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        某高硫難處理金精礦超細磨提金試驗研究①

        2021-01-30 07:24:18蔡創(chuàng)開
        礦冶工程 2020年6期
        關鍵詞:氰化鈉氰化礦漿

        蔡創(chuàng)開

        (紫金礦業(yè)集團股份有限公司,福建 廈門361008)

        高硫金精礦通常存在黃鐵礦等硫化礦包裹金的現(xiàn)象,導致浮選過程黃鐵礦與金分離效果差,產(chǎn)生的金精礦金低硫高。 這類精礦大多含砷,銷售價格低,采用常規(guī)氰化工藝金回收率低,需用焙燒、細菌氧化、加壓氧化等工藝處理后才能獲得高的金浸出率。 焙燒法砷污染控制難度較大;細菌氧化法則存在氧化時間太長、酸量過剩、成本高等問題;加壓氧化有金硫比太低、設備材質(zhì)要求高、效益不佳等缺點,這些因素導致該類型金精礦的回收利用受到限制[1-4]。

        該類型精礦提金的關鍵是破壞黃鐵礦包裹,使金解離暴露。 由于黃鐵礦常溫下性質(zhì)極為穩(wěn)定,必須采用高溫、高壓或生物催化等較復雜的技術手段,才能達到分解黃鐵礦的目的[5-6]。 超細磨技術是利用超細磨設備對物料進行碾磨、沖擊、剪切等,將物料粉碎至10~15 μm 以下的微細顆粒,在機械力作用下,礦物顆粒細化,產(chǎn)生晶格缺陷、晶格畸變等變化而有更高的反應活性,除了能打開金的包裹,還能使原來條件苛刻的反應能在比較緩和的條件下進行[7-9]。

        1 試 驗

        1.1 試驗原料

        金精礦樣品由西北某在產(chǎn)礦山提供(粒度為-0.046 mm 粒級占68.2%),其化學多元素分析結果如表1 所示,金、硫物相分析結果如表2 和表3 所示。 裸露金占總金的20.35%,硫化物包裹金占56.76%,結合硫物相分析結果可知,金主要以硫化物包裹金形式存在,在后續(xù)提金工藝選擇中,需要破壞硫化物包裹才能獲得滿意的金浸出率;金物相中還有20.40%的硅酸鹽包裹金,該部分金在常規(guī)磨礦條件下難以得到解離。

        表1 金精礦化學多元素分析結果(質(zhì)量分數(shù))/%

        表2 金物相分析結果

        表3 硫物相分析結果

        因金精礦中Cu、Sb、有機碳等影響氰化工藝的雜質(zhì)較少,有利于氰化提金。

        1.2 試驗方法

        超細磨試驗:取500 g 金精礦用水調(diào)漿至濃度60%,在Y71M2-4 型立式攪拌球磨機中磨礦若干時間,磨礦介質(zhì)為3 mm 剛玉球;磨完的礦漿洗出并調(diào)漿到30%左右。

        堿預處理:超細磨礦漿中按40 kg/t 比例加入一定量NaOH,攪拌曝氣24 h,過程中通過補加20%NaOH溶液保持礦漿pH≥11。

        氰化浸出試驗:取一定量精礦或礦漿置于燒杯中,按液固比3 ∶1用清水調(diào)漿,用氧化鈣調(diào)節(jié)pH 值至10 ~11,加入氰化鈉溶液并保持一定濃度,常溫下氰化浸出一定時間后液固分離,浸出渣分析金含量以計算浸出率,浸出液滴定氰化鈉濃度以計算氰化鈉消耗量。

        1.3 試驗主要試劑

        試驗用氫氧化鈉、氧化鈣、氰化鈉均為分析純。

        2 試驗結果與討論

        2.1 磨礦對氰化浸出的影響

        取金精礦進行直接氰化浸出、常規(guī)磨礦-氰化浸出、超細磨-氰化浸出對比試驗。 常規(guī)磨礦粒度為-0.046 mm 粒級占95%,超細磨粒度為-2.21 μm 粒級占80%,磨礦處理后金物相分析結果如表4 所示。 氰化浸出實驗條件為:氰化鈉濃度2‰,浸出時間24 h,試驗結果如表5 所示。

        金精礦在初始粒度下直接氰化浸出時金浸出率為47.91%,再磨至-0.046 mm 粒級占95%,包裹金得到一定程度的解離,裸露金比例增加,金浸出率提高到66.64%;超細磨后金浸出率可以達到80.96%,但氰化鈉耗量大幅升高。這是由于礦石中含有的磁黃鐵礦Fe1-xS(x=0~0.2)、白鐵礦FeS2等物質(zhì)在細磨后會與氰化物反應,生成SCN-、SO32-、S2O32-和多硫化物等,消耗大量氰化鈉。 為降低該不利影響,可在氰化浸出前對超細磨礦漿進行曝氣堿處理[10-11]。

        表4 磨礦處理后金物相分析結果

        表5 不同粒度的氰化試驗結果

        2.2 超細磨磨礦時間條件試驗

        礦石粒度隨磨礦時間的變化如圖1 所示,磨礦2 h的粒度分布如圖2 所示。 隨著磨礦時間延長,礦石平均粒徑逐漸降低,粗粒級占比逐漸減少,細粒級占比逐漸升高,磨礦效率逐漸降低。

        圖1 磨礦時間與粒度關系圖

        圖2 磨礦2 h 粒度分布圖

        超細磨后的礦漿常溫下進行堿預處理后氰化浸出試驗,控制氰化鈉濃度2.5‰、氰化時間24 h,磨礦時間對氰化浸出的影響如圖3 所示。

        圖3 磨礦時間對氰化浸出的影響

        由圖3 可知,金浸出率隨磨礦時間延長有提高趨勢,磨礦3 h 樣品較磨礦2 h 樣品金浸出率已經(jīng)很接近,樣品平均粒度2 μm 已經(jīng)接近超細磨的下限。 因此,磨礦時間選為2 h,此時金浸出率為84.50%。 礦漿經(jīng)預處理后氰化,氰化鈉消耗有較大幅度降低,但整體耗量仍較大。

        2.3 預處理溫度條件試驗

        金精礦超細磨時間2 h(P80為2.21 μm),其他條件不變,堿預處理溫度對氰化浸出的影響如圖4 所示。

        圖4 堿預處理溫度對氰化浸出的影響

        結果表明:預處理溫度對金浸出率的影響不是很明顯,但提高預處理溫度到60 ℃,可以大幅度降低氰化鈉用量至2.8 kg/t,同時預處理過程中NaOH 用量隨溫度升高而增加。 綜合考慮,預處理溫度控制在60 ℃左右較為經(jīng)濟。

        3 結 論

        1) 某高硫難處理低品位金精礦50%以上的金被硫化物包裹。 采用超細磨-堿預處理-氰化浸出工藝,在磨礦細度P80為2.21 μm、60 ℃下堿預處理后氰化浸出,金浸出率可以從直接氰化的47.91%提高到84.50%。該工藝操作簡單,金浸出率較高,流程短,可作為金精礦回收工藝進行深入研究。

        2) 硫鐵礦物細磨后在氰化過程中發(fā)生反應,消耗大量氰化鈉。 礦漿在氰化前進行低溫堿預處理可大幅降低氰化鈉用量。

        3) 隨著超細磨設備的發(fā)展,磨礦成本逐步降低,超細磨技術在黃金濕法冶金中將有更廣泛的研究和應用。

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