郝章峰
(上海康恒環(huán)境股份有限公司,上海 201703)
據(jù)統(tǒng)計,截至2019年12月底,我國垃圾焚燒處理規(guī)模已達49萬t/d,占全國垃圾無害化處理總量的50%以上,垃圾焚燒已成為城市生活垃圾處理的主要方式[1]。在能源回收利用方面,配套余熱鍋爐和汽輪機發(fā)電機組是垃圾焚燒能源轉(zhuǎn)換的重要方式,但余熱鍋爐的蒸汽參數(shù)是卻是制約垃圾焚燒能源轉(zhuǎn)換效率的重要因素之一。從垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展的歷程來看,余熱鍋爐的設(shè)計主蒸汽參數(shù)從日本、歐洲最早期的0.8~1.6 MPa,200~300℃,歷經(jīng)4.0 MPa,400/450℃等中溫中壓參數(shù),逐步發(fā)展到6.4 MPa,450/485℃的高溫次高壓參數(shù);焚燒廠發(fā)電效率也從早期的14%左右提高到19%~26%,個別超高壓再熱參數(shù)機組甚至達到30%以上[2]。在此類高參數(shù)技術(shù)不斷進步發(fā)展的進程中,制約余熱鍋爐高參數(shù)的最大瓶頸,就是換熱面高溫腐蝕問題。
雖然提高余熱鍋爐參數(shù)可大幅度提高垃圾焚燒發(fā)電效率,但是余熱鍋爐的安全穩(wěn)定運行也受到了挑戰(zhàn),特別是高溫、中溫過熱器的高溫腐蝕問題尤為突出,頻繁造成爆管事故,危害鍋爐安全運行,嚴重影響電廠的穩(wěn)定運行。
目前減弱過熱器高溫腐蝕的主要措施有兩點[3]:一是通過嚴格控制過熱器的進口煙溫來降低過熱器的金屬壁面溫度,讓過熱器在低腐蝕溫度區(qū)域運行;二是采用抗腐蝕性更好的換熱管材質(zhì)來應(yīng)對,特別是近兩年堆焊技術(shù)、火焰噴涂技術(shù)、激光熔覆等防腐技術(shù)的應(yīng)用,使鍋爐參數(shù)的提升提供了保障。通過跟蹤國內(nèi)次高溫次高壓的垃圾焚燒余熱爐的運行情況,對運行數(shù)據(jù)分析整理來推導(dǎo)出過熱器(以高溫過熱器、中溫過熱器為研究對象)的高溫煙氣環(huán)境,分析過熱器的換熱面溫度隨運行時間的推移而發(fā)生的影響,與之對應(yīng)的減溫噴水量的變化趨勢,及與過熱器煙溫的關(guān)聯(lián)性;分析不同運行負荷下,過熱器進口煙溫和減溫水量的變化幅度的差異與關(guān)聯(lián)性。這些研究成果對垃圾焚燒發(fā)電廠余熱鍋爐的安全穩(wěn)定高效運行、提高發(fā)電效率和焚燒行業(yè)技術(shù)提升都具有積極的意義。
本文選取了山東某地典型城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠余熱鍋爐(2號余熱鍋爐)為研究對象。該垃圾焚燒發(fā)電廠處理規(guī)模為2 250 t/d,配備3×750 t/d三條焚燒線和2臺30 MW凝汽式汽輪發(fā)電機組。單臺焚燒爐垃圾處理量為750 t/d,配套余熱鍋爐設(shè)計主蒸汽參數(shù)為壓力6.4 MPa、主蒸汽溫度485℃、蒸發(fā)量68.6 t/h。
該焚燒廠投產(chǎn)時間為2019年6月,運行至今。其中2020年2月受疫情影響,入廠垃圾減少,2號爐進行停爐維護,不列入研究樣本;2019年6月—7月初為試運行期,考慮測量儀表的數(shù)據(jù)有效性和準確性,此期間的數(shù)據(jù)也未做收集;以2號爐在2019年8月—2020年4月,除去2020年2月,共7個月內(nèi)的運行數(shù)據(jù)作為研究樣本。
2號爐運行的煙氣側(cè)、汽水側(cè)典型數(shù)據(jù)如表1~2所示。
表1 余熱鍋爐運行的煙氣側(cè)典型參數(shù)
