牛得草 王瑜
摘要:本文主要針對德士古氣化爐組成部分和優(yōu)勢進行介紹,分析了當前德士古氣化爐帶水問題影響因素,并提出了一些應對策略,希望能夠對相關人員有所幫助。
關鍵詞:德士古;氣化爐;帶水問題;探討
1.德士古氣化爐組成部分及其優(yōu)勢
德士古水煤漿氣化裝置的核心設備是氣化爐,其主要組成部分為激冷室和燃燒室,激冷室主要設計的構建有激冷環(huán)、下降管以及上升管等。
與普通氣化爐相比,德士古氣化爐有著以下優(yōu)勢:
(1)具有環(huán)保性
在具體生產中,由于氣化爐有著較高溫度,通常情況下,不會出現(xiàn)對環(huán)境產生危害物質,排出的氨氮等物質在處理上比廢水更容易,而且有著較低成本。與此同時,氣化系統(tǒng)能夠實現(xiàn)水資源重復利用,有效降低廢水量排放,降低了處理難度。此外,在對水煤漿進行配制時,可以使用工廠生產的有機廢水,實現(xiàn)水資源循環(huán)使用。
具有安全性
德士古氣化爐主要采用濕法對煤進行磨制,將煤、水和添加劑加入磨煤機,可以避免產生爆炸等情況,想對于傳統(tǒng)干磨法,有著極大安全性。
2.德士古氣化爐帶水問題相關分析
以某公司現(xiàn)有德士古氣化爐裝置為例,其生產強度每小時為98000Nm3合成氣量,激冷水氣化產生的保護水蒸氣每小時為62000Nm3,兩者合并總氣量為每小時16000Nm3,也就是德士古氣化爐在1250℃與6.5MPa環(huán)境下,產氣量為每小時16000Nm3。上升管與下降管環(huán)隙面積是0.799m2,合成氣于兩者之間流速每秒為21.75m,如圖1所示:在實際運行過程中會出現(xiàn)一系列問題,本文主要以該案例為主,對相關帶水問題進行分析。
2.1氣化爐溫度
德士古氣化爐在實際運行過程中,要對溫度進行有效控制。通常情況下,爐內溫度提高能夠確保氣化反應有效性,實現(xiàn)反應率、轉化率有效提高。但當溫度超過一定標準,就會使得總氣量與氣流速度升高,從而使得激冷水中飽和水蒸氣氣量上升致使其熱負荷出現(xiàn)增大現(xiàn)象。在爐內溫度過低的條件下,就會提高粗渣含碳量,降低產氣量,使得碳轉化率無法達到正常標準,排渣系統(tǒng)出現(xiàn)堵塞。
2.2氣化爐負荷
激冷室?guī)畷艿綒饣癄t負荷方面的影響,一旦氣化爐負荷出現(xiàn)升高,就會使得實際壓力與通氣量增大,由于管道直徑是固定的,壓力增大,就會使得氣流速度增加,超過相關參考系數(shù)后,將把液體帶出激冷室,從而發(fā)生帶水現(xiàn)象。由于受高溫合成氣影響,激冷室會產生沸騰傳熱,液體過熱程度受到蒸汽溫度與加熱面問題產生的溫度差作用,出現(xiàn)對流傳熱,主要表現(xiàn)在液體沸騰隨著溫度差變化而變化,如果只是輕微沸騰,那么溫差就很小,如果沸騰嚴重,那么溫差就很大。溫差太大,會使得傳熱系數(shù)與熱流密度升高,產生泡核沸騰傳熱想象,溫差達到一定臨界值,蒸氣泡就會有明顯提高,形成蒸氣膜,這樣傳熱系數(shù)就會很低,被稱作膜狀沸騰傳熱,在此過程中,就會產生激冷室?guī)F(xiàn)象。因此,氣化爐帶水問題主要是因為負荷較大,使得激冷室出現(xiàn)膜狀沸騰傳熱情況,降低傳熱效果,導致較多水被帶走。
2.3原料煤質量
影響帶水問題除樂氣化爐溫度與負荷,也離不開原料煤質量,其主要包含原料煤黏溫特性、反應活性以及灰熔點等,是帶水問題得以解決的關鍵點。煤灰黏溫特性對生產最終效果有著重要作用,而且在生產過程中,煤灰軟化及流動溫度都要符合具體標準,如果出現(xiàn)一些物質含量超標,會導致更多細灰出現(xiàn),降低凝固速度,伴隨著合成氣進入下降與上升管空隙中,產生阻塞。比如:延長榆林煤化公司本部原料煤煤種變化較為頻繁,原料煤灰熔點方面,波動比較大,會對氣化爐溫度造成一定影響,主要是會使溫度波動范圍變大,而摻燒的高硫煤成漿性較差,內水和灰分含量較大。需要在實際運行過程中,加強煤種變化的監(jiān)督,及時調整氣化爐實際運行工況。
3.德士古氣化爐帶水問題解決措施
3.1合理選擇原料煤
該案例中,還要合理選擇原煤料質量,雖然德士古氣化爐在用煤上,有著廣泛性,但是也要保證原料煤有著較穩(wěn)定的灰熔點、良好的煤灰黏溫特性與成漿性,進行配煤工作中,要格外注意煤灰熔點與可磨指數(shù)具有接近性等指標。
3.2擴大上升管直徑
在對該德士古氣化爐裝置進行帶水問題解決時,通過對上升管直徑進行擴大,改變上升管與下降管之中的環(huán)形通道,可以有效緩解合成氣對也像負面作用,使得氣體流通速度下降,可以對夾帶水動能進行限制,可以從本質上解決合成氣帶水問題。一般情況下,激冷室上升管都用螺栓緊固,更換容易且成本低,有利于設備改造。
3.3加大激冷室空間
激冷室空間的有效提升,在一定程度上有利于將其液面上部分離區(qū)域擴大,使夾帶水回流進激冷室空間里,氣流流速相同情況下,會使得氣體夾帶水動能相同,分離空間流速高于滴液帶出速度,從而出現(xiàn)很多合成氣帶水。一旦相關設備運行過程中出現(xiàn)滿負荷,就會使得氣化爐和洗滌塔出現(xiàn)水平衡,這樣夾帶水回流就比較順利,如果氣化爐帶水情況過于嚴重,就需要對液位進行控制,改變液面空間緩解帶水現(xiàn)象。通過對本案例中激冷室空間進行改造之后,高負荷生產階段帶水現(xiàn)象會得到有效控制,并且激冷室頂部分離裝置的設置,會降低激冷室環(huán)堵塞導致帶水問題,延長了激冷環(huán)、下降及上升管使用期限,從而節(jié)約了勞動強度、檢查及修理費用。
結語:
綜上所述,德士古氣化爐出現(xiàn)的帶水問題是由于多個因素影響而產生,包括氣化爐溫度、負荷以及原料煤質量等方面,有著多樣性和復雜性,為了促進其系統(tǒng)運行穩(wěn)定與安全,相關管理人員需要對其進行具體分析和研究,根據(jù)實際情況,實事求是,采取有效措施,實現(xiàn)針對性解決,從而保證德士古氣化爐高效運轉。