牛正杰
(晉能控股煤業(yè)集團晉城公司,山西 晉城 048000)
晉能控股煤業(yè)集團四明山煤礦9103綜采工作面位于一采區(qū)中部,東部為9102工作面(尚未回采結束),南部為實體煤層(地質異常區(qū)),西部為實體未開采煤層(9104設計工作面),北部為一采區(qū)三條大巷。9103工作面設計走向長度為970 m,傾向長度為205 m。工作面回采煤層為9#煤層,平均厚1.51 m,平均傾角為6°。煤層結構簡單,相對穩(wěn)定,煤體硬度f=2.0。煤層無偽頂,直接頂以5.4 m砂質泥巖為主,基本頂為3.2 m的石灰?guī)r,直接底為2.4 m的黃色泥巖,基本底為2.8 m的細粒砂巖。
9103工作面與9102工作面采用沿空留巷布置方式。9103回風順槽為沿空巷,工作面采用MG2×125/600-WD采煤機割煤,割煤深度為0.8 m,采用127架ZY5000/11/23型掩護式液壓支架支護頂板。在綜采工作面的運輸端頭與回風端頭各布置6架ZYG5000/14/28A型過渡支架,支架中心距1.5 m。9103工作面已回采至440 m。
9103工作面在前400 m范圍回采過程中圍巖相對穩(wěn)定,局部出現(xiàn)煤壁片幫以及端面破碎現(xiàn)象,但通過及時移架進行了有效控制。工作面回采至420 m處位于129#~104#支架前方煤壁開始出現(xiàn)片幫現(xiàn)象,頂板垮落破碎。隨著工作面推進,煤壁片幫現(xiàn)象更加嚴重,導致工作面回采至440 m處時129#~104#支架前方端面頂板空頂距達1.9 m,煤壁片幫后煤壁與頂板成62°夾角。分析導致工作面圍巖破碎主要有以下幾方面原因:
(1)煤層賦存穩(wěn)定性差。工作面回采高度為1.51 m,9#煤層穩(wěn)定性差,工作面采用MG2×125/600-WD采煤機割煤時,煤體伴隨著破煤力的作用出現(xiàn)片幫。通過現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),工作面在前期割煤過程中工作面平均端面距在1.2 m以上,而9103工作面長度為202 m,采煤機每割完一刀煤需2.5 h,割煤完成后工作面采用一次性移架方式,在此期間頂板空頂時間長,頂板出現(xiàn)斷裂破碎現(xiàn)象。
(2)圍巖應力影響。通過對9103回風順槽頂板觀察發(fā)現(xiàn),預計工作面回采至446 m處在尾部揭露一條F5斷層,斷層落差為1.6 m,斷層與工作面煤柱成58°夾角布置,工作面回采至420 m處構造應力開始顯現(xiàn)。同時,9103工作面采用無煤柱回采工藝,回采過程中始終受9102采空區(qū)殘余應力影響,所以工作面回采至420 m處時,工作面尾部頂板及煤壁受構造應力、采空區(qū)殘余應力、回采應力以及周期來壓集中作用,導致工作面超前區(qū)頂板斷裂、煤柱破碎。
(3)支護效果差。9103工作面直接頂主要為泥巖,承載能力低,由于支架支護范圍小,造成相鄰支架上方巖體出現(xiàn)垮落,頂板原巖三向應力變?yōu)殡p向或單向受壓狀態(tài),加劇了頂板破碎現(xiàn)象。
為了保證工作面快速過斷層,減緩工作面圍巖破壞,從420 m處決定采取“深孔卸壓+鋪設聚氨酯纖維網(wǎng)+超前管棚支護”聯(lián)合支護[1-5]。
由于采空區(qū)殘余應力、構造應力以及回采應力在工作面前方20 m范圍產(chǎn)生應力疊加區(qū),導致圍巖裂隙發(fā)育并在裂隙區(qū)產(chǎn)生卸壓破壞作用,所以決定在沿空巷施工卸壓鉆孔,降低應力疊加現(xiàn)象。
