李旺
(中海油惠州石化運(yùn)行五部,廣東 惠州 516086)
煙氣輪機(jī)作為催化裂化裝置的核心設(shè)備之一,擔(dān)任著煙氣能量回收,同時(shí)驅(qū)動(dòng)主風(fēng)機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)的作用。作為三機(jī)組甚至四機(jī)組的驅(qū)動(dòng)設(shè)備,其能否穩(wěn)定運(yùn)行影響整個(gè)催化裂化裝置的平穩(wěn)生產(chǎn)和能耗指標(biāo),甚至影響全廠的物料平衡及平均能耗。
YL31000A型煙氣輪機(jī)是催化裂化(Ⅱ)裝置項(xiàng)目中能量回收機(jī)組的關(guān)鍵設(shè)備,是由中國(guó)石化工程建設(shè)公司(SEI)和中國(guó)石油渤海裝備蘭州石油化工機(jī)械廠在多年積累YL型煙機(jī)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)生產(chǎn)的1臺(tái)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、合理、可靠的煙氣輪機(jī)。
裝置中的主風(fēng)機(jī)組采用電機(jī)和煙氣輪機(jī)聯(lián)合驅(qū)動(dòng)的三機(jī)組配置形式,如圖1所示。其參數(shù)如表1。
圖1 主風(fēng)機(jī)組示意圖
某480萬(wàn)t/年催化裂化裝置2017年9月1次開車成功,其中能量回收機(jī)組采用煙機(jī)-軸流式壓縮機(jī)-齒輪箱-電機(jī)的機(jī)組配置形式,如圖1所示。煙機(jī)和電機(jī)型號(hào)及參數(shù)見表1和表2。自2017年9月開工后,裝置運(yùn)行平穩(wěn)。主風(fēng)機(jī)的運(yùn)行靠電機(jī)和煙機(jī)同時(shí)帶動(dòng),電機(jī)始終處于授電狀態(tài)。
表1 煙機(jī)參數(shù)
表2 電機(jī)參數(shù)
煙機(jī)運(yùn)行過(guò)程之中存在軸振動(dòng)偏大的情況,主要體現(xiàn)在煙機(jī)后支撐軸瓦處。煙機(jī)的振動(dòng)在大幅工藝調(diào)整及生產(chǎn)波動(dòng)中,出現(xiàn)上漲且難以回落,振動(dòng)值在數(shù)次波動(dòng)中逐步上漲。2019年10月28日,進(jìn)料流量波動(dòng)導(dǎo)致再生器溫度及壓力波動(dòng),煙機(jī)最高振動(dòng)從60μm升至66~-68μm,此后一直維持在63~65μm運(yùn)行。2020年5月份中旬的振動(dòng)趨勢(shì)如圖2所示,可見最高的振動(dòng)值已經(jīng)達(dá)到了71μm,此后VI13454的振動(dòng)值維持在了65μm左右,已經(jīng)在廠家規(guī)定的高報(bào)值上運(yùn)行。2020年9月初,振動(dòng)因生產(chǎn)波動(dòng)再次上漲,此后振動(dòng)峰值一度超過(guò)80μm,基本維持在78μm的振動(dòng)值上運(yùn)行,已經(jīng)超過(guò)廠家所規(guī)定的高高報(bào)警值,于9月15日對(duì)主備風(fēng)機(jī)進(jìn)行切換操作,主機(jī)停運(yùn),煙機(jī)開始檢修。
圖2 2020年5月煙機(jī)后支撐軸瓦振動(dòng)值
圖3 2020年9月煙機(jī)后支撐軸瓦振動(dòng)值
