王錦波
(中安聯(lián)合煤化有限責(zé)任公司 , 安徽 淮南 232000)
中安聯(lián)合煤化工分公司空分裝置采用林德深冷制氧技術(shù),建有3套公稱能力為70 000 Nm3/h氧氣的制氧設(shè)備,采用汽輪機(jī)一拖二機(jī)組,分子篩凈化、空氣膨脹制冷流程,配套液體膨脹機(jī)回收液空能量。其中,分子篩吸附器為立式徑向流圓柱容器,內(nèi)裝填型號為LMS930S分子篩吸附劑,由林德公司供貨??辗盅b置自2019年投產(chǎn)至今,發(fā)生了多次分子篩系統(tǒng)故障。本文對分子篩運(yùn)行過程中出現(xiàn)的故障進(jìn)行了分析,并提出解決方案以及達(dá)到的效果,對分子篩切換過程中如何操作優(yōu)化進(jìn)行了總結(jié),以期為同類裝置提供參考。
分子篩吸附系統(tǒng)包括兩臺交替使用的吸附器2601.01A/B.BA1(工藝流程圖見圖1),正常運(yùn)行時(shí),一臺吸附器工作,另一臺吸附器再生,切換周期為4 h。切換步驟主要包括卸壓、加熱、冷吹、均壓四個(gè)過程。分子篩再生氣為來自冷箱的污氮?dú)?。加熱階段,再生氣經(jīng)再生蒸汽加熱器2602.17.BE1加熱到約188 ℃后進(jìn)入分子篩吸附器床層,以解吸床層里吸附的H2O 、CO2、N2O及碳?xì)浠衔锏?,吸附劑對上述組分的吸附能力有一個(gè)上限,經(jīng)過一定時(shí)間工作以后,必須進(jìn)行再生[1]。當(dāng)再生氣出口溫度達(dá)不到要求時(shí),投用電加熱器2602.18.BE1。在冷吹階段,再生氣直接進(jìn)入分子篩吸附器,冷吹分子篩床層。分子篩的運(yùn)行過程由程序自動(dòng)控制。
圖1 純化系統(tǒng)部分控制工藝流程圖
分子篩在切換步驟時(shí),操作人員發(fā)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)工況會(huì)波動(dòng),這主要是因?yàn)槌鋲弘A段,吸附桶的空氣量一部分會(huì)進(jìn)入再生桶,將再生桶4 kPa的壓力充至0.45 MPa,以便該再生桶切換為吸附桶。在此期間由于空氣量的變化導(dǎo)致后續(xù)工況的波動(dòng),進(jìn)塔空氣量的控制原理,正常運(yùn)行時(shí),空氣進(jìn)塔流量控制器作為主控手段投串級,壓力控制器做高限投自動(dòng);氬餾分氧含量和上塔中部溫度對流量進(jìn)行微調(diào)控制,通過選擇開關(guān)控制上塔中部溫度,此時(shí)流量設(shè)定值由手操控制器給定。由此可見,主精餾塔上塔中部溫度直接影響到空氣的吸入量,所有在充壓時(shí)要保證系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定就會(huì)提前干預(yù),進(jìn)行增加空氣量的操作,通常會(huì)通過手操器給定500 Nm3/h或1 000 Nm3/h的空氣量,以減小充壓階段分子篩對精餾工況造成的波動(dòng)影響。
通過數(shù)據(jù)分析對比,操作人員還發(fā)現(xiàn)對不同桶切換也存在工況上的差異,這種差異在分子篩切換初期表現(xiàn)尤其明顯。以其中一套空分舉例,B桶相較于A桶,上塔中部溫度波動(dòng)較大,且B桶運(yùn)行中,初期塔溫偏低,而上塔中部溫度是自動(dòng)控制空氣吸入量的,這一波動(dòng)直接造成了上塔中部溫度控制開度過小,即空氣吸入量存在反應(yīng)不及時(shí),對工況造成較大影響。因此,如果能在B桶運(yùn)行初期手動(dòng)添加一定量的原料氣,后期穩(wěn)定運(yùn)行之后再減少此部分原料氣可以很好地緩解上述問題。經(jīng)長期運(yùn)行跟蹤,發(fā)現(xiàn)上塔中部溫度控制開度在2 h內(nèi)從63%增至100%,之后一直處于高位,證明其缺少的氣量一定大于63%的開度。所以,在B桶運(yùn)行初期,直接給一個(gè)固定的80%左右開度之后投自動(dòng),根據(jù)運(yùn)行參數(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)原料氣量,這樣可以有效避免控制器反應(yīng)不及時(shí)的現(xiàn)象,保證空分運(yùn)行參數(shù)的穩(wěn)定。3#空分分子篩A、B桶運(yùn)行差異對照見表1。