表2 余熱鍋爐運行的汽水側(cè)典型參數(shù)
1.2.1 模型建立
首先建立焚燒爐-余熱鍋爐模型煙氣流程和汽水流程,通過給定計算的邊界條件,如鍋爐效率、入爐垃圾組分和熱值、入爐空氣量和溫度、鍋爐運行負荷等,經(jīng)質(zhì)能平衡原理,通過軟件迭代計算來模擬余熱鍋爐的運行工況,得到各工況下的模型數(shù)據(jù)(以下稱為模型數(shù)據(jù)),再與對應(yīng)的DCS記錄的實際運行數(shù)據(jù)(以下稱為運行數(shù)據(jù))分析,以期推導(dǎo)這兩者之間的差異和關(guān)聯(lián)性,為修正兩者的不一致性,和優(yōu)化余熱鍋爐方案提供更有用的參考。
鍋爐結(jié)構(gòu)及受熱面布置方式如圖1所示,煙氣流程依次為:焚燒爐、余熱鍋爐一、二、三煙道,水平煙道,省煤器煙道,鍋爐出口。汽水流程根據(jù)工質(zhì)流向依次為:給水管,省煤器,汽包,低溫、中溫和高溫過熱器,中間設(shè)置二級噴水減溫器,最后至主汽集箱結(jié)束;煙氣流程和汽水流程是耦合相通的。
圖1 垃圾焚燒爐-余熱鍋爐結(jié)構(gòu)
1.2.2 計算參數(shù)選取
煙氣側(cè)部分測點由于設(shè)備原因及安裝位置限制,存在較大的測量誤差[4],同時鍋爐本身運行會產(chǎn)生局部流場與溫度場偏差。從表1可以看出煙氣側(cè)溫度爐左測點和爐右測點有10℃左右的偏差,高溫、中溫過熱器左右側(cè)的溫度參數(shù),也和運行經(jīng)驗參數(shù)有較大差距;對比鍋爐運行的汽水側(cè)參數(shù),特別是過熱器的噴水減溫量,誤差更是明顯,因此將煙氣測數(shù)值作為趨勢考慮,不作為定量考慮基準。相較煙氣側(cè)參數(shù),表2中鍋爐汽水側(cè)各參數(shù)的測量條件、儀表準確性、可靠性、精度都更優(yōu),實際測量參數(shù)也跟運行經(jīng)驗,理論設(shè)計參數(shù)匹配度更高,因此選用更多汽水側(cè)參數(shù)作為定量分析的基準,通過汽水側(cè)參數(shù)反算煙氣側(cè)參數(shù)來校核實際運行工況[5]。
圖2所示為該余熱鍋爐自2019年8月—2020年4月,DCS實測高過和中過入口煙溫的變化情況。由圖可知,2019年8月—2020年4月,各級過熱器的入口煙溫雖有較大波動,但總體呈現(xiàn)上升趨勢,尤其是2019年12月,各級過熱器的入口煙溫有顯著上升,這與焚燒爐-余熱鍋爐的負荷提升有關(guān)。自2019年12月以來,入廠垃圾量充足,入爐垃圾量顯著增加,平均入爐垃圾量達到800 t/d以上,如圖3所示,隨著入爐垃圾量的增加,過熱器入口煙溫顯著提升,高過入口熱電偶實測溫度達到600℃左右。過熱器煙溫隨運行時間增長和入爐垃圾量變化關(guān)聯(lián)性明顯,呈正相關(guān)特性。
圖2 過熱器煙氣溫度變化情況(運行數(shù)據(jù))
圖3 分析周期內(nèi)鍋爐日平均入爐垃圾量(不含2020年2月)
圖4 模型數(shù)據(jù)的高溫、中溫過熱器入口煙溫變化情況(MCR點工況)
本節(jié)將對收集到的工況數(shù)據(jù)通過軟件模型進行計算復(fù)核,通過擬合汽水側(cè)各級過熱器進出口蒸汽溫度來反算各級過熱器進出口煙氣溫度,并與DCS實測煙氣溫度數(shù)據(jù)形成對比。
