陳兆波
摘 要:介紹了一種發(fā)泡型抗石擊涂料及工藝在涂裝車(chē)間的引進(jìn)與應(yīng)用,及一些應(yīng)用問(wèn)題的解決。通過(guò)應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了輕量化、減少材料使用量及VOCs排放量減少的綜合效益。
關(guān)鍵詞:車(chē)底 抗石擊涂料 發(fā)泡 輕量化 涂裝 揮發(fā)性有機(jī)物 應(yīng)用
1 前言
汽車(chē)在使用過(guò)程,底盤(pán)面對(duì)著惡劣、復(fù)雜的的工作環(huán)境,需要進(jìn)行特殊防護(hù)。PVC抗石擊底涂,被廣泛用來(lái)噴涂于車(chē)身底盤(pán)、輪罩等部位,用以現(xiàn)實(shí)底盤(pán)的隔音降噪、密封防水、焊縫防銹、輕量化等性能[1]。為滿(mǎn)足整車(chē)輕量化、材料成本降低、環(huán)?;男枨螅?lián)合開(kāi)發(fā)及引進(jìn)了一種新型發(fā)泡型的抗石擊涂料及應(yīng)用工藝。通過(guò)應(yīng)用該涂料及工藝,可以有更優(yōu)的隔音降噪性能[2],可以節(jié)約材料用量以降低車(chē)重,同時(shí)也減少了VOCs的使用排放量,一舉多得。
2 發(fā)泡型新底涂的引進(jìn)及工藝應(yīng)用準(zhǔn)備
對(duì)于該發(fā)泡型新底涂材料(下文簡(jiǎn)稱(chēng)為“新底涂”)的適用性,主要關(guān)注該底涂材料與車(chē)身現(xiàn)用油漆涂層的適配性、成品性能,及其可施工性能。三方面指標(biāo)通過(guò)驗(yàn)證確認(rèn)合格,就可以導(dǎo)入生產(chǎn)線(xiàn)批量應(yīng)用。
2.1 新底涂材料與油漆涂層的適配性實(shí)驗(yàn)
本新底涂,是由聚氯乙烯樹(shù)脂、增塑劑、附著力促進(jìn)劑和填料等組成的一種PVC 塑溶膠體系(生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)也簡(jiǎn)稱(chēng)“膠”)。相對(duì)于原在用PVC抗石擊底涂,新底涂多了發(fā)泡劑組份。由于新底涂是附著在電泳層表面(或者附著在裸露的板材表面),所以首先需要考慮新底涂材料與底材(包括與電泳層、裸板材)的附著力問(wèn)題。
根據(jù)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)制樣(膠層厚度2mm,140℃*20min烘烤固化后。冷卻24h)。測(cè)試結(jié)果:膠體良好的附著在試板上,膠層為內(nèi)聚破壞,試板上有殘膠的面積占了膠粘接面積的100%以上,新底涂膠層與底材的附著力指標(biāo)合格。
本處應(yīng)用,涉及到“3C2B”和“3C1B”兩條不同油漆工藝體系的生產(chǎn)線(xiàn)。
“3C2B”線(xiàn)的主要工藝:電泳+噴涂抗性石擊涂料+溶劑型中涂層噴涂+中涂烘干+水性色漆噴涂+色漆閃干+溶劑型清漆噴涂+面漆烘干。
“3C1B”線(xiàn)的主要工藝:電泳+噴涂抗性石擊涂料+膠烘烤+水性中涂噴涂+中涂閃干+水性色漆噴涂+色漆閃干+溶劑型清漆噴涂+面漆烘干。
抗石擊底涂,會(huì)經(jīng)受多重的烘烤及油漆涂層的覆蓋。該底涂會(huì)影響到噴漆后的外觀感知質(zhì)量及漆膜附著力等性能表現(xiàn)。根據(jù)底涂與中面涂涂層的配套性驗(yàn)證規(guī)范,選擇了對(duì)底材較為敏感的白色顏色的水性色漆涂層,與該新底涂進(jìn)行配套性測(cè)試。
經(jīng)測(cè)試:樣件漆后表面的無(wú)涂膜缺陷狀態(tài),油漆層附著在膠層面上的附著力合格,結(jié)果如表1所示。
至此,新底涂與油漆涂層的適配性驗(yàn)證完成,結(jié)果合格。
