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        智能化開采技術(shù)在大采高工作面的應(yīng)用

        2022-01-27 06:29:04王曉磊
        機(jī)械管理開發(fā) 2021年12期
        關(guān)鍵詞:移架供液電液

        王曉磊, 魏 紅

        (1.晉能控股煤業(yè)集團(tuán)機(jī)電管理部, 山西 大同 037003;2.晉能控股煤業(yè)集團(tuán)馬脊梁礦, 山西 大同 037027)

        引言

        目前,煤礦智能化開采是煤炭綜合機(jī)械化發(fā)展的新階段,是煤炭生產(chǎn)方式和生產(chǎn)力革命的新方向,是煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心技術(shù)支撐。當(dāng)前煤礦智能化發(fā)展尚處于初級階段,采用一流的技術(shù)和裝備實(shí)施科學(xué)開采,提高煤礦的智能化水平,降低職工勞動強(qiáng)度、改善工作條件、實(shí)現(xiàn)減人增效是當(dāng)前煤炭開采的必然趨勢[1-3]。

        1 智能化開采技術(shù)

        智能化開采以“物聯(lián)網(wǎng)整合、互聯(lián)網(wǎng)傳輸、數(shù)字化集成、可視化保障、程序化操作”為技術(shù)核心,融合了采煤機(jī)智能記憶割煤、工作面視頻監(jiān)控技術(shù)、遠(yuǎn)程集中控制技術(shù)、液壓支架跟機(jī)自動化及電液控技術(shù)、地面及井下“一鍵”啟停等多項(xiàng)新技術(shù)[4-5],實(shí)現(xiàn)了正常連續(xù)生產(chǎn)過程中工作面少人操作、設(shè)備自動精準(zhǔn)控制,達(dá)到安全可靠化、管理高效化、效益最大化的目的。

        2 智能化開采技術(shù)的應(yīng)用

        2.1 8102 工作面概況

        挖金灣礦8102 工作面走向長度為1 464.8 m,可采長度為1 400 m,傾向長度為230.2 m,煤層傾角1°~3°,硬度f=1.5,煤層厚度為2.90~4.05 m,平均為3.47 m,煤厚變化穩(wěn)定,見頂見底開采,可采儲量160 萬t。該工作面于2020 年4 月30 日準(zhǔn)入驗(yàn)收,并進(jìn)行智能化升級改造,于6 月27 日首次完成支架跟機(jī)試驗(yàn)。

        2.2 智能化開采技術(shù)在8102 大采高工作面的應(yīng)用

        8102 智能化工作面建設(shè)完成,實(shí)現(xiàn)以下功能:電液控支架具備本地、遠(yuǎn)程控制、自動跟機(jī)功能;采煤機(jī)與液壓支架具備感知定位功能;三機(jī)、泵站實(shí)現(xiàn)集中控制;實(shí)現(xiàn)全工作面的視頻監(jiān)視;順槽搭建集控中心,具備全工作面設(shè)備的遠(yuǎn)程集中控制、視頻監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集等功能。

        在經(jīng)過近9 個(gè)月的實(shí)踐應(yīng)用,工作面支架跟機(jī)效果良好,各類控制系統(tǒng)穩(wěn)定,大幅降低了職工勞動強(qiáng)度,支架工由傳統(tǒng)的操作工轉(zhuǎn)變?yōu)檠膊楣?,工作面的生產(chǎn)能力不斷提高。8 月份以來,日平均割煤7 刀,支架跟機(jī)率平均保持在70%以上,實(shí)現(xiàn)了單班生產(chǎn)3.5 刀最高紀(jì)錄,并達(dá)到以下指標(biāo):智能化裝備占比不低于90%,設(shè)備綜合完好率不低于95%,工作面生產(chǎn)人數(shù)不超8 人,人工干預(yù)率小于20%。