表1 3#空分分子篩A、B桶運(yùn)行差異對照表
由表1可知,分子篩A、B桶運(yùn)行差異的主要差距為平均原料氣4 033 Nm3/h,上下塔平均溫度差異不大。在切換過程到加熱初期,上塔中部溫度微調(diào)輸出開度波動(dòng)很大,隨著加熱的進(jìn)行,逐漸穩(wěn)定在A桶65%,B桶95%。在切換過程中,其他的運(yùn)行參數(shù)也會(huì)隨著上塔中部溫度的變化而有著較大的差異,所以穩(wěn)定上塔中部溫度,在合理范圍內(nèi)調(diào)節(jié),控制其他運(yùn)行參數(shù)的穩(wěn)定,對空分裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)大有裨益。
優(yōu)化措施:①在分子篩切換過程中,可通過手動(dòng)提前增加空氣的方法,減少充壓時(shí)的塔溫波動(dòng)。②進(jìn)一步優(yōu)化閥門控制器的PID參數(shù),或者加入組態(tài)模塊爬坡器來控制升壓閥,爬坡器在不同時(shí)期緩慢開啟,控制充壓時(shí)間、充壓氣量以及充壓速率,使其閥門開度速率更加契合溫度的變化,并減小了分子篩床層的沖擊。③修改上塔中部溫度控制的設(shè)定值,在分子篩切換到B桶時(shí),使它提前存在一個(gè)固有開度80%,通過此優(yōu)化措施的自動(dòng)調(diào)節(jié)過程中,有效地避免了切換時(shí)空氣量波動(dòng)過大對分子篩出口空氣量的影響。
2021年3月初,1#空分分子篩均壓閥在B桶充壓階段間斷出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,造成充壓過慢的現(xiàn)象,因充壓閥卡澀,程序設(shè)定的18 min充壓時(shí)間延長至30 min才完成。正常情況下,分子篩充壓階段:1 min時(shí)對應(yīng)壓力范圍0.015~0.02 MPa,6 min時(shí)對應(yīng)的壓力范圍0.05~0.1 MPa。分子篩卸壓階段:1 min時(shí)對應(yīng)壓力范圍0.43~0.45 MPa,6 min時(shí)對應(yīng)壓力范圍0.002~0.02 MPa。若對應(yīng)的壓力偏差較大,即可判斷分子篩切換異常。分子篩切換時(shí)間過長,有二氧化碳穿透風(fēng)險(xiǎn),甚至造成整個(gè)系列被迫停車[2]。
優(yōu)化措施:①分子篩充壓時(shí),現(xiàn)場人員應(yīng)查看閥門實(shí)際開度是否和中控輸出一致,若不一致,中控立即將分子篩程序設(shè)手動(dòng),再將閥門強(qiáng)制輸出,與現(xiàn)場實(shí)際閥位開度一致后,再緩慢一次給1%來開大閥門,防止閥門開度過大發(fā)生床層沖擊,且維持空氣流量穩(wěn)定,直至閥位開至100%后,與現(xiàn)場實(shí)際開度一致且均壓完成,即可釋放;將分子篩程序切為自動(dòng),繼續(xù)運(yùn)行。②如若閥門卡澀處理時(shí)間過長,密切監(jiān)控分子篩出口二氧化碳指標(biāo),適當(dāng)延長A桶熱吹時(shí)間或投用電加熱器,以提高再生質(zhì)量。③均壓閥一旦發(fā)生卡澀,為防止空氣波動(dòng)影響精餾工況,操作人員應(yīng)防止“氮塞”發(fā)生,以及精餾塔中氧含量過低或氮含量過高,從而影響產(chǎn)品合格率[3]。必要時(shí)增加空氣吸入量,減少氧氣產(chǎn)出量,并適當(dāng)增加氮產(chǎn)品的產(chǎn)出量。密切監(jiān)視精餾塔上下塔液位,防止觸發(fā)聯(lián)鎖,造成跳車。
2021年7月22日10:55,3#空分分子篩B切A運(yùn)行時(shí),A桶空氣入口閥應(yīng)按程序全開,但因閥門自身故障出現(xiàn)卡堵;B桶空氣入口閥門按程序正常關(guān)閉,導(dǎo)致空壓機(jī)出口憋壓;10:55:21至10:55:24,3#空分空壓機(jī)出口壓力由正常的0.455 MPa上升至最高0.494 MPa,空壓機(jī)出口憋壓,最終導(dǎo)致汽輪機(jī)超速聯(lián)鎖跳車。
