吳翟,謝文啟,楊再旭,王志全,李智聰
[摘? ? 要]滾筒作為一種常用的傳輸裝置,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單并且可靠耐用,其滾筒軸之間的動(dòng)力傳輸靠O形帶完成。O形帶在老化后更換過(guò)程中會(huì)很麻煩,本文通過(guò)實(shí)踐和論證的方式,利用現(xiàn)場(chǎng)的工具,研制了一種O形帶的專(zhuān)用更換工具,使其更換時(shí)間從之前的10 min降低到2分鐘,更換效率提升了4倍。這種工具大幅度降低了工作難度,提升了工作效率,有效的解決了因O形帶更換帶來(lái)的停機(jī)等待問(wèn)題。
[關(guān)鍵詞]O形帶;專(zhuān)用工具;研制;效率提高
[中圖分類(lèi)號(hào)]TH122 [文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A [文章編號(hào)]2095–6487(2021)12–00–02
Development of special tools for replacing O-belt
Wu Di,Xie Wen-qi,Yang Zai-xu,Wang Zhi-quan,Li Zhi-cong
[Abstract]As a commonly used transmission device, the roller has a simple structure and is reliable and durable. The power transmission between the roller shafts is completed by an O-belt. The replacement of O-belt after aging will be very troublesome. Through practice and demonstration, this article uses on-site tools to develop a special replacement tool for O-belt, which reduces the replacement time from the previous 10 minutes to 2 Minutes, the replacement efficiency has increased by 4 times. This tool greatly reduces the difficulty of work, improves work efficiency, and effectively solves the problem of waiting for shutdown caused by O-belt replacement.
[Keywords]O-belt; special tools; development; efficiency improvement
滾筒作為一種傳輸設(shè)備因其構(gòu)造簡(jiǎn)單輸送穩(wěn)定,成了各行各業(yè)普遍使用的的裝置。兩個(gè)滾筒之間的動(dòng)力通過(guò)O形帶進(jìn)行傳輸,由于O形帶材料為塑料,在長(zhǎng)時(shí)間反復(fù)的轉(zhuǎn)動(dòng)后會(huì)出現(xiàn)老化磨損,需要及時(shí)更換。O形帶的作用是利用一個(gè)滾筒帶動(dòng)另一個(gè)滾筒轉(zhuǎn)動(dòng),因此需要O形帶拉緊的摩擦力來(lái)帶動(dòng)滾筒轉(zhuǎn)動(dòng),而O形帶為了保證其摩擦力,其彈性系數(shù)往往很小,可伸縮的長(zhǎng)度也短,給拆除和安裝帶來(lái)了極大的困難。以往的做法都是拆除直接剪掉,安裝需要把擋板卸掉或者把滾筒撬開(kāi)然后用撬棍等工具硬拉到位,不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力,而且容易造成新O形帶的損壞。故,本課題為解決由于O形帶更換困難的問(wèn)題,提出研制一種工具能有效地提高O形帶的更換效率,實(shí)現(xiàn)省時(shí)省力的目的。
1 工具設(shè)計(jì)
1.1 材料分析
O形帶作為磨損件,是屬于消耗品,太過(guò)于結(jié)實(shí)會(huì)導(dǎo)致彈性變差,影響傳輸效率,因此磨損并斷裂是正常的,但是斷裂后新的O形帶的更換成了問(wèn)題。其主要原因在于O形帶處于兩個(gè)滾筒的凹槽處,為保障O形帶的傳動(dòng)力,需要O形帶的張力來(lái)提供摩擦力,以帶動(dòng)滾筒轉(zhuǎn)動(dòng),因此O形帶尺寸一般會(huì)略小于兩個(gè)滾筒凹槽處尺寸,如圖1所示。
O形帶一般采用聚氨酯作為材料,查資料可知,聚氨酯的抗拉強(qiáng)度為65 MPa,扯斷伸長(zhǎng)率為445%。
1.2 力矩設(shè)計(jì)
要安裝上O形帶需要的力量不得超過(guò)其拉伸極限的力量,即處于其彈性極限點(diǎn)以?xún)?nèi),其變形應(yīng)力處于普彈形變區(qū),符合虎克定律,直線斜率即為其彈性模量。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,O形帶的橫截面積為19.63 mm2,O形帶圈周長(zhǎng)314 mm,滾筒之間的間距為70 mm。要將O形帶安裝上去,需要將O形帶拉伸到如圖2所示的長(zhǎng)度才可安裝上去。
