周 賀,高 陽,翟進(jìn)偉,張 振,薛 瑞
(北京亦莊水務(wù)有限公司,北京 100176)
隨著我國社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,人民生活水平提高、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,生活污水和工業(yè)污水排放量逐年增加,污水中含有大量的氮、磷等元素,處理不當(dāng)排放到自然界中,會造成水體富營養(yǎng)化,對生態(tài)環(huán)境和人體健康造成危害[1]?;钚晕勰喾ㄊ悄壳疤幚沓鞘形鬯顬閺V泛的處理技術(shù)之一,對城市污水的處理具有效果好,基建投資少等優(yōu)點(diǎn)[2]。黨的“十八大”將生態(tài)文明建設(shè)納入“五位一體”中國特色社會主義總體布局,國家和人民對于生態(tài)環(huán)境愈發(fā)看重,污水排放標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格,水污染排放標(biāo)準(zhǔn)中主要污染濃度的排放限值(出水排入Ⅳ、Ⅴ類水體中)國家標(biāo)準(zhǔn)和北京市地方標(biāo)準(zhǔn)的對比見表1。由表1可知,北京市地方標(biāo)準(zhǔn)中相同污染物排放標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《北京市水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB11/307-2012)》替代《北京市水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB11/307-2005)》,排放標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。傳統(tǒng)水處理工藝由于設(shè)計(jì)能力有限,且污染物排放濃度相較于初建時(shí),有了較大的提高,剩余污泥量也逐漸增大,運(yùn)行成本較高,部分水處理廠剩余污泥處理成本占污水處理總成本的30%以上[3]。鑒于新建污水處理廠投資較高,新型水處理技術(shù)在現(xiàn)有污水處理廠提標(biāo)改造中有了越來越多的應(yīng)用[4]。
表1 國家標(biāo)準(zhǔn)和北京地方標(biāo)準(zhǔn)中主要污染物排放限值對比
移動(dòng)床生物膜反應(yīng)器(Moving-Bed Biofilm Reactor,MBBR)是近年發(fā)展起來的新型、高效的生物法污水處理工藝。生物膜法是附著在載體或介質(zhì)表面上的細(xì)菌等微生物生長繁殖,形成膜狀活性生物膜,利用生物膜降解污水中的處理方法[5]。生物膜中的微生物以污水中的有機(jī)污染物為營養(yǎng)物質(zhì),在新陳代謝過程中將有機(jī)物降解,同時(shí)微生物自身也得到增殖[6]。MBBR工藝是吸取了傳統(tǒng)的活性污泥法和生物接觸氧化法的有點(diǎn),是一種新型、高效地復(fù)合工藝處理方法。其核心部分就是將比重接近水的懸浮填料直接投加到曝氣池中[7](圖1),作為微生物的活性載體,依靠曝氣和水流的提升作用而處于流化狀態(tài),當(dāng)微生物附著于載體上時(shí),懸浮的載體在反應(yīng)器內(nèi)隨著混合液的回旋翻轉(zhuǎn)作用而自由移動(dòng),達(dá)到污處理的目的[8]。
圖1 MBBR工藝流程
目前MBBR工藝在中小型生活污水及工業(yè)廢水處理中得到了較為廣泛的應(yīng)用,將MBBR系統(tǒng)直接嵌入到原污水處理系統(tǒng)中,每個(gè)載體內(nèi)外均有不同的生物種類,內(nèi)部生長一些厭氧菌或者兼氧菌,外部為好氧菌,每個(gè)載體都是一個(gè)微型反應(yīng)器,強(qiáng)化了污染物去除過程,有更好地去除效果[9]。載體上附著生長的微生物是傳統(tǒng)反應(yīng)器懸浮生長活性污泥的2~4倍,污染物去除效率大大提高。MBBR工藝改造過程簡單,將好氧池原有填料拆除,進(jìn)水端和出水端增設(shè)攔截鋼絲網(wǎng),防止填料溢出,且MBBR載體多采用高密度聚乙烯材質(zhì),適合量產(chǎn),價(jià)格低廉[10]。
