郭海平,周榮富,張 然,謝靜遠(yuǎn),焉詩(shī)萌
(上海船舶工藝研究所,上海 200032)
隨著制造業(yè)數(shù)字化和智能化的快速發(fā)展,工業(yè)機(jī)器人在先進(jìn)制造業(yè)包括船舶制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、飛機(jī)制造業(yè)等重型制造業(yè)內(nèi)發(fā)揮著重要的作用,它的發(fā)展也一定程度上代表著一個(gè)國(guó)家的先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展水平。近年來(lái)我國(guó)船舶工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大,但總體還是處于粗放型的發(fā)展階段,與先進(jìn)造船強(qiáng)國(guó)相比差距明顯。在日韓先進(jìn)造船廠(chǎng)家自動(dòng)化率可達(dá)68%,但是國(guó)內(nèi)骨干造船企業(yè)的焊接自動(dòng)化率最高僅為20%,質(zhì)量和效率都很難得到保證。船舶小組立在船舶制造中具有一定代表性,對(duì)小組立的智能化和數(shù)字化升級(jí)具有重要意義。因此本文重點(diǎn)對(duì)下列問(wèn)題進(jìn)行了研究[1]:
圖7 包角焊接示意圖
因?yàn)榫€(xiàn)激光傳感器有一定的誤差,且受到現(xiàn)場(chǎng)外部環(huán)境和裝配誤差等影響,對(duì)焊接起點(diǎn)的誤差能達(dá)到40 mm左右,為了對(duì)焊縫起點(diǎn)進(jìn)行精定位,選用點(diǎn)激光傳感器識(shí)別起點(diǎn);并且,在小組立工件的焊縫類(lèi)型中有多種焊接工藝和焊縫類(lèi)型,由于沒(méi)有通過(guò)離線(xiàn)編程模型輸入得到坡口、過(guò)焊孔等信息,需要在線(xiàn)自適應(yīng)獲取焊縫類(lèi)型,目前通過(guò)點(diǎn)激光傳感器并不能得到完整焊接工藝參數(shù)信息,故現(xiàn)階段從上位機(jī)界面輸入該點(diǎn)需要的焊縫類(lèi)型信息,發(fā)送給機(jī)器人執(zhí)行焊接位姿程序。
針對(duì)船舶小組立結(jié)構(gòu)件焊接生產(chǎn)線(xiàn),提出利用線(xiàn)激光和點(diǎn)激光傳感器進(jìn)行2次定位,確定了視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)的模塊功能和焊縫規(guī)劃的規(guī)則算法,并通過(guò)C++語(yǔ)言和PCL庫(kù)等實(shí)現(xiàn)功能。同時(shí)搭建小組立產(chǎn)線(xiàn)實(shí)驗(yàn)平臺(tái),對(duì)比傳統(tǒng)人工示教焊縫定位和焊接順序規(guī)劃,其在保證了焊接質(zhì)量的同時(shí)提升了定位精度,全程無(wú)需人工干預(yù),也不再依賴(lài)現(xiàn)場(chǎng)條件要求,提高了船體小組立裝焊產(chǎn)線(xiàn)的效率,為小組立智能生產(chǎn)線(xiàn)提供了可以借鑒的范例,保證了船體小組立裝焊生產(chǎn)線(xiàn)向高質(zhì)量高效率發(fā)展。