O形帶要想安裝到滾筒凹槽處,必須將O形帶拉伸到單側(cè)超出兩滾筒間距的長(zhǎng)度,而根據(jù)之前的測(cè)試,需要取出O形帶的極限距離為20π+25π+120×2=381.3 mm,也就是說(shuō)需要變O形帶需要伸長(zhǎng)67.3 mm,因此需要測(cè)算需要多大的力才能將O形帶伸長(zhǎng)67.37 mm。
按照之前的應(yīng)力和應(yīng)變?cè)诶祀A段成正比,并且其斜率即為其彈性模量。查聚氨酯手冊(cè),手冊(cè)表明聚氨酯的彈性系數(shù)范圍很廣,根據(jù)廠家的描述其彈性模量應(yīng)該在600 MPa左右,轉(zhuǎn)換后可得需要拉伸到可安裝到位的尺寸的力F=ΔA×E×ΔL/L=19.65×600×67.3/314=2527 N
從上可以看出,要將O形帶拉伸到可以取出的長(zhǎng)度至少需要2 527 N的拉力,雖然成年男子拉力可達(dá)520 N,但是在維修過(guò)程中力度太大不易控制,容易損壞設(shè)備。因此,根據(jù)機(jī)修人員測(cè)試結(jié)果,維修小件機(jī)械力度控制在400 N左右合適,根據(jù)測(cè)算采用1∶7的杠桿能產(chǎn)生2 527 N的力量,使得以較小的壓力來(lái)獲得了較大的拉伸力,便于機(jī)修人員控制。同時(shí)O形帶的受力的方向應(yīng)該和移動(dòng)方向一致,避免力的浪費(fèi),所以O(shè)形帶往凹槽內(nèi)移動(dòng)才能省力,如圖3所示。
1.3 主體工具的設(shè)計(jì)
為了方便加工,同時(shí)價(jià)格不能太貴,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作人員的建議,采用內(nèi)六角扳手來(lái)改造。與扳手等其他工具相比,內(nèi)六角扳手可以用彎曲處勾住O形帶后完全能進(jìn)行前后左右的移動(dòng)不掉落,非常合適。為了能有效地發(fā)揮力矩的作用,撬動(dòng)O形帶拉伸并移動(dòng),需要在輥筒上尋找一個(gè)支撐點(diǎn),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,輥筒凹槽處作為支撐點(diǎn)最為合適,不易移動(dòng),同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量支撐點(diǎn)到受力點(diǎn)的距離為25 mm,而支撐點(diǎn)到發(fā)力點(diǎn)的距離為200 mm,比例為1∶10,大于5倍,能充分發(fā)揮力矩的效果。根據(jù)其力臂之比為1∶7,加上支撐點(diǎn)在凹槽處,而發(fā)力方向向外掰,因此O形帶的受力和發(fā)力處于同側(cè),那么O形帶受力點(diǎn)到凹槽的支撐點(diǎn)有10 mm時(shí),工具長(zhǎng)度就應(yīng)該為8×10=80 mm,按內(nèi)六角規(guī)格表查可知臂長(zhǎng)為80 mm的內(nèi)六角扳手型號(hào)至少為5 mm。取5 mm的扳手,將圓形鍵插入凹槽,發(fā)覺(jué)無(wú)法卡住,再拿6 mm的內(nèi)六角扳手,用其原型鍵插入凹槽,正好卡住,因此選擇6 mm的內(nèi)六角扳手,如圖4所示。
1.4 外形的設(shè)計(jì)
考慮到握手位置的外形需要能放進(jìn)工具箱的架子里,并且握手位置要適合發(fā)力,不妨礙手發(fā)力。通常現(xiàn)場(chǎng)的工具有U形和T形兩種。但是U形手發(fā)力時(shí)只能用握式,只有手指能發(fā)力,掌心沒(méi)握住,而T形前后或者手夾著都容易發(fā)力,掛在工具架上也比較方便,所以采用T型比較合適。T形端的材料最好和主體材料一致,選用另一根內(nèi)六角扳手為T(mén)形端材料,焊接到內(nèi)六角扳手上。T形端作為發(fā)力點(diǎn),那么作為支撐點(diǎn)的圓形構(gòu)件應(yīng)該和T形端處于同一平面,這樣才能產(chǎn)生有效力矩,從而形成杠桿效應(yīng)。因此,圓形構(gòu)件應(yīng)該焊接在T形端同一平面的L彎頭處,距離彎頭頂端24 cm。最終成型如圖5。
2 效果檢驗(yàn)
分十次進(jìn)行試驗(yàn),采用新研發(fā)的工具安裝O形帶和不采用新工具,用其他工具配合安裝O形帶統(tǒng)計(jì)安裝時(shí)間見(jiàn)表1。
3 結(jié)論
經(jīng)過(guò)詳細(xì)計(jì)算和反復(fù)的實(shí)驗(yàn)后,充分發(fā)揮現(xiàn)場(chǎng)人員的智慧,在有限的條件下,用最有效、最節(jié)省的方法研制了“O形皮帶更換專(zhuān)用工具”,實(shí)現(xiàn)了O形帶更換的拆卸和安裝。與原有方式相
比,采用新的工具后O形帶的平均安裝時(shí)間由10.49min下降到2min,安裝時(shí)間降低了400%,同時(shí)降低了工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率,提升故障處理速度,使設(shè)備整體運(yùn)轉(zhuǎn)更加流暢。同時(shí),填補(bǔ)了O形皮帶沒(méi)有專(zhuān)屬更換工具的空白,并申請(qǐng)專(zhuān)利獲得了授權(quán)。
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