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        無人機升降舵位移異常分析與改進設(shè)計

        2021-10-14 10:34:04楊竣博
        西安航空學(xué)院學(xué)報 2021年3期
        關(guān)鍵詞:升降舵搖臂舵機

        吳 斌,閆 修,楊竣博

        (中國電子科技集團公司第三十八研究所 浮空平臺部,合肥 230088)

        0 引言

        升降舵作為無人機的主操縱舵面,主要用于控制無人機俯仰運動來實現(xiàn)無人機的下降或爬升,在飛行過程中起到極其重要的作用。升降舵一旦失去舵效,將很難維持正常飛行,只能結(jié)束飛行任務(wù),嚴重時甚至?xí)<帮w行安全,造成巨大損失[1]。因此,升降舵操縱性能的優(yōu)劣關(guān)系到無人機的飛行性能和安全性[2-3]。

        某型無人機在飛行試驗結(jié)束后,進行飛行參數(shù)分析時發(fā)現(xiàn)升降舵驅(qū)動舵機的實際位移與理論值相比存在過大和變化過快的現(xiàn)象。本文對升降舵驅(qū)動舵機位移異常的原因進行分析,對舵機支撐結(jié)構(gòu)做出改進設(shè)計,并進行了試驗驗證。

        1 試驗現(xiàn)象

        無人機在空中飛行時,為保持高度,升降舵一般會向下偏轉(zhuǎn)較小角度。受空中復(fù)雜環(huán)境影響,偏轉(zhuǎn)角度會不斷調(diào)整,但變化不會太大。

        某型無人機在完成飛行任務(wù)后,進行數(shù)據(jù)分析時,發(fā)現(xiàn)升降舵的位移在平飛階段波動過大,位移峰值超出設(shè)計要求,嚴重影響了飛行穩(wěn)定性,某時間段內(nèi)升降舵位移隨時間變化曲線如圖1所示。

        圖1 升降舵位移隨時間變化曲線

        2 原因分析

        2.1 操縱機構(gòu)組成

        該型無人機是用四桿機構(gòu)來操縱升降舵的上下偏轉(zhuǎn),操縱機構(gòu)組成如圖2所示。電動舵機支撐結(jié)構(gòu)與平尾的主梁和后梁緊固連接;搖臂安裝在電動舵機的輸出軸上;連桿的一端通過前銷軸與搖臂鉸接,另一端通過后銷軸與升降舵鉸接。當電動舵機工作時,搖臂在扭轉(zhuǎn)力矩的作用下,可繞輸出軸進行旋轉(zhuǎn)運動,從而完成升降舵的偏轉(zhuǎn)或復(fù)位。

        圖2 操縱機構(gòu)組成

        2.2 位移異常原因分析

        對升降舵及其操縱機構(gòu)進行檢查,未發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)有損傷和永久變形,說明結(jié)構(gòu)的強度滿足使用要求。因此,升降舵位移異常可能與舵機故障、各關(guān)節(jié)的間隙、操縱機構(gòu)的剛度有關(guān)。

        (1)將舵機進行返廠檢測,結(jié)果顯示輸出力矩和傳動誤差滿足指標要求,排除舵機故障造成位移異常[4];

        (2)采用三坐標激光跟蹤儀測量升降舵空載下的行程,排除了各關(guān)節(jié)間隙造成位移異常[5];

        (3)通過地面對升降舵施加配重的方式來測量操縱機構(gòu)的剛度,發(fā)現(xiàn)平飛當量載荷下,升降舵有較大位移,表明操縱機構(gòu)剛度較弱[6]。

        因此,初步斷定操縱機構(gòu)剛度不足是造成升降舵位移異常的主要原因。

        3 仿真分析

        為了驗證操縱機構(gòu)剛度不足是造成升降舵舵機位移偏大的原因,開展仿真分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)舵機安裝結(jié)構(gòu)剛度不足,會產(chǎn)生較大傳動誤差。

        3.1 建立有限元模型

        依據(jù)操縱機構(gòu)的結(jié)構(gòu)形式和各構(gòu)件的受力情況,僅對變形敏感部位的結(jié)構(gòu)建立有限元分析模型,對操縱機構(gòu)在無人機平飛工況下的結(jié)構(gòu)強度和剛度進行仿真分析。變形敏感部位的有限元模型如圖3所示。

        圖3 變形敏感部位的有限元模型

        3.2 各構(gòu)件材料及力學(xué)參數(shù)

        升降舵舵機為成品,其力學(xué)特性已在試驗室測得,滿足技術(shù)指標要求,分析時作為剛體計算,其余構(gòu)件的材料型號及力學(xué)參數(shù)見表1所示。

        表1 其余構(gòu)件的材料型號及力學(xué)參數(shù)