2.2 新底涂成品性能確認(rèn)
生產(chǎn)應(yīng)用環(huán)節(jié),主要是確認(rèn)與底材狀態(tài)有著密切關(guān)聯(lián)作用的,如耐熱、耐寒性、耐水性、耐濕熱性、耐久性、耐冷熱循環(huán)性、耐腐蝕性和抗石擊性,這8項(xiàng)性能,且需使用施工生產(chǎn)線(xiàn)的按正常工藝流程制作出來(lái)的電泳板件,制作測(cè)試樣本,并按測(cè)試規(guī)范,進(jìn)行檢測(cè)確認(rèn)。檢測(cè)結(jié)果如表2所述,結(jié)果合格。
2.3 新底涂對(duì)整車(chē)噪聲性能指標(biāo)影響驗(yàn)證
經(jīng)過(guò)上述1.1、1.2評(píng)估,已經(jīng)具備應(yīng)用在量產(chǎn)車(chē)上的前提條件,可以噴涂該新底涂材料在車(chē)身上,驗(yàn)證對(duì)整車(chē)的NVH性能的影響。
驗(yàn)證方案:按工藝噴膠2臺(tái)整車(chē)(分別:原在用的PVC抗石擊底涂,濕膜厚度750微米左右,干膜厚度也是750微米左右;及本新底涂材料,濕膜厚度375微米左右,經(jīng)固化膨脹后,干膜厚度平均為750微米),然后在試驗(yàn)車(chē)跑道上進(jìn)行整車(chē)動(dòng)態(tài)檢測(cè)。
驗(yàn)證結(jié)果:
加速工況:兩測(cè)試車(chē)車(chē)內(nèi)噪聲相差不大,其中,三檔滑行時(shí),應(yīng)用原用底涂的測(cè)試車(chē),在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速2150-2250 r/min區(qū)間存在峰值(說(shuō)明在該轉(zhuǎn)速區(qū)間,新底涂是有優(yōu)勢(shì)的);
“5G-60km/h”粗糙路面噪聲對(duì)比:兩測(cè)試車(chē)內(nèi)噪聲總聲壓相差不大;
怠速開(kāi)/關(guān)空調(diào)振動(dòng)噪聲對(duì)比:兩測(cè)試車(chē)噪聲、振動(dòng)性能相當(dāng);
驗(yàn)證結(jié)論:兩臺(tái)車(chē)的客觀測(cè)試與主觀評(píng)價(jià)結(jié)果相當(dāng)。
實(shí)車(chē)驗(yàn)證結(jié)果表明:同等干膜厚條件下,新底涂的隔音降噪性能,與原在用的PVC抗石擊底涂對(duì)比,水平相當(dāng)。但是,新底涂的施工濕膜膜厚,卻是原在用的PVC抗石擊底涂的施工濕膜膜厚的一半。在滿(mǎn)足同樣的性能要求下,新底涂的材料用量,存在著較大的下降空間。
2.4 材料的可施工性能評(píng)估
通過(guò)對(duì)材料成分、施工方式、熱固化條件、涂層厚度、儲(chǔ)存期等影響施工操作的因素的可行性分析,本新底涂材料,相對(duì)于原在用的PVC抗石擊底涂材料,基本相同。存在的差異點(diǎn)是:新底涂材料配方中含有發(fā)泡劑(原在用的PVC抗石擊底涂材料配方中無(wú)發(fā)泡劑),本新底涂材料烘烤后會(huì)在厚度方向膨脹約200%。
因此,本新底涂材料,基本具備較快速應(yīng)用于本處的“3C2B”和“3C1B”兩條不同油漆工藝體系的生產(chǎn)線(xiàn)批量生產(chǎn)的可行性。
3 新底涂應(yīng)用工藝啟動(dòng)
3.1 材料工藝施工參數(shù)方案
“3C2B”線(xiàn)的底涂施工方式為應(yīng)用高壓無(wú)氣噴槍手工噴涂;“3C1B”線(xiàn)的底涂為機(jī)器人自動(dòng)高壓無(wú)氣噴涂?;谙嚓P(guān)試驗(yàn)驗(yàn)證,本新底涂材料施工的干膜膜厚為600微米~1200微米時(shí),已能滿(mǎn)足相關(guān)產(chǎn)品性能要求,其余的沿用原PVC抗石擊底涂材料施工的相關(guān)參數(shù)方案。
