陳 超
(福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司,福建 福州 350014)
福州市馬尾區(qū)某污水處理廠總處理規(guī)模4.0萬m3/d,其中一期1.5萬m3/d,二期2.5萬m3/d,生化處理工藝采用改良型Carrousel 2000氧化溝工藝,深度處理工藝采用高效沉淀池+深床濾池,工藝流程圖見圖1。二期工程于2008年底建成投運(yùn),2018年年底完成提標(biāo)改造,出水水質(zhì)由《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)提升為一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
圖1 二期工藝流程圖
原有二期氧化溝采用倒傘型表曝機(jī),曝氣機(jī)使用年限超過10年,運(yùn)行達(dá)不到額定功率,以及表曝機(jī)基礎(chǔ)平臺(tái)底部接近下面水面,沒有專門的空氣吸入口,氧化溝好氧區(qū)內(nèi)及出水堰處DO值嚴(yán)重偏低,氧化溝出現(xiàn)供氧量無法滿足工藝需氧量,導(dǎo)致出水水質(zhì)無法穩(wěn)定滿足一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。為此,急需更換一套節(jié)能、高效的曝氣系統(tǒng)。
原有二期氧化溝設(shè)計(jì)參數(shù):氧化溝共設(shè)計(jì)1座,處理規(guī)模2.5萬m3/d,尺寸規(guī)格89.5m×44.9m×4.8m,其中厭氧區(qū)1559m3,停留時(shí)間1.50h;缺氧區(qū)1882m3,停留時(shí)間1.81h;好氧區(qū)11353m3,停留時(shí)間10.90h;好氧區(qū)分為4個(gè)廊道,單廊道渠寬11.0m,有效水深4.0m,超高0.8m。氧化溝好氧區(qū)共配置3臺(tái)表曝機(jī)(功率90kW,倒傘直徑3000mm),目前無變頻器,工頻運(yùn)行,運(yùn)行時(shí)運(yùn)行電流僅為90A左右。各廊道配置2臺(tái)推流器(槳葉直徑2500mm),共8臺(tái);其中內(nèi)溝兩廊道4臺(tái)推流器(功率4.3kW、推力3450 N、葉輪直徑2.5m),外溝兩廊道4臺(tái)推流器(功率5.7kW、推力4700N、葉輪直徑2.5m)。
2.1.1 微孔曝氣器類型及氧傳遞效率
目前氧化溝跑道式底部微孔曝氣器類型主要有板式曝氣器、管式曝氣器和盤式曝氣器,由于盤式曝氣器單個(gè)工作氣量低,服務(wù)面積小,會(huì)增加盤式曝氣器數(shù)量及曝氣管路,在氧化溝底部曝氣應(yīng)用較少。按曝氣工作原理劃分,板式曝氣器屬于平面曝氣方式,而管式曝氣器屬于曲面曝氣方式,在曝氣器膜片材質(zhì)、加工工藝及打孔工藝完全一樣的前提下,板式曝氣器比管式曝氣器在壽命、阻力損失、氧氣傳遞能力等方面均有很大優(yōu)勢(shì)[1]。
目前氧化溝實(shí)際有效水深4.0m,在不改變氧化溝土建結(jié)構(gòu)的情況下還可再超高0.3m。安裝微孔曝氣器后水深為4.0~4.2m(微孔曝氣器距離水面),其氧傳遞效率隨著水深增加呈現(xiàn)線性正相關(guān)關(guān)系。根據(jù)德國(guó)威德板式曝氣器在標(biāo)準(zhǔn)水深6.0m的清水情況下氧氣傳遞效率大于35%,在實(shí)際水深4.0m的情況下氧氣傳遞效率大于30%??紤]在氧化溝底部有效空間內(nèi),選用具有更高氧傳遞能力的曝氣器。
綜合考慮微孔曝氣器氧傳遞能力、處理阻力損失、使用壽命以及實(shí)際水深情況,確定選用板式曝氣器。
2.1.2 安裝空間
按板式微孔曝氣器布置方案測(cè)算,考慮到好氧區(qū)內(nèi)推流器影響,推流器前后7m不宜安裝曝氣器,其余空間可安裝足夠數(shù)量的曝氣器,理論上額定氣水比大于5∶1。考慮不改變土建結(jié)構(gòu)的情況下,可以采用底部安裝方式。