煙機(jī)解體后可見大量的催化劑垢物附著于靜葉、動(dòng)葉、導(dǎo)流錐和煙機(jī)殼體上,垢物連片附著且硬度較大。有研究表明煙氣在適宜的溫度和濕度下可生成低熔點(diǎn)共晶體,低熔點(diǎn)共晶體會(huì)讓催化劑變得比較黏稠,因此催化劑粉末(直徑小于15μm)由于靜電作用會(huì)具備一定的吸附能力,在煙機(jī)輪盤冷卻蒸汽和密封蒸汽的作用下,催化劑細(xì)粉易在動(dòng)葉、靜葉片及流道等部位更容易吸附沉積下來(lái),從而破壞轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡。在停機(jī)與拆卸過(guò)程中,大片的結(jié)垢物從工件表面脫落,表現(xiàn)為停機(jī)冷縮后的剝離。因此可以推斷,在再生器負(fù)荷變化的過(guò)程中,受到高速煙氣的沖刷作用、煙氣溫度的變化以及輪盤冷卻蒸汽調(diào)整的影響,流道中的垢物從附著面上剝離,對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)部分造成了沖擊,同時(shí),動(dòng)葉部分的垢物脫離造成了動(dòng)平衡的破壞,振動(dòng)也會(huì)上升。
針對(duì)此種情況,應(yīng)該保障再生器壓力、再生溫度的穩(wěn)定,提高和降低處理量要緩慢、平穩(wěn),不能出現(xiàn)大幅波動(dòng),同時(shí),避免出現(xiàn)再生器尾燃的工況。及時(shí)關(guān)注三旋四旋的操作,控制好各個(gè)旋分器的線速,保證煙機(jī)入口的煙氣指標(biāo)合格不超標(biāo)。保證冷卻蒸汽的品質(zhì),嚴(yán)禁出現(xiàn)熱度不足和蒸汽帶水的情況發(fā)生。在控制輪盤溫度的時(shí)候,對(duì)輪盤冷卻蒸汽的調(diào)整應(yīng)該平穩(wěn),切忌出現(xiàn)大幅度的波動(dòng),避免因煙氣沖刷出現(xiàn)大面積結(jié)垢層脫落,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡被破壞,振動(dòng)劇烈上升的情況。此次檢修也將轉(zhuǎn)子直接進(jìn)行整體更換,確保轉(zhuǎn)子動(dòng)葉葉片的完整性以及動(dòng)平衡的精度。
拆卸后通過(guò)測(cè)量法對(duì)支撐軸瓦的間隙進(jìn)行了計(jì)算,所得前后軸瓦間隙值分別為0.47mm及0.35mm,數(shù)值較大。同時(shí),利用壓鉛絲的方法對(duì)前后軸瓦的瓦背進(jìn)行了緊力測(cè)量,其中前軸瓦緊力為0.015mm,而后軸瓦的瓦背緊力值為正值,也即是瓦背沒(méi)有緊力而是存在間隙,最大的間隙值為0.18mm。
由于后軸瓦的瓦背存在間隙,軸瓦的振動(dòng)空間大,進(jìn)而引起了振動(dòng)值偏高。2個(gè)緊力數(shù)據(jù)也正好符合運(yùn)行過(guò)程之中前軸瓦振動(dòng)值較后軸瓦振動(dòng)值低的情況。一般瓦背緊力數(shù)據(jù)為0.05mm,緊力較大雖然可以一定程度緩解振動(dòng),卻會(huì)降低油膜厚度,影響軸承散熱,造成軸瓦溫度過(guò)高。因此,回裝時(shí)對(duì)前后瓦背墊了不同的銅皮,增加瓦背緊力,同時(shí),不過(guò)度壓緊。調(diào)整后的前后緊力約為0.04mm。后續(xù)投用應(yīng)該密切關(guān)注軸瓦溫度,避免超溫及磨損。