3.2 材料切換及產(chǎn)前調(diào)試
3.2.1 管路清洗及新底涂材料導(dǎo)入
結(jié)合生產(chǎn)停產(chǎn)的時(shí)間窗口許可,材料切換,采取先將原在用PVC抗石擊涂料排出,然后清洗管道,再填充本新底涂材料的切換方案。借鑒行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)[3],制訂了如下的操作流程及要點(diǎn)規(guī)范(見(jiàn)表3)。
新底涂材料導(dǎo)入完成。為了確保生產(chǎn)開(kāi)班后,能順利使用,并保證產(chǎn)品質(zhì)量,后續(xù)需進(jìn)行試噴涂施工。
3.2.2 “3C2B”線(xiàn)的底涂工位手工試噴
手工噴涂靈活性較強(qiáng),對(duì)噴膠過(guò)程細(xì)節(jié)方面,可以直觀感知并可及時(shí)調(diào)整以適應(yīng)。但對(duì)于濕膜厚度減薄,操作員工的技能習(xí)慣及操作感知是比較難適應(yīng)的。所以對(duì)此新底涂料施工,主要風(fēng)險(xiǎn)在于:濕膜厚度噴涂偏厚,導(dǎo)致干膜膨脹過(guò)高,對(duì)后續(xù)總裝零件安裝造成干涉。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),需要進(jìn)行試噴驗(yàn)證及操作培訓(xùn)。
試噴目的:確定較好的膠噴涂壓力與噴涂道次(原在用PVC抗石擊底涂,一般噴涂2~3道次);同時(shí),讓操作工對(duì)300~450微米厚度進(jìn)行目視感知及體驗(yàn);
試噴方案:在停線(xiàn)狀態(tài)下,按車(chē)型噴涂范圍要求進(jìn)行實(shí)車(chē)噴涂,目標(biāo)濕膜厚度為300~450微米;
試噴結(jié)果:按習(xí)慣的噴膠走槍速度與噴幅搭接,在膠噴涂壓力1700~1900Psi時(shí),噴涂一道次,可以達(dá)到目標(biāo)厚度。但是,在同等條件下,噴槍出膠的噴幅有所減小,噴槍的噴涂距離需要稍有增大,走槍速度稍緩。
3.2.3 “3C1B”線(xiàn)的底涂工位機(jī)器人試噴
對(duì)于機(jī)器人噴涂,原在用的噴涂軌跡,是基于750~1000微米設(shè)定的?;谑止ぴ噰姷慕Y(jié)果,在不改變噴涂軌跡的前提下,機(jī)器人噴槍的噴嘴的出膠流量需要降低。同時(shí),噴幅的減小,會(huì)導(dǎo)致漏噴涂的高質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),需新?tīng)顟B(tài)的噴幅也調(diào)整至與原噴幅大小一致。經(jīng)選型,噴嘴由型號(hào)“GGO529”變更為“GGO525”。
噴幅調(diào)試:應(yīng)用“GGO525”噴嘴,進(jìn)行噴幅調(diào)試。經(jīng)調(diào)整,在“底涂材料溫度33℃,機(jī)器人供膠壓力3.0~4.0bar”時(shí),按原有機(jī)器人軌跡及噴涂距離,實(shí)測(cè)噴槍噴幅為140~190mm,達(dá)到原噴幅的大小要求。
濕膜厚度確認(rèn):使用該兩個(gè)型號(hào)噴嘴,按正常工藝及自動(dòng)模式,分別噴涂一輛整車(chē)的底盤(pán)區(qū)域,選取具有代表性的共14個(gè)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行濕膜厚度測(cè)量。除了測(cè)點(diǎn)1、5、9外,應(yīng)用“GGO525”噴嘴的大部分測(cè)點(diǎn),均在300~600微米的目標(biāo)膜厚范圍內(nèi),如表4所述。該噴嘴可以應(yīng)用(少部分不在范圍的,可以微調(diào)噴涂速度、噴涂軌跡來(lái)適配)。
