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        某永磁直流伺服減速電機(jī)卡滯故障分析

        2021-01-15 05:29:52柳???/span>巨衛(wèi)鋒
        微電機(jī) 2020年12期
        關(guān)鍵詞:過(guò)盈芯軸過(guò)盈量

        馮 崗,柳海科,孫 武, 巨衛(wèi)鋒,趙 軍

        (1.西安微電機(jī)研究所,西安 710117; 2.陸裝駐西安地區(qū)軍代局,西安 710043)

        0 引 言

        電機(jī)作為原動(dòng)機(jī),已廣泛應(yīng)運(yùn)于各行各業(yè)[1]。隨著電力電子技術(shù)和電機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展,高傳動(dòng)比、高效率的減速電機(jī)已供不應(yīng)求,其作為機(jī)械設(shè)備的動(dòng)力源,已廣泛應(yīng)用于機(jī)器人、工農(nóng)業(yè)機(jī)械、軍用機(jī)械等各行各業(yè)[2-3]。

        減速電機(jī)是減速器和電機(jī)的集成體,類(lèi)型豐富多樣,在傳遞動(dòng)力和運(yùn)動(dòng)的機(jī)構(gòu)中應(yīng)用范圍非常廣泛。行星齒輪減速器利用齒輪傳動(dòng)將電機(jī)轉(zhuǎn)速降低到想要的轉(zhuǎn)速并得到較大的轉(zhuǎn)矩。它具有可在小尺寸下實(shí)現(xiàn)高減速比、傳動(dòng)效率高、精度高,且輸入輸出軸同心等優(yōu)點(diǎn),經(jīng)常應(yīng)用于減速電機(jī)中[4-5]。

        本文針對(duì)一種永磁直流伺服減速電機(jī)在工作過(guò)程中的卡滯與噪音等現(xiàn)象,對(duì)此故障進(jìn)行詳細(xì)排查,完成故障初步定位;然后通過(guò)對(duì)故障進(jìn)行機(jī)理分析,進(jìn)一步確定故障原因?yàn)樾行切据S與支架過(guò)盈配合失效造成芯軸竄動(dòng),導(dǎo)致電機(jī)工作時(shí)出現(xiàn)卡滯現(xiàn)象;針對(duì)對(duì)這一故障原因,確定最終改進(jìn)方案。

        對(duì)于過(guò)盈配合,文獻(xiàn)[6]利用Ansys軟件分析了過(guò)盈連接表面形狀誤差對(duì)接觸應(yīng)力的影響;文獻(xiàn)[7]通過(guò)建立填料盤(pán)理論模型,對(duì)其過(guò)盈量進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),為設(shè)計(jì)理論提供了有力的參考依據(jù)。為了進(jìn)一步確認(rèn)改進(jìn)方案的可行性,對(duì)改進(jìn)的方案在Ansys Workbench仿真環(huán)境中進(jìn)行有限元分析,并且制作試驗(yàn)樣件對(duì)不同過(guò)盈量所能產(chǎn)生的脫出力進(jìn)行測(cè)試。

        1 故障分析過(guò)程

        1.1 故障排查

        圖1所示為某減速電機(jī)的整體外形,通電后處于卡死狀態(tài),外形完好無(wú)損。

        圖1

        將電機(jī)從機(jī)組中拆離,通電后運(yùn)轉(zhuǎn)正常;經(jīng)過(guò)拆卸觀察,故障機(jī)組的電機(jī)側(cè)有摩擦痕跡,其余并無(wú)異常,如圖2所示。

        圖2

        行星減速器從機(jī)組中拆離后,轉(zhuǎn)動(dòng)輸出軸,各級(jí)齒輪均轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,并無(wú)卡滯現(xiàn)象。減速電機(jī)的太陽(yáng)輪組件中心輪端面均被電機(jī)太陽(yáng)輪鋼珠磨出球形凹坑,如圖3所示。

