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        連桿小頭潤(rùn)滑方式優(yōu)化的可行性分析

        2022-06-10 11:13:46莫漢忠徐成思歐陽(yáng)天成
        裝備制造技術(shù) 2022年1期
        關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī)

        莫漢忠,徐成思,王 庚,歐陽(yáng)天成

        (1.東風(fēng)柳州汽車有限公司,廣西 柳州 545005;2.廣西大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,廣西 南寧 530004)

        0 引言

        發(fā)動(dòng)機(jī)作為一種能量轉(zhuǎn)換裝置,將燃料的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為設(shè)備的機(jī)械能,因其高熱效率、結(jié)構(gòu)緊湊、壽命長(zhǎng)且可靠性高、輸出功率扭矩強(qiáng)勁等優(yōu)點(diǎn)[1-3],被廣泛應(yīng)用于人們的日常生活中。發(fā)動(dòng)機(jī)的整體結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,眾多的零部件在整體的運(yùn)行程中發(fā)揮著各自不同的作用[4-7]。而作為關(guān)鍵運(yùn)動(dòng)構(gòu)件之一的連桿機(jī)構(gòu),其工作狀況的優(yōu)劣將會(huì)直接影響到發(fā)動(dòng)機(jī)整體的運(yùn)行情況,從而決定了整車的性能指標(biāo)。近年來(lái),隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展與日新月異,生產(chǎn)力不斷的提高,消費(fèi)者對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)整體的NVH(noise,vibration,harshness)性能提出了越來(lái)越高的要求,而異響噪音往往在發(fā)動(dòng)機(jī)活塞銷與連桿小頭連接處較容易出現(xiàn)[8-10]。因此,結(jié)合發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行工況,識(shí)別發(fā)動(dòng)機(jī)的異響噪聲來(lái)源,進(jìn)而消除異響,是不斷提高研發(fā)水平,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑[11-12]。

        1 異響故障識(shí)別

        根據(jù)整車部門(mén)的反饋,某型號(hào)的發(fā)動(dòng)機(jī)在冷機(jī)怠速和低速行駛時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)底部發(fā)出“噠噠噠”金屬敲擊異音,異響持續(xù)的時(shí)間約為5 min。考慮到可能引起異響的原因較多,如活塞與連桿的配合、氣門(mén)落座、挺柱敲擊、VVT定子與轉(zhuǎn)子的碰撞等,針對(duì)可能出現(xiàn)的原因,逐一排查。

        首先,要確定發(fā)動(dòng)機(jī)底部發(fā)出的異常響聲是否是由于發(fā)動(dòng)機(jī)各零部件的裝配不當(dāng)造成的。對(duì)該型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行了整機(jī)拆解分析。拆機(jī)后發(fā)現(xiàn),氣門(mén)落座、挺柱等配件,VVT定子、轉(zhuǎn)子等均保持良好狀態(tài),無(wú)明顯磨損,無(wú)擠壓形變,無(wú)表層金屬剝落,表面膠合。而活塞與連桿的配合處的連桿小頭則有異常磨損,聚焦這一配件做進(jìn)一步分析。

        將該型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)放置于半消聲室中進(jìn)行聲壓測(cè)試,分析所采集的噪聲數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),噪聲頻率在3 kHz附近。根據(jù)活塞廠商經(jīng)驗(yàn),此頻率噪聲可能來(lái)自活塞銷,故先對(duì)活塞銷和銷孔的配合情況進(jìn)行排查。測(cè)量得該型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)的配缸間隙為0.028~0.04μm,活塞銷孔與活塞銷間隙為0.005~0.014μm,活塞銷為全浮式連接,與連桿小頭間隙為0.010~0.025μm。由摩擦和噪聲經(jīng)驗(yàn)圖(圖1)[11-12]分析得到,配缸間隙為0.025~0.035μm(帶涂層)時(shí)為摩擦功和噪聲最佳平衡區(qū)域。由于該型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)的配缸間隙為0.028~0.04μm,去掉涂層0.03μm之后,對(duì)應(yīng)經(jīng)驗(yàn)圖中的范圍,因此,判斷該發(fā)動(dòng)機(jī)的活塞銷和銷孔的配合正常,只能進(jìn)行其他因素的排查。

