郭小龍
(山西西山熱電有限責(zé)任公司, 山西 太原 030022)
目前,隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展,對能源的需求越來越大,電能對國民經(jīng)濟發(fā)展具有重要的支撐作用。雖然當(dāng)前我國煤炭消耗量較之前已經(jīng)下降2.9%,但是經(jīng)分析可知,煤炭消耗量下降的空間仍然很大。尤其在火力發(fā)電行業(yè),盡管發(fā)電機組已經(jīng)朝著高參數(shù)、高效能的方向發(fā)展,但是在實際生產(chǎn)中煤炭轉(zhuǎn)換效率低的問題仍然存在。與國外相比,我國煤電廠標(biāo)準(zhǔn)煤消耗量是國外的1.25 倍[1]。因此,在當(dāng)前節(jié)能減排、綠色生產(chǎn)的號召下對煤電廠設(shè)備及工藝的改造勢在必行,因此,本文重點對煤電廠超臨界汽輪機進(jìn)行節(jié)能改造。
本節(jié)重點對超臨界汽輪機的性能參數(shù)及性能試驗進(jìn)行研究。具體闡述如下:
本文所研究超臨界汽輪機的具體型號為CCLN600-25/600/600 型,該汽輪機的裝機容量為2×600 MW,當(dāng)閥門全開時出力為645.3 MW,額定轉(zhuǎn)速為3 000 r/min,額定進(jìn)氣量為1 632.81 t/h,額定給水溫度為286.2℃,回?zé)嵯到y(tǒng)由3 臺高壓加熱器、1臺除氧器和4 臺低壓加熱器組成。經(jīng)對現(xiàn)場實際生產(chǎn)的各參數(shù)進(jìn)行采集。
當(dāng)汽輪機機組工作負(fù)荷低于70%時,系統(tǒng)的實際煤耗值高于設(shè)計值。當(dāng)汽輪機機組工作負(fù)荷低于65%時,系統(tǒng)的實際熱耗值高于設(shè)計值。當(dāng)汽輪機機組工作負(fù)荷低于60%時,系統(tǒng)高壓缸的實際內(nèi)效率高于設(shè)計值;當(dāng)工作負(fù)荷高于60%時系統(tǒng)高壓缸的實際內(nèi)效率低于設(shè)計值[2]。綜合分析,為保證汽輪機機組的煤耗率,應(yīng)將其對應(yīng)的工作負(fù)荷控制在60%以上。
為保證汽輪機機組節(jié)能改造的效果,且實現(xiàn)改造前后汽輪機性能試驗對比,對改造前汽輪機機組的性能進(jìn)行試驗研究。同時,針對汽輪機組性能試驗結(jié)果為后續(xù)的節(jié)能改造提供指導(dǎo)。試驗內(nèi)容包括如下:
1)對汽輪機機組在THA 工況下的實際熱耗值與設(shè)計值進(jìn)行對比。
2)通過對汽輪機機組在變負(fù)荷工況下的熱耗值進(jìn)行測算得出汽輪機機組的實際運行參數(shù),從而綜合評價汽輪機機組運行的經(jīng)濟性[3]。
本次試驗采用ASME 的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)對獲取的數(shù)據(jù)參數(shù)進(jìn)行處理,根據(jù)相關(guān)計算公式得出試驗的熱耗值、發(fā)電煤耗以及供電煤耗。
針對THA 工況下汽輪機機組實際熱耗值與設(shè)計值的對比如表1 所示:
表1 THA 工況汽輪機機組實際熱耗值性能試驗kJ/kWh
如表1 所示,兩次試驗下THA 工況對應(yīng)汽輪機機組的實際平均熱耗值為7 651.36 kJ/kWh。THA 工況下設(shè)計的汽輪機機組的熱耗值為7 465 kJ/kWh,參考值為7 560 kJ/kWh。也就是說,改造前THA 工況汽輪機機組的實際平均熱耗值高于設(shè)計值和參考值。因此,該汽輪機機組存在降低能耗的改造空間,且改造目標(biāo)為7 651.36-7 560=91.36 kJ/kWh。
針對變負(fù)荷工況下汽輪機機組運行參數(shù)的測算,分別對負(fù)荷為額定負(fù)荷的100%、75%以及50%的情況進(jìn)行對比,測算參數(shù)包括有熱耗值、鍋爐效率、煤電廠用電率、供電煤耗和和發(fā)電煤耗,具體測算結(jié)果如下頁表2 所示:
