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        DCS控制系統(tǒng)在洗煤廠的應(yīng)用探討

        2021-05-14 11:10:58閆玉森潘海軍
        內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟 2021年6期
        關(guān)鍵詞:界面故障信號

        閆玉森,潘海軍

        (內(nèi)蒙古利民煤焦有限責(zé)任公司, 內(nèi)蒙古 鄂托克 016100)

        洗煤廠客觀存在工作環(huán)境較差,工藝相對復(fù)雜、設(shè)備分散且自控程度低,現(xiàn)場工作繁瑣且安全生產(chǎn)需求高等問題,基于現(xiàn)實情況,基于Freelance 2016 SP1設(shè)計完成了DCS控制系統(tǒng),通過工業(yè)以太網(wǎng)較全面地對全廠生產(chǎn)實現(xiàn)了監(jiān)控及自動化控制,系統(tǒng)運行可靠性好,操作界面友好且便捷。

        1 洗煤廠的自動控制需求

        洗煤廠的工作主旨是在不同選煤工藝的基礎(chǔ)上,利用專業(yè)的一些機械操作設(shè)備,對于煤與矸石實現(xiàn)分離,去除新采煤中的雜質(zhì),洗選出不同種類的煤炭以滿足企業(yè)與個人用戶的用煤需求[1]。

        內(nèi)蒙古某洗煤廠采用重介工藝流程進行主選,實現(xiàn)精煤、中煤產(chǎn)品和純凈矸石一次性分選。對于一定粒級的煤泥再進行二次浮選,分兩段分別進行粗選和精選,以提升浮選尾礦灰分,并對精煤泥開展兩段脫水回收。洗煤生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜,為提高生產(chǎn)效能,實現(xiàn)對浮選劑添加量、入浮煤漿等濃度和流量工藝參數(shù)進行準確測量,以實現(xiàn)及時、精準的生產(chǎn)工藝指導(dǎo),設(shè)計并實現(xiàn)一套自動控制系統(tǒng)是非常有意義且重要的決策。

        2 DCS控制系統(tǒng)

        DCS(Distributed Control System)分散控制系統(tǒng),系統(tǒng)通過微處理器為控制核心,可實現(xiàn)分散與集中的操作與控制,同時具備分布式與協(xié)同的新型控制系統(tǒng)。其設(shè)計思想突出了以分層多級、協(xié)同合作的方式實現(xiàn)多點分散控制與處理,同時達到集中的管理與操作,是以微處理器為控制核心,分布式控制功能、集控式操作、兼顧分而自治和綜合協(xié)調(diào)的設(shè)計原則的新一代儀表控制系統(tǒng)[2]。其控制結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 DCS控制結(jié)構(gòu)示意

        DCS的基本設(shè)計框架采用控制分散、操作和管理集中的基本設(shè)計思想,多層分級遞階控制、自治且合作的結(jié)構(gòu)形式,分散的控制可以發(fā)揮靈活性,而集中的管理與操作又可以實現(xiàn)統(tǒng)一部署、調(diào)度,提高了可操控行,另外,DCS最值得選擇的一點就是其可靠性,其高可靠性來自硬件與生產(chǎn)工藝、冗余技術(shù)及包含容錯、故障自檢和自動處理等技術(shù)的軟件設(shè)計。DCS新穎的控制思想、可靠的控制技術(shù)使得其受到冶金工藝、石化行業(yè)及電力系統(tǒng)等多業(yè)務(wù)廣泛的青睞,并獲得極其廣泛的應(yīng)用。

        3 DCS控制系統(tǒng)在洗煤廠的應(yīng)用

        10年前,內(nèi)蒙古某洗煤廠為提升洗煤廠生產(chǎn)的自動化程度運行了一套PLC(Programmable Logic Controller)控制系統(tǒng),早期設(shè)計不夠完善,投入運行多年,但自動化程度仍然不理想,現(xiàn)有的自動化系統(tǒng)只有設(shè)備啟停信號由PLC直接控制,因此,無法實時有效地對設(shè)備進行保護與監(jiān)控,且很多監(jiān)測儀表的數(shù)據(jù)顯示是進行了二次轉(zhuǎn)接,出現(xiàn)了數(shù)據(jù)不準備及延遲,導(dǎo)致誤動作且影響控制執(zhí)行。另外,浮選及密控工藝的監(jiān)測數(shù)據(jù)在通過工控機轉(zhuǎn)接入PLC控制系統(tǒng)顯示,傳輸?shù)难舆t且傳輸協(xié)議的配置引發(fā)了數(shù)據(jù)的不準確及滯后。且現(xiàn)有控制軟件無網(wǎng)絡(luò)診斷功能,當PLC系統(tǒng)出現(xiàn)站點丟失、I/O模塊損壞、I/O通道燒壞等硬件故障時,系統(tǒng)無報警提示功能,無法第一時間告知操作人員,電氣維護人員不能及時處理故障,影響生產(chǎn)運行。在生產(chǎn)自動化的強烈需求下,欲利用現(xiàn)有的ABB Freelance 800F分布式DCS控制系統(tǒng)實施技術(shù)改造。