在長(zhǎng)期運(yùn)行的觀察中,發(fā)現(xiàn)了煙機(jī)入口煙氣壓力對(duì)振動(dòng)的影響明顯。通過(guò)圖4對(duì)照,煙機(jī)入口煙氣壓力對(duì)煙機(jī)軸振動(dòng)基本呈正相關(guān)關(guān)系。在入口煙氣壓力下降后,振動(dòng)隨后出現(xiàn)升高,當(dāng)入口壓力上升后,振動(dòng)開始出現(xiàn)緩慢的下降趨勢(shì)。
圖4 煙機(jī)入口煙氣壓力與振動(dòng)的關(guān)系
圖5 潤(rùn)滑油冷后溫度(左軸)與振動(dòng)關(guān)系
煙機(jī)入口煙氣壓力主要取決于再生器頂壓力。再生器壓力主要取決于主風(fēng)流量和主風(fēng)壓力,當(dāng)主風(fēng)流量和壓力基本維持不變,再生器壓力下降時(shí),相當(dāng)于煙氣后路的壓力在下降,來(lái)自再生器的煙氣進(jìn)入煙氣管道的介質(zhì)流速會(huì)上升,對(duì)煙機(jī)的沖擊力作用明顯,引起了振動(dòng)的加劇。
另一個(gè)影響因素則為煙機(jī)入口壓力的下降,軸向力往煙機(jī)入口方向偏移,此時(shí)主副推力面的受力情況變化,由于推力軸瓦與后支撐軸瓦位于同一軸承箱體,整個(gè)部位的軸系振動(dòng)及油膜的狀況受到了影響,引起了振動(dòng)偏大。
因此,在操作中應(yīng)該密切關(guān)注再生器壓力,避免煙機(jī)入口壓力大幅波動(dòng)造成沖刷作用。同時(shí),此次回裝過(guò)程在副推力瓦塊的基座加了0.3mm銅皮,適當(dāng)調(diào)整了推力瓦的間隙,可以避免軸向力變化后對(duì)后徑向軸承油膜的沖擊。
潤(rùn)滑油主要作用是潤(rùn)滑和減震。當(dāng)潤(rùn)滑油溫度低時(shí),黏度增加,油不能順暢流于軸承之間,散布不均影響軸承油膜建立,容易使機(jī)組振動(dòng)增大;當(dāng)潤(rùn)滑油溫度高時(shí),黏度下降,油膜的剛度降低,進(jìn)而導(dǎo)致油膜渦動(dòng),使振動(dòng)加大。
從趨勢(shì)看潤(rùn)滑油冷后溫度變化對(duì)振動(dòng)沒(méi)有明顯影響。煙機(jī)潤(rùn)滑油冷后溫度正常控制在39~42℃,煙機(jī)潤(rùn)滑油冷后溫度的控制對(duì)煙機(jī)的長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行是至關(guān)重要的,對(duì)潤(rùn)滑油膜的形成起決定性作用,直接影響軸瓦的使用壽命。為了減少潤(rùn)滑油冷后溫度對(duì)煙機(jī)振動(dòng)的影響,我們可以通過(guò)潤(rùn)滑油冷卻器的循環(huán)水調(diào)節(jié)及時(shí)改變潤(rùn)滑油冷后溫度,使?jié)櫥屠浜鬁囟纫恢北3衷诤侠韰^(qū)間,保證油膜良好的建立,煙機(jī)振動(dòng)升高后,對(duì)潤(rùn)滑油冷后溫度進(jìn)行了及時(shí)調(diào)整,保障機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行。
通過(guò)長(zhǎng)期觀察,當(dāng)煙機(jī)做功接近主風(fēng)機(jī)耗功時(shí),煙機(jī)振動(dòng)會(huì)有所增加。因此,電機(jī)要保持在授電狀態(tài)不可以讓主電機(jī)發(fā)電,通過(guò)調(diào)節(jié)煙機(jī)入口蝶閥和雙動(dòng)滑閥的開度來(lái)調(diào)整煙機(jī)與電機(jī)做功比例,使電機(jī)始終處于授電狀態(tài)。