優(yōu)化措施:①3#空分分子篩8個(gè)切換閥(2個(gè)空氣入口閥、2個(gè)空氣出口閥、2個(gè)再生氣入口閥、2個(gè)再生氣出口閥)設(shè)置“開”“關(guān)”反饋?,F(xiàn)場實(shí)際閥門反饋正常則步進(jìn)條件滿足,若現(xiàn)場閥門故障,則步進(jìn)條件不滿足。8個(gè)切換閥在動(dòng)作過程中“開到位”在DCS畫面上閥體顯示綠色,“關(guān)到位”閥體顯示紅色,若50 s內(nèi)系統(tǒng)接受不到現(xiàn)場閥門“開/關(guān)到位”信號,則為閥門故障,此時(shí)DCS畫面上閥體呈黃色,分子篩步進(jìn)條件不滿足,分子篩停止步進(jìn)。分子篩B桶即為故障,操作人員將分子篩程序?qū)ⅰ白詣?dòng)”切為“手動(dòng)”,現(xiàn)場處理閥門故障,待故障消除再將分子篩切回“自動(dòng)”控制程序,分子篩正常進(jìn)入下一步。這樣直接有效地避免了因分子篩程控閥故障而導(dǎo)致系統(tǒng)停車的風(fēng)險(xiǎn)。②加強(qiáng)對分子篩的預(yù)知性檢維修,加強(qiáng)對分子篩程控閥巡檢,檢查電磁閥氣柜內(nèi)氣源壓力是否正常,閥門及其附件有無損壞、漏氣的情況發(fā)生,操作人員根據(jù)程控閥開關(guān)時(shí)間進(jìn)行記錄以及相應(yīng)的維修記錄,了解其運(yùn)行規(guī)律,做到有針對性的日常維護(hù)以提高維護(hù)質(zhì)量。③加強(qiáng)程控閥的保養(yǎng),分子篩程控閥使用潤滑油杯注潤滑油的方法,通過氣缸用風(fēng)帶入潤滑油霧氣進(jìn)行潤滑,這樣可有效減小分子篩程控閥因閥門卡堵造成分子篩出口空氣憋壓,或者空氣量放空造成的跳車事故。
空分裝置CO2含量如果長時(shí)間超標(biāo),可能會(huì)導(dǎo)致分子篩吸附器床層穿透,二氧化碳會(huì)隨空氣進(jìn)入冷箱,低溫條件下凍結(jié)堵塞冷箱內(nèi)換熱器、膨脹機(jī)入口過濾器、精餾塔、液氧泵入口過濾器,造成換熱器換熱端溫差擴(kuò)大,精餾塔塔板效率下降,設(shè)備通道阻力增大,裝置能耗增加[4]。輕則減負(fù)荷運(yùn)行,重則非計(jì)劃停車并冷箱加溫,甚至引發(fā)安全事故風(fēng)險(xiǎn)。正常情況下,分子篩出口分析儀大致范圍為0.26×10-6~0.50×10-6,按一個(gè)切換周期,再生后開始使用最好的情況,分子篩出口二氧化碳含量在0.4×10-6以下,使用末期≤0.5×10-6。使用吸附期間均值≤0.5×10-6。當(dāng)分子篩出口分析儀>0.55×10-6,為分子篩使用異常狀態(tài)。
優(yōu)化措施:①首先要求校表判斷分析數(shù)據(jù)是否正確,若正確,增加手動(dòng)分析,頻次為12 h/次,做工藝波動(dòng)分析,環(huán)境分析判斷。當(dāng)二氧化碳濃度確認(rèn)超標(biāo)超過一個(gè)吸附周期,申請降負(fù)荷,當(dāng)前負(fù)荷90%以上時(shí),一次性降10%,當(dāng)負(fù)荷90%以下時(shí)降5%。②檢查上一周期本桶加溫再生參數(shù),在保證氣溫氣量相當(dāng)?shù)那疤嵯?,提高加熱氣溫度即提高蒸汽溫度,或啟?dòng)電加熱器,分子篩冷吹期間增加冷吹氣量,約為現(xiàn)有的5%;或者保持與上次加熱氣溫參數(shù)相當(dāng),適當(dāng)增加加熱氣量5%,冷吹時(shí),增加冷吹氣量5%。③增加加熱時(shí)長2~5 min,冷吹時(shí)再增加冷吹氣量5%來強(qiáng)化再生效果。
通過上述優(yōu)化措施改善了分子篩出口二氧化碳超標(biāo)的現(xiàn)象。若分子篩出口二氧化碳分析儀達(dá)到1×10-6或主冷中二氧化碳含量達(dá)到4×10-6,應(yīng)立即停車,防止次生事故的發(fā)生。
分子篩吸附器是空分系統(tǒng)關(guān)鍵組成部分,一旦出現(xiàn)故障,極易導(dǎo)致整個(gè)空分系統(tǒng)停車。在實(shí)際操作中,對分子篩吸附后空氣中的碳?xì)浠衔铩⑺忠约岸趸家髽O高,所以分子篩系統(tǒng)必須保證穩(wěn)定運(yùn)行。分子篩吸附器一旦出現(xiàn)故障,需及時(shí)精確分析出原因,并作出相應(yīng)調(diào)整,以確??辗终麄€(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定。