康小鵬
(夏河祁連山安多水泥有限公司,甘肅 夏河 747100)
夏河祁連山安多水泥有限公司2#水泥磨為∮3.8×13m 水泥磨,磨前配套一臺∮1400×800mm 輥壓機(jī)預(yù)粉磨系統(tǒng),預(yù)粉磨由輥壓機(jī)、緩沖稱重倉、V 型選粉機(jī)、旋粉收塵器、循環(huán)風(fēng)機(jī)以及放風(fēng)除塵器等組成,磨尾配套一臺N2500 選粉機(jī),形成閉路循環(huán)系統(tǒng)。
2018 年生產(chǎn)P.O42.5 水泥時,系統(tǒng)臺時產(chǎn)量約為135t/h 左右,粉磨系統(tǒng)電耗為35 kwh/t 左右;能耗指標(biāo)與行業(yè)內(nèi)相同規(guī)格的磨機(jī)、輥壓機(jī)相比較,臺時產(chǎn)量低5-10 噸,工序電耗高4-6kwh/t。通過考察對比,該系統(tǒng)現(xiàn)有N2500 選粉機(jī)選型偏小,同時存在選粉效率差、選粉精度不高,回磨粗粉中也有大量合格細(xì)粉入磨,過粉磨現(xiàn)象嚴(yán)重且能耗大。對此我們對系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,通過選粉機(jī)更新、磨內(nèi)隔倉板及出磨篦板更換、改變?nèi)肽チ锊劢嵌?,將主收塵收集的物料改向再次進(jìn)入選粉機(jī)進(jìn)行選粉分離;通過一系列措施的實施,解決了上述問題,磨機(jī)臺時產(chǎn)量大幅度提高,能耗水平明顯下降。
改造前工藝流程
(一)將現(xiàn)有選粉機(jī)更換為Sepax3500 高效渦流選粉機(jī)。
(二)磨內(nèi)隔倉板采用新型多功能隔倉板及配套導(dǎo)料錐,磨尾采用防堵型出料篦板,二倉襯板加裝新型襯板活化裝置,活化環(huán)兩圈采用新型三維立體活化環(huán),徹底解決隔倉板、出磨篦板堵塞問題及細(xì)磨倉提升細(xì)研能力。
(三)為防止物料直接進(jìn)入磨機(jī)在一倉產(chǎn)生沖料現(xiàn)象,在磨機(jī)進(jìn)料口增加進(jìn)料螺旋裝置,焊接固定在進(jìn)料口襯板上,共計12 件;在喂料舌頭處制作增加擋料門簾減少物料緩沖;將助磨劑添加位置改到磨頭,減少因入磨物料溫度高對助磨劑使用效果產(chǎn)生影響;
(四)將入磨溜槽角度由以前的45 度調(diào)整到30 度左右,下料溜槽每隔300mm 增加高200mm 的擋料緩沖板,有效降低了物料對一倉的沖擊,增加了一倉前1-2 米的做功;
(五)將成品收塵出口斜槽下料點由以前的直接入庫改入出磨斗提,入選粉機(jī)再進(jìn)行篩選,提高了產(chǎn)品質(zhì)量;
改造后的工藝流程
在生產(chǎn)P.O42.5 級水泥時主機(jī)臺時產(chǎn)量逐步增加,電耗逐步降低,(見下表)。
磨機(jī)優(yōu)化前后各生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)
從2020 年各月生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看水泥磨臺時產(chǎn)量由改造前136.13 噸提高到157.56 噸,提21.43t/h,水泥工序電耗指標(biāo)由35.24kwh/t 降低到28.05kwh/t,降低7.19kwh/t,提產(chǎn)幅度16%;
(一)降低工序電耗節(jié)約的電費收益
2#水泥磨按照年生產(chǎn)水泥66.8 萬噸計算,工序電耗按2020 年單月最好水平計算與2018 年平均值比較年可節(jié)約電費:66.8 萬噸水泥×(35.24-28.05)×0.46=220.94 萬元;
(二)間接經(jīng)濟(jì)效益
設(shè)備運行時間減少,磨損消耗、故障率降低等均會降低,維修費用下降。