從2019年8月—2020年4月的采集數(shù)據(jù)中選取蒸發(fā)量接近設(shè)計MCR工況進行模型計算校核,高溫、中溫過熱器入口煙溫隨時間變化的情況如圖4所示。其中2019年10月運行負荷較低,無MCR工況點;2020年2月2號爐停爐,故圖4不包含上述2個月的數(shù)據(jù)。由圖可知,對運行工況進行模型計算,結(jié)果表明高過入口煙溫都在650℃以上,并且隨著運行時間的增加,煙溫也呈逐漸上升的趨勢,從2019年8月的656℃上升到2020年1月的690℃,增幅將近35℃。中過入口煙溫有類似的變化趨勢,隨著運行時間的增加,入口煙氣溫度也逐漸上升,中過入口煙溫從2019年8月的603℃上升到2020年1月的628℃,上升幅度約25℃。2020年2月停爐進行了清灰工作,3月和4月的煙氣溫度與1月相比略有下降,但與3月煙氣溫度相比,4月的高中過入口煙溫繼續(xù)上升。
高、中過熱器入口煙溫的模型數(shù)據(jù)與運行數(shù)據(jù)的對比如圖5所示,由圖可知,模型推算出的高溫、中溫過熱器進口煙溫(模型數(shù)據(jù))都高于運行數(shù)據(jù)。如圖5(a)所示,高溫過熱器進口煙溫的模型值都在650℃以上,最高推算值為681℃,而運行數(shù)據(jù)均在600℃以下,兩者的差值范圍在90~115℃,平均差值為102.5℃。如圖5(b)所示,中溫過熱器進口煙溫的模型數(shù)據(jù)在600℃左右,與運行數(shù)據(jù)的差值范圍在57~96℃,平均差值為76.5℃。據(jù)此,建議在設(shè)計余熱鍋爐時,宜充分考慮鍋爐受熱面在嚴重沾污狀況下的換熱能力,優(yōu)化蒸發(fā)受熱面和過熱面的配比和布置,以對抗超溫運行時的高溫腐蝕問題。由圖5的運行數(shù)據(jù)的趨勢線可以發(fā)現(xiàn),分析周期內(nèi)的各月的運行數(shù)據(jù)無顯著變化,推測其原因與運行煙氣溫度測點存在測量誤差有關(guān)[6]。建議對實測值附加修正系數(shù)來消除誤差。另外合理布置煙氣溫度測點方案,可提升運行中實測數(shù)據(jù)的可靠性和精確性。如采用雙層溫度測點的布置方式,充分考慮煙氣的偏流特性影響;盡可能地將測量管伸入爐內(nèi),保證測量深度;以及定期清除儀表測量裝置表面覆蓋的積灰殼,保持熱電偶的清潔等。
圖5 高、中過熱器入口煙溫的模型數(shù)據(jù)與運行數(shù)據(jù)的對比
各級減溫噴水量的模型數(shù)據(jù)與運行數(shù)據(jù)的對比如表3所示。
表3 減溫噴水量模型數(shù)據(jù)和運行數(shù)據(jù)的對比
余熱鍋爐設(shè)計的一級減溫噴水量(低溫段)和二級減溫噴水量(高溫段)的最大量程分別為6 t/h和2 t/h。2019年12月和2020年1月負荷為70 t/h左右時,運行一級和二級噴水量達到最大量程,噴水計量值達到最大,約為8 t/h。但是模型計算結(jié)果顯示,實際的總噴水量大于計量值,多出噴水量基本在1 t/h以上。另根據(jù)模型數(shù)據(jù)可以看出,隨著運行時間的增加,減溫噴水量也呈上升趨勢,這和前文中所述煙氣溫度隨著運行時間有所增加的趨勢一致。這也佐證了垃圾焚燒余熱鍋爐的設(shè)計與傳統(tǒng)燃料鍋爐的差異,因為垃圾組分不均,以及鍋爐受熱面的積灰嚴重,易造成鍋爐運行超溫,與設(shè)計時不符。一旦鍋爐超溫運行,特別是高溫過熱器進口煙溫超設(shè)計值,達600~650℃及以上時,對高溫過熱器的安全將是嚴重威脅。然而用減溫水來調(diào)節(jié)余熱鍋爐汽溫、煙溫的作用非常有限,所以建議在運行中,把減溫水量作為余熱鍋爐安全穩(wěn)定運行的評價指標之一;當減溫水超設(shè)計負荷且達到一定運行時間后,應(yīng)當及時停爐,對余熱鍋爐進行清灰、檢修與維護。
根據(jù)收集到的運行數(shù)據(jù),以設(shè)計MCR工況為基準,選取同期11月份70%~110%不同負荷變化下的蒸汽側(cè)和煙氣側(cè)數(shù)據(jù),對各負荷下的工況進行模型計算分析,并與運行數(shù)據(jù)對比,具體分析情況如圖6所示。
圖6 11月份同期不同負荷條件下各階段煙氣溫度變化情況