        2.3 智能化開采技術(shù)的優(yōu)勢

        與傳統(tǒng)綜采工作面相比,智能化工作面在安全生產(chǎn)、降低勞動用工、提質(zhì)增效等方面存在眾多優(yōu)勢。

        2.3.1 安全生產(chǎn)優(yōu)勢

        1)由本架操作轉(zhuǎn)變?yōu)猷徏芨鷻C(jī)操作,提高了員工的安全性,改善了員工的作業(yè)環(huán)境,降低了員工患塵肺病發(fā)生的概率。

        2)設(shè)備集中控制,并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,在運(yùn)轉(zhuǎn)前有語音報(bào)警,可以有效避免人員誤操作。

        3)工作面的視頻監(jiān)控系統(tǒng),采煤機(jī)監(jiān)控視頻與液壓支架視頻會跟隨采煤機(jī)前移不斷切換畫面,為監(jiān)控中心工作人員提供視頻畫面,確保監(jiān)控中心遠(yuǎn)程操作安全可靠。

        4)液壓支架具有補(bǔ)壓功能,避免因人工操作不當(dāng)而導(dǎo)致支架工作阻力不足的現(xiàn)象發(fā)生,有利于維護(hù)工作面頂板的完整性。

        2.3.2 降低勞動用工優(yōu)勢

        1)較普通綜采工作面相比,單班人數(shù)由原來的13 人減少為7 人,支架操作工轉(zhuǎn)變?yōu)檠膊楣?,大幅降低了工人的勞動?qiáng)度。

        2)采用多重過濾裝置、智能化供液系統(tǒng),保障支架工況良好,有效降低了支架維修率與維修人員的勞動強(qiáng)度,定期跟換各類濾芯即可。

        3)集控中心只需1 人即可實(shí)現(xiàn)對支架、三機(jī)、泵站的控制,減少了勞動用工。

        2.3.3 提質(zhì)增效優(yōu)勢

        采用智能化工作面供液系統(tǒng):井下靜壓管路—低壓過濾站—軟化水處理站—乳化液自動配比—泵站—智能化高壓過濾站—工作面支架自動反沖洗,形成具有乳化液濃度智能配比、供液壓力智能調(diào)定、利用壓差反饋調(diào)節(jié)的智能反沖洗功能的智能化供液系統(tǒng),確保供液介質(zhì)的腐蝕性、雜質(zhì)降低,極大地提高了液壓支架的使用壽命,降低維修成本。

        刮板輸送機(jī)、皮帶運(yùn)輸機(jī)的驅(qū)動電機(jī)采用變頻調(diào)控,運(yùn)行更加穩(wěn)定可靠,設(shè)備故障率極低,設(shè)備開機(jī)率達(dá)90%以上。

        7 月—11 月期間8102、8115 兩綜采工作面地質(zhì)條件近乎相同,都沒有地質(zhì)構(gòu)造影響,經(jīng)過對比,8102 智能化大采高工作面平均月推進(jìn)180 m,較8115 普通大采高工作面提高16.1%,詳見圖1,平均月產(chǎn)量由21.5 萬t 提高到25 萬t 左右,增產(chǎn)15.2%。

        圖1 7—11 月綜采進(jìn)尺對照圖

        3 智能化開采技術(shù)遇到的問題及解決方案

        3.1 后半部支架電液控制器反復(fù)重啟、頻閃嚴(yán)重

        80 號支架以后的電液控制器反復(fù)重啟、頻閃嚴(yán)重、操作頁面多次無效,綜合保護(hù)開關(guān)保護(hù)斷電。在確認(rèn)供電電纜完好,接線可靠,本架電液控制系統(tǒng)連接線纜正確的情況下,使用萬用表直測供電電壓,經(jīng)統(tǒng)計(jì)有20%電液控制器127 V 供電電壓不穩(wěn),且接線方式相同,此種接線方式占全部的60%,造成了主供電三相負(fù)載不平衡,綜合保護(hù)開關(guān)監(jiān)測斷電,電壓在100 V 以下的出現(xiàn)多次重啟,經(jīng)重新模擬計(jì)算采用新的接線方式平衡三相電源電壓后此問題迎刃而解。