        3.1 DCS控制系統(tǒng)的界面設(shè)計

        在對現(xiàn)場調(diào)研分析的基礎(chǔ)上,對于DCS控制的集中控制界面設(shè)計了中煤出廠系統(tǒng)界面、精煤出廠系統(tǒng)界面、浮選系統(tǒng)界面、重介A系統(tǒng)界面、重介B系統(tǒng)界面、原煤系統(tǒng)界面,設(shè)計邏輯中注重了聯(lián)鎖操作,每臺設(shè)備可解鎖與聯(lián)鎖,當某臺設(shè)備解鎖后,下一級設(shè)備出現(xiàn)故障時,本臺設(shè)備不聯(lián)鎖停車。聯(lián)鎖后下一及設(shè)備停止時,本臺設(shè)備聯(lián)鎖停車。同時,為增強可操作性及工藝指導(dǎo)性,集中控制系統(tǒng)畫面含有設(shè)備啟停操作畫面、生產(chǎn)工藝流程圖畫面、密控畫面、清水泵房監(jiān)控畫面。

        為改善清水泵房的工作強度,增加自動控制程度,設(shè)置了清水泵房自動控制界面,可遠程實現(xiàn)清水泵房內(nèi)水泵啟動,同時,考慮到工作的可靠性以應(yīng)對異常處理,同時支持就地啟動,清水泵房的控制可監(jiān)控清水與疏矸水的水池液位、壓力、流量等參數(shù),并對液位與水泵實現(xiàn)聯(lián)鎖控制,當發(fā)生缺水,水泵將自動停機,若出現(xiàn)高液位時進行報警提示。

        清水泵房的自動控制實施有效地提升了管理自動化,減少了現(xiàn)場工作人員的需求,降低了生產(chǎn)成本。

        現(xiàn)場生產(chǎn)中安全是重中之重,本次設(shè)計中對于備煤、主洗工段設(shè)置人工回鈴信號,當設(shè)備啟車時,每個回鈴全部回復(fù)后,方可啟動設(shè)備,防止設(shè)備檢修、人員檢查設(shè)備、設(shè)備存在故障隱患時直接啟車,導(dǎo)致造成人員傷害或設(shè)備損壞。

        3.2 基于DCS的重介密控設(shè)計

        重介密度自動控制的核心控制對象是重介桶,通過設(shè)計調(diào)節(jié)入料量及水量來達到懸浮液的密度值,從而實現(xiàn)控制懸浮液中煤泥含量的作用。當然在現(xiàn)實生產(chǎn)中,懸浮液密度變化的影響因素非常多,人為的經(jīng)驗調(diào)節(jié)會影響穩(wěn)定性,良好的自動控制會帶來密度的穩(wěn)定性,繼而保障產(chǎn)品質(zhì)量[3]。

        以往的密度自動控制系統(tǒng),在密度計測得的懸浮液密度信號傳入控制箱后,計算生成一個差值信號進一步送達執(zhí)行機構(gòu),根據(jù)差值的大小,進行加水與加藥的操作。原有的PLC控制過程將密度計、壓力傳感器以及液位計等現(xiàn)場檢測設(shè)備采集的輸入信號利用可編程控制器內(nèi)部 PID 功能模塊進行解析,比較獲取的過程變量與系統(tǒng)設(shè)定值,通過輸出信號來驅(qū)動加水調(diào)節(jié)閥、電動執(zhí)行機構(gòu)、變頻器,從而達到自動控制系統(tǒng)液位、密度調(diào)節(jié)的目的。

        本次DCS控制技術(shù)改造對于檢測周期和加水位置進行了重點改進,之前的PLC檢測與反饋周期短,導(dǎo)致加水稀釋或減少稀釋量在真實效果未體現(xiàn)前,即事實上效果要比顯示的信號值滯后,從而造成不準確的反饋,比如,獲取的信號值大于設(shè)定值,加水后,在稀釋效果并未體現(xiàn)時,信號又被采集回來,假設(shè)依然大于設(shè)計值,繼續(xù)加水,可能會造成稀釋過度。針對這一情況,DCS密控在檢測周期上進行了調(diào)整,已改善調(diào)節(jié)值不能及時準確反饋的問題。

        另外,是加水位置的調(diào)整,以往的密控當檢測值高于設(shè)定值,進行加水稀釋時,往往在物料入口處,但由于稀釋后,反應(yīng)會出現(xiàn)延遲也會導(dǎo)致不準確,將加水位置設(shè)在物料出口處,現(xiàn)場實踐后,大大提升了自動加藥的準確性和穩(wěn)定性。

        4 結(jié)束語

        ABB AC800F DCS控制系統(tǒng)具有網(wǎng)絡(luò)診斷功能,在其組態(tài)軟件Freelance中集成了診斷功能,重要設(shè)備使用I/O冗余模塊,保證設(shè)備安全、可靠的運行[4]。通過這次改造廢除了大部分的二次儀表,將儀表的數(shù)據(jù)信號直接接入DCS,從而提高了信號檢測精度,降低了設(shè)備維護成本及洗煤廠自動控制系統(tǒng)的故障率。DCS控制設(shè)計與實現(xiàn)縮減了設(shè)備起車時間,降低設(shè)備起停車故障率。通過故障診斷,縮短設(shè)備故障檢測時間和檢修工作,減少設(shè)備事故率。通過本次改造后,大幅降低現(xiàn)場崗位作業(yè)人員勞動強度,且進一步提升了洗選產(chǎn)品的精度與產(chǎn)品合格率。

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