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        動力裝置磨煤機(jī)頻繁跳停改造

        2021-11-28 12:19:57馬麗袁富康
        魅力中國 2021年41期
        關(guān)鍵詞:閥門動作

        馬麗 袁富康

        (國家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司煤制油儀表管理中心,寧夏回族自治區(qū) 銀川 750411)

        一、現(xiàn)狀調(diào)查

        通過對半年內(nèi)磨煤機(jī)出現(xiàn)的正常/非正常跳停故障統(tǒng)一歸類,總結(jié)原因如下:

        1.因繼電器松動、繼電器觸點(diǎn)閉合虛接、MFT 柜繼電器壞等原因致使磨煤機(jī)任意一個出口閥全關(guān),磨煤機(jī)非正常跳停。

        2.反吹掃裝置工作異常,致使一次風(fēng)量低低,磨煤機(jī)非正常跳停。

        3.煤倉由于煤質(zhì)潮濕,給煤機(jī)斷煤,皮帶空轉(zhuǎn)出口溫度升高,磨煤機(jī)正常跳停。

        4.比例溢流閥保險(xiǎn)熔斷,液壓油站加載油壓低低,正常保護(hù)跳停磨煤機(jī)。

        磨煤機(jī)跳停故障頻發(fā),歸其原因主要有:因UPS 電源切換跳爐次數(shù)較少(現(xiàn)狀為1 次),但因儀表異常(如出口溫度高高、液壓油站加載壓力低、一次風(fēng)量低低、任意一個出口閥全關(guān))導(dǎo)致的磨煤機(jī)跳停次數(shù)卻較多(半年內(nèi)磨煤機(jī)跳停14 次)。

        二、原因分析

        (一)按“人、環(huán)、法、機(jī)、料”5 大類因素,逐項(xiàng)分析

        1.人的因素:崗位操作人員崗位技能不足、作業(yè)流程不熟練、控制回路掌握較差、未能全面掌握儀表控制回路控制原理。

        2.環(huán)境的因素:裝置管道振動大、儀表線號標(biāo)識不完善、儀表控制柜內(nèi)光線差、部分作業(yè)區(qū)域狹小。

        3.儀表自身因素:繼電器觸點(diǎn)虛接、端子松動、部分儀表/儀表端子老舊銹蝕。

        4.物料因素:燃料煤潮濕。

        5.制度執(zhí)行因素:標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程制定的不規(guī)范、控制原理繁瑣復(fù)雜、控制邏輯設(shè)計(jì)不合理。

        (二)按“末端因素”分析法,剔除非必要因素,找出導(dǎo)致磨煤機(jī)跳停故障頻發(fā)的要因

        1.末端因素1:一次風(fēng)量低低。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):反吹掃裝置正常運(yùn)行、反吹保持當(dāng)前值。確認(rèn)過程:一次風(fēng)量低觸發(fā)跳磨次數(shù)極少,且已增加反吹裝置,避免了導(dǎo)壓管堵塞的情況。確認(rèn)方法:現(xiàn)場驗(yàn)證。經(jīng)確認(rèn),已無法再繼續(xù)采取其它措施解決。確認(rèn)結(jié)果:非要因。

        2.末端因素2:磨煤機(jī)出口溫度高高。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):磨煤機(jī)出口溫度測點(diǎn)正常。確認(rèn)過程:煤倉斷煤方面需要工藝人員對煤倉料位與煤儲運(yùn)的煤倉料位進(jìn)行對比,防止煤倉拉空;給煤機(jī)故障、皮帶打滑引起的斷煤方面,需機(jī)務(wù)進(jìn)行處理。確認(rèn)方法:現(xiàn)場驗(yàn)證。經(jīng)確認(rèn),已無法再繼續(xù)采取其它措施解決。確認(rèn)結(jié)果:非要因。

