文 / 周震宇
平車裝載方案向敞車裝載方案過渡,廂體部分通過敞車運(yùn)輸,車輪和發(fā)動(dòng)機(jī)部分通過集裝箱運(yùn)輸。用U型鋼座架代替了原來的車輪,從而使得貨物的重心高度降低,貨物整體質(zhì)量變輕,提高了運(yùn)輸安全性。
鐵路貨物運(yùn)輸時(shí),因?yàn)檠b載加固方式不合理或者未按方案裝車等,均有可能導(dǎo)致貨物的完整性受到影響,或者貨物無法在要求時(shí)間內(nèi)抵達(dá)運(yùn)輸目的地,進(jìn)而可能會(huì)導(dǎo)致貨主等對(duì)鐵路運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量產(chǎn)生負(fù)面情緒,不利于鐵路運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展。除此之外,如若鐵路貨物運(yùn)輸不當(dāng),非常有可能導(dǎo)致車輛在運(yùn)輸期間產(chǎn)生一系列不可控的安全隱患,由此可能導(dǎo)致重大人員以及財(cái)產(chǎn)損失。目前我國(guó)鐵路運(yùn)輸貨物種類多樣,加固起來也存在一定的困難。而相對(duì)科學(xué)合理的加固方案及方法可以大大提升工作質(zhì)量以和效率,此外也有助于進(jìn)一步提升鐵路運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量和安全性。
以安凱牌客車運(yùn)輸方案為例,安凱牌通用客車,其原車型規(guī)格為8500×2420×3511(mm),重心高1300mm,重量8t。依據(jù)傳統(tǒng)的運(yùn)輸方案,采用標(biāo)記載重為60t、61t的木地板平車運(yùn)輸,使用車數(shù)1車。所需要用到加固材料為φ15.5.mm鋼絲繩(破斷拉力不小于126.6kN)4根,鋼絲繩夾48個(gè),鐵塑三角擋8個(gè),雙帽釘24只,防磨墊片。
具體加固過程中需要注意以下幾個(gè)方面:第一,每車順裝一臺(tái),貨物重心的投影應(yīng)位于車地板的縱、橫中心線的交叉點(diǎn)上。第二,每個(gè)輪胎前輪前后,后輪前后各放置鐵塑三角擋掩緊釘牢輪檔并與車地板釘固;第三,用鋼絲繩(雙股)在汽車每側(cè)輪軸處各拉牽2個(gè)“八”字形,捆綁在車側(cè)丁字鐵或支柱槽上,并用鋼絲繩夾夾緊,每根鋼絲繩兩端各用3只夾頭。除此之外,務(wù)必確保車梁門窗鎖閉,制動(dòng)位置全部制動(dòng),變速器置于初始位置,制動(dòng)手柄或拉桿用鍍鋅鐵絲捆綁牢固;加固鋼絲繩與貨物和車輛棱角接觸處采取防磨措施;按一級(jí)超限辦理。實(shí)際裝載效果圖,如圖1。
(1)運(yùn)輸成本較高。該方案使用平車裝載時(shí),經(jīng)計(jì)算需按照一級(jí)超限辦理。根據(jù)《鐵路貨物運(yùn)價(jià)規(guī)則》第14條規(guī)定:運(yùn)輸一級(jí)超限貨物,按運(yùn)價(jià)率加50%。經(jīng)測(cè)算中亞班列運(yùn)至阿拉山口境,以平車方式運(yùn)輸該貨物,每車運(yùn)費(fèi)為62586.9元,相比較于公路運(yùn)輸而言,運(yùn)輸成本較高,客戶滿意度大大降低。
(2)過程繁瑣,作業(yè)周期長(zhǎng)。托運(yùn)人托運(yùn)超限貨物時(shí),除按一般貨運(yùn)手續(xù)辦理外,還需要提供“超限超重貨物托運(yùn)說明書”、“裝載加固建議方案”等。對(duì)托運(yùn)人掌握鐵路貨運(yùn)超限貨物知識(shí)有著一定的要求。另外,車站裝車前,需嚴(yán)格核對(duì)技術(shù)資料,測(cè)量貨物實(shí)際尺寸是否與技術(shù)資料相符合。裝車過程中需嚴(yán)格按照鐵路超限超重貨物運(yùn)輸申請(qǐng)電報(bào)、確認(rèn)電報(bào)和掛運(yùn)申請(qǐng)電報(bào)等申報(bào)主管鐵路局集團(tuán)公司。整個(gè)作業(yè)過程相對(duì)于整車貨物而言,過程繁瑣,作業(yè)周期長(zhǎng)。
圖1 平車裝載加固方案圖
圖2 敞車裝載加固方案圖
(3)工作量繁重,對(duì)貨運(yùn)員、裝卸人員的技術(shù)水平要求高。合肥北站運(yùn)輸超限貨物較少,無論是貨運(yùn)員還是裝卸人員,對(duì)超限貨物的理論知識(shí)和實(shí)踐都比較薄弱?,F(xiàn)場(chǎng)裝卸人員多是外包形式給工人,一方面沒有受到專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn),另一方面現(xiàn)場(chǎng)工作經(jīng)驗(yàn)缺乏。尤其對(duì)于固定兩根鋼絲繩搭接時(shí),有著一定的作業(yè)要求,這都對(duì)貨運(yùn)人員和裝卸人員提出了一定的要求。
