郭韶華
(河南開祥精細化工有限公司 , 河南 三門峽 472300)
循環(huán)氫壓縮機能夠提供氫氣在系統(tǒng)中循環(huán)流動所需的動力,滿足化工生產(chǎn)相關(guān)反應(yīng)對于氫油比的需求,同時也能夠?qū)Ψ磻?yīng)器中的反應(yīng)溫度進行有效的控制,提升散熱效果,在很多化工生產(chǎn)環(huán)節(jié)都發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。而在循環(huán)氫壓縮機中,葉輪是非常關(guān)鍵的組成部分,是確保設(shè)備正常運行的基礎(chǔ),一旦葉輪出現(xiàn)損壞,循環(huán)氫壓縮機會出現(xiàn)聯(lián)鎖停運的情況,影響生產(chǎn)的順利實施。從技術(shù)人員的角度,必須做好循環(huán)氫壓縮機的維護工作,對葉輪開裂的原因進行分析,采取有效的應(yīng)對和處理措施,為循環(huán)氫壓縮機的穩(wěn)定可靠運行提供保障。
某化工廠在加氫裂化工藝中,采用的是BCL408A離心式循環(huán)氫壓縮機,機身部分采用的是垂直剖分結(jié)構(gòu),動力為汽輪機。循環(huán)氫壓縮機的轉(zhuǎn)子由多片閉式葉輪構(gòu)成,葉輪的材質(zhì)使用的是FV520B,直徑為420 mm,布氏硬度處于254~295 HB的范圍內(nèi),最大屈服強度為700~800 MPa。葉輪轉(zhuǎn)速參數(shù):額定轉(zhuǎn)速12 033 r/min,跳閘轉(zhuǎn)速14 300 r/min,最大連續(xù)轉(zhuǎn)速13 028 r/min,一階臨界轉(zhuǎn)速4 950 r/min,二階臨界轉(zhuǎn)速18 010 r/min。
在生產(chǎn)過程中,循環(huán)氫壓縮機連續(xù)兩次出現(xiàn)了葉輪開裂問題。第一次葉輪開裂發(fā)生在2020年4月1日下午14:20,裝置經(jīng)過檢修后投入運行,當(dāng)生產(chǎn)進行到360 ℃硫化恒溫環(huán)節(jié)時,循環(huán)氫壓縮機中的K102軸發(fā)生劇烈振動,引發(fā)聯(lián)鎖停機問題[1]。維修人員在對聯(lián)鎖記錄進行檢查時,發(fā)現(xiàn)軸承的兩個振動值都相對較高,判定循環(huán)氫壓縮機內(nèi)部存在機械損傷,拆機檢查,發(fā)現(xiàn)在第二級葉輪上出現(xiàn)明顯的開裂現(xiàn)象,裂縫已經(jīng)貫穿。將葉輪拆下后,通過焊接、固溶、調(diào)質(zhì)等工序,對其進行了修復(fù),修復(fù)完成后將葉輪裝回,經(jīng)測試后,于4月10日晚19:00正常開機。4月22日上午9:12,循環(huán)氫壓縮機K102軸再次出現(xiàn)了高振聯(lián)鎖停機問題,緊急停工導(dǎo)致全線生產(chǎn)受阻。再次拆機檢查,發(fā)現(xiàn)依然是第二級葉輪開裂,不過開裂位置并非上次修復(fù)的位置。對此,在更換全新葉輪組恢復(fù)生產(chǎn)后,組織技術(shù)人員和專家對葉輪開裂的原因進行了分析[2]。
最初在進行拆機檢修前,維修人員判斷可能是因為在生產(chǎn)中,壓縮機本身的密封不嚴密,有金屬塊進入到設(shè)備內(nèi)部,引發(fā)機械損傷問題,最大的可能是循環(huán)氫壓縮機入口位置過濾網(wǎng)的支撐板發(fā)生了斷裂,或者破碎的金屬濾網(wǎng)進入到壓縮機中。在拆機后,發(fā)現(xiàn)過濾網(wǎng)以及支撐板完好,因此將這一原因排除。經(jīng)拆機檢查和葉輪檢測,確定葉輪開裂的原因有兩個。
在完成壓縮機的拆機檢查后,發(fā)現(xiàn)第二級葉輪出現(xiàn)了貫穿性裂紋,對其進行了硬度測試,發(fā)現(xiàn)葉輪在硬度方面超過了其他葉輪,表明該葉輪在經(jīng)過熱處理后,并沒有與其他葉輪的狀態(tài)保持一致?;诖?,經(jīng)研討后,認定第二級葉輪本身存在質(zhì)量問題,可能是加工處理環(huán)節(jié)有缺陷,不過缺陷比較微小,沒有被發(fā)現(xiàn),又或者在熱處理環(huán)節(jié),沒有能夠達到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,屬于殘次品[3]。