        3.2 液壓支架自動跟機(jī)動作慢

        液壓支架自動跟機(jī)動作緩慢,約為2 架/min,無法滿足正常生產(chǎn)要求。該工作面使用RW400/31.5 MPa 液泵,高壓進(jìn)液口直徑為Φ31.5 mm,回液口直徑為Φ51 mm,受進(jìn)回液管徑制約,工作面配套泵站無法滿足支架跟機(jī)時(shí)的所需流量要求。對此,采用“雙回路”供液方式,即:同時(shí)開倆臺泵,工作面液壓管路分為兩進(jìn)液、兩回液同時(shí)供給,有效解決了支架因流量不足而導(dǎo)致的動作緩慢問題。同時(shí),對工作面全套支架濾芯進(jìn)行更換,每個(gè)支架2 個(gè)粗過濾(40 μm)和一個(gè)精過濾(25 μm),更換后支架移架速度顯著提升,支架動作速度約為3.5 架/min,可正常進(jìn)行自動跟機(jī)。

        3.3 支架跟機(jī)存在漏架現(xiàn)象

        在設(shè)定采煤機(jī)速度為5 m/min 時(shí),自動跟機(jī)存在漏架現(xiàn)象。通過調(diào)整支架跟機(jī)參數(shù),采用交叉式移架方式,例如在10 號支架移架完成后,12 號支架進(jìn)行動作,移架完成后,11 號與13 號支架同時(shí)動作進(jìn)行移架,這樣較單架跟機(jī)、人工手動操作效率提升至50%以上,如圖2 所示。

        圖2 8102 智能化工作面支架跟機(jī)率

        3.4 支架跟機(jī)后,架前煤堆積較多

        通過對支架跟機(jī)作業(yè)情況進(jìn)行觀察,同時(shí)現(xiàn)場試驗(yàn)過松軟底板時(shí)人工操作的移架工藝流程,記錄關(guān)鍵動作時(shí)間,對支架跟機(jī)參數(shù)進(jìn)行修正,直至達(dá)到最佳效果,過程中設(shè)置多次停頓、抬底座、降立柱操作程序,從而解決移架后支架底座前堆煤較多的問題。

        3.5 電磁先導(dǎo)閥易堵塞無法反沖洗

        8102 工作面使用型號為GL2000/37.5/25 的智能化高壓過濾站,在使用過程中電磁先導(dǎo)閥易堵塞無法反沖洗,導(dǎo)致高壓過濾站濾芯壽命縮短、影響水質(zhì),更換后的高壓過濾站濾芯僅1 個(gè)月時(shí)間就全部堵塞,工作面支架的濾芯以及各類閥芯也出現(xiàn)不同程度的堵塞與損壞。在電磁先導(dǎo)回路中增設(shè)連接閥板、精過濾(25 μm),使得回路液體先經(jīng)過濾芯再到電磁先導(dǎo)閥,保障反沖洗可靠動作,人工定期對先導(dǎo)回路的濾芯進(jìn)行清洗和更換。改造后的高壓過濾站反沖洗功能正常,使用效果良好,定期對高壓過濾站的濾芯進(jìn)行檢測后未發(fā)現(xiàn)任何堵塞,不僅提高了高壓過濾站濾芯的使用壽命,保障了支架供液系統(tǒng)的水質(zhì)要求,而且工作面支架故障率降低了80%。

        4 結(jié)語

        智能化開采技術(shù)在挖金灣礦8102 大采高工作面的成功應(yīng)用,不僅提高了開機(jī)率,解決了生產(chǎn)效率低的問題,提升了經(jīng)濟(jì)效益,而且大幅減少了工作面人員數(shù)量,降低了勞動強(qiáng)度,提升了安全效益。

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