        圖3

        如圖4 所示,在故障電機(jī)的減速器中,輸出軸組件上有四根陶瓷芯軸,其中一根陶瓷芯軸疑似發(fā)生軸向竄動(dòng),另外三根無(wú)明顯異常。

        圖4

        1.2 故障定位

        通過(guò)上述拆解分析,初步確定發(fā)生故障的原因是減速電機(jī)的減速器部位陶瓷芯軸發(fā)生了軸向竄動(dòng)。對(duì)此進(jìn)行進(jìn)一步的尺寸檢測(cè),通過(guò)實(shí)測(cè)與設(shè)計(jì)尺寸進(jìn)行對(duì)比,疑似發(fā)生軸向竄動(dòng)的芯軸位置尺寸如表1所示,竄動(dòng)量約1 mm。其余三根尺寸與設(shè)計(jì)值基本一致。

        表1 陶瓷芯軸上端面到輸出軸端面距離尺寸對(duì)比

        在圖5中,輸出軸組件端面中心處有鋼珠摩擦痕跡,而故障電機(jī)的輸出軸組件中高出的陶瓷芯軸已將前一級(jí)組件撐開(kāi),使得太陽(yáng)輪組件的鋼珠已接觸不到支架端面。

        圖5

        綜上所述,可定位故障部位在輸出軸組件,在使用過(guò)程中由于承載、振動(dòng)、沖擊等原因,其中一根陶瓷芯軸發(fā)生竄動(dòng)。

        2 機(jī)理分析及驗(yàn)證

        2.1 機(jī)理分析

        通過(guò)計(jì)算各組件軸向尺寸鏈,電機(jī)太陽(yáng)輪端面鋼珠頂端與太陽(yáng)輪組件中心輪右端面應(yīng)有0.12 mm至0.65 mm的間隙,便于各級(jí)支架組件在傳動(dòng)過(guò)程中有浮動(dòng)空間進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整。

        當(dāng)陶瓷芯軸發(fā)生軸向竄動(dòng)時(shí),則會(huì)依次將太陽(yáng)輪組件向電機(jī)方向推移,導(dǎo)致間隙尺寸減小,最終電機(jī)太陽(yáng)輪頂端的鋼珠將太陽(yáng)輪組件中心輪端面磨損并嵌入其中,這樣會(huì)使點(diǎn)接觸磨損變大,機(jī)組效率降低,同時(shí)噪音增大。

        隨著陶瓷芯軸的不斷竄出,磨損加劇,點(diǎn)摩擦逐漸向面接觸摩擦惡化,同時(shí)支架組件完全失去自動(dòng)調(diào)整能力,最終出現(xiàn)卡死現(xiàn)象。

        2.2 計(jì)算及驗(yàn)證

        引起陶瓷芯軸發(fā)生竄動(dòng)現(xiàn)象的可能原因:

        1)陶瓷芯軸與支架配合的過(guò)盈量設(shè)計(jì)不足,即過(guò)盈配合產(chǎn)生的靜摩擦力小于芯軸承受的軸向外力,導(dǎo)致陶瓷芯軸在受到軸向力時(shí)發(fā)生竄動(dòng)現(xiàn)象。

        由圖6可得,當(dāng)輸出軸組件傳遞扭矩為T(mén)時(shí),行星齒輪在公轉(zhuǎn)半徑r的圓周上會(huì)對(duì)陶瓷心軸產(chǎn)生正壓力F,可等效為陶瓷芯軸對(duì)孔產(chǎn)生的擠壓力。根據(jù)要求得輸出最大扭矩為10 Nm。求得:

        圖6 行星芯軸與支架的過(guò)盈配合

        (1)

        當(dāng)陶瓷芯軸尺寸為φ4.982 mm,輸出軸孔為φ4.976 mm時(shí),即最小過(guò)盈量,有

        (2)

        式中,A1為正壓力對(duì)應(yīng)的等效面積,A1=4.982×3=14.9 mm2;σ為許用應(yīng)力。

        輸出軸的材料1Cr17Ni2彈性模量為193 GPa,陶瓷芯軸的材料復(fù)合氧化鋯陶瓷彈性模量為400 GPa。

        (3)

        可得ε≈0.003,式中,E為彈性模量;ε為應(yīng)變。

        因此,輸出軸在傳遞10 Nm扭矩時(shí),陶瓷芯軸擠壓孔的變形量為0.0015 mm<0.006 mm,并且陶瓷芯軸對(duì)輸出軸孔產(chǎn)生的應(yīng)力57 MPa小于輸出軸材料1Cr17Ni2的屈服強(qiáng)度450 MPa,變形過(guò)程處于材料的彈性變形階段,可以判定過(guò)盈量的設(shè)計(jì)值滿足需要。

