鈕紅亮
(晉能控股煤業(yè)集團,山西 大同 037003)
大同礦區(qū)特大型礦井現(xiàn)主采煤層均為石炭系3~5號層,煤層平均厚度14.7 m,開采工藝為一次采全厚綜采放頂煤工藝,以往工作面間煤柱均在20~40 m之間,屬于大煤柱。但在開采過程中,臨空巷壓力顯現(xiàn)嚴重,頂板下沉、兩幫移近、底鼓、超前支護壓彎壓斷乃至出現(xiàn)合口現(xiàn)象,使得安全出口不暢通、人員通過困難、通風阻力加大、通風量不足、安全沒有保證[1-3]。文章以同忻礦為例,通過分析實施小煤柱沿空掘巷技術和大煤柱沿空掘巷技術后,臨空巷道的礦壓顯現(xiàn),彰顯出留設小煤柱的比較優(yōu)勢。
同忻礦3~5號層三盤區(qū)已開采3個放頂煤工作面,具體布置見圖1,其中8307工作面為首采工作面。受地面村莊保護煤柱限制,工作面在布置時走向長度不一,其中8309工作面走向長度2 885 m,8307工作面走向長度1 400 m,8305工作面走向長度1 007 m。8309工作面和8307工作面間留設38 m的大煤柱,8305工作面和8307工作面間留設6 m的小煤柱。
圖1 三盤區(qū)工作面布置示意
在8307工作面回采期間,開始掘進8309工作面兩巷道,臨空巷是回風巷。未與8307工作面回采交匯前,回風巷沒有壓力,交匯時為了防止壓力顯現(xiàn),在回風巷支設了兩排木帶帽點柱,共支設120根;與8307采空區(qū)交匯后,臨空壓力顯現(xiàn)明顯,回風巷多處底鼓,影響行車運料,影響設備穩(wěn)裝運輸。8309工作面圈出后,在待采期間,8307采空區(qū)對臨空巷影響巨大,幾乎造成整條巷道底鼓、頂板下沉、兩幫變形、大量錨索和錨桿斷裂,具體現(xiàn)場見圖2。
圖2 大煤柱掘進待采期間臨空巷礦壓顯現(xiàn)
8305工作面和8307工作面間留設6 m的小煤柱,回風巷臨空。在掘進期間,頂板離層儀數(shù)據(jù)顯示以及技術人員的觀測中,均沒有礦壓顯現(xiàn),相比大煤柱而言,礦壓顯現(xiàn)要小很多。工作面圈出以后臨空巷在待采期間礦壓顯現(xiàn)也較小,沒有明顯的頂板下沉,兩幫位移情況。底板底鼓僅發(fā)生在臨空巷里程220~420 m之間共計200 m的地段,而且底鼓不嚴重,還可以行車,小煤柱臨空巷掘進待采期間的礦壓顯現(xiàn)如圖3所示。
8309工作面從切眼至1 485 m段,為兩邊實煤區(qū),此時8309回風巷未進入8307采空區(qū)影響段,回風巷的支護方式采用門式支架進行支護,如圖4所示,巷道變形基本沒有。當8309工作面進入8307采空區(qū)124 m范圍時,臨空巷壓力顯現(xiàn),回風巷門式支架出現(xiàn)彎曲變形,使用困難,如圖5所示。
圖3 小煤柱掘進待采期間的礦壓顯現(xiàn)
圖4 5309巷未進入8307采空區(qū)影響段之前超前支護段巷道變形情況實拍
圖5 進入采空區(qū)影響段124 m超前支護段巷道變形情況實拍
當8309工作面進入采空區(qū)影響范圍231 m,門式支架不再使用,變更臨空巷的支護方式,采用兩排木垛+單體支柱的支護方式。在8309工作面推進至采位2 170 m,此時回風巷進入采空區(qū)影響范圍為685 m,礦壓顯現(xiàn)更加明顯,主要表現(xiàn)為:從8309工作面采位2 180~2 300 m,這120 m范圍內(nèi)的單體柱打倒、打斷、打變形的共計121根。具體現(xiàn)場情況如圖6所示。
圖6 木垛+單體補強支護后出現(xiàn)的強礦壓
8305工作面切眼就在8307采空區(qū)影響范圍內(nèi),自開采臨空巷就采用單體木垛支護。具體如圖7所示。
