做了大量的工作,主要做法是在關(guān)鍵控制點上采取了加裝各類型的除鐵器進(jìn)行除鐵,主要為:匯總皮帶加裝電磁除鐵器、大傾角皮帶加裝皮帶除鐵器、18米皮帶加裝滾筒皮帶除鐵器和強磁棒(如圖1)。
圖1 電解質(zhì)破碎流程圖
原有組裝除鐵器只能吸除明鐵,夾雜在破碎料中的氧化鐵由于現(xiàn)有除鐵器吸除過程中不能跟保溫料充分接觸,導(dǎo)致大量的氧化鐵進(jìn)入料倉中,通過在成品倉下料口加裝滾筒除鐵器,使合格的保溫料與除鐵器充分接觸,實現(xiàn)了氧化鐵在進(jìn)入料倉時,利用滾筒除鐵器將其完全吸出。
傳統(tǒng)做法是將三層除鐵器除后的氧化鐵通過人工清理后,將其送入地面,此環(huán)節(jié)會造成員工勞動強度大,同時會造成氧化鐵雜質(zhì)二次進(jìn)入系統(tǒng),通過創(chuàng)新思維,利用螺旋將氧化鐵通過管道輸送方式直接將其送入地面,然后利用鐵箱或布袋將其回收,通過叉車直接送入指定位置,減少了清理環(huán)節(jié)雜質(zhì)再次進(jìn)入流程。
原有除鐵器主要依靠人工操作卸鐵,崗位工的責(zé)任心直接影響除鐵效果,當(dāng)除鐵器的卸鐵間隔大時,破碎料中的鐵就會因除鐵器過載而無法吸除,從而導(dǎo)致破碎料鐵含量過高;為此,對除鐵器進(jìn)行自動化升級改造,改造后將原有人員定時操作出鐵變?yōu)槌F器定時除鐵,完全實現(xiàn)智能化,從而杜絕了人為操作造成的除鐵器除鐵效果差、除鐵不干凈等。
原有的鋼爪拋丸機處理一組鋼爪的運行速度為240秒,小時處理能力為15組,運行速度慢,不能滿足當(dāng)班生產(chǎn)量,超過三分之二未處理的鋼爪直接進(jìn)入流程使用。造成電解在使用過程中,大量的氧化皮進(jìn)入電解槽中,嚴(yán)重影響電解原鋁質(zhì)量。通過將鋼爪拋丸機進(jìn)行改造,鋼爪拋丸清理機的推車機由原來的氣缸推動、拉出改為氣缸抱緊、減速電機驅(qū)動退出,可實現(xiàn)48組/小時以上。實現(xiàn)了進(jìn)入生產(chǎn)流程的每組鋼爪都進(jìn)行鋼爪氧化皮的清理,減少了氧化鐵進(jìn)入破碎流程。
圖2 鋼爪拋丸機除鐵效果
為了保障除鐵器的運行效果,確保安裝的除鐵器達(dá)到除鐵目標(biāo),從精細(xì)化管理入手,以保證除鐵器的除鐵效率。
一是電解每班清檢明鐵,將鐵器具等雜物揀選出來并定期回收;二是現(xiàn)場調(diào)度每班監(jiān)督負(fù)責(zé)除鐵設(shè)備的運行,確保正常運行,保證除鐵效果;三是對于組裝除鐵器除出的鐵渣,要求組裝每班清理干凈,建立鐵渣量跟蹤臺賬。
通過以上措施的實施,原材料鐵含量得到有效控制并穩(wěn)定保持,覆蓋料鐵含量平均值從實施前的0.45%降低到0.21%以下。電解原鋁液鐵含量從0.069%降到0.051%。極大地提升了原鋁質(zhì)量品位;每噸低鐵鋁比普鋁多銷售30元,2020年實現(xiàn)低鐵創(chuàng)效485萬元。
表3 實施前后覆蓋料鐵含量
表4 實施前后原鋁液鐵含量
影響原鋁液鐵含量的因素較多,通過鋁液鐵平衡的分析,查找確定了影響原鋁液鐵含量的主要因素;重點分析了原鋁液鐵元素的來源,找出了控制原鋁液鐵含量的重點,對原材料品質(zhì)、電解生產(chǎn)工藝及操作、組裝澆鑄質(zhì)量等進(jìn)行管控,覆蓋料除鐵,使原材料鐵含量穩(wěn)定控制,過程操作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化,陽極覆蓋料鐵含量從0.45%降低到0.21%,原鋁液鐵含量從0.069%降低到0.051%,達(dá)到了降低原鋁液鐵含量, 實現(xiàn)高等級低鐵優(yōu)質(zhì)鋁錠質(zhì)量的目標(biāo)。