司美玉,陳艷麗,蘆亞寧,倪懷蘭,林 楓
(菏澤學院化學化工學院,山東 菏澤 274000)
廢水醪液是一種高濃度有機廢水,對廢水醪液中有機物的分離和回收是國內外環(huán)保的重要課題之一[1]。環(huán)己醇是一種無色透明、高熱可燃的有機化合物,用于表面活性劑和工業(yè)溶劑,是重要的化工原料;燃料乙醇是指體積濃度達到99.5%以上的無水乙醇,它是汽油最環(huán)保的增氧劑和辛烷值促進劑[2]。從醪液中回收環(huán)己醇和乙醇不僅具有重大的環(huán)保意義,而且具有很高的經濟效益。
本文以某燃料乙醇生產企業(yè)的醪液(w(水)=85%,w(乙醇)=10%,w(環(huán)己醇)=5%)為例,通過使用ASPEN PLUS化工模擬軟件對回收工藝流程進行合理的設計和優(yōu)化,實現(xiàn)了乙醇和環(huán)己醇的有效分離。
通過查閱物性手冊,利用ASPEN PLUS[3]對醪液中的組分進行物性分析及共沸組成分析,得到體系的各組分物性如表1所示。
表1 水-乙醇-環(huán)己醇體系共沸物組成表
由表1可知,在水-乙醇-環(huán)己醇三元體系中,水和乙醇會形成二元恒沸物,共沸溫度為78.15 ℃;水和環(huán)己醇也會形成二元恒沸物,共沸溫度為98.32 ℃。該體系中乙醇和水、環(huán)己醇和水體系形成兩種二元共沸物,采用一般的精餾方法難以實現(xiàn)三組分的分離。因此設計了萃取精餾和減壓精餾的方式來進行分離[4-5]。
以某燃料乙醇生產企業(yè)的醪液為例,通過對現(xiàn)有工藝條件及分離要求的綜合考慮,采用N,N-二甲基甲酰胺(DMF)為萃取劑,設計了1個普通精餾塔,1個萃取精餾塔和2個減壓精餾塔,實現(xiàn)廢水醪液中水、乙醇和環(huán)己醇的分離。流程見圖1。
圖1 水-乙醇-環(huán)己醇分離工藝流程
設計方案如下。
1)原料S0經過泵P1并通過換熱器H1預熱后輸送到第一個普通精餾塔即脫水塔T1,在塔釜脫去大部分水,塔頂產品即流股S3經過冷凝器流出。
2)T1塔頂產品S3經過泵P2輸送到萃取精餾塔T2,T2再添加一股進料物流萃取劑DMF即流股S20,在塔內萃取精餾后,在塔頂分離出組分乙醇即流股S8,其中w(乙醇)≥99.6%,完成乙醇的分離。塔釜流股S7組成為水、環(huán)己醇和萃取劑DMF。
3)T2塔釜產品S7經過泵P3進入減壓精餾塔T3,在塔釜分離出組分環(huán)己醇即流股S10,其中w(環(huán)己醇)≥99.5%,完成環(huán)己醇的分離,塔頂流股S9為水和萃取劑DMF。
4)T3塔頂產品S9經過泵P6進入減壓精餾塔T4,在塔頂分離出水,即流股S12,其中w(水)=99.98%,塔釜分離出萃取劑DMF,即流股S14,其中w(DMF)=99.98%,完成水和萃取劑的分離。萃取劑DMF在塔釜回收,循環(huán)使用。
利用ASPEN PLUS中的靈敏度分析工具對精餾塔的回流比、塔板數(shù)、原料進料位置以及萃取劑進料位置和用量等參數(shù)進行了優(yōu)化設計[6-8],下面以萃取精餾塔T2為例來說明具體優(yōu)化過程。
圖2是回流池與塔頂2醇含量的關系。
從圖2可以看出,當回流比達到3時,塔頂w(乙醇)=99.69%,符合分離要求,若繼續(xù)增大回流比,塔頂乙醇含量無明顯變化,操作費用大大增加,所以選擇回流比為3。
圖2 回流比與塔頂乙醇含量的關系
圖3是理論塔板數(shù)與塔頂乙醇含量的關系。
圖3 理論塔板數(shù)與塔頂乙醇含量的關系