        3.末端因素3:儀表人員專業(yè)技術(shù)能力弱。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):熟知崗位操作和工藝技術(shù)規(guī)程。確認(rèn)過程:對培訓(xùn)工作進(jìn)行分類,針對新員工儀表專業(yè)知識及儀表運(yùn)行維護(hù)知識欠缺的特點(diǎn),利用講工藝系統(tǒng)、控制邏輯、現(xiàn)場儀表理論講解、實(shí)操培訓(xùn)的方式進(jìn)行培訓(xùn),以快速提高新進(jìn)人員的熟知度及技術(shù)水平。針對“老”員工、熟練工人員,依照個人能力特點(diǎn),積極組織經(jīng)驗(yàn)分享型培訓(xùn)課堂,通過“講”與“評”措施,加強(qiáng)“老”員工熟練度和新員工的知識儲備,加快人員培訓(xùn)工作進(jìn)度。確認(rèn)方法:現(xiàn)場調(diào)查詢問。經(jīng)確認(rèn),已無法再繼續(xù)采取其它措施解決。確認(rèn)結(jié)果:非要因。

        4.末端因素4:液壓油站加載壓力低。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):液壓油站油路正常、電磁閥線圈正常得電。確認(rèn)過程:比例溢流閥卡澀導(dǎo)致電流過大使其保險(xiǎn)熔斷,經(jīng)檢查保險(xiǎn)絲容量偏小,不滿足比例溢流閥最大額定電流(2.58A)。比例溢流閥失電后磨煤機(jī)變加載油壓降低,觸發(fā)聯(lián)鎖跳磨。儀表人員根據(jù)比例溢流閥額定電流更換相應(yīng)保險(xiǎn)(3A),并要求機(jī)務(wù)人員對比例溢流閥進(jìn)行定期清理及對液壓油進(jìn)行濾油。確認(rèn)方法:現(xiàn)場驗(yàn)證。經(jīng)確認(rèn),已無法再繼續(xù)采取其它措施解決。確認(rèn)結(jié)果:非要因。

        5.末端因素5:出口角閥任意一個全關(guān)(電源模塊故障、UPS電源切換)。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):就地控制柜螺絲端子接線緊固。確認(rèn)過程:電源模塊故障方面,該閥門控制回路使用兩種不同的電源模塊,第一回路中使用220V 交流轉(zhuǎn)24V 交流供電模塊,第二回路使用220V 交流轉(zhuǎn)24V 直流供電模塊,兩回路中的電源模塊任意一個發(fā)生故障將導(dǎo)致出口角閥關(guān)閉,造成磨煤機(jī)跳停。UPS電源切換方面:該閥門兩電源模塊均使用機(jī)柜間外配UPS220V交流供電,外配柜220V 交流雙電源切換裝置,動作響應(yīng)時間經(jīng)試驗(yàn)在230ms-600ms 之間,但經(jīng)過試驗(yàn)UPS 兩路母線切換時,現(xiàn)場電源模塊均失電,閥門關(guān)閉。確認(rèn)方法:現(xiàn)場驗(yàn)證。經(jīng)確認(rèn),可對電源模塊故障、UPS 電源切換進(jìn)行改造。確認(rèn)結(jié)果:要因。

        6.末端因素6:出口角閥任意一個全關(guān)(MFT 繼電器觸點(diǎn)閉合虛接)。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):MFT 動作開關(guān)節(jié)點(diǎn)常閉無虛接。確認(rèn)過程:在關(guān)閥控制回路中引入MFT 動作節(jié)點(diǎn),使得在MFT 狀態(tài)下,閥門強(qiáng)制關(guān)閉,若MFT 繼電器觸點(diǎn)虛接,導(dǎo)致磨煤機(jī)出口角閥直接關(guān)閉,使得磨煤機(jī)跳停。確認(rèn)方法:測量驗(yàn)證。經(jīng)確認(rèn),可對MFT 繼電器觸點(diǎn)閉合虛接進(jìn)行改造。確認(rèn)結(jié)果:要因。