        圖1 配缸間隙、摩擦功與噪聲關(guān)系經(jīng)驗(yàn)圖

        考慮到可能是潤(rùn)滑方式引起的噪聲異響,將原批次的活塞及連桿,裝配在發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)臺(tái)架上,進(jìn)行了怠速下8 h的磨合試驗(yàn)。試驗(yàn)過(guò)程中,從發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)開(kāi)始至運(yùn)行5 min左右,主觀上均能聽(tīng)到“噠噠噠”的異響噪聲,但在熱機(jī)狀態(tài)啟動(dòng)時(shí),異響聲不明顯。在完成8 h的磨合測(cè)試后,觀察連桿小頭,其內(nèi)襯表面的磨損情況如圖2所示。從圖2中可以明顯觀察到,連桿小頭內(nèi)襯表面有清晰可見(jiàn)的磨痕,磨損較為嚴(yán)重。通過(guò)定量檢測(cè)連桿小頭的實(shí)際磨損量,發(fā)現(xiàn)連桿小頭孔直徑在磨合后超差2μm,圓柱度超差0.0262 mm,磨損量最大為4μm,活塞銷粗糙度及硬度等均合格,無(wú)其他異常。根據(jù)測(cè)量結(jié)果,可以判定為連桿小頭孔潤(rùn)滑不夠充分,導(dǎo)致活塞銷與連桿小頭孔加劇磨損,從而引發(fā)異常噪聲。

        圖2 連桿小頭內(nèi)襯表面磨損狀況

        2 “異響”噪聲優(yōu)化

        針對(duì)連桿小頭孔潤(rùn)滑不夠充分的情況,考慮在連桿小頭頂端開(kāi)集油孔,以此來(lái)收集發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)濺起的潤(rùn)滑油滴,達(dá)到充分潤(rùn)滑的作用。為驗(yàn)證提出方法的可行性,我們?cè)O(shè)置了兩組方案進(jìn)行實(shí)驗(yàn)對(duì)照。方案一中使用同批次的連桿及活塞銷,方案二中同樣使用同批次的連桿及活塞銷,同時(shí)在連桿小頭頂端開(kāi)一個(gè)集油孔,然后分別裝機(jī)進(jìn)行8 h磨合試驗(yàn)。其磨合試驗(yàn)后的測(cè)量結(jié)果分別見(jiàn)表1及表2。從磨合試驗(yàn)后的測(cè)試數(shù)據(jù)可以得出,方案一中的連桿小頭襯套磨損量最大為2μm,圓柱度超差0.018 7 mm;方案二中的連桿小頭襯套磨損量最大為2μm,圓柱度超差為0.0078 mm。同時(shí)進(jìn)行了活塞銷磨合前后數(shù)據(jù)的對(duì)比分析,結(jié)果見(jiàn)表3和表4。方案一中,2#缸及4#缸對(duì)應(yīng)的活塞銷圓柱度分別超差0.002 34 mm和0.002 8 mm;方案二中,3#缸活塞銷圓度超差0.001 66 mm,且2#、3#及4#缸活塞銷圓柱度超差,最大為0.003 35 mm。兩種方案構(gòu)件的磨損量均處于合理范圍內(nèi)。

        表1 方案一檢測(cè)結(jié)果

        表2 方案二檢測(cè)結(jié)果

        表3 方案一活塞銷檢測(cè)結(jié)果

        表4 方案二活塞銷檢測(cè)結(jié)果

        更為直觀的磨合試驗(yàn)結(jié)果如圖3和圖4所示。相比于方案一,方案二中磨合試驗(yàn)后連桿小頭的襯套磨痕明顯更淺,且活塞銷表面無(wú)明顯磨痕。而方案一中不論是連桿小頭內(nèi)襯套還是活塞銷表面,均可以觀察到凹槽劃痕,且活塞銷表面還有發(fā)黃的情況。同時(shí)在磨合試驗(yàn)中,方案二條件下從發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)開(kāi)始均沒(méi)有聽(tīng)到異響噪聲,而方案一條件下發(fā)動(dòng)機(jī)底部可以聽(tīng)到明顯“噠噠噠”金屬敲擊的異音。

        圖3 連桿小頭襯套磨損狀況

        圖4 活塞銷磨損狀況

        從以上的測(cè)試分析數(shù)據(jù)來(lái)看,在連桿小頭前端開(kāi)集油孔之后,機(jī)油更加容易進(jìn)入到連桿小頭與活塞銷的接觸面中,形成油膜,從而一定程度上改善了潤(rùn)滑狀況,減小了連桿小頭與活塞銷運(yùn)動(dòng)中的磨損撞擊,有效消除了發(fā)動(dòng)機(jī)異響噪聲。

        3 總結(jié)

        通過(guò)對(duì)某型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)全浮式活塞銷與連桿小頭連接處發(fā)生異常響聲的原因做了深入探究。通過(guò)鎖定異響噪聲的頻率范圍,確定可能出現(xiàn)問(wèn)題的部件,進(jìn)而逐一排查了連桿小頭內(nèi)襯套和活塞銷加工標(biāo)準(zhǔn)、配合間隙、潤(rùn)滑方式等可能引起異響的原因,最終提出了有效可行的方案,消除了發(fā)動(dòng)機(jī)異響噪聲。

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