從圖3可以看出,隨著理論塔板數(shù)的增加,塔頂乙醇的質量分數(shù)先增大然后減小,當理論塔板數(shù)為30時,塔頂w(乙醇)=99.69%。
圖4是原料進料位置與塔頂乙醇含量的關系。
圖4 原料進料位置與塔頂乙醇含量的關系
從圖4可以看出,當原料進料塔板數(shù)為10時,塔頂w(乙醇)=99.69%,選擇第10塊塔板進原料。
圖5萃取劑進料位置與塔頂乙醇含量的關系。
圖5 萃取劑進料位置與塔頂乙醇含量的關系
從圖5可以看出,當萃取劑進料塔板數(shù)為7時,塔頂w(乙醇)=99.69%,選擇第7塊塔板進萃取劑DMF。
萃取劑的用量會影響萃取精餾過程產品的純度和設備操作費用,圖6是萃取劑進料量與塔頂乙醇含量的關系。
圖6 萃取劑進料量與塔頂乙醇含量的關系
由圖6可見,當萃取劑DMF用量為13 000 kg/h時,塔頂w(乙醇)=99.69%,得到合格的無水乙醇,所以選擇萃取劑用量為13 000 kg/h。
采用同樣的方法對各塔進行靈敏度分析,確定最優(yōu)參數(shù),結果如表2所示。
表2 各塔參數(shù)匯總表
來自減壓精餾塔T3的塔頂餾出液S11進入常壓精餾塔T4,塔頂產品S12為水,塔釜產品S14為萃取劑,完成水和萃取劑的分離。在塔釜回收萃取劑的DMF可進入萃取精餾塔T2,循環(huán)使用。經過ASPEN模擬,得到操作條件為常壓下T4的模擬結果,如表3所示。
表3 常壓精餾塔T4的模擬結果
從表3可見,塔頂出料為w(水)=98.60%,塔釜出料為w(DMF)=99.82%,完成水和萃取劑的分離。當T4的操作壓力為0.1 MPa時,塔釜溫度為171 ℃,高于151 ℃,所以塔釜再沸器不能使用熱公用工程為0.4 MPa(表壓強)的低壓蒸汽,而要使用較高的蒸汽壓力??紤]成本、能耗以及安全性,可以采取減壓操作的方式使用熱公用工程為0.4 MPa(表壓強)的低壓蒸汽。
將T4的操作壓力設為0.09 MPa,得到減壓精餾塔T4的模擬結果,如表4所示。
從表4可以看出,塔頂出料為w(水)=99.98%,塔釜出料為w(DMF)=99.98%,完成水和萃取劑的分離。當T4的操作壓力為0.09 MPa時,塔釜溫度為147.3 ℃,低于151 ℃,因此塔釜再沸器可以使用熱公用工程為0.4 MPa(表壓強)的低壓蒸汽。
表4 減壓精餾塔T4的模擬結果
以普通精餾塔T1為例進行物料衡算,進料S2為w(水)=85%,w(乙醇)=10%,w(環(huán)己醇)=5%的醪液(質量流量為10 000 kg/h),塔頂出料S3主要有乙醇、環(huán)己醇和少量水,塔底出料S4為含有極少量乙醇和環(huán)己醇的達標水。表5為普通精餾塔T1物料衡算結果。
由表6可以看出,該系統(tǒng)進料量等于出料量,即達到物料平衡的要求。
表6 總物料衡算
a.在整個工藝過程中,使用DMF作為萃取劑,打破了水-乙醇的共沸體系,使乙醇達標回收,實現(xiàn)了萃取劑的循環(huán)利用;在回收環(huán)己醇和萃取劑的精餾塔設計中使用減壓操作,使環(huán)己醇達標回收。利用塔釜分離出來的水攜帶的熱量對原料進行預熱,可以充分的利用熱量,有效減少熱量損失。
b.在精餾塔的設計中利用ASPEN PLUS中的靈敏度分析對塔的各項參數(shù)做了各種優(yōu)化。
c.在分離水和萃取劑時采取減壓操作,不僅提高了分離效果,而且可以使用熱公用工程為0.4 MPa(表壓強)的低壓蒸汽。
d.設計使用4個精餾塔完成了水-乙醇-環(huán)己醇三元體系的分離,降低了設備和操作費用,減少了能量消耗。