孫猛
摘要:汽輪機(小汽輪機)作為現(xiàn)代大容量燃煤電廠的重要輔機,其運行的可靠性對機組的安全穩(wěn)定運行有很大影響。汽動給水泵跳閘一方面會導(dǎo)致機組出力降低,影響機組發(fā)電,另一方面嚴重時會導(dǎo)致機組跳閘,影響電力系統(tǒng)的安全。小汽輪機振動是汽動給水泵組跳閘的主要原因之一。因此,必須從管理和技術(shù)上給予足夠的重視。
關(guān)鍵詞:超臨界機組;小型汽輪機;振動分析;處理;研究
1項目概述
華能大慶熱電有限公司機組汽輪機型號為CLN350-24.2/566/566型,是哈爾濱汽輪機廠有限責任公司制造的超臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸、雙排汽、雙抽凝汽式汽輪機。
華能大慶熱電 2 x 350 MW 機組設(shè)計的驅(qū)動半容量鍋爐給水泵的汽輪機,型號為NK50/56/0。兩臺本汽輪機驅(qū)動兩臺鍋爐給水泵,并聯(lián)運行,配一臺主機。一臺30%容量的電動機驅(qū)動的鍋爐給水泵作備用。
引起各種小汽輪機異常振動增加,主要包括:振動部件故障、滑銷系統(tǒng)卡澀、汽流激振、軸封溫度過低、動靜摩擦、軸承磨損、軸承松動、汽動給水泵轉(zhuǎn)子中心不直、轉(zhuǎn)子熱彎、,聯(lián)軸器松動、軸承缺潤滑油、油溫過低、軸承油膜振蕩、轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡等公司統(tǒng)計顯示,80%以上的旋轉(zhuǎn)機械振動故障是由轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡、轉(zhuǎn)子中心靜摩擦和靜摩擦這三個原因引起的。
2小汽輪機振動
電廠2號機組小汽輪機的前、后軸承分別為1瓦(前軸承)和2瓦(后軸承)。兩者都配備了x和Y方向的軸向振動探頭。軸向振動報警值設(shè)置為80μm,跳閘值設(shè)置為125μm。
2B小機組在4500-4700r/min轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),前軸承振動突然異常增大,嚴重威脅機組的安全運行。為此,電廠技術(shù)人員利用EVM-8動態(tài)數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)對2B給水泵組的振動故障數(shù)據(jù)進行采集和診斷。
第二單元轉(zhuǎn)速為4500~4700r/min,席前軸承的X軸振動明顯波動,約60μm~100μm,機組加載后,小機組2B轉(zhuǎn)速超過4700r/min。小機組席前軸承的X軸振動從100μm迅速下降到約50μm,負荷繼續(xù)上升,機組負荷下降,小汽輪機轉(zhuǎn)速下降到4700r/min以下時,振動保持在50μm附近;2B機組前面軸承的X軸振動從65μm增加到101μm。
3振動原因分析
(1)蒸汽流激勵。機組2次啟動停機,小汽輪機也多次啟動停機。每次蒸汽源不同(四泵或輔助蒸汽),每次啟動參數(shù)都有一定程度的不同,但小汽輪機前后的軸承振動值差異不顯著。因此,小汽輪機振動的增加與小汽輪機啟動參數(shù)的選擇無關(guān)。由于小汽輪機的振動突變只發(fā)生在特定的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),且具有一定的偶然性,因此可以排除汽流激勵。
(2)擴展被阻止。小汽輪機殼體與基礎(chǔ)之間沒有異常,滑動銷系統(tǒng)狀態(tài)良好,表明小汽輪機的振動突變不是由膨脹障礙引起的。
(3)壓板和預(yù)埋地腳螺栓之間的間隙。現(xiàn)場檢查了小型汽輪機基礎(chǔ)底板與埋入式地腳螺栓之間的間隙。結(jié)果表明,在熱態(tài)下,錨桿螺栓與基礎(chǔ)底板之間的膨脹間隙為2mm,滿足了小型汽輪機廠家的設(shè)計要求。檢查軸承座和聯(lián)軸器,無松動現(xiàn)象,排除上述原因。