        7.末端因素7:出口角閥任意一個全關(guān)(控制回路線路松動)。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):電源模塊供電正常,電磁閥無異常動作。確認(rèn)過程:磨煤機(jī)出口角閥就地控制柜安裝于磨煤機(jī)頂部工作平臺上,磨煤機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)振動大,該控制柜均使用普通螺絲端子進(jìn)行回路構(gòu)架,KA1、DCS1、DCS2、SA1、電源模塊接線端子、空氣開關(guān)接線端子、現(xiàn)場24 個接線端子均會產(chǎn)生松動導(dǎo)致回路失電、電磁閥動作,最終磨煤機(jī)跳停。確認(rèn)方法:理論驗(yàn)證。經(jīng)確認(rèn),可對控制回路線路松動進(jìn)行改造。確認(rèn)結(jié)果:要因。

        通過對以上7 個末端因素進(jìn)行收集,剔除無法繼續(xù)采取其他措施解決的末端原因,對末端原因進(jìn)一步確認(rèn),最終確定要因3 項(xiàng):電源模塊故障、UPS 電源切換;控制回路線路松動;MFT 繼電器觸點(diǎn)閉合虛接。

        三、對策制定

        針對以上三條主要原因,根據(jù)5W1H 原則制定對策、制定目標(biāo)。

        1.要因1:電源模塊故障、UPS 電源切換。制定對策:簡化出口角閥控制回路。制定目標(biāo):電源模塊供電正常,電磁閥無異常動作。

        2.要因2:控制回路線路松動。制定對策:優(yōu)化氣路控制。制定目標(biāo):就地控制柜螺絲端子接線緊固。

        3.要因3:MFT 繼電器觸點(diǎn)閉合虛接。制定對策:更改MFT 觸點(diǎn)回路。制定目標(biāo):MFT 動作開關(guān)節(jié)點(diǎn)常閉無虛接。

        四、對策實(shí)施

        1.對策一:簡化出口角閥控制回路。具體措施:控制回路全部簡化為使用交流220V 供電的簡單控制回路保留原有就地遠(yuǎn)程切換開關(guān),就地與遠(yuǎn)程開關(guān)節(jié)點(diǎn)并聯(lián)使用,同時在關(guān)閥回路中直接引入MFT 動作開關(guān)節(jié)點(diǎn),原有閥門開到位、關(guān)到位反饋回路保持不變。措施實(shí)施周期:一個月。

        2.對策二:優(yōu)化氣路控制。具體措施:去除單作用兩位三通電磁閥及氣控兩位五通閥,改為雙作用兩位五通電磁閥直接控制,DCS 遠(yuǎn)控指令使用脈沖指令,電磁閥線圈在失電狀態(tài)下,電磁閥YV1、YV2 自保持,閥門不動作。措施實(shí)施周期:一個月。

        3.對策三:更改機(jī)柜側(cè)出口角閥指令回路、MFT 動作開關(guān)節(jié)點(diǎn)。具體措施:保留系統(tǒng)邏輯不變、更改出口角閥開、關(guān)指令為常開形式;更改對應(yīng)繼電器底座接線,使其處于常開形式;使用端子排短接片和端子擋板,將MFT 柜中動作節(jié)點(diǎn)更改為常開形式,兩個MFT 動作節(jié)點(diǎn)回路更改為并聯(lián)輸出;更改MFT A/B 柜動作繼電器底座接線。措施實(shí)施周期:一個月。

        4.通過以上改造,計(jì)劃要達(dá)到的目標(biāo)有2 項(xiàng):跳磨次數(shù)減少、停爐次數(shù)減少。

        (1)目標(biāo)一:跳磨次數(shù)減少。設(shè)定磨煤機(jī)因儀表異常跳停次數(shù)目標(biāo)期望值是1次,改造后,實(shí)際跳停次數(shù)為0次(未改造前:跳停次數(shù)為14次)。

        (2)目標(biāo)二:停爐次數(shù)減少。設(shè)定因UPS 電源切換導(dǎo)致的跳爐目標(biāo)期望值是0 次,改造后,實(shí)際跳爐次數(shù)0 次(未改造前:跳爐次數(shù)為1 次)。