污泥減量化多段式工藝(Less Sludge Process,LSP)是利用折板將原有的好氧曝氣池分隔成多個(gè)單元,將好氧池內(nèi)傳統(tǒng)的生物膜掛片,如聚丙烯、聚乙烯等填料換成新型纖維填料,內(nèi)部構(gòu)造圖如圖2所示,將傳統(tǒng)的生物膜法進(jìn)行升級[11]。纖維填料具有超高的比表面積,比傳統(tǒng)材質(zhì)的生物膜更有利于微生物附著生長,掛膜效率更高,掛膜厚度也有較大增加,在掛膜過程成不同種類微生物會分層富集,層與層之間的微生物種類呈現(xiàn)出較大差異,在分層富集過程中,在生物膜表面會形成好氧區(qū)、缺氧區(qū)、厭氧區(qū),有利于微生物對污染物的深度處理[12]。經(jīng)厭氧池處理過的污水進(jìn)入到LSP工藝池中,通過設(shè)置折板改變進(jìn)水流向,增大污染物與生物膜的接觸范圍和時(shí)間,提高處理效率。傳統(tǒng)水處理工藝好氧池出水進(jìn)入到沉淀池內(nèi)污泥濃度約3000 mg/L,而SLP工藝由于污泥掛膜效率極高,且經(jīng)過多級處理后,后出水端污泥濃度比前端有了明顯的減少,出水端污泥濃度可降至1500 mg/L以下,較傳統(tǒng)水處理工藝,污泥濃度減少50%以上,大大降低了污泥處置費(fèi)用[13]。
LSP工藝改造過程中需將原好氧池進(jìn)行全面改造,重新懸掛填料,在原有空間內(nèi)設(shè)置隔板,由于前端和后端掛膜厚度有較大區(qū)別,前端微生物含量明顯高于后端[14],所以設(shè)置曝氣系統(tǒng)中,每級折板分別配置曝氣管道,在實(shí)際運(yùn)行中,對分級隔板空間進(jìn)行曝氣量控制。纖維填料相較于傳統(tǒng)材質(zhì)的填料,價(jià)格較高,對于一般項(xiàng)目改造不建議使用,但對于一些污水處理費(fèi)用中污泥處置費(fèi)占較大比重的企業(yè)來說,LSP工藝有很好的應(yīng)用前景。
圖2 LSP工藝內(nèi)部構(gòu)造
北京某食品加工企業(yè),每天產(chǎn)生生產(chǎn)廢水30 t,廠區(qū)內(nèi)有一座污水處理站,設(shè)計(jì)處理能力為50 t/d,工藝流程圖見圖3,污水處理站為半地下混凝土建筑。該企業(yè)產(chǎn)生的廢水主要為食品加工過程中的淀粉廢水和少量生活污水。廢水經(jīng)過場站處理后排入市政管網(wǎng)中,排放標(biāo)準(zhǔn)按《北京市水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB11/307-2012)》執(zhí)行,主要水質(zhì)指標(biāo)排放限值見表2。原工藝能夠滿足排放標(biāo)準(zhǔn),由于該企業(yè)產(chǎn)品更新,生產(chǎn)工藝調(diào)整,新生產(chǎn)線產(chǎn)生的廢水污染物濃度明顯提高,超出原污水站處理負(fù)荷,出水COD、BOD5和懸浮物濃度超標(biāo)。為滿足污染物排放要求,對該污水場站進(jìn)行升級改造,采用處理效率更高的MBBR工藝。
圖3 企業(yè)原污水處理站工藝流程
表2 排入市政管網(wǎng)中主要污染物排放限值
山東某制藥企業(yè),日產(chǎn)廢水400 t/d,廠區(qū)內(nèi)自有一套污水處理設(shè)備,工藝流程圖如圖4所示,出水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 8978-1996)》中醫(yī)藥企業(yè)排放廢水的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。二沉池產(chǎn)生的污泥經(jīng)濃縮后,進(jìn)入板框壓濾車間,壓濾后污泥含水量約為65%。該企業(yè)出水各項(xiàng)指標(biāo)均能達(dá)到排放要求,但污水站運(yùn)行中會產(chǎn)生大量剩余污泥,該企業(yè)產(chǎn)生的污泥屬于危險(xiǎn)廢物,需專業(yè)機(jī)構(gòu)處理處置,費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通污泥處置費(fèi)用。采用LSP技術(shù)對該污水站進(jìn)行改造,從源頭上減少剩余污泥的產(chǎn)量。改造主要對好氧池進(jìn)行,增設(shè)折板,重新掛設(shè)纖維填料,將整個(gè)好氧池均分為6等分(圖5),每個(gè)空間掛設(shè)等量填料。好氧池重新布設(shè)曝氣管道,每個(gè)隔板空間內(nèi)單獨(dú)布設(shè)曝氣管道,并設(shè)置閥門,每個(gè)隔板空間都可以單獨(dú)調(diào)節(jié)曝氣量大小,每個(gè)隔板空間內(nèi)分別安裝在線溶解氧儀,實(shí)時(shí)監(jiān)測溶解氧濃度。
圖4 企業(yè)污水處理站工藝流程
圖5 好氧池改造示意
