黃 霖 鄧 悟 鄭清平 萬 峰 謝 波 李 茜
1.中國石油西南油氣田分公司蜀南氣礦 2. 中國石油西南油氣田分公司工程技術(shù)研究院
高石梯氣田上震旦統(tǒng)燈影組氣藏區(qū)域構(gòu)造位置位于四川盆地中部川中古隆起平緩構(gòu)造區(qū)威遠至龍女寺構(gòu)造群。儲層主要為一套穩(wěn)定的碳酸鹽巖沉積,主要產(chǎn)氣層段為燈二段、燈四段,氣藏類型為巖性—地層復合圈閉氣藏[1-3]。截至2019年12月底,高石梯區(qū)塊燈四段氣藏共完鉆井48口,產(chǎn)層中部壓力在56.6 MPa左右,平均地層溫度153.61 ℃,生產(chǎn)天然氣中H2S含量1.05%左右,CO2含量4.83%~8.16%。該氣藏屬于高溫、常壓、中含硫氣藏[4]。
目前,井下節(jié)流技術(shù)在常規(guī)氣藏氣井中已經(jīng)廣泛應用并已取得了顯著效果[5-7]。由于中、高含硫氣井中,硫化氫等酸性流體對工具材質(zhì)具有較強的腐蝕性[8]以及井下垢物對井下節(jié)流器的工況影響,常規(guī)井下節(jié)流器的材質(zhì)和結(jié)構(gòu)已不能直接應用于中、高含硫氣井。隨著各地中、高含硫氣田陸續(xù)投入開發(fā),為了能讓井下節(jié)流技術(shù)在中、高含硫氣藏的大范圍推廣應用,中國石油西南油氣田分公司所屬蜀南氣礦與工程技術(shù)研究院聯(lián)合在蜀南地區(qū)高石梯氣田燈影組氣藏開展了11口井井下節(jié)流工藝應用試驗及效果評價工作,在抗硫井下節(jié)流器材質(zhì)優(yōu)選和結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計、復雜井況下節(jié)流器應用問題處理及維護方面取得了進展。
井下節(jié)流工藝技術(shù)是將節(jié)流嘴置于井下油管某一適當位置,實現(xiàn)井下流體節(jié)流降壓的一種采油氣工藝技術(shù)[9-10]。它能充分利用地熱加溫,使節(jié)流后天然氣氣流溫度高于節(jié)流后壓力條件下的水合物形成溫度,這樣既能防止井筒和地面管線水合物堵塞,又降低了地面管線的運行壓力[11-13],進而達到取消地面節(jié)流降壓、加熱保溫裝置的目的。
井下節(jié)流原理為噴嘴臨界流動原理。即氣或氣水混合物穿越節(jié)流嘴的流動屬于噴嘴流動[14-18],節(jié)流的目的是將壓力能轉(zhuǎn)變?yōu)閯幽?,以獲得流速的增加。上流壓力越高,孔喉越小,在下流得到的速度增量則越大。當上、下流壓力之比達到某值時,流體穿越油嘴的流速將趨近于聲速,此時無論怎樣降低下流壓力,流速不再增加,并保持聲波或壓力波傳播速度,這就是所謂噴嘴的臨界流動狀態(tài)[19-21],其臨界流節(jié)流壓力比[22-23]∶
1.2.1 結(jié)構(gòu)
根據(jù)高石梯氣田燈影組氣藏高溫、高壓、中含硫等特點,并結(jié)合氣井配產(chǎn)要求與生產(chǎn)管柱實際,前期設(shè)計了GKJL65-70型固定式抗硫井下節(jié)流器,整體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
1.2.2 主要技術(shù)參數(shù)
GKJL65-70型固定式抗硫井下節(jié)流器的適用條件為油、氣、水混合液,且H2S含量≤150 g /m3,CL成分較低,少量出砂。主要技術(shù)參數(shù)見表1。
1.2.3 工作原理
該型節(jié)流器需與特定工作筒配合使用,氣井完井時工作筒與油管連接后下入井中,后期通過鋼絲作業(yè)將節(jié)流器坐放于預置工作筒內(nèi)。當氣井需要調(diào)節(jié)產(chǎn)量時,則使用配套的打撈工具將節(jié)流器撈出,更換適當孔徑的節(jié)流嘴后再重新下入節(jié)流器。
坐放與打撈:坐放時下壓打撈頭,帶動芯軸下行撐開卡瓦,節(jié)流器固定在工作筒環(huán)槽內(nèi);打撈時上提打撈頭,帶動芯軸上行收回卡瓦,繼續(xù)上提打撈頭即可將節(jié)流器起出工作筒。
