王成文 汪長松 黃紹服 李盛良
①奇瑞新能源汽車股份有限公司 ②安徽理工大學機械工程學院
合理的氬氣純度可以提高焊接質量。本文研究在同等條件下,純度為99.99%、99.995%、99.999%的氬氣對焊接質量的影響程度,對在給定工藝參數下,用3mm厚6082鋁合金薄板進行脈沖MIG焊接試驗,焊接試驗完成后,分別用X-Ray檢測儀、游標卡尺、精密焊縫尺、萬能試驗機對成形后的焊縫進行表征。結果表明:在相同條件下,在純度為99.99%、99.995%、99.999%氬氣保護下的焊出的焊縫外觀和焊縫內部氣孔生成情況無明顯差異,且99.99%氬氣焊縫熔寬和余高最?。患兌葹?9.99%、99.995%、99.999%的氬氣保護下的焊縫抗拉強度約為219MPa、192.5MPa和217MPa,約為母材抗拉強度的67%、59%和66%;三種氬氣純度均能滿足焊接質量要求。
氬氣是一種稀有氣體,在日常生活也是很常見的氣體,其在空氣中所占氣體成份的比例為0.93%。由于氬氣具有獨特優(yōu)良的特點,人們開始意識到其作用,并在焊接、切割、照明等領域開始廣泛應用。從世界的角度來看,氬氣被大量應用是從20世紀70年代開始。例如美國和日本1980年氫氣產量分別22586萬m3和8142萬m3。我國在20世紀70年代氫氣產量很少,到1983年也達到1613萬m3,近年來增長更迅速,其提取技術不斷得到完善和提高[1]。氬氣有很多用途,其中一種用途就是用氬氣作為保護氣來生產加工。在金屬材料激光切割中,需要用氬氣作保護氣,且不同氬氣純度會影響切割質量,所以良好的氬氣純度可保證切割金屬質量。在金屬焊接時,氬氣由噴咀出來可防止焊接部位被空氣氧化或氮化,采用氬氣作保護氣,可使焊縫整齊美觀,焊接產生的變形小,氣孔數目也比較少,焊道平緩,焊縫沖擊韌性高,焊接飛濺小[2-5],且純度稍高的氬氣具有良好的焊接規(guī)范和焊縫成行,在大型構件的焊接中被廣泛采用。
本文以不同純度的氬氣為研究對象,通過改變氬氣的純度來焊接6082鋁合金,分析不同純度的氬氣對焊接質量的影響。
試驗采用基體材料為Al-Mg-Si系的6082鋁合金,板厚3mm。其力學性能為:抗拉強度Rm=320MPa,伸長率A=20.8%;焊接填充材料為5356鋁合金焊絲,直徑為Φ1.2mm,保護氣體為純度99.99%的氬氣。6082鋁合金和5356焊絲的化學成分見表1。
表1 6082鋁合金母材和5356焊絲化學成分(質量分數)(%)
試驗采用松下公司的工業(yè)機器人焊機,焊接過程采用平焊的焊接姿勢,干伸長度15mm;焊接前先用不銹鋼絲球清除坡口氧化膜,焊接工藝參數如表2所示。
表2 6082(3mm)MIG焊焊接工藝規(guī)范
焊后分別用X-Ray檢測儀、游標卡尺、精密焊縫尺、萬能試驗機進行檢測,在進行萬能試驗機前,需要對板材進行線切割,為了使各種材料機械性質的數值能互相比較,避免試件的尺寸和形狀對試驗結果的影響,對試件的尺寸形狀作了統(tǒng)一規(guī)定,如圖1所示。
圖1
按照不同純度的氬氣對6082鋁合金進行焊接,采用機械手自動化焊接,得到了相應的焊縫,如圖2所示。
圖2 幾種焊接試樣
以上四條焊縫比較規(guī)則,且焊接焊縫成形均勻美觀。對成形焊縫進行X射線無損探傷檢測,檢測結果如圖3所示。觀察焊縫中氣孔生成情況,并測量氣孔直徑。中可見焊縫內無密集氣泡且氣孔個數明顯低于20個;最大氣孔直徑僅為2.0mm。
圖3 幾種氣孔檢測
每道焊縫取三處,分別用游標卡尺和精密焊縫尺測量熔寬和余高,并取平均值。如圖4所示。
外觀檢測后,通過線切割進行切割,然后進行拉伸,以下是三種拉伸后的力學性能,三種焊接模板的抗拉強度均值波動不大,且拉斷的最大力都在17kN以下,強度系數滿足焊接基本要求,如圖5所示。
圖4 焊縫外側檢測
圖5 焊縫力學性能
(1)在相同條件下,在純度為99.99%、99.995%、99.999%氬氣保護下的焊出的焊縫外觀無明顯差異。
(2)三種焊縫內部氣孔生成情況無明顯差異。
(3)三種焊縫平均熔寬分別為6.7mm、6.8mm、7.0mm,平均余高為1.6mm、1.8mm、1.9mm,99.99%氬氣焊縫熔寬和余高最小。
(4)純度為99.99%、99.995%、99.999%的氬氣保護下的焊縫抗拉強度約為219MPa、192.5MPa和217MPa,約為母材抗拉強度的67%、59%和66%。