鮑益智
(上海納鐵福傳動系統(tǒng)有限公司,上海 201315)
汽車主減速器裝于分動器之后,變速器動力通過分動器總成傳遞給中間傳動軸,然后從中間傳動軸通過主減速器總成傳遞給半軸,最終分配動力至后驅(qū)動輪。主減速器總成裝配過程中,主、被動齒輪是否嚙合良好,是影響汽車后橋主減速器的裝配質(zhì)量好壞的一個重要因素[1]。正確選擇墊片,以保證主、從動齒輪間的合適的嚙合間隙,是提高主減速器裝配質(zhì)量的關(guān)鍵之一[2]。因此,主、從動齒輪之間必須保證良好的裝配位置,方能使兩齒輪嚙合傳動時沖擊噪音小,磨損均勻。本文立足于主減速器選墊技術(shù)分析研究,通過分析主減速器裝配尺寸鏈,得出選墊問題的影響因素。在上述分析的基礎上,對測量系統(tǒng)的測量能力進行改進優(yōu)化,并優(yōu)化選墊反饋系統(tǒng)。
圖1為某款主減速器總成裝配圖,主減速器總成主要由殼體、小齒輪(15)、圓錐滾子軸承(20&21)、差速器總成(16)、角接觸球軸承(22)、調(diào)整墊片(23&24)、油封(7&9)等零件裝配而成。由圖可知,差速器兩端分別裝配兩個角接觸球軸承以及調(diào)整墊片(23&24),小齒輪上裝配了兩個圓錐滾子軸承,兩個軸承之間裝有彈性隔套和調(diào)整墊片。
圖1 主減速器總成裝配圖Fig.1 Assembly drawing of the rear drive unit
在裝配工藝方面,主減速器總成裝配線綜合了齒輪相關(guān)尺寸測量,殼體相關(guān)尺寸測量,小齒輪安裝距離測量、墊片選擇、軸承壓裝、預載荷檢測、齒輪側(cè)隙測量、齒接觸斑點檢測、氣密性檢查等工序。裝配線集成各種關(guān)鍵工藝方法于一體,測量精度要求高,裝配工藝難度大。
在上述各種工藝內(nèi)容中,零件相關(guān)尺寸測量和墊片選擇是關(guān)鍵的工序[3]。零件相關(guān)尺寸測量結(jié)果是否準確,直接影響墊片選擇是否合適,進而影響主減速總成的預載荷、齒接觸以及齒間隙,并最終決定其綜合運轉(zhuǎn)性能。
尺寸鏈示意圖如圖2所示,建立墊片T1、T2、T3的尺寸鏈公式:
圖2 尺寸鏈示意圖
T1=L4-(L2-MDR)
(1)
T2=L3+L5-L1-T1
(2)
T3=H2-H1-52.84
(3)
式中,
H1:軸承端面至小齒輪端面的距離;
L2:差速器齒輪端面至軸承端面的距離;
L1:差速器兩個軸承端面的距離;
H2:殼體軸線至小齒輪軸承座端面距離;
L4:殼體軸承至差速器軸承座端面距離;
L3:殼體端面至差速器軸承座端面距離;
L5:殼蓋端面至軸承座端面距離。
由上述分析可知,整個尺寸鏈中,調(diào)整墊片為補償環(huán)。裝配完成時,軸承處于預緊狀態(tài),通過T1、T2墊片調(diào)整主、被齒輪的軸向位置,通過T3墊片調(diào)整小齒輪安裝中心距,進而保證齒嚙合以及齒間隙。因此,選擇合適的墊片厚度,對保證整個RDU的性能具有至關(guān)重要的作用[4]。
主減速器選墊系統(tǒng)通過測量總成中影響裝配精度的零部件尺寸,如軸承端面至齒輪端面的高度、軸承座軸承安裝面至殼體軸線的距離、調(diào)整墊片的厚度等,運用尺寸鏈原理,選擇調(diào)整墊片保證齒間隙裝配精度,因此選墊系統(tǒng)相關(guān)測量設備可以說是整個主減速器裝配的關(guān)鍵技術(shù)。
