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        高速卷煙機組與遠(yuǎn)方工藝風(fēng)力除塵系統(tǒng)聯(lián)動控制的研究

        2021-01-02 05:53:33戴子路
        科學(xué)咨詢 2021年21期
        關(guān)鍵詞:待機電流值運轉(zhuǎn)

        戴子路 張 旗

        (安徽省中煙合肥卷煙廠 安徽合肥 230000)

        工藝風(fēng)力除塵系統(tǒng)對卷煙工業(yè)企業(yè)而言至關(guān)重要,直接關(guān)系著煙支在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量,為了確保系統(tǒng)風(fēng)力合理分配到每臺卷接機組并能使其自身狀態(tài)實現(xiàn)動態(tài)平衡,通過PLC和PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線控制技術(shù),可以實現(xiàn)對系統(tǒng)中各機組工藝風(fēng)力自動平衡,從而保證對卷接機組所需工藝風(fēng)力連續(xù)、有效、穩(wěn)定的供給。

        一、HF卷煙廠工藝風(fēng)力除塵系統(tǒng)概況

        HF卷煙廠卷接包車間目前所應(yīng)用的卷煙生產(chǎn)機組包括9臺國產(chǎn)PROTOS-ZJ17中速卷煙機組,4臺德國Hauni M5高速卷煙機組以及3臺國產(chǎn)PROTOS-ZJ116高速卷煙機組。為保證卷煙煙支在生產(chǎn)中的穩(wěn)定性,技術(shù)人員拆除中速機自帶的除塵風(fēng)機,在機組生產(chǎn)平臺的二樓建立相應(yīng)的集中工藝風(fēng)力除塵系統(tǒng),對中速機組VE和MAX部分加裝風(fēng)力平衡閥,實現(xiàn)對所有中速卷煙機組的遠(yuǎn)程自動控制,確保中速機組在生產(chǎn)過程中卷煙質(zhì)量的穩(wěn)定性。

        二、高速機組與工藝風(fēng)力除塵系統(tǒng)存在的問題

        集中式工藝風(fēng)力除塵系統(tǒng)由動力中心進行控制,對于高速機組而言,由于機臺本身沒有供工藝風(fēng)力除塵系統(tǒng)風(fēng)機啟動的信號位點,所以只能由當(dāng)班的動力中心工作人員手動開啟對應(yīng)風(fēng)機,遠(yuǎn)方對應(yīng)的除塵風(fēng)機采用的是頻率控制,提前開啟除塵風(fēng)機,不僅容易造成能源的浪費,還會形成強大的吸力,對高速機本身自帶除塵風(fēng)機的運轉(zhuǎn)帶來影響。

        高速機組生產(chǎn)一段時間會待機,在待機狀況下,機臺本身的VE部分閥門會關(guān)閉,而對應(yīng)的除塵風(fēng)機在設(shè)定頻率下進行運轉(zhuǎn)會由于風(fēng)力不夠產(chǎn)生劇烈的“喘振”現(xiàn)象,負(fù)壓風(fēng)力不穩(wěn)定,變頻器的運行功率和電流波動較大,對除塵風(fēng)機的運轉(zhuǎn)造成非常大的傷害,這種情況在小停機時間段內(nèi)出現(xiàn)的頻次尤為明顯。

        由于卷煙生產(chǎn)牌名不同,高速機組開機和停機的時間存在隨機性,動力中心工作人員無法掌握高速機組的生產(chǎn)狀況,但為了不影響卷包車間的正常生產(chǎn),對應(yīng)的工藝風(fēng)力風(fēng)機只能保持開啟狀態(tài),這樣的生產(chǎn)模式使得高速機組對應(yīng)的除塵風(fēng)機一直處于被動的高頻運轉(zhuǎn)狀態(tài),與企業(yè)智能化控制的理念嚴(yán)重相悖。

        基于以上問題,動力中心技術(shù)人員對高速機組和工藝風(fēng)力系統(tǒng)之間的控制邏輯和作用機理進行了深入的研究,經(jīng)過分析,他們發(fā)現(xiàn)要實現(xiàn)高速機組和遠(yuǎn)方工藝風(fēng)力系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)動控制,必須要尋找到一個可靠的控制信號作為開啟和關(guān)閉除塵風(fēng)機的控制條件,利用該信號可以使得遠(yuǎn)方的除塵風(fēng)機和高速機組自帶的高壓風(fēng)機同時啟動,并且在高速機自帶的高壓風(fēng)機關(guān)停時遠(yuǎn)方的除塵風(fēng)機延時關(guān)機,確保將高速機組自帶除塵風(fēng)機吸取的粉塵清理干凈。

        三、高速機組工藝風(fēng)力除塵控制信號的選取

        由于高速機組不提供除塵風(fēng)機的控制信號,所以在控制信號的選取上,動力中心技術(shù)人員首先選擇從已知的相關(guān)控制信號與工藝風(fēng)力控制信號之間的關(guān)聯(lián)性來進行考慮。動力中心技術(shù)人員選擇從高速機組電氣控制邏輯的角度來尋找突破口,通過對高速機組電氣圖紙以及現(xiàn)場運轉(zhuǎn)情況進行觀察,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)高速機組自帶除塵風(fēng)機連接在VE部分的控制電路下,當(dāng)高速機開機時其自帶除塵風(fēng)機自動開機,所以選取VE部分控制電路的電流值將其轉(zhuǎn)換為遠(yuǎn)方工藝除塵風(fēng)機的控制信號可以有效解決問題。