密封:在井內(nèi)高溫高壓環(huán)境下,節(jié)流器外部的密封組件膨脹,與工作筒密封面形成有效密封,流體僅能從節(jié)流嘴通過,從而實現(xiàn)井下節(jié)流。
節(jié)流器坐放與密封效果見圖2。
1.3.1 節(jié)流器材質(zhì)選取
圖1 GKJL65-70型固定式抗硫井下節(jié)流器結(jié)構(gòu)示意圖
表1 固定式抗硫井下節(jié)流器主要技術(shù)參數(shù)表
圖2 GKJL65-70型井下節(jié)流器坐放與密封示意圖
工具材質(zhì)選取參考標準ISO15156/ NACE MR 0175石油和天然氣生產(chǎn)中含H2S環(huán)境使用的材料標準,綜合考慮強度條件(抗拉強度、抗內(nèi)壓強度、硬度)和腐蝕條件(T=150℃,p總=70 MPa,pH2S=7.5 MPa,pCO2=5 MPa,Cl-=170 000 mg/L,),按表2中的檢測評價方案進行材質(zhì)優(yōu)選[24-25]。
節(jié)流器及工作筒金屬材料選用材質(zhì)3YC7、3YC61、3YC51(718材質(zhì))試驗。最終確定抗硫節(jié)流器本體和工作筒選用3YC51合金、彈簧材料選用3YC7合金,節(jié)流嘴材料選用YG8硬質(zhì)合金。
密封件材料選用材質(zhì)KE-2、KE-3、KG-3、KLZ-1,KLZ-2進行試驗[26-28]。通過實驗評價,KE-2、KE-3、KG-3橡膠材料均出現(xiàn)鼓泡,所以棄用。KLZ-1,KLZ-2橡膠材料試片表面光滑,且機械性能檢測KLZ-1強度最好,因此節(jié)流器密封件選用KLZ-1材質(zhì)。
1.3.2 節(jié)流器結(jié)構(gòu)優(yōu)化
高石梯燈影組氣藏多數(shù)氣井在投產(chǎn)時便要求下入井下節(jié)流器,井下條件復雜,井內(nèi)臟物多,極易出現(xiàn)節(jié)流器打撈頭被掩埋的異常情況,影響后續(xù)節(jié)流器的打撈維護作業(yè)。針對這一問題,在保證打撈頭強度的情況下,泄砂孔由2個增至4個,同時增大泄砂孔(圖3)。泄砂孔總過流面積為原來的2.5倍,進一步減小了打撈頭被掩埋的可能。
圖3 打撈頭泄砂孔優(yōu)化前后對比圖
初始設(shè)計中,密封件采用氟橡膠V形盤根與聚四氟乙烯V形盤根交替組合的方式。室內(nèi)試驗表明,該密封方式在高溫高壓條件下密封可靠。但在高石梯燈影組氣藏的實際應用中,由于氣井普遍產(chǎn)量大,井內(nèi)臟物較多,密封件長期在含雜質(zhì)的高壓氣體沖蝕下,出現(xiàn)了個別氟橡膠盤根斷脫的現(xiàn)象,密封失敗從而導致井下節(jié)流失效。針對這一問題,將密封件優(yōu)化為單一的聚四氟乙烯填料V形盤根組合(圖4),有效增強了密封件的耐沖蝕性與耐磨性,應用氣井再未發(fā)生節(jié)流器密封失效現(xiàn)象。
圖4 密封件優(yōu)化前后對比圖
在高石梯氣田燈影組氣藏井下節(jié)流器應用、維護試驗過程中,常遇到節(jié)流器打撈頭被掩埋、節(jié)流器密封件失效、工具串卡阻等問題,通過改進打撈頭泄砂孔數(shù)目和過流面積、節(jié)流器密封件材質(zhì)、優(yōu)化工具串組合、優(yōu)選解堵劑等處理,可以克服這些困難。其中高石001-X24井遇到的復雜問題涵蓋了上述3個內(nèi)容。因此對高石001-X24井抗硫井下節(jié)流器現(xiàn)場應用進行簡要介紹。
高石001-X24井構(gòu)造位置位于高石梯潛伏構(gòu)造震旦系頂界高石1井區(qū)南高點東北翼,為一口開發(fā)大斜度井。該井于2017年7月5日開鉆,2018年2月1日完鉆,實際完鉆層位為燈四下亞段,完鉆井深6 045 m,垂深5 120.81 m,于造斜點井深4 364 m處套管完井,?88.9+?73 mm油管下入井深5 068.63 m,節(jié)流器工作筒下放位置2 199.7 m。
