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        光氣反應(yīng)器換熱管缺陷預測方法及檢測技術(shù)研究

        2021-09-24 06:12:44謝浩平趙峰霆陳興陽宋俊俊高帥棋
        科技與創(chuàng)新 2021年18期
        關(guān)鍵詞:光氣管束渦流

        謝浩平,趙峰霆,陳興陽,宋俊俊,高帥棋

        (1.浙江省特種設(shè)備科學研究院,浙江 杭州310020;2.浙江省特種設(shè)備安全檢測技術(shù)研究重點實驗室,浙江 杭州310020)

        1 引言

        光氣學名碳酰氯(Carbonyl Chloride),分子式COCl2,分子量98.92,CAS號75-44-5,由于具有兩個酰氯,化學性質(zhì)較為活潑,遇水迅速水解生成氯化氫[1]。它既有酰氯通性,又能與伯胺類化合物生成異氰酸酯,與二羥基化合物如雙酚生成聚碳酸酯,因而在有機合成上有著重要的用途[2]。近年來聚氨酯工業(yè)高速發(fā)展,作為農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、精細化學品及合成樹脂等民用工業(yè)的原料或中間體,光氣的需求量日益增大。

        光氣屬《劇毒化學品目錄(2015版)》中劇毒化學品,是GB 13690—2009《化學品分類和危險性公示通則》中有毒氣體(腐蝕性),按照職業(yè)性接觸毒物危害程度分級,為Ⅱ級(高度危害)毒物[3]。而且光氣合成的原料(氯氣和一氧化碳)及光氣化的中間產(chǎn)品(異氰酸酯、TDI)等多屬于劇毒及易燃易爆品,極易因設(shè)備故障而發(fā)生生產(chǎn)安全事故,危害人民生命財產(chǎn)安全。2000-03-06,泰國一公司因管道破裂,發(fā)生光氣嚴重泄漏,導致一人死亡,近200人中毒。2007-06-18,上海漕涇工業(yè)園區(qū)某公司生產(chǎn)中不慎使潮濕空氣進入回收塔,與光氣形成鹽酸產(chǎn)生腐蝕導致泄漏。根據(jù)光氣泄漏事故的分析中發(fā)現(xiàn):光氣合成與反應(yīng)過程中發(fā)生的事故占據(jù)總事故率的83.9%,而列管式光氣反應(yīng)器作為光氣合成生產(chǎn)中最關(guān)鍵的設(shè)備,如何減少或消除這一過程中的事故發(fā)生,對光氣的安全生產(chǎn)顯得尤為重要。因此對于列管式光氣反應(yīng)器,如何精確診斷換熱管的安全狀況,對于光氣的安全生產(chǎn)具有重要意義。而渦流檢測技術(shù)的廣泛應(yīng)用[4-6],對該問題的解決提供了思路及途徑。

        本文針對列管式固定床催化反應(yīng)器換熱管的腐蝕失效問題,分析了換熱管的主要失效模式,利用渦流檢測和內(nèi)窺鏡檢測對在役列管式光氣反應(yīng)器換熱管展開檢測分析,通過數(shù)值模擬分析驗證檢測結(jié)果的準確性。

        2 光氣反應(yīng)器工作原理及失效模式

        列管式固定床催化反應(yīng)器作為使用壽命較長,單臺產(chǎn)量較高的光氣反應(yīng)器,在國內(nèi)光氣產(chǎn)業(yè)中廣泛應(yīng)用[7],也是本文的重點研究對象,其換熱管內(nèi)以一定比例將作為催化劑的活性炭及陶瓷拉西環(huán)均勻填充。由于其與管殼式換熱器接近的結(jié)構(gòu)及催化劑的均勻填充,列管式固定床催化反應(yīng)器的單位體積有效反應(yīng)體積較大,同時熱量傳遞較為理想,降低了光氣的高溫分解率[8]。

        列管式光氣合成反應(yīng)器的換熱管中裝填有活性炭,Cl2和超過理論3%(V%)的CO作為原料氣,混合后送至反應(yīng)器封頭,自上而下通過換熱管內(nèi)的活性炭床進行反應(yīng)[9],常溫水作為冷卻水逆流與之換熱,將反應(yīng)熱通過殼程冷卻水系統(tǒng)移出。

        光氣合成反應(yīng)方程式如下。

        受限于列管式光氣合成反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝,原料氣中的少量水分并不能完全脫除,反應(yīng)器換熱管中的活性炭與水在高溫下發(fā)生副反應(yīng)產(chǎn)生水煤氣。而副產(chǎn)物中的H2與原料氣中的Cl2結(jié)合生成HCl氣體,并進一步地被水汽吸收形成鹽酸,其附著在換熱管壁上導致腐蝕失效[10]。而鹽酸對于300系列不銹鋼發(fā)生鹽酸腐蝕時多表現(xiàn)為點狀腐蝕,并形成一定直徑的腐蝕凹坑,甚至發(fā)展為穿透性蝕坑[11]。由于催化劑裝填技術(shù)地局限性,各個換熱管中活性炭存在分布不均勻、分布不一致等問題,使得各個換熱管內(nèi)氣體流動阻力不均。氣體流動阻力小的列管,負荷高、熱量釋放大、熱通量過大易造成結(jié)焦堵塞,同時活性炭消耗加劇,使各換熱管的反應(yīng)速率不均,影響反應(yīng)器的整體反應(yīng)效率。