2.1.3 流速影響
根據(jù)微孔曝氣器布置圖模擬在氧化溝好氧區(qū)8臺(tái)推流器都開啟情況下,根據(jù)CFD模型模擬各斷面不同水深處平均流速可以達(dá)到0.27m/s以上。測(cè)量點(diǎn)位T3~T10布置如圖2所示,各斷面流速測(cè)量結(jié)果見圖3。
圖2 流速測(cè)量點(diǎn)位圖
圖3 CFD模型模擬各斷面不同水深的平均流速
2.2.1 原設(shè)計(jì)出水標(biāo)準(zhǔn)低,有效池容不足,曝氣效率低,總氮去除率低
該廠原設(shè)計(jì)的出水水質(zhì)執(zhí)行一級(jí)B排放標(biāo)準(zhǔn),提標(biāo)改造后出水要求執(zhí)行一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)提高后,造成原有氧化溝的池容不足,水力停留時(shí)間短,制約了反硝化反應(yīng),總氮去除效率低。由于氧化溝原表曝機(jī)曝氣效率低,硝化反應(yīng)也不充分,影響出水總氮穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。因此,總氮去除率是本次氧化溝曝氣系統(tǒng)改造的第一個(gè)難點(diǎn)。
2.2.2 氧化溝改造施工工期緊,難度大
在二期氧化溝改造期間需進(jìn)行停減產(chǎn)施工,必定造成一期生產(chǎn)壓力大,出水無法保障,曝氣系統(tǒng)改造要迅速完成并通水,使廠內(nèi)出水各項(xiàng)指標(biāo)保持穩(wěn)定運(yùn)行,所以曝氣系統(tǒng)改造施工時(shí)間不能太長(zhǎng)。改造施工前,項(xiàng)目組多次開會(huì)探討施工方案,并做出了多種應(yīng)急預(yù)案,保證氧化溝曝氣系統(tǒng)改造順利進(jìn)行,最大程度降低改造帶來的不利影響。
2.2.3 改造的技術(shù)要點(diǎn)
氧化溝工藝曝氣系統(tǒng)通常采用表曝設(shè)備,表曝形式具有運(yùn)行維護(hù)上的許多優(yōu)點(diǎn),但表曝設(shè)備往往噪聲較大、充氧動(dòng)力效率低[2],而且該廠表曝機(jī)使用年限已經(jīng)超過10年,設(shè)備老舊、運(yùn)行效率低,因此決定將氧化溝好氧區(qū)的3臺(tái)表曝機(jī)全部拆除。
本次曝氣系統(tǒng)改造在鼓風(fēng)機(jī)房新增1臺(tái)磁懸浮高速離心鼓風(fēng)機(jī),與其他單元鼓風(fēng)機(jī)互為搭配使用。鼓風(fēng)機(jī)的選型、底部曝氣的布置選型是本次改造的另一個(gè)技術(shù)難點(diǎn)和要點(diǎn)。
利用反硝化深床濾池配套的鼓風(fēng)機(jī),在不影響反硝化深床濾池正常運(yùn)行的前提下,新增配置1臺(tái)磁懸浮高速離心鼓風(fēng)機(jī),以代替表曝機(jī)進(jìn)行曝氣供氧。與反硝化深床濾池配套的鼓風(fēng)機(jī)搭配使用。
氧化溝底部安裝薄膜板式微孔曝氣器EPDM,共安裝1314套,支撐體材質(zhì)PP,支架材質(zhì)SS304。
風(fēng)管安裝:風(fēng)機(jī)管道從鼓風(fēng)機(jī)房頂,橫跨一期氧化溝至二期氧化溝再行分布支管;池頂至池底1m以上采用SS304材質(zhì);池底1m以下采用UPVC材質(zhì)。因空地狹小且地下管道交錯(cuò),風(fēng)管從橫跨一期氧化溝至二期氧化溝布置。
鼓風(fēng)機(jī)房?jī)?nèi):鼓風(fēng)機(jī)土建基座的土建,切換閥門、風(fēng)管布置連接,新增風(fēng)機(jī)電纜布線等;電房需對(duì)新增鼓風(fēng)機(jī)控制柜進(jìn)行改造。
氧化溝清池:因氧化溝放空閥門損壞而無法打開,需考慮用泵抽的清池方案。排水水量約6000噸,泥水混合物約5000噸,放空、清池時(shí)間15天。
