文/胡紹磊 孫岳琦 侯金龍
實習編輯 李楠楠
鞍鋼股份有限公司鲅魚圈分公司煉鐵部煤粉系統(tǒng)于2008 年竣工投產,采用中速磨制粉工藝。其主要由原煤儲運系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)、噴吹系統(tǒng)、干燥氣制備系統(tǒng)以及供氣動力系統(tǒng)五部分組成。年平均為鲅魚圈高爐提供噴吹用煤粉100 萬t,為鲅魚圈分公司煉鐵部兩座高爐的穩(wěn)定順行提供了有利保障。
鲅魚圈分公司煉鐵部煤粉噴吹系統(tǒng)采用全氮氣噴吹,氮氣消耗量大,氮氣是煤粉生產成本中的重要組成部分。
煤粉工序用氮氣分為低壓保安氮氣、2高爐煤槍環(huán)冷風用氮氣、1和2高爐噴吹、倒罐充壓用氮氣、1高爐煤槍環(huán)冷風用氮氣、煤粉布袋除塵用氮氣等五個部分。其中低壓保安氮氣用于三個方向,一部分供給磨機入口、磨機和磨機出口,一部分供給布袋箱保安氮氣,最后一部分用于燃燒爐爐頂元件冷卻和管道吹掃。1、2高爐煤槍環(huán)冷風用氮氣屬于高壓氮氣,一旦煤槍停煤開啟環(huán)冷風對煤槍進行冷卻,這部分氮氣消耗量較大。1和2高爐噴吹、倒罐充壓用氮氣屬于高壓氮氣,這部分主要包括噴吹罐充壓、底部和錐體流化、噴吹二次補氣風量,其中噴吹罐充壓和二次補氣風量用氮氣量較大。煤粉布袋除塵用氮氣屬于0.5 MPa 的中壓氮氣,用于4 臺布袋箱和2 臺倉頂布袋的氮氣脈沖。
鲅魚圈分公司煉鐵部煤粉噴吹系統(tǒng)采用全氮氣噴吹,保持穩(wěn)定的氮氣總管壓力是噴吹系統(tǒng)穩(wěn)定生產的必要條件,正常氮氣總管壓力在1.4 ~1.5 MPa 之間,一旦氮氣消耗量大,將造成氮氣總管壓力下降,當?shù)獨饪偣軌毫档偷絿姶倒拊O定的臨近罐壓,煤粉噴吹系統(tǒng)將無法繼續(xù),只能停止產煤,嚴重影響高爐的生產順行。在鲅魚圈分公司煉鐵部所有生產工序中煤粉是氮氣消耗的“大戶”,氮氣消耗是煤粉生產成本中的一個重要指標,氮氣消耗量大會導致煤粉生產成本升高。煤粉區(qū)域有很多閥門,由于年久失修存在外漏或內漏現(xiàn)象,一旦某區(qū)域出現(xiàn)氮氣泄漏并大量聚集,崗位人員在巡檢或在此處作業(yè)時將會出現(xiàn)氮氣窒息,輕則出現(xiàn)嘔吐,重則導致人員傷亡事故的發(fā)生。由此可見,如何控制氮氣消耗是煤粉生產工序中的一個重要環(huán)節(jié),降低氮氣消耗有3 個優(yōu)點:一是可以保持穩(wěn)定的氮氣總管壓力,繼而保證煤粉噴吹系統(tǒng)的正常生產;二是降低工序生產成本,實現(xiàn)節(jié)能降耗;三是消除區(qū)域內的安全環(huán)保隱患,保證企業(yè)的安全生產。
1.低壓保安氮氣
低壓保安氮氣主要作用控制磨機、布袋箱等部位的氧含量,一旦氧含量超標立即啟動保安氮氣降低氧含量,在制粉系統(tǒng)啟動和停止期間對磨機出口充氮降氧降溫,另外為防止磨機入口積煤自燃,需要定期對磨機入口進行氮氣吹掃。燃燒爐爐頂元件冷卻和管道吹掃采用低壓保安氮氣,爐頂元件冷卻需要24 h 連續(xù)使用,氮氣消耗量較大。其中制粉系統(tǒng)啟停充氮和磨機入口氮氣吹掃屬于常規(guī)作業(yè),燃燒爐管道吹掃只是在檢修作業(yè)時使用,可以忽略。對于低壓保安氮氣消耗的控制措施,一是降低制粉系統(tǒng)氧含量,減少充氮頻次;二是燃燒爐爐頂元件冷卻改用壓縮空氣。
2.煤槍環(huán)冷風用氮氣
1、2高爐煤槍環(huán)冷風用氮氣屬于高壓氮氣,當某顆煤槍因風口或其他原因停煤時需要對煤槍通氮氣冷卻,鲅魚圈分公司煉鐵部兩座高爐72 顆煤槍每天都有煤槍停煤,每顆煤槍冷卻需要氮氣量在500 m/h 左右,氮氣消耗量巨大。針對這個問題,通過研究采取停煤煤槍停氮氣,并將煤槍回退,最大限度保護煤槍,并降低氮氣消耗。
3.噴吹罐噴吹、倒罐充壓用氮氣