        光氣反應(yīng)器管程為反應(yīng)氣體,殼程走冷卻水。列管與管板角焊縫的密封性對設(shè)備的安全至關(guān)重要,接管角焊縫處施焊難度相對較大,導致在制造時角焊縫容易產(chǎn)生氣孔等缺陷,在加上在設(shè)備服役階段,焊縫存在被腐蝕的危險,一旦殼程冷卻水滲透進入管程,甚至進入列管的反應(yīng)區(qū),就會加速活性炭的消耗,降低其作為催化劑的活性。同時反應(yīng)生成的鹽酸,又加劇了腐蝕的擴展,設(shè)備多形成腐蝕點,多為不規(guī)則深度不一的凹坑,當凹坑達到一定的深度后,里面的空間會導致腐蝕產(chǎn)物的集聚,導致腐蝕介質(zhì)的濃度升高,進一步加劇腐蝕,極易出現(xiàn)腐蝕穿孔,甚至報廢。

        3 渦流檢測技術(shù)

        脈沖渦流技術(shù)廣泛應(yīng)用于無損測試和識別金屬構(gòu)件的腐蝕狀態(tài)[12]。其通過外部系統(tǒng)提供的交流電在測試件內(nèi)部激發(fā)渦流。而構(gòu)件的腐蝕缺陷通常會引起電導率和磁導率的變化,進而導致渦流和電流的變化,磁場的相位和振幅也會相應(yīng)發(fā)生變化[13]。通過與預制的標樣管檢測信號的對比,確定測試件的腐蝕缺陷。相較于其他檢測方法,脈沖渦流法有很多優(yōu)點,特別適用于列管式反應(yīng)器換熱管的腐蝕缺陷形成和擴展過程的連續(xù)性監(jiān)測。渦流檢測作為對比性檢測手段,檢測標樣管的選擇、人工對比缺陷的設(shè)置決定了對檢測結(jié)果的可靠性[2]。由于光氣反應(yīng)器的殼程介質(zhì)為冷卻水,換熱管的外表面不易產(chǎn)生腐蝕,而換熱管內(nèi)表面的腐蝕風險較高,因此需要有內(nèi)表面人工缺陷的標樣管。由于受到內(nèi)表面缺陷加工的工藝限制,換熱管內(nèi)表面缺陷加工難度較大,因此,通過合理設(shè)計缺陷及控制標樣管長度設(shè)計了內(nèi)孔標樣管,如圖1所示。

        圖1 人工缺陷標樣管制作

        通過對標樣管上已知人工缺陷的檢測,確定了渦流檢測缺陷深度定量分析曲線,其中人工缺陷深度由其所占公稱壁厚的百分數(shù)表示,如表1所示。

        表1 對比試樣渦流檢測結(jié)果評定表

        對本文研究對象的換熱管進行常規(guī)渦流檢測時,發(fā)現(xiàn)多處腐蝕缺陷。其中最深處的凹坑達到45%,內(nèi)窺鏡復驗結(jié)果與渦流檢測結(jié)果一致。對列管編號為10-10的換熱管,腐蝕深度達到45%,如圖2所示。

        圖2 檢測結(jié)果

        4 仿真分析

        4.1 仿真建模

        以某廠光氣反應(yīng)器實際尺寸建模,換熱管采用30°管布局角排布,管束間距84 mm,換熱器具體尺寸如表2所示。該換熱器為豎直放置的單管程BEM型管殼式換熱器,殼程外徑dshell=1 430 mm,壁厚δshell=10 mm,殼程材料為碳鋼,管程材料為316 L不銹鋼。換熱管外徑dtube=60.3 mm,壁厚δtube=3.2 mm,管間中心距L=84 mm,排布方式采用30°管布局角,管長h=2 111 mm,共計222根。折流板采用4塊平行單弓形折流板,長度為殼程內(nèi)徑的75%,折流板中心距Lt=450 mm,距管束入口Lin=461 mm,出口Lout=300 mm。管程為氣相熱流體光氣COCl2,全程無相變,入口溫度為Tt-in=450℃,出口溫度為Tt-out=80℃,操作壓力為0.16 MPa;殼程為液相冷流體水,全程無相變,入口溫度Ts-in=72℃,出口溫度Ts-out=89℃,操作壓力為0.06 MPa。

        表2 換熱器具體尺寸

        通過MESH進行網(wǎng)格劃分,全局網(wǎng)格尺寸設(shè)置采用曲率劃分,最大尺寸35 mm,最小尺寸20 mm,生長率1.2;換熱管處采用boi加密網(wǎng)格,最大尺寸11 mm,生長率1.2。所有壁面設(shè)置生成5層邊界層,采用多面體網(wǎng)格填充生成體網(wǎng)格,網(wǎng)格總數(shù)770萬,網(wǎng)格扭斜度低于0.7,滿足計算精度要求。模型與網(wǎng)格如圖3所示。