(4)軸封和軸承的潤滑油參數(shù)。通過查閱2B小型機械振動突然增加前后的歷史數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)軸封壓力和溫度均在規(guī)定值內(nèi),潤滑油壓力、流量和油溫也在規(guī)定值范圍內(nèi),無異常變化。因此,可以排除軸封溫度過低、軸承油溫過低或軸承供油不足。
(5)油膜振蕩。油膜振蕩的一個重要特征是,只有當小汽輪機的轉(zhuǎn)速超過一階臨界轉(zhuǎn)速的2倍時,才會發(fā)生油膜振蕩,振動幅度突然增大,振動非常嚴重,甚至可能導(dǎo)致軸瓦損壞。查閱2B小型機械的歷史振動數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),在4250r/min的轉(zhuǎn)速下(約為一階臨界轉(zhuǎn)速的2倍),前后軸承的振幅穩(wěn)定,變化不大,可以排除油膜振蕩的原因。
(6)靜電和靜電摩擦或振動探頭故障。從小型機器2B前面的軸承收集的數(shù)據(jù)可以看出,在振動穩(wěn)定期間,振幅穩(wěn)定在50μm。振動變化主要發(fā)生在4500~4700r/min階段,速度變化較快。當速度變化緩慢時,不會發(fā)生振動突變。分析表明,振動主要為1倍頻,變化過程也為1倍頻,表明轉(zhuǎn)子可能存在靜碰和靜碰等問題,可能是1號軸承的碰摩故障。同時,由于1x方向的振動變化,1Y方向的振動基本不變,因此不能排除信號異常的可能性。綜上所述,1x振動有兩種可能的原因:一種是摩擦故障,可能是軸封、蒸汽盤或油塊處的摩擦;二是1x振動探頭共振,在4500~4700r/min速度范圍內(nèi)有時會發(fā)生振動,可能與支架松動程度有關(guān)。
4故障排除
(1)摩擦故障處理。初步分析認為2B小機前軸承振動故障為碰摩故障。因此,在機組的正常運行中,應(yīng)加強運行調(diào)整,以避免小汽輪機轉(zhuǎn)速在4500~4700r/min范圍內(nèi)快速變化。2017年8月31日,2號機組停機檢修,其中2B小機徹底檢查,主要檢查1號軸封間隙,軸瓦、擋油塊和其他裝置。檢查發(fā)現(xiàn)小汽輪機汽缸內(nèi)的部分汽封和1號軸承的油塊明顯碰傷,這也證明了之前的判斷。在一次維修中對2B小機進行如下處理:2B小機軸封間隙按標準值調(diào)整,對小機軸瓦進行研磨,為了保證良好的接觸面積,小機軸承間隙按標準值下限進行調(diào)整。
(2)質(zhì)量不平衡故障處理。初步分析了2B小型發(fā)動機后軸承的振動故障是由二階質(zhì)量不平衡引起的。由于稱重位置的限制,現(xiàn)場動平衡效果無法保證。在此A維修期間,2B小型機器轉(zhuǎn)子被送回工廠進行高速動平衡處理。在1w側(cè)110°位置和2w側(cè)290°位置處,將120g平衡塊添加到2B小型機器轉(zhuǎn)子的配重孔中。單元2A修復(fù)后,在小單元2B上進行超速試驗。小機組1X、1y軸振動約20μm,2x、2Y軸振動約50μm。我國現(xiàn)行汽輪機軸系振動標準:當汽輪機轉(zhuǎn)速3000r/min及以上時,軸系振動25μm以下為良好,50μm以下為合格。
結(jié)論
汽輪機小振動的原因比較復(fù)雜,同時,監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析也應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場設(shè)備的運行維護,同時應(yīng)注意設(shè)備基礎(chǔ)的安裝和維護數(shù)據(jù)的收集、整理和匯總,從汽輪機機組振動數(shù)據(jù)的變化分析機組運行狀況,再到設(shè)備異常和故障診斷,可以達到事半功倍的效果。
參考文獻
[1]胡慧園.350MW輔機單列超臨界機組APS技術(shù)研究及應(yīng)用[D].華北電力大學,2018