就具體客車廂體裝載加固方案來分析車輛裝載加固的科學(xué)性以及有效性。安凱牌通用客車,其規(guī)格為8500×2420×3111(mm),重心高 900mm,重量8t。實(shí)際選用的貨車為60t、61t 兩種通用敞車。此次主要采用U型鋼座架、鋼絲繩緊固器(Ⅲ-Ⅱ-Ф12mm)、防磨墊等作為主要加固材料。將廂體均衡吊裝至車內(nèi)指定位置上,貨物重心投影應(yīng)位于車輛縱橫中心線交叉點(diǎn)處,車體兩側(cè)距敞車側(cè)墻間隙一致。此外在加固過程中,前車輪輪軸位置安裝U型鋼座架,后輪后部采用工字鋼與車輛焊接成整體。在前輪槽處,對(duì)U型鋼座架采用鋼絲繩緊固器交叉加固。在后輪槽處及車底梁架上,分別用鋼絲繩緊固器呈八字拉牽拴于車側(cè)丁字鐵上。為了進(jìn)一步確保裝載加固的可靠性,在鋼絲繩栓結(jié)點(diǎn)及鋼絲繩與貨物或車輛各棱角接觸處采取有效的防磨措施,并對(duì)鋼絲繩的余尾進(jìn)行有效的固定。敞車裝載加固方案圖,如圖2。
選用車型C64T進(jìn)行計(jì)算,空車重心高1000mmm,車底板高1082mm,自重22.8t,轉(zhuǎn)向架銷距8700mm。
重車重心高=(Q車h車+Q貨h貨)/(Q車+h貨 )=(22.8*1000+8*1982)/(22.8+8)=1255mm。
(1)采取柔性加固時(shí),運(yùn)輸途中作用于貨物上的各種力值
① 縱向慣性力
T=t0*Q=(0.0012Q2總-0.32Q總+29.85)*Q=(0.0012*30.82-0.32*30.8+29.85)*8=169.056kN
② 橫向慣性力
N=n0*Q=(2.82+2.2*a/l)Q=2.82*8=22.56kN
③ 垂直慣性力
Q垂=q垂*Q=(3.54+3.78*a/l)Q=3.54*8=28.32kN
④ 風(fēng)力
W=qF=0.49*8.5*3.3=13.7445kN
⑤ 摩擦力
F縱摩=9.8uQ=9.8*0.5*8=39.2kN
F橫摩=u(9.8Q-Q垂)=25.04kN
(2)貨物的穩(wěn)定系數(shù)
貨物傾覆的穩(wěn)定系數(shù)
在縱向:
在橫向:
在縱向:
ΔT=T-F縱摩=169.056-39.2=129.856kN
在橫向:
ΔN=1.25(N+W)-F橫摩 =20.266kN
(3)采取加固方法的加固力值
AC=1200mm BO=700mm
BC= 600mm n=8
防止縱向移動(dòng)時(shí):
防止橫向移動(dòng)時(shí):
因?yàn)棰?Ⅱ-Ф10mm鋼絲繩緊固器許用拉力21.8kN大于20.56kN,可滿足加固力值要求。
該裝載加固方案實(shí)物效果圖,如圖3。經(jīng)過詳細(xì)的分析與計(jì)算,本加固方案符合要求。
通過兩種加固方案的實(shí)踐運(yùn)用,我們以裝載一輛客車廂體為標(biāo)準(zhǔn),收集前后數(shù)據(jù),進(jìn)行比對(duì)分析,可以得出以下結(jié)論:
(1)運(yùn)輸成本降低。通過敞車裝載客車廂體,該方案由于除去了車輪,由一級(jí)超限變?yōu)椴怀挢浳镞\(yùn)輸,運(yùn)輸費(fèi)用由以前的62586.9元下降為45891.4元,每車節(jié)省16695.5元,同比降幅26.68%。使得貨主的運(yùn)輸成本大大降低,提升了客戶滿意度,有效地穩(wěn)住了這一長(zhǎng)期貨源。
(2)過程簡(jiǎn)化,作業(yè)周期縮短。改變了裝載加固方案,貨物運(yùn)輸由超限變?yōu)椴怀?,貨運(yùn)作業(yè)流程大大簡(jiǎn)化。以敞車裝載客車廂體的運(yùn)輸方案,省去了超限貨物受理、作業(yè)很大一部分流程,從而使得一批作業(yè)周期由原來3天縮短為1天,真正做到了隨到、隨裝、隨運(yùn)。在車輛上不受車型限制,解決平車難配車的難題,加快了車輛、貨物的周轉(zhuǎn),使作業(yè)周期長(zhǎng)、空車難配、壓站待發(fā)的情況得到了合理的根治。
(3)裝載加固材料耗費(fèi)減少,人力作業(yè)強(qiáng)度降低。新的裝載加固方案相比較于平車裝載的方案,無需使用鋼絲繩夾、鐵塑三角擋、雙帽釘?shù)?。敞車裝載加固方案采用新式鋼絲繩緊固器,裝卸人員作業(yè)強(qiáng)度大大降低,每車作業(yè)時(shí)間由以前的50分鐘縮短為25分鐘。通過合肥貨運(yùn)中心職教部門聯(lián)合工作室進(jìn)行輪流實(shí)操培訓(xùn),使得貨運(yùn)、裝卸人員更加熟悉此種裝載加固方案,人力作業(yè)強(qiáng)度也隨之降低。
(4)提高了安全效益。平車裝載方案向敞車裝載方案過渡,廂體部分通過敞車運(yùn)輸,車輪和發(fā)動(dòng)機(jī)部分通過集裝箱運(yùn)輸。用U型鋼座架代替了原來的車輪,從而使得貨物的重心高度降低,貨物整體質(zhì)量變輕,提高了運(yùn)輸安全性。針對(duì)之前發(fā)生的安全問題,通過粘貼塑料薄膜、縮小苫蓋繩網(wǎng)直徑的方法,中心安技科和大師工作室通過現(xiàn)場(chǎng)查看、集體研討、貨物追蹤的方法,成功地解決了安全隱患,隨后發(fā)送340車,無一發(fā)生安全問題。
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