鼓風(fēng)機(jī):鼓風(fēng)機(jī)作為污水處理廠的關(guān)鍵設(shè)備,其能耗占到全部能耗的一半以上,對(duì)污水處理節(jié)能降耗起到關(guān)鍵作用,所以選擇合適的鼓風(fēng)機(jī)及合理的參數(shù)尤為重要。在小風(fēng)量情況下,一般羅茨鼓風(fēng)機(jī)效率高、成本低,但是在大風(fēng)量時(shí),離心機(jī)的綜合效率、運(yùn)營(yíng)能耗更具優(yōu)勢(shì)[3]。本次按COD 350mg/L、氨氮35mg/L、TN 45mg/L的進(jìn)水濃度處理達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范(2016版)》計(jì)算,需新增供氣量150m3/min,風(fēng)壓為50kPa。同時(shí)根據(jù)現(xiàn)狀廠區(qū)鼓風(fēng)機(jī)房的配置,綜合考慮選擇新增1臺(tái)磁懸浮高速離心鼓風(fēng)機(jī),參數(shù):供氣量150m3/min,風(fēng)壓為50kPa,電機(jī)功率150kW。
曝氣器:采用德國(guó)威德薄膜板式微孔曝氣器EPDM,該曝氣器在水深4.2m時(shí)單個(gè)工作氣量6.85m3/h,氧轉(zhuǎn)移率大于30%。支撐體材質(zhì)PP,支架材質(zhì)SS304。
管道系統(tǒng):水上部分碳鋼防腐,主管管徑DN400,支管管徑DN300,水下部分不銹鋼材質(zhì),管徑DN150。
安裝方式:薄膜板式微孔曝氣器,通過帶螺紋的對(duì)裝連接件,用不銹鋼螺栓錨固的方式將曝氣器固定在布?xì)夤苌稀?/p>
表1 新增設(shè)備情況
2.5.1 清池
停止氧化溝進(jìn)水,清空池內(nèi)污水及泥沙沉積物,檢查水下推流設(shè)備及池體情況。清洗池體,為改造施工做好準(zhǔn)備,清理出的泥沙沉積物外運(yùn),做進(jìn)一步處置。
2.5.2 安裝
安裝前應(yīng)仔細(xì)清理池底,同時(shí)要求從鼓風(fēng)機(jī)到池底曝氣系統(tǒng)接口間的管路必須已經(jīng)吹掃干凈。首先進(jìn)行底部支架安裝,然后將布?xì)夤馨卜庞谝颜{(diào)平并與地面固定好的支架上,核查曝氣器的水平度。薄膜板式微孔曝氣器,通過帶螺紋的對(duì)裝連接件,用不銹鋼螺栓錨固的方式將曝氣器固定在布?xì)夤苌?。系統(tǒng)連接件具有足夠強(qiáng)度,且使用連接可拆卸,方便維修和更換。
2.5.3 調(diào)試
安裝完成后進(jìn)行設(shè)備檢查及試運(yùn)行,池子內(nèi)放凈水,水面至微孔曝氣器表面約100mm,以最大通氣量進(jìn)行曝氣,然后逐漸減小通氣量,觀察氣泡變化,檢查所有管路接口及微孔通氣器接縫處等密封是否嚴(yán)密、是否有漏氣現(xiàn)象。曝氣器裝置能使來自鼓風(fēng)機(jī)的有壓空氣均勻擴(kuò)散于水體中,以及停止供氣時(shí)有效閉合,防止污水倒灌。測(cè)試中出現(xiàn)的任何問題,都要記錄在安裝檢查表上。
該項(xiàng)目針對(duì)氧化溝好氧段供氧量不足、污泥沉降堆積的情況,采用微孔曝氣方式,不僅能有效防止活性污泥在溝內(nèi)沉積,還能通過調(diào)節(jié)鼓風(fēng)機(jī)氣量,可使供氣量在零流量至裝置最大供氣量之間進(jìn)行調(diào)節(jié),同時(shí)還可以通過閥門控制任意的曝氣區(qū)域,隨時(shí)調(diào)整氧化溝好氧段和缺氧段的長(zhǎng)度,以適應(yīng)不同進(jìn)水水質(zhì)及工況背景的需要。
污染物去除效果以改造前2019年9月21日—30日,改造后2019年12月21日—30日的實(shí)際檢測(cè)數(shù)據(jù)為例進(jìn)行分析。
2.6.1 氨氮去除效果對(duì)比分析
曝氣系統(tǒng)改造前后氨氮進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)對(duì)比分析結(jié)果見圖4、圖5。
圖4 改造前進(jìn)出水氨氮指標(biāo)對(duì)比
