□ 通訊員 王建 邱長(zhǎng)鵬
近日,山東能源兗州煤業(yè)東灘煤礦自主設(shè)計(jì)改裝完成的單軌吊牽引橋式轉(zhuǎn)載機(jī)出矸裝置在五采區(qū)皮帶巷安裝試用成功。此裝置解決了因側(cè)卸機(jī)往返運(yùn)行距離遠(yuǎn)、次數(shù)多、耗時(shí)長(zhǎng)而導(dǎo)致出矸效率低的難題,極大改善了普掘工作面出矸工序占時(shí)長(zhǎng)的局面,掘進(jìn)迎頭出矸效率提高一倍以上,月度進(jìn)尺提高10%。
在煤礦的生產(chǎn)過(guò)程中,巷道掘進(jìn)速度快慢直接影響煤礦生產(chǎn)的整體接續(xù),而出矸時(shí)間長(zhǎng)、效率低是影響掘進(jìn)速度的主要問(wèn)題之一。東灘煤礦普掘工作面主要采用“側(cè)卸機(jī)+帶式輸送機(jī)”配合進(jìn)行煤矸運(yùn)輸,隨著工作面不斷推進(jìn),側(cè)卸式裝巖機(jī)在迎頭和帶式輸送機(jī)機(jī)尾之間往返運(yùn)行距離不斷增加,出矸時(shí)間變長(zhǎng),影響出矸效率,制約掘進(jìn)工作面單進(jìn)水平的提升。為解決這一難題,該礦掘進(jìn)二區(qū)大膽創(chuàng)新,用時(shí)兩個(gè)月完成了單軌吊牽引橋式轉(zhuǎn)載機(jī)的自主設(shè)計(jì)改裝工作,2021年4月在該礦五采皮帶巷普掘工作面試用成功。
單軌吊牽引橋式轉(zhuǎn)載機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,總體可分為行走、懸吊及運(yùn)矸三大部分。除運(yùn)矸部分外,其余全部采用高壓空氣為動(dòng)力,性能可靠、挪移方便、安全性高,只需要通過(guò)按動(dòng)氣控開(kāi)關(guān)便可完成橋式轉(zhuǎn)載的升降和行走。通過(guò)氣動(dòng)單軌吊牽引橋架轉(zhuǎn)載機(jī)在單軌吊梁上運(yùn)行,不但縮短側(cè)卸機(jī)的行走距離,節(jié)約設(shè)備無(wú)效運(yùn)行時(shí)間,而且有效解決了側(cè)卸機(jī)頻繁運(yùn)行導(dǎo)致履帶脫落的問(wèn)題,降低了設(shè)備故障率。
氣動(dòng)單軌吊橋式轉(zhuǎn)載機(jī)下落搭接狀態(tài)
據(jù)該礦掘進(jìn)二區(qū)區(qū)長(zhǎng)孔祥玉介紹,他們先在皮帶中線方向的巷道頂板上安裝單軌吊梁,再使用風(fēng)動(dòng)單軌吊車(chē)吊掛、牽引橋式轉(zhuǎn)載機(jī),從而實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)載機(jī)靈活移動(dòng),緊跟側(cè)卸機(jī)出矸。迎頭倒矸時(shí),風(fēng)動(dòng)單軌吊車(chē)牽引橋式轉(zhuǎn)載機(jī)前移至出矸位置,使用側(cè)卸機(jī)就近鏟矸卸入橋式轉(zhuǎn)載機(jī),矸石經(jīng)橋式轉(zhuǎn)載機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)至后部搭接的皮帶上完成外運(yùn)。出矸完畢及放炮前,使用風(fēng)動(dòng)單軌吊車(chē)將橋式轉(zhuǎn)載機(jī)牽移至后部單軌吊梁上,與迎頭拉開(kāi)距離,有效防止放炮崩壞設(shè)備。
東灘煤礦五采區(qū)皮帶巷毛斷面26.2m2,每循環(huán)矸石量約為75m3。如按照傳統(tǒng)方法,側(cè)卸機(jī)鏟裝矸石后需往返運(yùn)行15~30m才能卸載一斗矸石,出凈一炮矸石用時(shí)4小時(shí)以上。使用單軌吊牽引式轉(zhuǎn)載機(jī)后,每循環(huán)出矸時(shí)間縮短至不到2小時(shí),倒矸工序效率提高一倍。
“經(jīng)過(guò)前期在五采區(qū)皮帶巷掘進(jìn)施工中試運(yùn)行,出矸效果良好,大大減少了側(cè)卸式裝巖機(jī)往返運(yùn)行距離,節(jié)約了裝巖機(jī)運(yùn)行時(shí)間,使掘進(jìn)迎頭出矸效率提高一倍以上,月度進(jìn)尺提高10%,為我礦普掘工作面實(shí)現(xiàn)‘優(yōu)質(zhì)快掘’提供了有力保障。”該礦副總工程師潘興松介紹說(shuō)。
目前,東灘煤礦智能化礦山建設(shè)正如火如荼,采煤和掘進(jìn)工作面實(shí)現(xiàn)“一鍵”啟停控制和遠(yuǎn)程干預(yù)操控,自主研發(fā)的自移機(jī)尾、單軌吊牽引橋式轉(zhuǎn)載機(jī)等設(shè)備正悄然改變著傳統(tǒng)工作方式,助力礦井安全高效發(fā)展。