        3.3 仿真結(jié)果

        操縱機構(gòu)應(yīng)力云圖如圖4所示。結(jié)果顯示,在平飛狀態(tài)下操縱結(jié)構(gòu)的最大應(yīng)力為298.3 MPa,位于支撐結(jié)構(gòu)上的升降舵舵機安裝孔附近,搖臂的最大應(yīng)力為20 MPa。由此得出,改進前的操縱機構(gòu)強度滿足使用要求。

        圖4 操縱機構(gòu)應(yīng)力云圖

        操縱機構(gòu)變形云圖如圖5所示??芍?,在極限載荷下操縱機構(gòu)的最大位移為1.54 mm,位于搖臂與連桿的交匯點。變形后的操縱機構(gòu)導(dǎo)致傳動誤差過大,控制系統(tǒng)要加大出舵量,并不斷調(diào)整升降舵的位移,由此出現(xiàn)位移波動過大現(xiàn)象。經(jīng)過計算得出由于操縱機構(gòu)的變形產(chǎn)生約為1.8°的傳動誤差,不滿足技術(shù)指標要求。

        圖5 操縱機構(gòu)變形云圖

        將搖臂與舵機輸出軸固定,施加相同載荷,得出在極限載荷下?lián)u臂的最大變形量為0.014 mm,搖臂變形云圖如圖6所示。經(jīng)計算,因搖臂變形產(chǎn)生約為0.014°的傳動誤差,滿足傳動誤差分配指標。由此,排除搖臂剛度不足是導(dǎo)致升降舵位移異常現(xiàn)象的原因。

        圖6 搖臂變形云圖

        支撐結(jié)構(gòu)變形云圖如圖7所示。可知,在極限載荷下支撐結(jié)構(gòu)的最大位移為0.78 mm,位于支撐結(jié)構(gòu)上升降舵舵機安裝孔附近。經(jīng)計算,因支撐結(jié)構(gòu)變形產(chǎn)生約為1.5°的傳動誤差,不滿足傳動誤差分配指標。由此,確定支撐結(jié)構(gòu)剛度不足是導(dǎo)致升降舵位移異?,F(xiàn)象的主要原因。

        圖7 支撐結(jié)構(gòu)變形云圖

        4 改進設(shè)計及驗證

        針對某型無人機升降舵出現(xiàn)的位移偏大現(xiàn)象,對升降舵舵機支撐結(jié)構(gòu)進行改進設(shè)計并加裝,換裝后對操縱機構(gòu)的剛度進行仿真分析和飛行試驗驗證[7]。

        4.1 改進設(shè)計

        舵機支撐結(jié)構(gòu)由兩個U形梁組成,改進前的舵機支撐結(jié)構(gòu)如圖8所示。為增強支撐結(jié)構(gòu)的剛度,在每個U形梁上加裝一個工形梁,兩者采用平圓頭不銹鋼抽芯鉚釘連接,工形梁結(jié)構(gòu)示意圖如圖9所示,U形梁與工形梁的連接示意圖如圖10所示。工形梁采用彈性模量較高的1Cr18Ni9Ti不銹鋼,改進后的舵機支撐結(jié)構(gòu)如圖11所示。

        圖9 工形梁結(jié)構(gòu)示意圖

        圖10 U形梁與工形梁的連接示意圖

        圖11 改進后的舵機支撐結(jié)構(gòu)

        4.2 仿真驗證

        將工形梁的數(shù)模網(wǎng)格劃分后,代入改進前的有限元模型,約束條件和載荷保持不變,然后進行分析。掛架應(yīng)力云圖(平飛)如圖12所示,掛架變形云圖(平飛)如圖13所示。從圖12可以看出,與改進前相比,搖臂的應(yīng)力水平和分布趨勢沒有較大變化,支撐結(jié)構(gòu)的應(yīng)力水平有較大改善,最大應(yīng)力降為149.6 MPa,工形梁的最大應(yīng)力為117.3 MPa,強度滿足要求。由圖13可知,操縱機構(gòu)的最大位移由1.54 mm降為0.422 mm,較原先設(shè)計,變形量降低了1.118 mm,系統(tǒng)剛度得到明顯的改善。

        圖12 掛架應(yīng)力云圖(平飛)

        圖13 掛架變形云圖(平飛)

        4.3 試驗驗證

        將改進后的升降舵操縱機構(gòu)裝機使用,結(jié)合飛行任務(wù)同步進行多次驗證試驗,并對使用情況進行持續(xù)跟蹤。改進后的升降舵位移曲線如圖14所示。試驗數(shù)據(jù)表明改進后的升降舵操縱機構(gòu)剛度得到增強,工作正常、穩(wěn)定。

        圖14 改進后的升降舵位移曲線

        5 結(jié)論

        針對某型無人機升降舵出現(xiàn)的位移偏大現(xiàn)象,對升降舵舵機安裝結(jié)構(gòu)進行改進設(shè)計并加裝使用。加裝后對系統(tǒng)的剛度進行了仿真分析,并進行飛行試驗驗證。仿真和試驗結(jié)果表明改進后的升降舵操縱機構(gòu)剛度符合技術(shù)要求,解決了升降舵位移偏大的問題。

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