張站云,張建強(qiáng),魏兆斌,姚 杰
(1.中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司,河南 鄭州 450041;2.國(guó)家鋁冶煉工程技術(shù)研究中心,河南 鄭州 450041)
隨著鋁工業(yè)的高速發(fā)展,對(duì)鋁土礦需求量也迅猛增加,導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)資源逐漸減少,加劇了鋁土礦資源瓶頸的制約,對(duì)我國(guó)鋁工業(yè)的生存與發(fā)展構(gòu)成嚴(yán)峻威脅。我國(guó)高硫鋁土礦資源較為豐富,探明儲(chǔ)量中高硫鋁土礦占比達(dá)6.5%以上,高硫鋁土礦的工業(yè)應(yīng)用可為鋁工業(yè)發(fā)展提供合格原料,緩解鋁土礦資源緊缺現(xiàn)狀[1-3]。
高硫鋁土礦中的硫?qū)Π荻ㄉa(chǎn)氧化鋁危害嚴(yán)重,會(huì)造成管道與裝備腐蝕、赤泥沉降性能惡化、蒸發(fā)效率降低、堿耗升高、產(chǎn)品品質(zhì)降低等不利影響,氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)一般要求進(jìn)入系統(tǒng)的原礦硫含量小于0.3%,故而高硫鋁土礦需脫硫后才能資源化利用[4-6]。
山西省的鋁土礦保有資源儲(chǔ)量占全國(guó)的40%左右,以高鋁高硅的低品位資源為主,但隨著礦石開采深度的增加,部分鋁土礦中含有硫且含量大于2%,其主要的硫礦物為黃鐵礦[7-8]。
本次試驗(yàn)礦樣來源為山西某企業(yè)提供的高硫鋁土礦擴(kuò)大連選試驗(yàn)礦樣共約32 t,礦樣的化學(xué)多元素分析結(jié)果見表1,物相分析結(jié)果見表2。
表1 礦樣的化學(xué)多元素分析
表2 礦樣的物相分析
由分析結(jié)果可知,該礦樣Al2O3含量為49.44%,鋁硅比為3.48,硫含量為2.30%,Fe2O3含量為11.46%,屬于典型的低鋁硅比高鐵高硫鋁土礦。有用鋁礦物主要為一水硬鋁石和三水鋁石,含硅脈石礦物有高嶺石、綠泥石、伊利石和石英,硫礦物主要為黃鐵礦(FeS2)。
黃鐵礦(FeS2)容易用黃藥等捕收劑浮選,而含鋁礦物以氧化物和氫氧化物形式存在,親水,不易被黃藥捕收,因此浮選采用黃藥當(dāng)捕收劑容易實(shí)現(xiàn)黃鐵礦和含鋁礦物的分離[9]。
浮選脫硫捕收劑及起泡劑采用BKS型,捕收劑主要成分為丁基黃藥,起泡劑的主要成分為松醇油,使用比例為3∶1。反浮選脫硫在堿性條件(pH 8.5)時(shí)可得到較好的脫硫指標(biāo),且對(duì)設(shè)備的腐蝕性較低,其它脫硫藥劑主要還有活化劑、調(diào)整劑等,適合反浮選脫硫的活化劑為硫酸銅,調(diào)整劑為SNS類型[10-11]。
為了有效的降低高硫鋁土礦中的硫含量,綜合考察了磨礦細(xì)度、活化劑用量、調(diào)整劑用量、捕收劑及起泡劑用量等條件對(duì)浮選脫硫的影響。磨礦細(xì)度、活化劑用量、調(diào)整劑用量的條件試驗(yàn)流程圖見圖1。
圖1 條件試驗(yàn)流程圖
磨礦細(xì)度決定著礦物的單體解離程度,從而影響目的礦物浮出效果,磨礦細(xì)度的最佳值主要取決于有用礦物及脈石礦物的嵌布粒度。在活化劑用量50 g/t、調(diào)整劑用量為1000 g/t時(shí),按圖1條件試驗(yàn)流程進(jìn)行磨礦細(xì)度試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見圖2所示。