        (2)在過(guò)盈量設(shè)計(jì)值滿足使用要求的前提下,實(shí)際過(guò)盈量未達(dá)要求也會(huì)導(dǎo)致陶瓷芯軸松動(dòng)后發(fā)生竄動(dòng)現(xiàn)象。

        當(dāng)變形尺寸為最小過(guò)盈量0.006 mm時(shí),由式(3)可得到軸孔對(duì)陶瓷芯軸產(chǎn)生的抱緊應(yīng)力:

        σ=ε×E=232 MPa

        式中,A2為過(guò)盈配合面積,A2=π×4.982×3 mm2。

        最終陶瓷芯軸出現(xiàn)竄動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的摩擦力為

        f=μ·F

        (4)

        式中,f為摩擦力系數(shù);μ為摩擦系數(shù),取0.1;F為抱緊力。

        f=1088.8 N

        對(duì)故障機(jī)組的輸出軸組件進(jìn)行壓力測(cè)試,如圖7所示。

        圖7 故障機(jī)組壓力測(cè)試

        實(shí)驗(yàn)結(jié)果為未發(fā)生竄動(dòng)的三根陶瓷芯軸最大靜摩擦力分別為1080 N、950 N及570 N,而出現(xiàn)竄動(dòng)現(xiàn)象的陶瓷芯軸,僅需要157 N壓力便會(huì)發(fā)生竄動(dòng)。

        有限元分析(FEA)利用數(shù)學(xué)和近似方法對(duì)真實(shí)物理系統(tǒng)進(jìn)行模擬,能夠適應(yīng)各種復(fù)雜的形狀,是一種應(yīng)用廣泛且使用高效的數(shù)值分析方法[8-9]。

        為對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步驗(yàn)證,本文對(duì)行星芯軸與支架的過(guò)盈配合建立有限元模型,利用ANSYS仿真軟件對(duì)竄動(dòng)軸進(jìn)行有限元分析,如圖8所示。

        圖8

        在施加推出力為157 N,過(guò)盈量為0.0005 mm時(shí),陶瓷芯軸將會(huì)發(fā)生微小竄動(dòng),與試驗(yàn)結(jié)果一致??梢哉f(shuō)明實(shí)際過(guò)盈量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不滿足設(shè)計(jì)值。

        圖9

        由此可見(jiàn),由于孔加工時(shí)的檢測(cè)方式為塞規(guī)檢測(cè),當(dāng)孔表面粗糙度較差時(shí),雖然塞規(guī)檢測(cè)的孔為合格,但此時(shí)檢測(cè)到的尺寸為虛尺寸,與陶瓷芯軸過(guò)盈壓配后,實(shí)際有效過(guò)盈面積不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,存在“虛過(guò)盈”現(xiàn)象。

        3 改進(jìn)措施與試驗(yàn)驗(yàn)證

        過(guò)盈連接一般采用冷壓裝或熱壓裝將兩個(gè)接觸面裝配到一起。在接觸面上會(huì)產(chǎn)生很大的徑向力,在過(guò)盈連接承受軸向力和扭矩時(shí),接觸區(qū)域?qū)a(chǎn)生相應(yīng)的摩擦力與力矩來(lái)抵御外部施加的力和力矩[10-11]。

        通過(guò)利用ANSYS Workbench對(duì)上述調(diào)整后過(guò)盈量能夠產(chǎn)生的脫出力進(jìn)行了仿真分析。如圖10所示,當(dāng)過(guò)盈量0.014 mm,應(yīng)力分布如下,脫出力為2300 N。

        圖10

        同時(shí),制作試驗(yàn)樣件對(duì)不同過(guò)盈量情況下的脫出力進(jìn)行了測(cè)試,具體步驟如下:

        (1) 在試驗(yàn)樣件上加工九個(gè)孔,加工過(guò)程中使用調(diào)整后的新塞規(guī)進(jìn)行檢測(cè),粗糙度靠粗糙度比對(duì)板來(lái)保證;

        (2) 用三坐標(biāo)計(jì)量各孔尺寸,并將測(cè)量數(shù)據(jù)排序,同時(shí)選取8根陶瓷芯軸進(jìn)行計(jì)量,根據(jù)計(jì)量結(jié)果將過(guò)盈量由小到大的排布,將孔軸一一對(duì)應(yīng);