生產(chǎn)工藝對于循環(huán)氫壓縮機葉輪的影響主要體現(xiàn)在氯離子腐蝕方面,在對壓縮機進行拆機檢查的過程中,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部存在有大量氯化銨鹽,而葉片本身的材質(zhì)對于氯離子十分敏感,在同時接觸空氣和銨鹽的情況下,容易被腐蝕。為了進一步確定該猜想,對銨鹽進行了更加深入的分析,首次拆機檢查環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)設(shè)備外殼和內(nèi)殼之間存在結(jié)晶鹽,在內(nèi)缸固定無法抽出的情況下,借助蒸汽配合水洗的方式進行采樣,對水樣進行分析,結(jié)果見表1[4]。
表1 臨時樣本水樣檢測結(jié)果
注:水樣1是轉(zhuǎn)子抽出之前,在設(shè)備低點進行采樣;水樣2是轉(zhuǎn)子抽出之后,在彎道以及回流器中進行采樣。
對照表1檢測結(jié)果可知,所有水樣中都有氯離子的存在,白色物質(zhì)檢測后確定為氯化銨。企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)中,加氫裂化裝置中使用的氫氣是由重整裝置提供的,不過重整氫氣中存在著氯離子超標(biāo)的現(xiàn)象。循環(huán)氫在接觸熱高分換熱器的外殼時,會產(chǎn)生相應(yīng)的氯化銨鹽結(jié)晶,結(jié)晶附著在外殼上,會導(dǎo)致出口和入口位置的壓差不斷增大,影響循環(huán)氫壓縮機的穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。而在設(shè)備檢修中,對系統(tǒng)中的換熱器進行了檢修,發(fā)現(xiàn)在換熱器內(nèi)容有大量氯化銨鹽的存在,證明壓縮機內(nèi)殼上附著的白色物質(zhì)是氯化銨,其會引發(fā)嚴重的腐蝕問題[5]。
對照循環(huán)氫壓縮機葉輪開裂的原因,對設(shè)備進行了相應(yīng)的優(yōu)化處理。①葉輪首次開裂后,在對其進行修復(fù)的同時,聯(lián)系相應(yīng)的生產(chǎn)廠商,加工了同類型的葉輪做備用,使得葉輪在第二次開裂后,能夠通過更換備用葉輪的方式快速消除故障。不過在實踐中,故障的緊急處理僅僅針對第一級和第二級葉輪進行了相應(yīng)的全面檢測,其他葉輪在沒有檢測的情況下,一樣存在發(fā)生開裂的可能性。從這個角度看,需要繼續(xù)聯(lián)系廠商加工一整套備用轉(zhuǎn)子,做到防患于未然。②對于兩次開裂的葉輪,在更換下來后,送到權(quán)威機構(gòu)進行了全面檢測分析,也自主研究了葉輪材質(zhì)對于氯離子腐蝕的響應(yīng)情況,確定氯離子腐蝕同樣可能引發(fā)葉輪開裂問題。對此,和生廠商進行了溝通,實現(xiàn)了葉輪定制,要求在后續(xù)葉輪的生產(chǎn)中,選擇的葉輪材質(zhì)能夠很好地抵御氯離子腐蝕作用的影響。③為了避免出現(xiàn)葉輪再次開裂的問題,設(shè)置了相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案,對人員和設(shè)備進行了合理安排,確保在因為突發(fā)因素出現(xiàn)葉輪開裂后,能夠快速進行處理,盡可能地將葉輪開裂問題的影響降到最低。
考慮到氯離子腐蝕因素對葉輪的影響,從防范葉輪開裂問題再次發(fā)生的角度,化工企業(yè)需要對工藝進行優(yōu)化處理。結(jié)合葉輪開裂原因的分析,結(jié)果表明,在壓縮機的內(nèi)殼上,存在有氯化銨鹽,其會對葉輪的材質(zhì)產(chǎn)生腐蝕,引發(fā)葉輪開裂的問題,基于此,在工藝中必須盡可能地消除氯離子腐蝕的影響。而結(jié)合化驗分析結(jié)果可知,在循環(huán)氫中存在的氯離子基本都是來自新氫組分,由重整氫提供。對此,可以在重整單元,針對氯離子進行全面檢測,如果發(fā)現(xiàn)氯離子含量超標(biāo),需要對脫氯劑進行更換,將產(chǎn)品質(zhì)量控制在相關(guān)規(guī)范允許的范圍內(nèi)。應(yīng)該隨時關(guān)注換熱器殼程循環(huán)氫出入口的壓差變化情況,當(dāng)壓差增大,超過設(shè)定值時,需要對換熱器中的氯化鈉結(jié)晶鹽進行清理,避免結(jié)晶鹽堆積對循環(huán)氫系統(tǒng)整體的影響,規(guī)避應(yīng)力引發(fā)的葉輪開裂問題。另外,在工藝操作中,應(yīng)該嚴格按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行,確保操作平穩(wěn),避免操作不當(dāng)引發(fā)的設(shè)備參數(shù)劇烈波動的問題。