圖5 改造后進(jìn)出水氨氮指標(biāo)對(duì)比
從圖中可見,采用表曝機(jī)曝氣時(shí),進(jìn)水氨氮指標(biāo)的上下波動(dòng)可能會(huì)引起氨氮指標(biāo)超標(biāo),2019年9月21日—30日氨氮超標(biāo)天數(shù)占總統(tǒng)計(jì)天數(shù)的71.4%(10天),平均去除率為68.29%,而最低去除率僅為52.59%;改造為微孔曝氣后,2019年12月21日—30日出水氨氮指標(biāo)均控制在1mg/L內(nèi),平均去除率為98.68%,遠(yuǎn)高于85%的設(shè)計(jì)值。通過技術(shù)改造,氨氮去除率從68.29%提高至98.68%,大大提高氧化溝工藝的運(yùn)行靈活性,適應(yīng)污水水質(zhì)變化范圍變寬,確保污水廠水質(zhì)氨氮指標(biāo)的達(dá)標(biāo)排放。
2.6.2 COD去除效果對(duì)比分析
曝氣系統(tǒng)改造前后COD進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)對(duì)比分析結(jié)果見圖6、圖7。從圖中可見,曝氣系統(tǒng)改造前后出水COD指標(biāo)均控制在20mg/L內(nèi),雖無明顯變化,但改造后抗水質(zhì)波動(dòng)能力更強(qiáng),COD去除率由原來的89.48%提高到94.87%。
圖6 改造前進(jìn)出水COD指標(biāo)對(duì)比
圖7 改造后進(jìn)出水COD指標(biāo)對(duì)比
2.6.3 TP去除效果對(duì)比分析
曝氣系統(tǒng)改造前后TP進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)對(duì)比分析結(jié)果見圖8、圖9。
圖8 改造前進(jìn)出水TP指標(biāo)對(duì)比
圖9 改造后進(jìn)出水TP指標(biāo)對(duì)比
從圖中可見,曝氣系統(tǒng)改造前出水TP指標(biāo)均控制在0.15mg/L內(nèi),改造后出水TP指標(biāo)均控制在0.10mg/L內(nèi),TP去除能力略有提升,由原來的95.75%提升至97.84%。
2.6.4 設(shè)備能耗情況對(duì)比分析
表曝機(jī)和微孔曝氣電耗情況如表2所示。
表2 曝氣系統(tǒng)改造前后電耗情況表
本次改造既提升了出水達(dá)標(biāo)穩(wěn)定性,又達(dá)到了節(jié)能降耗的目的。改造前該廠平均總單耗為0.40kWh/m3,曝氣單元平均電耗為0.206kWh/m3,曝氣單元用電量為總電量的51.19%;改造為底部微孔曝氣后,平均單耗為0.29kWh/m3,曝氣單元平均電耗為0.060kWh/m3,曝氣單元用電量約為總電量的20.83%。通過技術(shù)改造,曝氣單元用電量占總電量的比重從51.19%降至20.83%,該廠總電耗降低24.8%,預(yù)計(jì)直接節(jié)約電費(fèi)成本約50萬元/年。
該項(xiàng)目實(shí)施效果完全滿足設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)要求,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)?!暗撞抗娘L(fēng)曝氣+推流器”的運(yùn)行模式使該污水廠運(yùn)行靈活性大大提高,適應(yīng)污水水質(zhì)、水量變化范圍變寬。另外還提高了氧氣的利用率,最合理地保證了氧化溝內(nèi)微生物增長(zhǎng)的需氧量,高效去除污水中COD5、NH3-N、TP等污染物,同時(shí)節(jié)能能耗,節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本?;谝陨蟽?yōu)點(diǎn),微孔曝氣在氧化溝曝氣系統(tǒng)改造中具有廣闊的應(yīng)用和推廣價(jià)值。