該研究中對常規(guī)水質(zhì)指標(biāo)的測定方法詳見表3。
表3 常規(guī)水質(zhì)指標(biāo)的測定方法
新生產(chǎn)線產(chǎn)生的廢水中污染物濃度見表4。由表4可知,氨氮、總氮和總磷濃度不高,經(jīng)處理后能滿足排放要求。廢水中COD、BOD5和SS濃度較高,原水處理工藝不能滿足排放要求。該廢水其中BOD5/COD值大于0.5,表明生化性良好,可在原有工藝基礎(chǔ)上強(qiáng)化處理過程,改造后工藝流程圖見圖6。該廢水中懸浮物濃度較高,主要為食品加工過程中產(chǎn)生的淀粉等長鏈有機(jī)物[15],生化過程處理能力有限,不能將大分子有機(jī)物完全分解。厭氧過程將長鏈有機(jī)物進(jìn)行充分的破裂分解形成單鏈可生物利用的單糖,將原有好氧段的聚丙烯固定填料改造成MBBR工藝段,投加高密度聚乙烯懸浮填料,在好氧池的進(jìn)水端和出水端設(shè)置攔截篩網(wǎng),防止填料溢流。
表4 該企業(yè)產(chǎn)生的廢水中主要污染物濃度
調(diào)試過程中,使用原污泥濃縮池的污泥作為MBBR工藝段接種污泥。調(diào)試2個(gè)月后,出水水質(zhì)達(dá)到穩(wěn)定。由圖7可知,出水COD、BOD5和SS濃度滿足《北京市水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB11/307-2012)》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),相較于改造前出水水質(zhì)有了明顯改善。其中COD降低了30.8%,BOD5降低了42.8%,氨氮降低了25.0%,總氮降低了17.2%,SS降低了57.9%,總磷降低了26.7%。
圖6 改造后的工藝流程
MBBR工藝段每個(gè)填料都類似于一個(gè)微型反應(yīng)器,微生物在填料表面富集生長,形成生物膜,生物量較原來的好氧池有了明顯的增多,在曝氣作用下,水隨填料一起流化,水流紊動(dòng)程度加速了氣液界面的更新和氧的轉(zhuǎn)移,水、氣、固三相之間的傳質(zhì)良好,填料表面上生物膜活性更高[16]。由于填料屬于多孔立體結(jié)構(gòu),曝氣過程中氧氣分布不均勻,會在填料不同空間內(nèi)分別形成好氧區(qū)、厭氧區(qū)和缺氧區(qū),硝化作用、反硝化作用、厭氧氨氧化作用和磷的吸附作用同時(shí)進(jìn)行,大大提高了污染物去除效率[10]。
圖7 改造前后主要水質(zhì)指標(biāo)對標(biāo)
調(diào)試過程中,使用原板框壓濾后的污泥作為LSP工藝段的接種污泥,保持每個(gè)隔板空間內(nèi)溶解氧量保持在2~4 mg/L之間,經(jīng)過1個(gè)半月調(diào)試后,系統(tǒng)保持穩(wěn)定,出水水質(zhì)穩(wěn)定,改造前后COD和BOD5出水水質(zhì)對比見圖8。由圖8可知,污水站改造后,COD和BOD5都有明顯降低,分別降低了11.7%和12.1%。每日產(chǎn)泥量(含水率為65%)見圖9,由圖9可知,每日產(chǎn)泥量從2.8 t/d降至0.91 t/d,降低了67.5%,大大降低了企業(yè)污泥處置費(fèi)用。
圖8 改造前后主要出水水質(zhì)指標(biāo)對比
圖9 改造前后每日產(chǎn)泥量對比
LSP工藝是利用微生物降解廢水中的有機(jī)物,達(dá)到污泥減量的功效,利用多級式設(shè)計(jì)使原水中的溶解性有機(jī)物首先被前端填料上的細(xì)菌及低等原生生物消耗,之后又被后端的后生生物捕食消耗[14]。低效的生物轉(zhuǎn)換,能量在從低營養(yǎng)級向高營養(yǎng)級的傳遞過程中會發(fā)生損失,食物鏈越長,能量損失越大。LSP工藝通過形成復(fù)雜的微生物食物鏈,消耗剩余污泥量,實(shí)現(xiàn)對污泥的減量化處理[12]。
MBBR和LSP工藝在污水深度處理中優(yōu)勢明顯,污染物的處理效率高于傳統(tǒng)的活性污泥法。將傳統(tǒng)的好氧曝氣池改造為MBBR工藝時(shí),COD降低了30.8%,BOD5降低了42.8%,氨氮降低了25.0%,總氮降低了17.2%,SS降低了57.9%,總磷降低了26.7%,污染物處理效率全面提升;LSP工藝在污泥減量化方面效果明顯,產(chǎn)泥量降低了67.5%,同時(shí)強(qiáng)化了處理系統(tǒng)的生化功能,COD和BOD5都有明顯降低,分別降低了11.7%和12.1%。LSP工藝能有效降低污泥處置費(fèi)用,對于污泥處置費(fèi)用占總運(yùn)行成本比重較大的企業(yè),有很好的應(yīng)用前景。