到此,材料切換及產(chǎn)前調(diào)試完成。通過(guò)調(diào)試驗(yàn)證,確定了能達(dá)到目標(biāo)噴涂效果的相關(guān)過(guò)程控制參數(shù)。
4 存在問(wèn)題解決
4.1 機(jī)器人噴嘴維護(hù)優(yōu)化
經(jīng)過(guò)數(shù)月的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)機(jī)器人噴涂的車(chē)輛,出現(xiàn)膠堆積、殘膠飛濺的缺陷率越來(lái)越高。
缺陷跟蹤統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn):自4月份起應(yīng)用新底涂以來(lái),三個(gè)月后,缺陷率突變升高。通過(guò)一系列的排查確認(rèn),機(jī)器人噴槍的噴嘴磨損是主要原因。對(duì)比用了3個(gè)來(lái)月的 “GGO525”及其新零備件,發(fā)現(xiàn)用了3個(gè)月后的噴嘴,孔徑已磨損嚴(yán)重(目視孔徑約變大一倍)。
更換已磨損的噴嘴后,缺陷率恢復(fù)4月份以前的正常狀態(tài)。噴嘴的使用壽命周期優(yōu)化:將“GGO525”噴嘴更換周期由原來(lái)的1年/次,變更為1次/3月;同時(shí),工位員工定期(1次/月)監(jiān)測(cè)噴幅并記錄數(shù)據(jù),跟蹤噴幅變化趨勢(shì)。
4.2 膠霧導(dǎo)致臟粒缺陷問(wèn)題解決
從11月中旬起,陸續(xù)發(fā)現(xiàn)車(chē)型的四門(mén)裙邊部位出現(xiàn)密集的、大面積的臟粒狀缺陷,中面涂涂層無(wú)法覆蓋,導(dǎo)致后續(xù)大量的返修工作。經(jīng)過(guò)排查驗(yàn)證,主要機(jī)器人是機(jī)器人噴膠過(guò)程,膠霧上揚(yáng)附著所致。影響膠霧上揚(yáng)的因素很多,膠的粘度偏低、噴膠壓力過(guò)大,噴涂軌跡不合理、噴涂距離過(guò)近、室體壓風(fēng)量不足或出風(fēng)口沒(méi)有對(duì)正車(chē)身裙邊區(qū)域吹風(fēng),等等。而且,時(shí)逢天氣氣溫較低,為了維護(hù)機(jī)器噴涂噴幅,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)較頻繁的上調(diào)噴膠壓力,導(dǎo)致膠霧量增多。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證,將膠粘度由53.8提高到54.6,將各臺(tái)機(jī)器人的噴膠壓力由1900~2100Psi下調(diào)至1000~1500Psi,優(yōu)化邊緣局部位置的軌跡及噴涂距離,調(diào)整室體送風(fēng)吹風(fēng)方向,加大送風(fēng)量。經(jīng)一系列調(diào)整,膠霧導(dǎo)致的臟粒缺陷明顯減少,但無(wú)法消除。下一步需改造室體送風(fēng),實(shí)現(xiàn)裙邊區(qū)域風(fēng)幕隔離。
5 結(jié)語(yǔ)
經(jīng)過(guò)一年的應(yīng)用,過(guò)程使用穩(wěn)定。在保持底盤(pán)的隔音降噪、密封防水、焊縫防腐等設(shè)計(jì)性能水平的前提下,該發(fā)泡型抗石擊底涂材料及工藝,實(shí)現(xiàn)了對(duì)整車(chē)輕量化的貢獻(xiàn)(單車(chē)平均減輕1.5kg左右)。同時(shí),相對(duì)于原使用的PVC抗石擊底涂,本發(fā)泡型抗石擊底涂原材料使用上降低了約40%,也同步減少了VOCs的使用排放量。
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