谷訓良
一、課題背景簡介
近年來,燃料成本已占燃煤電廠生產(chǎn)總成本的2/3以上,隨著電力行業(yè)深化改革的不斷推進和煤炭市場價格明顯漲幅,山東區(qū)域的火電廠經(jīng)營形勢愈發(fā)嚴峻,且鐵路部門對火車延時費的考核力度進一步加大,企業(yè)利潤逐漸降低。因此,負責萊城電廠全部燃煤接卸工作的翻車機系統(tǒng),其重要性不言而喻??梢哉f一旦該系統(tǒng)出現(xiàn)問題,不僅四臺300MW機組發(fā)生斷糧,還要繳納大量延時費,嚴重影響企業(yè)安全和經(jīng)濟效益。
萊城發(fā)電廠A、B翻車機系統(tǒng)為單車“C”型折返式翻車機自動卸車系統(tǒng)。該系統(tǒng)由撥車機、翻車機、遷車臺、推車機四部分組成。而撥車機系統(tǒng)作為該系統(tǒng)的核心,主要負責完成重車與空車的牽引和定位,因此如果撥車機系統(tǒng)“掉鏈子”,將嚴重影響翻車機系統(tǒng)平穩(wěn)運行。在實際生產(chǎn)中撥車機系統(tǒng)信號更是故障頻發(fā),導致整個系統(tǒng)接卸效率低下的同時還大大增加了生產(chǎn)成本。
基于以上背景,萊城發(fā)電廠成立精益管理小組,查找撥車機系統(tǒng)中相關信號設備故障原因,提高系統(tǒng)生產(chǎn)效率,減少設備維護費用,減輕燃料系統(tǒng)壓力負擔。
二、現(xiàn)狀診斷
(一)現(xiàn)狀診斷
翻車機系統(tǒng)從萊城發(fā)電廠建成投產(chǎn)以來就投入使用,設備運行環(huán)境惡劣,機械工作強度大。隨著系統(tǒng)運行時間的增加,設備故障率逐漸提升,尤其是撥車機系統(tǒng)故障頻繁,導致翻車機系統(tǒng)自動投不上,給系統(tǒng)正常翻卸帶來影響。通過查詢FAM工單及班組日常工作記錄,對2018年8月—2019年4月期間對撥車機系統(tǒng)故障次數(shù)進行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)9個月間,撥車機系統(tǒng)信號故障次數(shù)達36次,平均每月故障次數(shù)高達4次。
撥車機系統(tǒng)頻繁故障,將導致浪費如下:
①時間浪費:翻車機系統(tǒng)接卸無法正常運行,運行人員無法操作卸車,直接影響接卸效率和燃料供應,延時越久需要繳納的延時費越高。
②資源浪費:信號開關及相關設備重復性缺陷太多,導致備品備件的浪費,產(chǎn)生大量維護費用和成本。且由于翻車機系統(tǒng)夜間運行頻次高,工作人員經(jīng)常半夜起來檢修維護,浪費人力。
(二)制定目標
1.目標確定
萊城發(fā)電廠熱控隊2019年度《績效管理考核辦法》中規(guī)定,設備同一缺陷次數(shù)<2次/月。將撥車機系統(tǒng)故障次數(shù)由平均4次/月,降低至1次/月。
2.目標可行性分析
對9個月期間內(nèi)撥車機系統(tǒng)發(fā)生的36次故障進行分析,故障現(xiàn)象共分為鉤舌信號故障、鉤銷信號故障、機械故障、其他四大類。
通過上述表格可看出鉤舌信號故障占撥車機系統(tǒng)故障的83.33%,平均每月3.3次,為導致每月?lián)苘嚈C系統(tǒng)故障頻發(fā)的主要類別。為此降低鉤舌信號故障次數(shù)是本次課題的主攻方向,如若該問題得以解決,屆時撥車機系統(tǒng)故障缺陷次數(shù)將大大減少,可以確保目標值的實現(xiàn)。
三、原因分析
采用頭腦風暴、現(xiàn)場調(diào)查等方式,運用5W1H對導致“撥車機鉤舌信號故障”的原因進行分析:
對影響因素匯總后得出末端因素匯總表如下:
針對五條末端因素,制定要因分析表進行分析確認,制定了要因確認計劃表。
確認一:控制系統(tǒng)線路故障
根據(jù)《300MW機組熱控設備檢修工藝規(guī)程》規(guī)定,設備控制回路的接線端子應外觀良好無銹蝕,接線應牢固,設備接線的對地絕緣應大約10MΩ。2019年5月15日至17日,對A、B撥車機系統(tǒng)的接線回路進行了徹底的檢查,未發(fā)現(xiàn)有接線松動和線路絕緣不好的現(xiàn)象。