通過(guò)長(zhǎng)期調(diào)整可以得出結(jié)論:主風(fēng)機(jī)電機(jī)運(yùn)行電流在280~370 A區(qū)間時(shí),煙機(jī)振動(dòng)較小。因此,適當(dāng)調(diào)整煙機(jī)與電機(jī)的做功比例可以一定程度上降低煙機(jī)振動(dòng)值。另外處理量的多少對(duì)煙機(jī)振動(dòng)影響較為明顯,處理量較大時(shí),煙機(jī)入口壓力偏大,煙機(jī)振動(dòng)偏??;處理量較小時(shí),煙機(jī)入口壓力偏小,煙機(jī)振動(dòng)偏大。當(dāng)裝置處理量較小時(shí),電機(jī)做功較少;當(dāng)裝置處理量較大時(shí),適當(dāng)提高電機(jī)做功比例,有助于煙機(jī)在較低振動(dòng)值下運(yùn)行。
定期及時(shí)的將廢催化劑卸出,保證旋分器分離效率,使進(jìn)入煙機(jī)的煙氣合格催化劑濃度保持在較低水平,實(shí)時(shí)在線監(jiān)控粉塵濃度。加快平衡催化劑置換,保障煙機(jī)運(yùn)行工況始終處于良好狀態(tài)。
煙氣輪機(jī)檢修完成后,煙機(jī)開始利用蒸汽進(jìn)行預(yù)熱升溫,溫度達(dá)到220℃后,利用煙氣繼續(xù)升溫并沖轉(zhuǎn)。預(yù)熱過(guò)程升溫速度嚴(yán)格控制≤50℃/h標(biāo)準(zhǔn),避免各部位受熱不均。煙機(jī)沖轉(zhuǎn)至2200轉(zhuǎn)時(shí),電機(jī)變頻器啟動(dòng)合閘,轉(zhuǎn)速逐漸提升至額定轉(zhuǎn)速,觀察運(yùn)行約3h,無(wú)異常后進(jìn)行主備機(jī)切換。主備機(jī)組切換正常運(yùn)行后,煙機(jī)振動(dòng)值VI13453為60μm左右,VI13454為48μm左右,前支撐瓦溫為70℃,后支撐瓦溫為65℃,各項(xiàng)指標(biāo)均維持在報(bào)警值以下運(yùn)行。
圖6 煙機(jī)啟機(jī)、切換后振動(dòng)值
圖7 提量后煙機(jī)振動(dòng)情況
從2020年10月11日上午9:00開始逐步提高裝置處理量,煙機(jī)入口壓力逐漸升高,煙機(jī)振動(dòng)值VI13453逐漸降至46μm左右、VI13454維持在35μm左右,運(yùn)行情況良好。
催化煙機(jī)是整套裝置的核心設(shè)備,能否平穩(wěn)運(yùn)行直接關(guān)系到全廠的蒸汽平衡和經(jīng)濟(jì)效益。本文通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)具體分析了造成催化煙機(jī)振動(dòng)偏高的原因并有針對(duì)性的采取一些措施,有效降低了煙機(jī)振動(dòng)。通過(guò)生產(chǎn)優(yōu)化操作,避免或者減少煙機(jī)結(jié)垢;加強(qiáng)檢維修管理、保證檢維修質(zhì)量;控制好工藝參數(shù)及潤(rùn)滑油冷后溫度,同時(shí)及時(shí)調(diào)整電機(jī)發(fā)電比例;保證煙機(jī)輪盤冷卻品質(zhì)及合適的輪盤溫度;定期將廢催化劑卸出,保證旋分器分離效率,及時(shí)置換平衡劑,防止進(jìn)入煙機(jī)煙氣催化劑濃度超標(biāo),保障煙機(jī)運(yùn)行工況始終處于良好狀態(tài),為催化裝置安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行提供了保障,也為同類裝置煙機(jī)振動(dòng)高等問(wèn)題的解決提供了參考。