        為消除網(wǎng)格數(shù)量對計算結(jié)果的影響,在相同網(wǎng)格劃分方法下,采用不同網(wǎng)格尺寸分別得到520萬、770萬、930萬、1 190萬網(wǎng)格。計算結(jié)果表明當網(wǎng)格數(shù)量超過770萬時換熱管流速的相對誤差低于2%,換熱管束進出口壓降的相對誤差低于3%,且換熱器進出口流量、流速等參數(shù)沒有明顯變化,考慮到求解效率及計算資源的有效利用,本文采用770萬數(shù)量級的網(wǎng)格進行計算域流場的網(wǎng)格劃分。幾何結(jié)構(gòu)與網(wǎng)格圖如圖3所示。

        圖3 幾何結(jié)構(gòu)與網(wǎng)格圖

        4.2 數(shù)值模擬結(jié)果分析

        換熱器的流場分布對于光氣反應(yīng)器換熱管內(nèi)的反應(yīng)有重要的影響,管束內(nèi)的流速不僅會直接影響到管束內(nèi)部副反應(yīng)鹽酸的生成速率,從而影響管束的腐蝕速率。各排換熱管束速度云圖如圖4所示。圖4(a)為換熱器中各排換熱管束中心截面速度云圖,氣體從上部進口總管進入封頭后直接撞擊管束,經(jīng)過管板溢流的作用進入管束,流經(jīng)下部封頭從出口總管流出。

        圖4 各排換熱管束速度云圖

        正對入口總管和出口總管的管束內(nèi)部的氣體流速最大,氣體沖擊管板減速后進入的側(cè)面管束內(nèi)部的流速則相對較慢,入口封頭的低速區(qū)范圍明顯大于出口封頭低速區(qū),出口封頭內(nèi)部的速度分布相對平均。圖4(b)為管束入口橫截面的速度分布圖,中間管束的入口速度最大,隨著管束所在周向半徑逐漸增大,管束內(nèi)部的流速逐漸遞減。中心管排為第10排,其速度矢量圖如圖5所示,高速氣體通過90°彎管進入換熱器封頭。由于流道擴大及壓力降低,氣體流態(tài)逐漸擴張,速度降低并沖擊換熱器管板。該換熱器封頭入口正對管板中心,故部分氣體在較低阻礙下通過中心區(qū)域管束(管束10-8、10-9、11-8、9-8),速度較大;其余氣體由于管板的存在部分以較低速度進入管束,部分沿壁面形成渦流。

        圖5 橫截面速度云圖

        入口管束內(nèi)部平均流速如圖6所示,無論是奇數(shù)還是偶數(shù)排管束,中心管束的速度過大,最外側(cè)管束的內(nèi)部速度過小,且右側(cè)管束的平均流速較左側(cè)要大。由圖5可知,氣體進入入口管后以高速沖擊彎管肘部,流速增大且形成偏流,流道尚未完全發(fā)展已進入封頭,故氣體流向偏向入口管方向,流場分布不對稱。

        圖6 管束入口平均速度分布

        換熱器管束入口流速低于1 m/s、流速高于7.6 m/s、流速突變的管束位置,易成為管壁減薄的高風險區(qū)域。因水無法從原料中完全脫除,氯氣與一氧化碳合成光氣后遇水水解產(chǎn)生HCl;流速較低的管束中反應(yīng)產(chǎn)物光氣停留時間長,易發(fā)生水解產(chǎn)生HCl并被水吸收形成鹽酸,鹽酸接觸壁面造成換熱管束上端壁面點蝕;流速較高的管束中反應(yīng)產(chǎn)生的熱量不能及時交換,形成了光氣合成反應(yīng)的反應(yīng)中心區(qū)高溫區(qū),加速了催化劑的消耗產(chǎn)生水煤氣,進而生成氯化氫氣體,被水吸收產(chǎn)生鹽酸造成換熱管束靠近上端處的壁面點蝕。

        5 結(jié)論

        通過對對比樣管管材的篩選,對人工缺陷的優(yōu)化設(shè)計能夠有效提高列管式光氣反應(yīng)器換熱管渦流檢測的精度,同時渦流檢測的結(jié)果能夠反映管束實際情況;通過對光氣反應(yīng)器換熱管束的仿真分析,得出換熱器管束入口流速分布不均,氣體流向偏向入口管方向,流場分布不對稱,不利于光氣反應(yīng)器的反應(yīng)運行;換熱器管束入口流速低于1 m/s、流速高于7.6 m/s、流速突變的管束位置,易成為管壁減薄的高風險區(qū)域,該區(qū)域應(yīng)為重點檢測部位。

        光氣反應(yīng)器作為極度危害介質(zhì)的生產(chǎn)裝置,其安全有序的運行對于保障企業(yè)連續(xù)生產(chǎn),保護周邊生存環(huán)境舉足輕重。在后續(xù)的研究中,如何利用仿真分析,結(jié)合檢測技術(shù)準確判斷換熱管腐蝕速率、判別腐蝕部位,對于確定換熱管的壽命十分重要,應(yīng)是進一步研究的方向。

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