圖2 磨礦細(xì)度試驗(yàn)的鋁精礦產(chǎn)率及硫含量
由圖2試驗(yàn)結(jié)果可知,鋁精礦中硫含量隨著磨礦細(xì)度的提高呈現(xiàn)先減后增的趨勢(shì),這是因?yàn)殡S著磨礦細(xì)度提高,黃鐵礦與一水硬鋁石的解離度提高,鋁精礦中的硫含量逐步降低,但隨著磨礦細(xì)度的進(jìn)一步提高,部分解離的黃鐵礦存在過磨現(xiàn)象,導(dǎo)致部分過磨的細(xì)粒黃鐵礦因夾雜而未上浮。綜合比較,確定最佳磨礦細(xì)度為-0.074 mm含量占75%~80%。
活化劑是浮選脫硫常用藥劑之一,浮選黃鐵礦時(shí)起預(yù)先活化作用,當(dāng)黃鐵礦氧化較嚴(yán)重時(shí),添加活化劑溶去黃鐵礦表面的氧化膜,使之露出新鮮表面,以利于浮選。
在磨礦細(xì)度為-0.074 mm含量占75%,調(diào)整劑用量為1000 g/t時(shí),進(jìn)行活化劑用量試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見圖3所示。
圖3 活化劑用量試驗(yàn)的鋁精礦產(chǎn)率及硫含量
由圖3試驗(yàn)結(jié)果可知,隨著活化劑用量的增加,鋁精礦中硫含量呈降低后穩(wěn)定趨勢(shì),表明該活化劑對(duì)黃鐵礦的上浮有較好的促進(jìn)作用;當(dāng)活化劑用量大于100 g/t時(shí),鋁精礦中產(chǎn)率呈降低趨勢(shì),硫含量未呈現(xiàn)降低趨勢(shì);綜合比較其經(jīng)濟(jì)性,確定活化劑的最佳用量為100 g/t。
調(diào)整劑是調(diào)整捕收劑的作用及介質(zhì)條件,抑制非欲浮顆??筛⌒?促使料漿中非欲浮顆粒呈分散狀態(tài),SNS類調(diào)整劑可抑制鋁硅酸鹽礦物的同時(shí)起分散作用,阻止細(xì)礦粒聚集,使其處于單體狀態(tài)。
在磨礦細(xì)度為-0.074 mm含量占75%,活化劑用量為100 g/t時(shí),進(jìn)行SNS調(diào)整劑用量試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見圖4所示。
圖4 調(diào)整劑用量試驗(yàn)的鋁精礦產(chǎn)率及硫含量
由圖4試驗(yàn)結(jié)果可知,隨著調(diào)整劑用量的增加,鋁精礦中硫含量呈先降低后上升的趨勢(shì),產(chǎn)率呈逐步上升趨勢(shì),主要是因?yàn)镾NS調(diào)整劑加入抑制了鋁硅酸鹽礦物的上浮,同時(shí)起了分散作用,但當(dāng)用量過大時(shí),同時(shí)抑制了未完全單體解離的黃鐵礦,導(dǎo)致鋁精礦硫含量上升。綜合比較,確定SNS調(diào)整劑的最佳用量為1000 g/t。
捕收劑主要作用是使目的礦物表面疏水、使浮游的礦粒黏附于氣泡上,因此捕收劑用量對(duì)浮選工藝指標(biāo)有著極其重要的影響。起泡劑是一種表面活性物質(zhì),主要是在氣-水界面上降低界面張力,促使空氣在料漿中形成小氣泡,擴(kuò)大分選界面,并保證氣泡上升形成泡沫層,與捕收劑配合使用。
結(jié)合條件試驗(yàn)結(jié)果,在磨礦細(xì)度為-0.074 mm 含量占75%、活化劑用量100 g/t、SNS調(diào)整劑為1000 g/t、捕收劑與起泡劑的用量比在3∶1左右,進(jìn)行捕收劑及起泡劑用量試驗(yàn),試驗(yàn)流程圖見圖5,試驗(yàn)結(jié)果見表3。