事實上,在該循環(huán)氫壓縮機中,前三級葉輪的尺寸完全相同,對于突發(fā)性的葉輪開裂故障,可以對設(shè)備進行簡單改造,將出現(xiàn)開裂的葉輪直接去掉,然后將第一級葉輪后移,于第一級葉輪原本的位置設(shè)置軸套來固定各個葉輪。改造后的葉輪結(jié)構(gòu)參數(shù):總質(zhì)量325 kg,總長度1 849.3 mm,跨徑1 466.5 mm,轉(zhuǎn)速范圍8 201~13 033 r/min,工作轉(zhuǎn)速為12 425 r/min,長徑比為9.66。
考慮在改造后,設(shè)備在運行中可能轉(zhuǎn)子不平衡的問題,從而引發(fā)機器的劇烈振動。為了規(guī)避這一問題,需要做好轉(zhuǎn)子動平衡試驗:在真空狀態(tài)或者接近真空狀態(tài)下,對轉(zhuǎn)子實施高速動平衡試驗,最大轉(zhuǎn)速為12 000 r/min。結(jié)合試驗結(jié)果分析,在經(jīng)過改造后,轉(zhuǎn)子能夠滿足動平衡試驗的相關(guān)要求,一階臨界轉(zhuǎn)速約為4 500 r/min,此時轉(zhuǎn)子的振動速度最大為1.66 mm/s;二階臨界轉(zhuǎn)速達到11 600 r/min,此時轉(zhuǎn)子振動速度最大為2.36 mm/s,均能夠滿足設(shè)備運行需求。對改造前后循環(huán)氫壓縮機的運行情況進行對比分析,結(jié)果如圖1所示。
圖1 改造前后壓縮機運行情況對比
由圖1可知,伴隨著運行時間的延長,壓縮機入口位置的流量穩(wěn)定在89~95 m3/h,能夠滿足實際運行需求。經(jīng)過改造后,壓縮機入口流量略低于改造前,分析原因主要是存在一定的氣動損失,影響了設(shè)備運轉(zhuǎn)的效率。經(jīng)過粗略計算后,第一級效率下降了約13%,主要是由于進口損失量增加導(dǎo)致,損失的數(shù)值在200~300 kPa。改造前后出口位置壓力的變化如圖2所示。
圖2 改造前后出口位置壓力變化
由圖2可知,伴隨著運行時間的增加,出口位置的壓力保持在正常水平,改造前后的數(shù)值越發(fā)接近。在入口流量以及轉(zhuǎn)速相同的情況下,出口位置的壓降在130 kPa左右。
從壓縮機后軸位置的同一截面上,選擇兩個測點A和B,要求其對稱分布,以V1-A和V1-B來表示,在前軸位置同一截面上,同樣選擇兩個測點A和B,要求其對稱分布,以V2-A和V2-B來表示。對照壓縮機軸體振動數(shù)值與轉(zhuǎn)速的變化關(guān)系,在正常運行的情況下,壓縮機的轉(zhuǎn)速保持在9 200r/min,而在轉(zhuǎn)速達到約1/3,也就是3 070 r/min時,軸體最大振動幅度約為40 μm,出現(xiàn)在V2-B點位置。隨著轉(zhuǎn)速的增大,軸體趨于穩(wěn)定,振動幅度下降到25 μm,遠小于壓縮機允許振動值(62 μm)。這也表明在正常運行的情況下,改造后的葉輪一階臨界轉(zhuǎn)速值為3 070 r/min。
另外,在完成循環(huán)氫壓縮機的改造后,設(shè)備開機環(huán)節(jié),軸瓦的溫度會隨著轉(zhuǎn)速的增加而產(chǎn)生相應(yīng)的變化,從主止推軸承和副止推軸承上分別選擇兩個點,記做T1-A、T1-B與T2-A、T2-B,然后在前后支撐軸承上也各選擇兩個點,記做T3-A、T3-B與T4-A、T4-B,對軸瓦溫度隨轉(zhuǎn)速的變化情況進行研究分析,結(jié)果顯示,在正常運行的情況下,軸瓦溫度最高值為66.3 ℃,出現(xiàn)在T3-A位置,這個溫度數(shù)據(jù)小于壓縮機正常運行中允許的最高溫度值106 ℃,壓縮機運行的安全性可以得到保障。
循環(huán)氫壓縮機在實際運行中,會受到很多因素的影響,可能導(dǎo)致其葉輪開裂的因素多種多樣,需要檢修維護人員通過相應(yīng)的檢測分析,找出導(dǎo)致葉輪開裂的主要原因,采取有效的措施進行應(yīng)對和解決,以此來保證設(shè)備的穩(wěn)定可靠運行。結(jié)合上文提到的情況,引發(fā)葉輪開裂的主要運營,是循環(huán)氫中氯離子含量超標(biāo),對于葉輪材質(zhì)產(chǎn)生了腐蝕,需要在后續(xù)葉輪材質(zhì)的選擇方面做好應(yīng)對和方法,對存在的問題進行解決。