(1)為了實現(xiàn)應力充分卸壓,卸壓孔施工在9103回風順槽頂板中部。鉆孔深度為10 m,直徑為55 mm,卸壓孔水平向前傾斜75°布置,鉆孔布置間距為5.0 m。
(2)為了防止卸壓孔在卸壓過程中應力對卸壓孔壁巖體產(chǎn)生破壞作用,導致巖體產(chǎn)生裂隙帶,卸壓孔內安裝護孔管。每節(jié)護孔管長2.0 m,直徑為50 mm,護孔管四周均勻布置8排直徑為8 mm圓孔,每節(jié)護孔管采用絲扣連接,孔口處采用錨桿將護孔管進行固定,如圖1。
圖1 9103工作面破碎頂板聯(lián)合支護平面示意圖
由于傳統(tǒng)金屬網(wǎng)在大應力圍巖中使用時易變形,對圍巖蠕動變形適應效果差,為提高9103工作面頂板穩(wěn)定性,控制頂板破碎、冒漏現(xiàn)象,決定對頂板鋪設聚氨酯纖維網(wǎng)。
(1)9103工作面采用的聚氨酯纖維網(wǎng)長55 m,寬8.0 m。柔性纖維網(wǎng)采用寬度為10 mm纖維條帶縱橫編制而成,纖維網(wǎng)網(wǎng)格為60 mm×60 mm,厚度為205 mm,質量為0.7 kg/m2,縱橫向斷裂強度為60 kN/m,斷裂伸長率小于13%。
(2)工 作 面 回 采440 m處,對 工 作 面129#~104#支架前方頂板鋪設柔性纖維網(wǎng)。第一卷纖維網(wǎng)在鋪設時在網(wǎng)的兩端各施工一根固定錨桿,然后采用鋼絲繩將纖維網(wǎng)進行固定。
(3)第一卷柔性纖維網(wǎng)固定后,隨著工作面推進對頂板進行鋪設,網(wǎng)鋪設后采用單錨索進行固定。錨索長度為4.5 m,錨索布置間距為3.0 m,排距為2.0 m,相鄰兩卷柔性網(wǎng)搭接寬度為0.5 m。
(4)工作面每推進2.0 m,在柔性纖維網(wǎng)下方施工一排JW型錨索鋼梁。鋼梁長度為3.0 m,寬度為0.32 m,每根鋼梁采用兩根長度為4.5 m錨索固定。
(1)支護原理。傳統(tǒng)錨桿(索)支護利用錨固劑將桿體錨固在頂板上,利用托盤及螺母對桿體施加預應力,實現(xiàn)錨桿(索)懸吊、組合梁(拱)支護作用,屬于主動支護。而超前管棚支護在圍巖產(chǎn)生應力作用下,以巖體作為支撐點對圍巖產(chǎn)生一個被動支護作用力,從而實現(xiàn)圍巖超前支護的目的。
(2)支護工藝。采用鉆機在129#~104#支架的前方煤壁頂板施工一排支護鉆孔,鉆孔深3.0 m,直徑為30 mm,鉆孔間距為0.5 m。鉆孔施工完后對鉆孔內插入長度為3.2 m、直徑為25 mm圓鋼。以此類推,直至工作完全過應力區(qū),停止施工超前管棚支護。
截至2020年3月21日,9103工作面已回采至495 m,圍巖已趨于穩(wěn)定。通過對比分析發(fā)現(xiàn),工作面在420~480 m段受應力破壞作用逐漸加大,頂板最大下沉量達0.34 m,支架在該區(qū)域內初撐力及工作阻力不足75%,且工作面回采速度為4.7 m/d。
9103工作面在應力破碎區(qū)采取聯(lián)合控制技術后,圍巖應力得到有效改善,隨著支護強度增大,頂板下沉量逐漸減小,工作面回采至450 m后頂板下沉量控制在0.11 m以下,如圖2。液壓支架在支護區(qū)初撐力及工作阻力提高至98%以上,工作面回采速度提高至7.6 m/d,同時煤壁片幫、頂板破碎現(xiàn)象得到有效改善,端面距由原來的1.9 m減小為0.4 m。
圖2 支護前后頂板下沉量對比曲線圖
對9103工作面回采期間的圍巖破壞機理進行了分析,采取了鉆孔卸壓、鋪設柔性纖維網(wǎng)以及施工超前支護等技術手段,實現(xiàn)了應力卸壓,降低了圍巖應力破壞強度,控制了煤壁片幫、端面距加大等應力顯現(xiàn),對圍巖起到了有效控制作用。