        隨后,技術(shù)人員對于該設(shè)想進行了論證,在高速機組電氣控制柜VE部分安裝了電流互感器和信號轉(zhuǎn)換器,在對應(yīng)遠(yuǎn)方工藝除塵機組PLC控制箱中加裝AI控制位點,使得以高速機組VE部分電流值轉(zhuǎn)換的控制信號可以參與遠(yuǎn)方工藝風(fēng)力系統(tǒng)的PLC控制邏輯中。根據(jù)現(xiàn)場測驗得到的情況,由于高速卷煙機組夜間不斷電,部分高速機組件仍處于運轉(zhuǎn)狀態(tài),現(xiàn)場采集的VE部分電流始終保持在14-18A之間,而在待機狀態(tài)下,電流互感器采集到的電流保持在25-40A之間,正常運行狀態(tài)下采集到的電流值保持在70A左右。在控制邏輯上,這三種情況可以進行不同的定義,當(dāng)采集電流值小于25A時,高速機組可視為停機狀態(tài);當(dāng)采集電流值在25A和45A之間時,高速機組可視為待機狀態(tài);當(dāng)采集電流值大于45A時,高速機組可視為正常運行狀態(tài)。遠(yuǎn)方的負(fù)壓除塵風(fēng)機可以在設(shè)定的高頻狀態(tài)(42-48HZ)下運轉(zhuǎn)以滿足工藝風(fēng)力的需求[1]。

        四、高速機組遠(yuǎn)方除塵風(fēng)機“喘振”現(xiàn)象的解決措施

        除塵風(fēng)機發(fā)生“喘振”,即風(fēng)機抽出的風(fēng)量時大時小,產(chǎn)生的風(fēng)壓時高時低,系統(tǒng)內(nèi)氣體的壓力和流量也發(fā)生很大的波動,對風(fēng)機本身也會造成相當(dāng)大的損傷,對于高速機組而言,工藝除塵風(fēng)機發(fā)生“喘振”最直觀的體現(xiàn)就是變頻器運行電流和功率波動幅度較大。

        由于高速機組工藝風(fēng)力控制是恒定頻率調(diào)整壓力的方式,只要風(fēng)機開啟,無論何種運行狀態(tài),風(fēng)機都只會以恒定頻率進行運轉(zhuǎn),不會根據(jù)需要主動降頻,在控制上缺乏靈活性。對此,技術(shù)人員通過探索和論證,在控制程序上對除塵風(fēng)機的運轉(zhuǎn)進行定義,在生產(chǎn)交接期大多數(shù)高速機需要待機,當(dāng)遠(yuǎn)方工藝風(fēng)力系統(tǒng)檢測到采集電流值在待機狀態(tài)電流區(qū)間范圍(25A-45A)內(nèi),遠(yuǎn)方的工藝除塵風(fēng)機不再需要為高速機組提供巨大的風(fēng)量,只需要在設(shè)定的低頻狀態(tài)(35-40HZ)下運轉(zhuǎn)以降低負(fù)壓風(fēng)力值即可。與此同時,當(dāng)系統(tǒng)檢測到采集電流值處于正常生產(chǎn)時期,但波動幅度較大,變頻器會自動進行升頻,以滿足高速機組工藝風(fēng)力的需求。

        五、工藝風(fēng)力除塵系統(tǒng)控制邏輯上的優(yōu)化

        技術(shù)人員通過連續(xù)觀察高速機從開啟到正常運轉(zhuǎn)的運行過程,發(fā)現(xiàn)當(dāng)高速機組在正常運行狀態(tài)與待機狀態(tài)之間相互切換時,或者是當(dāng)高速機處正常運行狀態(tài)但偶有異常采集到的電流值出現(xiàn)陡降時,遠(yuǎn)方的除塵風(fēng)機會在低頻和高頻之間不停地切換,使得風(fēng)機發(fā)生“喘振”,工藝風(fēng)力波動劇烈,影響高速機組的正常生產(chǎn)。針對這一情況,技術(shù)人員在控制邏輯上對其進行了優(yōu)化,對高速機組在待機狀態(tài)和正常運行狀態(tài)下,PLC程序中風(fēng)機動作的執(zhí)行設(shè)置了一個10秒鐘的延遲信號,當(dāng)電流值出現(xiàn)陡降或者電流值在待機和正常開啟狀態(tài)下頻繁切換,風(fēng)機會在10秒鐘之后才會執(zhí)行動作,當(dāng)10秒鐘后采集到的電流值仍處于待機或者正常運行狀態(tài)定義的電流值區(qū)間內(nèi),PLC程序則會命令風(fēng)機分別按照不同狀態(tài)下的運行邏輯進行動作,防止采集電流值異常波動對風(fēng)機運轉(zhuǎn)帶來的不良影響[2]。

        六、應(yīng)用推廣及不足

        集中工藝風(fēng)力系統(tǒng)下高速機組負(fù)壓除塵的運行一直以來是行業(yè)內(nèi)技術(shù)人員關(guān)注的熱點問題,由于在高速機組本身無法尋找到與遠(yuǎn)方工藝風(fēng)力系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)的控制信號位點,HF卷煙廠技術(shù)人員采取了從高速機VE部分采集運行電流,以此作為遠(yuǎn)方工藝風(fēng)力除塵的控制信號,實現(xiàn)了對機臺高壓風(fēng)機的聯(lián)動控制,并且在控制邏輯上對負(fù)壓除塵機組的運行進行了設(shè)定,避免了風(fēng)機“喘振”現(xiàn)象的頻繁發(fā)生,使得負(fù)壓除塵機組運行更加智能,解決了行業(yè)關(guān)于高速機卷煙機組與遠(yuǎn)方負(fù)壓除塵系統(tǒng)不能聯(lián)動控制的難題,可以說為以后開展卷煙機組與負(fù)壓除塵之間的控制研究提供了重要思路和參考。

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