        (3)先將試驗(yàn)樣件加熱至200℃,再用專(zhuān)用工裝將陶瓷芯軸熱壓入孔內(nèi),如圖11所示,壓力測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

        圖11

        表2 壓力測(cè)試數(shù)據(jù)

        根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果,通過(guò)與故障機(jī)組未竄動(dòng)陶瓷芯軸所測(cè)壓力值對(duì)比,此方案很大程度增加了陶瓷芯軸過(guò)盈配合產(chǎn)生的最大靜摩擦力,充分提高了產(chǎn)品的可靠性。

        而且,實(shí)測(cè)壓力值與仿真值一致性比較好,對(duì)比情況見(jiàn)表3。在今后的設(shè)計(jì)過(guò)程中,可提前對(duì)零部件的過(guò)盈配合通過(guò)Ansys Workbench等仿真軟件進(jìn)行仿真計(jì)算,對(duì)設(shè)計(jì)提供一定的參考價(jià)值。

        表3 仿真與實(shí)測(cè)壓力值對(duì)比

        從上述2.1驗(yàn)證結(jié)果可知,當(dāng)實(shí)際過(guò)盈量能夠產(chǎn)生570 N的靜摩擦力,則可滿足使用要求。為了保證產(chǎn)品可靠性,將壓力參考值定為800 N。對(duì)改進(jìn)后加工完成的輸出軸組件進(jìn)行壓力檢測(cè),均合格,同時(shí)利用Ansys Workbench對(duì)行星芯軸和與之配合的支架孔進(jìn)行仿真驗(yàn)證,如圖12所示。

        圖12 施加800 N時(shí)的應(yīng)力分布以應(yīng)變圖

        當(dāng)施加壓力值為800 N時(shí),不脫出所需過(guò)盈量為0.0012 mm,因陶瓷芯軸與不銹鋼支架材料的熱膨脹系數(shù)有較大差異,工作過(guò)程中發(fā)熱導(dǎo)致的內(nèi)孔膨脹變形會(huì)影響有效過(guò)盈量,再綜合考慮加工后內(nèi)孔圓柱度、粗糙度等因素,為留有足夠的安全裕度,將最小過(guò)盈量設(shè)計(jì)為0.01 mm。由圖12所示的應(yīng)力分布及應(yīng)變圖可知,800 N的壓力值不會(huì)對(duì)產(chǎn)品造成影響和隱患。

        為了盡可能模擬此減速電機(jī)實(shí)際工作時(shí)的振動(dòng)和沖擊環(huán)境,對(duì)改進(jìn)后的行星減速電機(jī)進(jìn)行了振動(dòng)沖擊試驗(yàn),振動(dòng)試驗(yàn)示意圖如圖13和圖14所示。

        圖13 振動(dòng)實(shí)驗(yàn)示意圖

        圖14 振動(dòng)試驗(yàn)

        完成振動(dòng)沖擊試驗(yàn)后,對(duì)減速電機(jī)各項(xiàng)性能進(jìn)行復(fù)測(cè),試驗(yàn)結(jié)果均為合格,滿足使用要求,進(jìn)一步驗(yàn)證了此改進(jìn)措施有效可行。

        4 結(jié) 語(yǔ)

        (1)行星芯軸與支架的過(guò)盈配合是否可靠對(duì)于行星減速電機(jī)尤為重要。過(guò)盈量設(shè)計(jì)不足或由于加工后內(nèi)孔的表面質(zhì)量差造成裝配后的“虛過(guò)盈”現(xiàn)象,均可能會(huì)造成減速電機(jī)因芯軸發(fā)生松動(dòng)而出現(xiàn)故障。

        (2)在設(shè)計(jì)過(guò)程中,需根據(jù)所選配合材料的類(lèi)型,結(jié)合零件加工、裝配工藝及使用溫度等情況,進(jìn)行合理的過(guò)盈量設(shè)計(jì)。

        (3)利用ANSYS仿真分析和樣件壓力測(cè)試的結(jié)果一致性較好。通過(guò)模擬工作實(shí)際情況的振動(dòng)、沖擊試驗(yàn),證明產(chǎn)品可靠性得到了極大改善,對(duì)今后的設(shè)計(jì)提供一定的參考價(jià)值。

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