該井經(jīng)過射孔、酸化儲層改造措施后,在計算地層壓力56 MPa、穩(wěn)定油壓30 MPa條件下,測試獲氣35.64 104m3/d,H2S含量為5.254 g/m3,常規(guī)一點法計算無阻流量為58.27 104m3/d。
于2018年7月26日首次下入嘴徑5.1 mm的GKJL65-70型節(jié)流器,節(jié)流后產(chǎn)氣量12.17 104m3/d。2019年2月根據(jù)氣礦要求,該井調(diào)產(chǎn)至15 104m3/d,需起出先前下入節(jié)流嘴孔徑5.1 mm節(jié)流器,地面換裝5.8 mm節(jié)流嘴后,重新下入節(jié)流器。
高石梯氣田上震旦統(tǒng)燈影組氣藏已投產(chǎn)氣井普遍具有井下垢物類型多、量大、形態(tài)復雜的特點。經(jīng)過前期井下垢物取樣分析,垢樣成分主要為有機酸、飽和烷烴、樹脂、瀝青質(zhì)、硫化物、密封脂及其他無機物組成。這些垢物是在哪個作業(yè)階段或哪種工作液形成的,相關(guān)單位化驗分析后,沒有得出結(jié)論。
節(jié)流器打撈頭被掩埋:2019年2月27日,打撈工具下至2 196 m遇到節(jié)流器打撈頭,反復下探8次均未能撈住節(jié)流器打撈頭,上起工具串檢查,發(fā)現(xiàn)工具串上黏附大量的井下垢物,且震擊器不能收回,失去震擊功能,JDC打撈工具的內(nèi)腔因填塞了井下臟物打撈爪無法活動。原因分析為井筒垢物太多,掩埋了節(jié)流器打撈頭(圖5)。
圖5 井筒垢物照片
節(jié)流器密封圈脫落:3月20日順利撈出了節(jié)流器。更換節(jié)流嘴后,重新座放工具。經(jīng)開井驗證,開井后油壓節(jié)流不明顯,需要重新維護作業(yè)。3月21日,打撈工具串分別在井口下6 m、16 m、23 m處,遇軟阻現(xiàn)象,在封井器加注了少量乙二醇,軟阻現(xiàn)象緩解。撈起井下節(jié)流器檢查,發(fā)現(xiàn)節(jié)流器外密封下面的一道密封圈脫落(圖6),節(jié)流器卡瓦下部表面有明顯刮擦印痕。分析認為上次鋼絲坐放作業(yè)過程中,工具串遇卡阻,反復上提下放導致密封件磨損掉落。
入井工具串卡阻:3月22日計劃重新下入井下節(jié)流器。第一次使用外徑67 mm通徑規(guī)通井,通井至14 m遇軟阻;第二次換為外徑較小的59.5 mm通井規(guī)通井,同時在封井器內(nèi)加注少量清洗液,通井工具串下放至16 m仍然遇軟阻,由于工具串無法下入,停止作業(yè)。通過現(xiàn)場分析,判斷堵塞未解除,再次注入清水及解堵劑,進行浸泡解堵。3月29日通井順利;座放工具串下放順利;最后座放節(jié)流器成功。3月30日經(jīng)作業(yè)區(qū)開井驗證,產(chǎn)量(15.09~15.39) 104m3/d,氣井穩(wěn)定生產(chǎn),維護作業(yè)成功完成。統(tǒng)計至2019年8月,該井生產(chǎn)產(chǎn)量穩(wěn)定在(14~16) 104m3/d。生產(chǎn)實踐證明抗硫井下節(jié)流器性能達到設(shè)計要求。
圖6 撈出后節(jié)流器密封圈脫落對比照片
通過在現(xiàn)場多口井作業(yè)及試驗,在逐一解決上述問題的過程中,積累了經(jīng)驗。對成功經(jīng)驗總結(jié)分析,初步形成了高石梯氣田燈影組氣藏井下節(jié)流器在復雜井況下井下問題診斷流程和相應的解決方法:①堵卡因素分析判斷,根據(jù)儀器遇阻的位置、壓力、溫度、觀察現(xiàn)象、操作感知等綜合要素分析,初步判斷出堵卡原因,包括井口、井內(nèi)水合物、井內(nèi)垢物、入井工具串自身因素等形成的堵卡;②通過對應方法解決或排除井口、井內(nèi)水合物、入井工具串等相對簡單的影響因素后,通過針對傳統(tǒng)的單腔室、向下單向取樣的垢物取樣器進行改進后,新研制一種雙腔室、上下雙向剮蹭快速取垢取樣器,進行垢物取樣,提高了取垢效率;③垢物取樣后,委托專業(yè)單位進行堵塞物或垢物成分分析;④根據(jù)垢物成分分析結(jié)果,再根據(jù)解堵劑的溶解性、成分、閃點、腐蝕性、使用環(huán)境要求等性能綜合指標分析,優(yōu)選解堵劑;⑤進行解堵作業(yè),目前高石梯氣田燈影組氣藏已下入節(jié)流器的各井工作筒位于2 200~2 500 m,節(jié)流嘴前井溫為80℃~100℃,從試用效果及安全角度綜合考慮,優(yōu)選出油污清潔解堵劑作為現(xiàn)場施工使用的解堵劑。