確認二:鉤銷軸向竄動
鉤銷的主要功能是控制鉤舌開閉。其上面的鉤舌檢測支架通過鉤銷動作來實現(xiàn)位移,進而實現(xiàn)鉤舌開閉信號的檢測。隨著長時間的運行,鉤銷磨損嚴重,導致彈簧銷竄動余量大,鉤銷上的鉤舌支架位置偏移嚴重,頻繁撞壞接近開關。對2019年5月17日-19日三日分別隨機抽取A、B兩路撥車機摘鉤處鉤銷位移偏離情況。
確認三:撥車機變頻器故障
對撥車機進行臺賬查閱和就地確認后發(fā)現(xiàn),撥車機自2013年改造后未在進行改造和優(yōu)化,由于運行時間過長,制動電阻增大,自動情況下?lián)苘嚈C速度切換時不穩(wěn)定,經(jīng)常跳閘,導致?lián)苘嚈C突然停止,火車皮由于慣性會撞擊撥車機及開關。
確認四:撥車機地面軌道不平
撥車機通過齒輪齒條的驅(qū)動來實現(xiàn)走行功能,所以其地面軌道的平整與否對撥車機的整體運行情況至關重要。如果過低則會導致火車車皮鉤舌碰撞接近開關。對A、B撥車機大臂下落后的鉤舌高度與三組車皮鉤舌的高度在摘鉤處、翻車機入口處及翻車機出口處的數(shù)據(jù)進行對比,撥車機在不同位置的鉤舌高度與車皮高度差距不均,撥車機鉤舌位置較低時,火車車皮很容易撞壞接近開關。
確認五:煤灰遮擋信號
對接近開關進行煤灰遮擋信號測試,將煤灰分別對A、B撥車機重、空鉤舌的開、閉信號接近開關感應部位進行進行信號檢測和電壓測量。
根據(jù)上述確認,找到造成撥車機“鉤舌信號故障”的兩個主要原因:
要因一:鉤銷軸向竄動
要因二:撥車機變頻器故障
要因三:撥車機地面軌道不平
其中兩種要因中要因三撥車機地面軌道不平為不可控因素,所以小組成員針對“鉤銷軸向竄動”和“撥車機變頻器故障”兩個可控因素進行精益管理。
四、改善實施
(一)制定對策
集思廣益從技術難度、工作量、可行性等多個方面進行綜合分析討論,制定對策統(tǒng)計表如下:
(二)撥車機檢測支架及其開關移位
原撥車機鉤舌信號開關檢測支架位于其鉤銷頂端,檢測塊位于開關下方2cm處。由于撥車機鉤舌高度不斷變化,所以原位置已不適合工況要求,決定根據(jù)實際情況來將開關及其支架移至側(cè)面或抬高。
2019年6月,開始對撥車機鉤舌信號開關檢測支架進行改造。對撥車機鉤舌檢測支架進行設計并加工生產(chǎn),將撥車機重空鉤舌開、閉信號均移至側(cè)面方向。把合適支架進行安裝后再對檢測支架調(diào)整位置。
(三)撥車機變頻器參數(shù)和邏輯優(yōu)化
2019年6月下旬,小組成員對撥車機變頻器速度變化相關參數(shù)進行優(yōu)化。為提高撥車機運行可靠性,小組對撥車機原速度變化位置的編碼器數(shù)值及邏輯進行了優(yōu)化修改。
(四)實施效果
調(diào)取2019年7月—2020年3月FAM缺陷工單,對撥車機系統(tǒng)缺陷進行統(tǒng)計,連續(xù)9個月只出現(xiàn)過一次撥車機系統(tǒng)缺陷,撥車機鉤舌信號故障的問題得到很大改善。完成了撥車機鉤舌信號缺陷次數(shù)目標設定<1次/月。
以此同時,帶來了各方面的效益:
①可靠性提升:
活動9個月發(fā)生缺陷次數(shù)30次,影響翻卸近100小時,以翻車機每小時翻卸12節(jié)的平均翻卸效率計算,改造后每年可提高翻卸車皮數(shù)100/9×12×12=1600節(jié)。
②經(jīng)濟效益:
發(fā)生故障需要更換新的信號接近開關或者進行變頻器故障檢修,每次處理缺陷需要2個檢修人員半個工作日的時間,改造前九個月需要更換開關共計49個,改造后節(jié)省了大量檢修維護時間,每年期間節(jié)約人工和設備成本費用9萬余元。
五、成果固化及總結(jié)
通過本次精益管理,成功減少撥車機系統(tǒng)缺陷次數(shù),提升了撥車機系統(tǒng)的可靠性。將以上改造成果編入《翻車機系統(tǒng)設備臺賬》,開展了撥車機的專項技術培訓,針對控制原理及消缺注意事項對班組成員進行了單點課程培訓。同時建立撥車機系統(tǒng)巡檢記錄本,嚴格執(zhí)行巡檢做記錄,對活動成果提煉總結(jié),對檢修規(guī)程、檢修工作包進行修編。