圖6(a)所示為模型數(shù)據(jù)分析結(jié)果,可以看出各級受熱面的煙氣溫度隨著負荷的上升同步升高。當負荷由70%提高到100%時,高過入口煙溫提高了約70℃,中過入口煙溫也提高了將近50℃。圖6(b)所示為運行數(shù)據(jù)不同負荷下各級受熱面的煙氣溫度變化情況,運行數(shù)據(jù)顯示當負荷由70%提高到100%時高過入口煙溫提高了38℃,中過入口煙溫提高了26℃;分析整段負荷變化,80%~100%區(qū)間相較70%~80%及100%~110%區(qū)間,高過入口和中過入口煙氣溫度上升梯度較平緩,表明余熱鍋爐在80%~100%負荷區(qū)間的運行較平穩(wěn),波動幅度小,可以把該區(qū)間作為運行控制的理想?yún)^(qū)間指導(dǎo)實際設(shè)備運行。
圖7所示為一級、二級減溫噴水量以及總噴水量的隨負荷變化而變化情況。由圖可知,隨著負荷增加,一二級噴水量也在增大。負荷由70%提高到110%,無論是模型計算還是運行數(shù)據(jù),總噴水量都增加了約1倍。90%負荷時,二級噴水量運行數(shù)據(jù)已經(jīng)達到了流量計的最大量程,即2.03 t/h,二級噴水量的計量值不再隨負荷的變化而變化,而根據(jù)模型計算結(jié)果表明,二級噴水量在持續(xù)增加,110%負荷時達到了3.38 t/h,較大地超過了運行數(shù)據(jù)的2.03 t/h。
圖7 不同負荷下的減溫噴水量變化情況
(1)根據(jù)模型的計算結(jié)果,在焚燒爐運行初期,過熱器入口煙氣溫度便超過605℃的設(shè)計值;運行數(shù)據(jù)也在運行一段時間后達到600℃。過熱器前端蒸發(fā)受熱面設(shè)計可能偏小,不能滿足在實際運行工況下長期保證過熱器換熱面處于合理的設(shè)計煙溫區(qū)間的性能要求。因此,在類似的爐型設(shè)計中,需要考慮布置充分的前端受熱面。
(2)在運行半年后,過熱器前入口煙氣溫度增加了近40℃,運行工況的穩(wěn)定性較差。盡管該鍋爐在二、三煙道內(nèi)設(shè)置了蒸汽吹灰器,但實際運行后因吹灰器材質(zhì)問題,吹灰器卡澀,無法正常運行,導(dǎo)致積灰無有效清除手段,換熱效果差,后端煙氣超溫。因此,在鍋爐設(shè)計中,需注意選擇輻射受熱面的清灰措施,以提高運行工況的穩(wěn)定性。
(3)模型反算煙氣溫度與運行數(shù)據(jù)存在較大偏差,且模型計算煙溫大于現(xiàn)場數(shù)據(jù)。高過入口煙溫差值在90~115℃之間,中過入口煙溫差值在57~96℃之間。偏差來源為熱電偶的溫度測量數(shù)值存在誤差、模型計算數(shù)據(jù)對汽水測點的依賴。因此,運行項目需考慮煙氣的偏流特性和測點布置的合理性,布置雙層溫度測點的同時考慮合理的伸入鍋爐深度來保證實測數(shù)據(jù)的可靠精確。除此之外,在運行一定周期后,應(yīng)對儀表進行維護或清灰,以校正溫度測點。
(4)模型計算表明,減溫噴水量大于現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)值。90%的負荷時,實際噴水總量已達儀表最大量程,實際噴水量可能比現(xiàn)場數(shù)據(jù)多噴至少1 t/h以上。因此,針對運行項目,應(yīng)對實際的減溫水量做過熱器煙溫的關(guān)聯(lián)性分析,并作為鍋爐安全穩(wěn)定運行的評價指標之一,而不應(yīng)該把減溫水作為垃圾焚燒余熱鍋爐的主要調(diào)節(jié)手段。減溫水超量基本意味著過熱器超過設(shè)計溫度區(qū)間,有高溫腐蝕風險加大的趨勢,當減溫水超設(shè)計負荷過大時,應(yīng)當對鍋爐進行清灰維護,延長鍋爐設(shè)備的使用壽命。