噴吹罐罐壓、二次補氣風量與氮氣消耗量成正比關系,合理的噴吹罐罐壓和二次補氣氮氣風量不但可以提高噴煤的準確性,而且可以節(jié)約氮氣消耗。根據(jù)不同的噴煤量調節(jié)噴吹罐罐壓和二次補氣風量,表1 為在不同噴煤量條件下噴吹罐壓、二次補氣風量和末端壓力的關系,在條件滿足的情況下實現(xiàn)濃相噴吹,將二次補氣風量控制在1 000 ~1 500 m/h。
4.布袋除塵用氮氣
布袋除塵用氮氣為中壓氮氣,為煤粉1~4布袋箱除塵器和1、2倉頂布袋除塵器提供脈沖氮氣,每個除塵器都設有一臺氮氣風包,用于儲存氮氣和調節(jié)氮氣壓力。氮氣脈沖壓力過高會造成布袋脫落,氮氣消耗增加,過低起不到脈沖效果,造成布袋粘附煤粉,留下著火隱患。通過長期生產實踐證明,氮氣壓力在0.25 MPa 時,不但可以降低氮氣消耗,還可以有效清除布袋粘附的煤粉。
5.系統(tǒng)閥門泄漏
制粉噴吹系統(tǒng)個別閥門由于磨損等因素出現(xiàn)內漏或外漏現(xiàn)象,大量氮氣從閥門及管道泄漏,一旦此處有人作業(yè)易發(fā)生氮氣窒息事故。例如,磨機沖氮閥門出現(xiàn)過泄漏現(xiàn)象,造成磨機檢修人員無法進入,影響了生產進度。針對此類閥門,作業(yè)區(qū)通過強化崗位巡檢,及時發(fā)現(xiàn)并更換閥門,杜絕氮氣泄漏情況的發(fā)生。此外,噴吹系統(tǒng)個別閥門用風為氮氣,經常出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,通過與設備部門的協(xié)調逐步將噴吹系統(tǒng)所有閥門的用風全部改為壓縮空氣,解決了閥門泄漏所引起的危害。
1.安全管控
煤粉制粉系統(tǒng)日常主要的安全管控手段是控制系統(tǒng)的“氧含量”。在制粉生產以及粉塵爆炸要素中,“氧含量”是唯一可控因素,也是粉塵爆炸條件中的一個重要環(huán)節(jié)。制粉系統(tǒng)的惰性氣體主要有兩種,一種是煤粉燃燒爐干燥氣和高爐熱風爐廢氣的混合煙氣,此煙氣是控制磨煤機入口的“氧含量”,是將燃燒爐產生的高溫煙氣,通過與高爐熱風爐的低溫廢氣綜合,形成較低溫、低氧的惰性氣體,既滿足原煤的干燥又滿足“氧含量”的控制;另一種是由能源動力部提供的中壓保安氮氣和高壓氮氣,中壓氮氣為磨機、制粉收集系統(tǒng)及布袋脈沖提供惰性保護氣體,確?!把鹾俊薄?2%以下。高壓氮氣是噴吹系統(tǒng)所使用的氮氣,由于噴吹系統(tǒng)內部的煤粉含量極大,基本不具備懸浮狀態(tài),且遠遠高于煤粉爆炸極限的上限,因此,高壓氮氣的主要作用為煤粉輸送功能,氣體惰化為輔的效能。
表1 噴吹系統(tǒng)各參數(shù)設定表
鲅魚圈分公司結合工藝特點在制粉噴吹系統(tǒng)現(xiàn)場合理設置多個固定式氧氣報警儀,避免由于氮氣泄漏造成巡檢作業(yè)人員窒息事故,同時利用安全生產費采購磨機入口、磨機出口、布袋箱出口氧分析儀,為系統(tǒng)高效安全運行提供數(shù)據(jù)支撐。惰化氣體氮氣的科學使用,使之成為制粉系統(tǒng)安全保障運行的有效措施之一。
2.優(yōu)化降本
降低氮氣消耗相關措施實施后,氮氣消耗指標明顯有了改善,2018年鲅魚圈分公司煤粉制備所用氮氣單位定額實際為106.516 m/t,2019 年下降至99.053 m/t,2019全年節(jié)約氮氣降本147.98 萬元。氮氣總管壓力穩(wěn)定在1.4 MPa 以上,為煤粉噴吹生產提供了有效保證,為下道工序高爐生產提供優(yōu)質服務。改進后閥門泄漏現(xiàn)象得到有效控制,氮氣泄漏導致窒息的隱患徹底消除,崗位人員作業(yè)環(huán)境及安全環(huán)保指標得到了優(yōu)化和提高。(本文作者單位系鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司)