        五、效果檢查

        按照以上3 項(xiàng)改造措施,歷經(jīng)一月時間,已完成對一臺鍋爐的一臺磨煤機(jī)的改造工作,并進(jìn)行了8 項(xiàng)試驗(yàn)。

        1.試驗(yàn)1:就地開關(guān)閥門,試驗(yàn)結(jié)果:閥門動作正常,達(dá)到改造目的。

        2.試驗(yàn)2:遠(yuǎn)程開關(guān)閥門,試驗(yàn)結(jié)果:閥門動作正常,達(dá)到改造目的。

        3.試驗(yàn)3:MFT 狀態(tài)下就地開關(guān)閥門,試驗(yàn)結(jié)果:閥門關(guān)閉后無法開啟,達(dá)到改造目的。

        4.試驗(yàn)4:MFT 狀態(tài)下遠(yuǎn)程開關(guān)閥門,試驗(yàn)結(jié)果:閥門關(guān)閉后無法開啟,達(dá)到改造目的。

        5.試驗(yàn)5:就地狀態(tài)閥門開啟狀態(tài)下MFT 動作,試驗(yàn)結(jié)果:閥門關(guān)閉,達(dá)到改造目的。

        6.試驗(yàn)6:遠(yuǎn)程狀態(tài)閥門開啟狀態(tài)下MFT 動作,試驗(yàn)結(jié)果:閥門關(guān)閉,達(dá)到改造目的。

        7.試驗(yàn)7:閥門開狀態(tài)下斷開控制回路電源,試驗(yàn)結(jié)果:閥門保持開啟狀態(tài),達(dá)到改造目的。

        8.試驗(yàn)8:閥門開狀態(tài)下雙路UPS 供電切換,試驗(yàn)結(jié)果:閥門保持開啟狀態(tài),達(dá)到改造目的。

        通過以上8 項(xiàng)試驗(yàn)證明:該改造可以實(shí)現(xiàn)磨煤機(jī)出口角閥的正常就地/遠(yuǎn)程動作,在MFT 狀態(tài)下可以實(shí)現(xiàn)閥門的強(qiáng)制關(guān)閉,閥門開狀態(tài)下雙路UPS 供電切換,閥門保持開啟狀態(tài)。確保閥門原有控制目的不變,大大降低非停事故發(fā)生。2 項(xiàng)目標(biāo):跳磨次數(shù)減少、停爐次數(shù)減少均已達(dá)成。

        六、經(jīng)濟(jì)效益

        1.通過改造,電源模塊備件消耗成本節(jié)約:年均故障電源模塊數(shù)量15 塊,每塊電源模塊的單價(jià)按950 元計(jì)算,可節(jié)約14250 元/年。

        2.通過改造,鍋爐非停油量消耗成本節(jié)約:因UPS 電源切換導(dǎo)致磨煤機(jī)出口角閥全關(guān),發(fā)生跳磨,甚至跳爐。單點(diǎn)一臺爐消耗的油量為25 噸,每噸油的價(jià)格按5000 元計(jì)算,每次要投用點(diǎn)爐2 臺,可節(jié)約250000 元/年。

        3.改造成功后年節(jié)約金額共計(jì)264250 元,改造效果明顯。

        七、鞏固措施

        1.從設(shè)計(jì)源頭,組織儀表技術(shù)骨干加大專業(yè)技術(shù)審核力度,避免不規(guī)范設(shè)計(jì)或存在設(shè)計(jì)缺陷的儀表/控制原理運(yùn)用于生產(chǎn)裝置內(nèi)。

        2.安排崗位操作人員將儀表端子緊固列入月度檢修計(jì)劃/四定計(jì)劃內(nèi),定期對儀表端子進(jìn)行緊固,防止非停事故發(fā)生。

        結(jié)束語

        通過對動力裝置磨煤機(jī)長周期穩(wěn)定運(yùn)行的研究,可將同樣的改造、優(yōu)化思路應(yīng)用至裝置其他重要控制回路當(dāng)中,有效避免同樣問題的重復(fù)發(fā)生,減少設(shè)備非停次數(shù)。

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