如下頁表2 所示,隨著工作負(fù)荷的減小汽輪機組熱耗值、發(fā)電煤耗、供電煤耗以及煤電廠的用電率均增加。同時,由于汽輪機機組對應(yīng)的高壓缸、中壓缸以及低壓缸的絕對內(nèi)效率低于設(shè)計值導(dǎo)致機組的熱耗值增加;低壓缸排汽壓力偏高時導(dǎo)致煤耗偏高的主要原因。進(jìn)一步分析可知,中壓缸軸封漏氣率偏高是導(dǎo)致汽輪機機組高壓缸、中壓缸以及低壓缸絕對內(nèi)效率低于設(shè)計值的主要原因[4]。因此,可通過對汽輪機機組的汽封效果進(jìn)行改造。
表2 變負(fù)荷工況下汽輪機機組運行參數(shù)測算結(jié)果對比
結(jié)合對汽輪機機組性能參數(shù)及試驗參數(shù)綜合分析的基礎(chǔ)上,得出需對汽輪機機組本體進(jìn)行改造。因此,根據(jù)汽輪機缸體內(nèi)不同壓力級處的蒸汽參數(shù)為其配置最佳的汽封形式。常規(guī)的汽封形式包括有梳齒式汽封、側(cè)齒式汽封、蜂窩式汽封、刷式汽封以及布萊登汽封[5]。
通過對汽輪機機組運行后的現(xiàn)場勘查,系統(tǒng)的某些汽封已經(jīng)發(fā)生損害;而且,通過金相試驗分析汽封的使用壽命已經(jīng)達(dá)到極限,容易導(dǎo)致后續(xù)使用中出現(xiàn)汽封齒脫落的情況,從而對下游部件造成沖擊。為了進(jìn)一步提升汽輪機機組的熱力性能,保證系統(tǒng)的經(jīng)濟性,需采用最佳且合理的汽封裝置對現(xiàn)有汽封裝置進(jìn)行更換,并對汽封間隙進(jìn)行調(diào)整。結(jié)合實際情況重點對高壓缸、中壓缸以及低壓缸進(jìn)行改造。
目前,高中壓缸隔板采用梳齒式汽封,其葉頂采用固定式阻氣片,在實際使用中存在如下問題:
1)當(dāng)系統(tǒng)壓力達(dá)到一定程度時梳齒與轉(zhuǎn)子之間的間隙會增加,從而導(dǎo)致系統(tǒng)間的漏汽量增加,并降低汽輪機機組的熱經(jīng)濟性。
2)固定式阻氣片是通過錨固的形式安裝與汽封環(huán)上,由于二者之間的間隙調(diào)整不合適,極易增加器件磨損的概率。
采用智能汽封對高中壓缸的汽封進(jìn)行改造,改造情況如圖2 所示。
圖2 高中壓缸汽封改造
2.1.1 高壓缸的具體改造內(nèi)容
1)將高壓缸2-11 級的隔板汽封改造為智能汽封;2)更換高壓缸2-11 級葉頂?shù)淖铓馄ζ溟g隙進(jìn)行調(diào)整;
3)將第四道調(diào)節(jié)級阻氣片進(jìn)行跟換,并對其間隙進(jìn)行調(diào)整;
4)將三道和五道的高壓排汽平衡環(huán)汽封更換為智能汽封。
2.1.2 中壓缸的具體改造內(nèi)容
1)將中壓缸進(jìn)汽平衡環(huán)更換為智能汽封;
2)將2-7 級中壓隔板汽封更換為智能汽封;
3)將2-7 級中壓缸葉頂阻氣片進(jìn)行更換并對其間隙進(jìn)行調(diào)整。
針對低壓缸的現(xiàn)狀,在保證汽輪機機組蒸汽參數(shù)的基礎(chǔ)上還需配置合力的汽封,具體改造內(nèi)容如下:
1)將低壓缸兩側(cè)端部的汽封改造為刷式汽封,并將汽封數(shù)量由2 圈增加為4 圈;
2)將低壓葉頂?shù)钠飧脑鞛樗⑹狡猓⑵鈹?shù)量由3 圈減少為2 圈;
3)將低壓缸隔板的汽封改造為刷式汽封,并將汽封數(shù)量由3 圈增加為4 圈;
4)將低壓缸端部的汽封改造為蜂窩套汽封,并對其間隙進(jìn)行調(diào)整。
將上述改造措施實施后對額定工況下改造前后的煤耗率進(jìn)行對比,對比結(jié)果如表3 所示。
表3 汽輪機機組改造效果對比
如表3 所示,經(jīng)對汽輪機機組進(jìn)行汽封改造后,鍋爐效率得到提升,對應(yīng)的汽輪機熱耗值、煤電廠用電率以及供電煤耗均降低。
汽輪機機組為煤電廠的關(guān)鍵系統(tǒng),在當(dāng)前國家大力號召綠色生產(chǎn)、節(jié)能減排的背景下,提升汽輪機機組的效率,降低其能耗具有重要意義。針對煤電廠效率低且能耗嚴(yán)重的問題,本文對汽輪機機組的高中壓缸和低壓缸的汽封進(jìn)行改造。經(jīng)實踐表明,改造后鍋爐效率得到提升,對應(yīng)的汽輪機熱耗值、煤電廠用電率以及供電煤耗均得到了降低。