圖5 捕收劑及起泡劑用量試驗(yàn)流程圖
表3 捕收劑及起泡劑用量試驗(yàn)結(jié)果
由表3試驗(yàn)結(jié)果可知,在一定的捕收劑用量范圍內(nèi),隨著藥劑用量提高,吸附量增大,泡沫上浮量增大,鋁精礦中硫含量降低;當(dāng)用量達(dá)到相當(dāng)值后,繼續(xù)增加藥劑用量時(shí),泡沫上浮量增大,但鋁精礦產(chǎn)率呈降低趨勢(shì),硫含量不再繼續(xù)降低;綜合比較確定最佳藥劑用量為捕收劑總用量600 g/t、起泡劑總用量200 g/t。
在條件試驗(yàn)最佳的基礎(chǔ)上,按圖6所示開路試驗(yàn)流程圖,進(jìn)行脫硫開路試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表4。
圖6 開路試驗(yàn)流程圖
由表4的開路試驗(yàn)結(jié)果可知,原礦經(jīng)過“一粗兩精兩掃”的浮選脫硫開路試驗(yàn)后,可以得到產(chǎn)率為71.82%,硫含量為0.17%的鋁精礦,該鋁精礦滿足了氧化鋁冶煉原料的要求。
表4 開路試驗(yàn)結(jié)果
在開路試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行“一粗兩精兩掃”閉路試驗(yàn),閉路試驗(yàn)流程見圖7,試驗(yàn)結(jié)果見表5。
圖7 閉路試驗(yàn)流程圖
表5 閉路試驗(yàn)結(jié)果
由表5閉路試驗(yàn)結(jié)果可知,通過“一粗二精兩掃”的閉路浮選試驗(yàn)可得:浮選鋁精礦產(chǎn)率92.07%,硫含量為0.30%;硫精礦硫含量為25.38%。本流程可以處理該高硫鋁土礦。
高硫鋁土礦浮選脫硫擴(kuò)大連選試驗(yàn)處理規(guī)模為4.8 t/d,試驗(yàn)期間先后進(jìn)行了“一粗一精一掃”、“一粗兩精一掃”流程對(duì)比試驗(yàn)以及“一粗兩精兩掃”連續(xù)試驗(yàn)。
“一粗一精一掃”流程試驗(yàn)采用“一段磨礦一段分級(jí)+一次粗選一次精選一次掃選”的反浮選脫硫工藝進(jìn)行了流程調(diào)試:原礦石經(jīng)過一段磨礦一段分級(jí),旋振篩合格產(chǎn)品進(jìn)入粗選,粗選底流進(jìn)入精選,精選底流為鋁精礦;精選泡沫進(jìn)入粗選,粗選泡沫進(jìn)入掃選,掃選泡沫為硫精礦;掃選底流返回粗選。浮選設(shè)備均為Φ800 mm無傳動(dòng)浮選槽,共3臺(tái)?!耙淮忠痪粧摺狈锤∵x脫硫工藝流程見圖8,試驗(yàn)指標(biāo)見表6。
圖8 “一粗一精一掃”反浮選脫硫擴(kuò)大連選試驗(yàn)流程圖
表6 “一粗一精一掃”反浮選脫硫擴(kuò)大連選試驗(yàn)結(jié)果
由“一粗一精一掃”反浮選脫硫工藝流程調(diào)試可知,在高硫鋁土礦原礦硫含量為2.26%時(shí),通過“一粗一精一掃”浮選脫硫提質(zhì)流程調(diào)試,可得浮選鋁精礦平均硫含量為0.39%、產(chǎn)率為89.31%,硫精礦平均硫含量為17.88%;該流程浮選工藝相對(duì)簡(jiǎn)單,設(shè)備投資少,但其流程適應(yīng)性較差,且其鋁精礦硫含量偏高,硫精礦硫含量未較好富集,鋁精礦產(chǎn)率偏低。