通過對主減速器裝配過程中影響裝配尺寸鏈的相關(guān)因素分析,得出了齒間隙不合格的影響因素,詳見表1。由于各個測量系統(tǒng)本身具有測量誤差,這些測量誤差最終影響到齒間隙控制的穩(wěn)定性,操作員工需要根據(jù)經(jīng)驗定期調(diào)整選墊系統(tǒng)補償系數(shù)。
表1 選墊影響因素
由上述分析可知,主減速器裝配過程中選墊存在多項影響因素[5]。本文針對關(guān)鍵影響因素進行分析研究,改進了墊片測量系統(tǒng)、小齒輪和差速器以及殼體測量系統(tǒng),提高相關(guān)測量系統(tǒng)的測量能力。
測量系統(tǒng)相關(guān)改進內(nèi)容如下:
(1)定義5S標準,組織員工進行培訓,提高測量零件以及測量工裝的清潔度;
(2)針對齒輪相關(guān)尺寸測量設備:改進設備結(jié)構(gòu)并提高定位精度,定義該設備的定位精度要求并定期測量;更換測量工裝底座,定義工裝平面度要求并定期檢測;改進測量針頭結(jié)構(gòu),提高測量針頭的使用壽命,改善針頭磨損的問題,定義測量針頭的壽命并定期檢查;
(3)針對殼體測量設備,改進芯軸工裝,將其改進為脹緊結(jié)構(gòu),減少測量誤差。
另一方面,針對選墊反饋系統(tǒng),通過大量的試驗分別分析三種墊片厚度變化對齒間隙的影響,如圖3所示。根據(jù)分析結(jié)果,只增加T2或者T3墊片厚度,齒間隙變小;只增加T1墊片厚度,齒間隙變大;T1和T2墊片厚度的變化對齒間隙影響程度大于T3墊片。通過上述試驗數(shù)據(jù),建立墊片調(diào)整經(jīng)驗數(shù)據(jù)庫,優(yōu)化了選墊反饋系統(tǒng)。
圖3 墊片厚度變化和齒間隙的關(guān)系
按照上述優(yōu)化方法進行改進后,操作員工通過墊片反饋系統(tǒng)定期調(diào)整選墊系統(tǒng)補償系數(shù),測量設備通過精確測量相關(guān)尺寸選擇墊片,并優(yōu)化墊片組合,極大地提高了主減速器總成的裝配質(zhì)量。
為了驗證測量系統(tǒng)的改進效果,分別對改進前后的測量設備進行測量系統(tǒng)能力分析。以L2尺寸的測量為例,選取同樣的零件,分別記錄改進前與改進后的重復性測量結(jié)果。如圖4所示,菱形標記點(下側(cè))為改進前的測量數(shù)據(jù),十組測量結(jié)果波動較大,最大值與最小值的波動在0.03 mm。正方形標記點(上側(cè))為改進后的重復測量結(jié)果,測量結(jié)果波動在0.01 mm之內(nèi),測量結(jié)果比較穩(wěn)定。
圖4 測量設備重復性結(jié)果
以測量系統(tǒng)能力分析的GR&R結(jié)果為例,通過測量系統(tǒng)改進,GR&R得到明顯改善。改進前后的GR&R對比如下表所示:
表2 改進前后測量能力 GR&R對比
根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)反饋,該方法提高了選墊效率,降低了因選墊問題引起的齒間隙返工,返工率低于國外相同產(chǎn)品。
表3 改進前的返工率數(shù)據(jù)
表4 改進后的返工率數(shù)據(jù)
(1)本文的選墊優(yōu)化技術(shù)已應用于公司的主減速器裝配線上,實踐表明該方法可以降低主減速器裝配的返工率,提高了裝配效率以及裝配質(zhì)量;
(2)為后續(xù)裝配線上高水平測控技術(shù)與裝備的開發(fā)奠定了基礎,持續(xù)提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量,實現(xiàn)裝配能力的同步提升。