劉煒
摘 要:離心式風機屬于通用機械范疇,在國民經(jīng)濟各部門都有廣泛應用。在火力發(fā)電廠中,離心式風機是風煙系統(tǒng)的動力源,是不可缺少的輔助設備。作為一種大型旋轉(zhuǎn)機械,離心式風機在長期運轉(zhuǎn)過程中由于受到各種因素的影響,容易引發(fā)各種故障。這些故障直接影響到發(fā)電廠的經(jīng)濟效益,有些故障甚至會引起機組停機,造成嚴重的經(jīng)濟損失。在離心式風機的各類故障中,振動故障最為常見,也是影響火電機組安全穩(wěn)定運行的主要因素之一。因此對離心式風機進行故障診斷分析,提出了相應的解決對策,有利于保持離心式風機良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài)以及火電機組的長周期運行。本文通過理論與實際相結合的方式,對如何解決處理離心式風機存在的故障進行了系統(tǒng)、深入的論述。
關鍵詞:離心式風機;振動;故障處理
1風機使用中存在的問題
本單位所使用的離心式風機為金通靈公司產(chǎn)品,型號為YKK630-6,兩端水平支撐,氣體進入風機內(nèi)部后會從下部逐漸往上部進入,出口管部位向左旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)度數(shù)為0°,進而水平出氣。驅(qū)動端安裝滑動軸承,非驅(qū)動端安裝滑動軸承,軸徑長度為120mm。葉輪所采用的進氣方式為兩側(cè)進氣形式,所選用的葉片為直板后彎類型的葉片,其轉(zhuǎn)動速度以2970轉(zhuǎn)/min。風機在使用數(shù)年以后,前端及后端位置的軸承振動值高達5mm/s,跳車數(shù)值為11mm/s,報警數(shù)值為 6.3mm/s,其對機組的正常運行產(chǎn)生了嚴重不良影響。曾多次對風機開展停機檢查,發(fā)現(xiàn)兩軸瓦均存在摩擦、脫落及烏金裂紋等情況,進行軸瓦的更換以后,振動值進一步增大,并產(chǎn)生一定的波動,波動數(shù)值在5~8mm/s。
2故障分析診斷
2.1 聯(lián)軸節(jié)對中
離心風機在開展檢修工作過程中,必須依據(jù)檢修規(guī)定,嚴格進行規(guī)程的檢修工作,檢修中發(fā)現(xiàn)復核徑向所產(chǎn)生的偏差數(shù)值在0.05mm 以內(nèi),端面的偏差數(shù)值在0.03mm以內(nèi),軸向所產(chǎn)生的偏移程度在0.2/1000以內(nèi),對中數(shù)據(jù)處于正常水平。
2.2 軸瓦間隙
開焊壓鉛測量中,必須將軸瓦間隙控制在0.14~0.20mm,軸瓦間隙復核規(guī)定標準,離心風機中,存在烏金脫落情況,且存在摩擦痕跡,軸瓦接近出口管方向位置的一側(cè)發(fā)生偏磨,在其運行中并未產(chǎn)生超溫問題。
2.3 轉(zhuǎn)子動平衡
轉(zhuǎn)子應用中,依照 G0.4 級高速動平衡試驗進行研究,所以轉(zhuǎn)子自身并未存在問題,但是轉(zhuǎn)子的葉輪上存在不均勻的積垢現(xiàn)象,其會嚴重影響轉(zhuǎn)子的動平衡。
2.4 轉(zhuǎn)子碰摩
對轉(zhuǎn)子運轉(zhuǎn)部件進行檢查,發(fā)現(xiàn)運轉(zhuǎn)部件的口環(huán)位置處由于工藝介質(zhì)產(chǎn)生結垢現(xiàn)象而導致其表面存在擦痕,軸瓦表面存在摩擦情況,在干氣密封發(fā)電梳齒與輸氣管側(cè)部位也存在偏磨現(xiàn)象。
2.5 干氣密封座孔同心度偏差
采用杠桿百分表對干氣密封孔座徑開展上下偏差的檢查,其偏差在0.05mm范圍以內(nèi),在水平方向所產(chǎn)生的偏差在0.10mm以內(nèi),前后存在一致性,降低了測量過程中產(chǎn)生誤差的可能性,其屬于標準偏差需求的下限偏差指標。
2.6 轉(zhuǎn)子與機座同心度偏差
由于軸承座與因基座并不是整體加工制造的,二者之間關系基本處于獨立情況下,依靠對軸水平度進行測量檢測,可發(fā)現(xiàn)非驅(qū)動端軸承中心位置相對于驅(qū)動端軸承中心位置的距離在0.4mm距離以下。
2.7 干氣密封影響
在檢查過程中,必須保障密封內(nèi)件運轉(zhuǎn)的靈活性,確保運轉(zhuǎn)過程中未存在卡澀情況,其僅發(fā)現(xiàn)梳齒密封依靠出口管一側(cè)水平方向產(chǎn)生偏磨。
2.8 球面軸承問題
球面軸承應用過程中,若是產(chǎn)生底座變形、過盈量不充足或者過盈量數(shù)值過大問題,這一情況的存在將直接導致軸瓦形狀變化、軸瓦抖動及軸瓦自調(diào)心功能喪失。
2.9 機座問題
分析軸承座與機座獨立設計制作情況,分析軸瓦偏磨現(xiàn)象及干氣密封梳齒偏磨情況,機組應用中,會受到出口管膨脹盈利的極大影響,機座與軸承中心偏移的可能性較高。