8305工作面整個開采過程中安全出口一直保持暢通,頂?shù)装遄冃瘟亢蛢蓭妥冃瘟烤淮螅从绊懲L和行人,未出現(xiàn)尾安全出口合住的情況,單體和木垛均未損壞,回撤后能夠繼續(xù)使用,能夠節(jié)省大量的維護費用。
分別比較8309工作面留設38 m大煤柱時,臨空巷道在回采期間的變形情況和8305工作面留設6 m小煤柱時,臨空巷道在回采期間的變形情況。大小煤柱回采時,臨空巷頂?shù)装遄冃瘟咳鐖D8所示,巷道兩幫的變形量如圖9所示。
圖7 小煤柱開采臨空巷的變形情況
圖8 大小煤柱開采時巷道頂?shù)装遄冃瘟拷y(tǒng)計
圖9 大小煤柱開采時巷道兩幫變形量統(tǒng)計
從圖8和圖9可以明顯看出,采用6 m小煤柱護巷比38 m大煤柱護巷,更能緩解兩幫和頂?shù)鬃冃?,對工作面安全高效開采起到了關鍵作用。
8309工作面自開采至結(jié)束,共來壓70次,平均來壓步距38.78 m,最大來壓步距為74 m,最小來壓步距為22.15 m;8305工作面自開采至結(jié)束,共來壓43次,平均周期來壓步距28.84 m,最大周期來壓步距為44.9 m,最小周期來壓步距為20.9 m。由此可知,沿空掘巷小煤柱開采比大煤柱開采來壓步距短、來壓強度弱、來壓范圍小,說明小煤柱沿空掘巷對緩解頂板來壓強度有一定的作用。尾安全出口暢通,保證了行人通道,滿足了工作面通風需求。
4.1.1 待采期間維護費用
8309工作面回風巷在掘進待采期間變形嚴重,維護費用高。底鼓并重新起底的范圍:里程600~760 m,底鼓30 cm;780~1 840 m,底鼓50 cm;1 900~2 300 m,底鼓70 cm。對這些地段進行了重新起底,當時起底的費用為1 100元/m。起底總費用為167.75萬元。錨索斷裂320根,補打錨索費用為25.6萬元;錨桿斷裂1 500根,補打錨桿費用為22.5萬元;合計為215.85萬元。而8305工作面回風巷錨索錨桿沒有斷裂發(fā)生,僅在底板底鼓地段打底硬化所需費用為27.5萬元。比較上述在維護巷道方面投入的經(jīng)濟成本,僅8309回風巷在待采期間的維護成本就比8305回風巷維護成本高出188.35萬元。
4.1.2 回采期間維護費用
8309大煤柱工作面臨空巷自1 485 m進入8307采空區(qū)影響段,到停采結(jié)束,共起底米數(shù)為580 m;損壞2 m的道木數(shù)共計2 670根;1 m的道木數(shù)共計4 272根;打斷打折損壞的單體柱共計178根。8305小煤柱工作面自開采至停采結(jié)束,未出現(xiàn)底鼓顯現(xiàn);未出現(xiàn)損壞的單體柱,尾巷支設的單體柱和道木能夠全部回收再利用。起底的費用為1 100元/m,2 m的道木單價為280元,1 m的道木單價為140元,每根單體柱價格為1 300元。可計算8309大煤柱臨空巷的維護材料費用為221.51萬元,8305小煤柱維護材料費用為0元,小煤柱開采比大煤柱開采節(jié)約費用221.51萬元。
以同忻礦現(xiàn)階段生產(chǎn)銜接為例,推廣小煤柱后,工作面按間隔6 m留設煤柱比間隔38 m留設煤柱,3~5號層可多采出煤炭約5 500萬t,8號層可多采出煤炭約2 000萬t,共計可多采出煤炭資源約7 500萬t。服務年限可延長5 a,按照當前的煤炭價格,可多創(chuàng)造產(chǎn)值約300億元。
1) 在掘進以及待采期間小煤柱臨空巷壓力顯現(xiàn)明顯減弱,較好地緩解了巷道兩幫和頂?shù)鬃冃危?/p>
2) 在回采過程中,小煤柱開采比大煤柱開采來壓步距短、來壓強度弱且來壓范圍小,對工作面安全高效開采起到了關鍵作用;
3) 小煤柱開采提高了礦井的資源回收率,延長了礦井的服務年限,可多采出煤炭資源約7 500萬t,服務年限可延長5 a,創(chuàng)造產(chǎn)值約300億元,經(jīng)濟和社會效益顯著。