“一粗兩精一掃”流程試驗(yàn)采用“一段磨礦一段分級(jí)+一次粗選兩次精選一次掃選”的反浮選脫硫工藝進(jìn)行了流程調(diào)試:原礦石經(jīng)過一段磨礦一段分級(jí),旋振篩合格產(chǎn)品進(jìn)入粗選,粗選底流進(jìn)入精選一,精選一底流進(jìn)入精選二,精選二底流為鋁精礦;精選二泡沫進(jìn)入精選一,精選一泡沫進(jìn)入粗選,粗選泡沫進(jìn)入掃選,掃選泡沫為硫精礦;掃選底流返回粗選。浮選設(shè)備均為Φ800 mm無傳動(dòng)浮選槽,共4臺(tái)。“一粗兩精一掃”反浮選脫硫工藝流程見圖9,試驗(yàn)指標(biāo)見表7。
圖9 “一粗兩精一掃”反浮選脫硫擴(kuò)大連選試驗(yàn)流程圖
表7 “一粗兩精一掃”反浮選脫硫擴(kuò)大連選試驗(yàn)結(jié)果
由“一粗兩精一掃”反浮選脫硫工藝流程調(diào)試可知,在高硫鋁土礦原礦硫含量為2.31%時(shí),通過“一粗兩精一掃”浮選脫硫提質(zhì)流程調(diào)試,可得浮選鋁精礦平均硫含量為0.31%、產(chǎn)率為89.11%,硫精礦平均硫含量為18.65%;該流程浮選所得鋁精礦硫含量較低,但其硫精礦硫含量未較好的富集,鋁精礦產(chǎn)率偏低。
“一粗兩精兩掃”流程連續(xù)試驗(yàn)采用“一段磨礦一段分級(jí)+一次粗選兩次精選兩次掃選”的反浮選脫硫工藝進(jìn)行了連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試:原礦石經(jīng)過一段磨礦一段分級(jí),旋振篩合格產(chǎn)品進(jìn)入粗選,粗選底流進(jìn)入精選一,精選一底流進(jìn)入精選二,精選二底流為鋁精礦;精選二泡沫進(jìn)入精選一,精選一泡沫進(jìn)入粗選,粗選泡沫進(jìn)入掃選一,掃選一泡沫進(jìn)入掃選二,掃選二泡沫為硫精礦;掃選二底流返回掃選一,掃選一底流返回粗選。浮選設(shè)備均為Φ800 mm無傳動(dòng)浮選槽,共5臺(tái)。連續(xù)調(diào)試工藝流程見圖10,浮選指標(biāo)見表8。
圖10 “一粗兩精兩掃”反浮選脫硫擴(kuò)大連選試驗(yàn)流程圖
由表8連續(xù)調(diào)試指標(biāo)結(jié)果可知,在高硫鋁土礦原礦硫含量為2.30%時(shí),通過“一粗兩精兩掃”浮選脫硫提質(zhì)流程連續(xù)調(diào)試,可得浮選鋁精礦平均硫含量為0.31%、產(chǎn)率為92.30%;硫精礦平均硫含量為26.09%。
表8 “一粗兩精兩掃”反浮選脫硫擴(kuò)大連選試驗(yàn)結(jié)果
在連續(xù)調(diào)試期間取浮選脫硫全流程考察樣,進(jìn)行了流程考察計(jì)算,全流程數(shù)質(zhì)量和礦漿流程見圖11。
圖11 “一粗兩精兩掃”全流程數(shù)質(zhì)量和礦漿流程圖
選礦脫硫是高硫鋁土礦開發(fā)利用的一種有效途徑,開展高硫鋁土礦反浮選脫硫提質(zhì),是降低高硫鋁土礦特別是黃鐵礦型高硫鋁土礦利用的有效方法。
(1)針對(duì)山西某高硫鋁土礦,通過實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)研究,確定了磨礦細(xì)度、藥劑制度及工藝流程,進(jìn)行了擴(kuò)大連選試驗(yàn)流程對(duì)比,確定最終流程為“一粗兩精兩掃”,并進(jìn)行了連選調(diào)試,取得了浮選鋁精礦平均硫含量為0.31%、產(chǎn)率為92.30%,硫精礦平均硫含量為26.09%的結(jié)果。
(2)考察計(jì)算了全流程數(shù)質(zhì)量及礦漿流量,為該高硫鋁土礦的后續(xù)選廠設(shè)計(jì)提供了數(shù)據(jù)支撐。