從以上因素開展綜合分析研究,在振動過程中,最主要的影響因素包括以下幾個方面:①轉(zhuǎn)子結垢,其對轉(zhuǎn)子動平衡機制產(chǎn)生嚴重破壞。②轉(zhuǎn)子的動平衡系統(tǒng)受到影響,導致軸瓦部位、口環(huán)部位及梳齒部位產(chǎn)生碰撞摩擦。③管道熱膨脹應力的存在,導致軸承中心與機座中心位置出現(xiàn)偏移情況,導致管道應用中產(chǎn)生機座與軸承之間的摩擦。④機組安裝過程中存在誤差和熱膨脹變形情況,其極易誘發(fā)碰撞摩擦和振動。轉(zhuǎn)子的動平衡系統(tǒng)一旦受到影響出現(xiàn)破壞,將直接導致軸瓦摩擦碰撞,梳齒摩擦碰撞。
3 測試確認及整改調(diào)整過程
3.1 振動信號測試
在開展振動信號測試過程中,所選用的工具為頻譜分析儀,應用其開展信號的測試工作,發(fā)現(xiàn)風電機組前后端位置的軸承均出現(xiàn)高頻振動狀況,其已經(jīng)占據(jù)大分量的5倍振動、6倍振動、7倍振動、8倍振動及11倍振動,可見,轉(zhuǎn)子應用中,軸瓦摩擦碰撞情況時有發(fā)生,且其中依然存在軸承損壞的可能性。離心風機非驅(qū)動端的軸承 H 方向振動頻率測試結果表面,在測試頻率為242.5Hz情況下,振動值為2.39mm/s,在測試頻率為292.5Hz情況下,振動值為1.92mm/s,在測試頻率為535.0Hz情況下,振動值為1.66mm/s,在測試頻率為340.0Hz情況下,振動值為1.40mm/s,在測試頻率為245.0Hz情況下,振動值為1.39mm/s,在測試頻率為390.0Hz情況下,振動值為 1.38mm/s。
3.2 前后點位移變化
機座四角位置,需要依次進行8塊百分表的假設,在測量啟動前后個點的位移變化前,可見其在開機時間為8h以后,在位于機座位置,向左旋轉(zhuǎn)180°方向的位置會產(chǎn)生0.25mm的位移,在此情況下,可見轉(zhuǎn)子軸承的中心產(chǎn)生偏離現(xiàn)象,其嚴重影響了軸瓦與轉(zhuǎn)子的正常運轉(zhuǎn),導致其出現(xiàn)碰撞摩擦情況。
3.3 整改調(diào)整
應用非驅(qū)動端軸承底座位置,將厚度為0.4mm的鋼皮加墊在其位置下,調(diào)整轉(zhuǎn)子的水平度,將其控制在0.05mm/s
以內(nèi)。經(jīng)拆檢出口管橫向型的大拉桿膨脹節(jié),可見導流筒及波紋管位置存儲了大量積垢,其會誘發(fā)膨脹節(jié)失效問題,為降低管道對基座部位產(chǎn)生的影響,必須在基座四角部位進行頂緊螺栓的安裝,并對其進行旋緊處理,以保障機座不會產(chǎn)生偏移問題,將風機的出口管道進行固定,將固定支撐向可滑移支撐轉(zhuǎn)變,對管道所產(chǎn)生的膨脹盈利產(chǎn)生消除,以此保障及做不會受到管道熱應力影響,不會產(chǎn)生偏移。采用鉛壓法對球面瓦底座的接觸面積進行檢測過程中,同時對過盈量進行檢測,確保其接觸面積能夠超過70%,對瓦背部位,其主要位于驅(qū)動端部位,進行鋼墊的加墊,合理控制過盈量,維持其在0~0.02mm,非驅(qū)動端進行鋼墊的添加后,控制過盈量在0.01~0.04mm,以此保障瓦座不會產(chǎn)生抖動問題。
4? 離心式風機振動故障的預防措施
4.1及時消除風機轉(zhuǎn)子不平衡的缺陷
離心式風機運行過程中所輸送的煙氣內(nèi)部包含有大量粉塵等雜物并且風殼內(nèi)的溫度高于煙氣露點會發(fā)生煙氣硫霧凝結現(xiàn)象,從而加劇離心風機葉輪的磨損、腐蝕等現(xiàn)象,導致風機出現(xiàn)異常振動。為減少此種振動的發(fā)生,相關人員往往需要通過設置風殼中高溫高壓蒸汽吹掃管道,從而避免該裝置在離心式風機運行過程中堆積灰塵。另外,在機組檢修過程中檢查葉輪,如果存在腐蝕、磨損等現(xiàn)象,要及時更換,隨后應用動平衡試驗機對葉輪加以平衡校準。
4.2提高風機安裝的規(guī)范性
在離心式風機的裝配過程中,相關安裝人員必須嚴格遵守安裝規(guī)范,提高葉輪安裝精度,風機運行前要進行葉輪的動平衡實驗,應用動平衡修復方式,通過加裝配重等方式來調(diào)整轉(zhuǎn)子的動平衡。為了減弱風機機殼在風機的運行過程中存在的振動,保持風機整體的穩(wěn)定性,必須在安裝過程中對機身進行必要的加固處理,如在機殼底部設立兩根豎管支撐,側(cè)面設置斜管支撐。
5 結語
離心式風機在使用中一旦發(fā)生故障,相關人員需要根據(jù)故障表現(xiàn)對故障類型進行確認并分析故障產(chǎn)生的原因,隨之采取正確的方法進行維修處理,使得風機能夠在短時間內(nèi)恢復正常的運行狀態(tài),從而保障整個發(fā)電廠的安全穩(wěn)定運行。
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