具體詳細分析判斷過程見圖7。
圖7 井下問題診斷流程圖
針對高石梯氣田燈影組氣藏的投產(chǎn)氣井普遍具有井下垢物類型多、量大、形態(tài)復雜的井下節(jié)流器應用環(huán)境特點,并結(jié)合該氣藏新區(qū)需要加強動態(tài)監(jiān)測和試井資料錄取需求,提出井下節(jié)流器應用優(yōu)化方案。
1)儲層、井筒凈化試生產(chǎn):針對投產(chǎn)時便要求下入井下節(jié)流器的現(xiàn)狀,試驗發(fā)現(xiàn),井下節(jié)流器首次座放時,是井最臟的階段,也是井下節(jié)流器應用環(huán)境最差、遇到問題最多階段。同時,先期下入井下節(jié)流器也將影響氣井早期動態(tài)監(jiān)測和試井資料錄取工作。建議在條件允許下,投產(chǎn)初期增加儲層、井筒凈化為目標的試生產(chǎn)或試采環(huán)節(jié),井下垢物減少后,再下入井下節(jié)流器。開展氣藏工程研究,可充分利用該窗口期,開展動態(tài)監(jiān)測和試井資料錄取工作。
2)井筒清潔:進入井下節(jié)流器下入施工階段,施工前,做好井筒垢物取樣、化學除垢或機械除垢等井筒清潔工作。
3)維護頻率:下入井下節(jié)流器后,初期加大維護頻率,每季度維護一次;后期視井筒清潔程度6~12月維護一次。
4)工具串組合改進:現(xiàn)有井下節(jié)流器入井工具串組合為震擊器+打撈頭模式,建議改為震擊器+垢物取樣裝置+打撈頭模式,便于震擊器上的附著物或臟物進入取樣裝置,提高震擊器的震擊效果。
截至2019年12月,先后在高石梯氣田燈影組氣藏高石001-X23井、高石001-X24井、高石001-X30井、高石001-H26井等11口井開展了17井次節(jié)流器維護應用試驗,應用井中最高硫化氫含量20.6 g/m3。通過井下節(jié)流器應用優(yōu)化方案開展,井下節(jié)流器相關(guān)技術(shù)指標達到設(shè)計和配產(chǎn)任務要求,降壓效果明顯,最高節(jié)流壓差37 MPa;生產(chǎn)管線無水合物形成,后續(xù)節(jié)流器維護正常。當年節(jié)約場站地面裝置投資約1 650萬元以上,井下節(jié)流器氣井年產(chǎn)氣量達5.2 108m3。具體應用效果如表3。
1)針對高石梯氣田燈影組氣藏高溫、高壓、中含硫等特點與實際生產(chǎn)管柱情況,通過結(jié)構(gòu)設(shè)計與材質(zhì)優(yōu)選,開發(fā)了GKJL65-70型固定式抗硫井下節(jié)流器。該節(jié)流器的打撈頭泄砂孔由2個增至4個,同時增大泄砂孔過流面積,改善了節(jié)流器打撈頭被掩埋的異常情況;密封組件優(yōu)化為單一的聚四氟乙烯填料V形盤根,進一步提高了耐沖蝕性與耐磨性。
2)現(xiàn)場應用表明,該節(jié)流器性能穩(wěn)定,可靠性高,節(jié)流降壓效果明顯,生產(chǎn)管線無水合物形成,節(jié)流器定期維護正常。
3)形成了適合高石梯氣田燈影組氣藏復雜井況下的節(jié)流器問題診斷流程,可規(guī)避或解決現(xiàn)場施工作業(yè)中遇到的各類問題。
4)針對高石梯氣田燈影組氣藏的投產(chǎn)氣井普遍具有井下垢物類型多、量大、形態(tài)復雜的環(huán)境特點,建立了井下節(jié)流器應用優(yōu)化方案,對井下節(jié)流器最佳下入時機、井筒清潔要求、節(jié)流器維護頻率及工具串組合進行了系統(tǒng)優(yōu)化。應用結(jié)果表明氣井均達到設(shè)計與配產(chǎn)任務要求,同時大大節(jié)約了場站地面裝置投資。
表3 高石梯氣田燈影組氣藏抗硫井下節(jié)流器現(xiàn)場應用效果匯總表