呂 濤,鄭中亮,鄭 博,柳佳期,代齊加
(1. 中海石油(中國(guó))有限公司曹妃甸作業(yè)公司 天津300459;2. 中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司 天津300459)
海上某油田由一座中心平臺(tái) J及一座井口集輸平臺(tái)G組成,其中J平臺(tái)共設(shè)計(jì)有43口油井、5口污水回注井及5口注水井,G平臺(tái)共有71口油井、4口污水回注井及 3口注水井。G平臺(tái)配備一名現(xiàn)場(chǎng)操作工對(duì) 78口油水井進(jìn)行日常巡檢及操作,J平臺(tái)同樣配備一名操作工對(duì)53口油水井進(jìn)行日常巡檢及操作。油田日常生產(chǎn)中,由于現(xiàn)場(chǎng)操作人員巡檢記錄一遍油水井參數(shù)通常需要較長(zhǎng)時(shí)間,對(duì)生產(chǎn)存在異常的油井較難及時(shí)發(fā)現(xiàn)并做出相應(yīng)處理,最終造成油井故障停泵,嚴(yán)重影響電潛泵井的生產(chǎn)時(shí)率。此外,油井相關(guān)的資料收集、地面設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等工作也存在一定優(yōu)化空間。海上某油田照片見圖1。
圖1 海上某油田Fig.1 Offshore oilfield
電潛泵是海上油田機(jī)械采油的重要組成設(shè)備,因?yàn)榫哂懈邠P(yáng)程、排量調(diào)節(jié)范圍大、運(yùn)行平穩(wěn)等特點(diǎn),其優(yōu)勢(shì)不能被其他采油方式所取代。電潛泵在海上油田開發(fā)中應(yīng)用廣泛,特別是開采中后期的油田,其在提液增產(chǎn)方面發(fā)揮著巨大作用[1]。
油田產(chǎn)量要保持穩(wěn)定,就必須從電潛泵井生產(chǎn)時(shí)率入手。生產(chǎn)時(shí)率不但能準(zhǔn)確地反映電潛泵井的生產(chǎn)狀況,而且能直觀反映出油田對(duì)電潛泵井的管理水平。準(zhǔn)確把握電潛泵井的各項(xiàng)生產(chǎn)參數(shù)并及時(shí)處理異常工況對(duì)確保油田產(chǎn)量具有重要意義。
分析多年來電潛泵現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的資料得知,造成電潛泵出現(xiàn)故障和損壞、影響潛油電泵檢泵周期的因素很多,主要?dú)w納為設(shè)備、環(huán)境、資料及人為原因。具體原因分析見圖2。
圖2 影響電潛泵生產(chǎn)時(shí)率分析圖Fig.2 Analysis chart of influencing production time rate of ESP
建立健全井史資料,收集油田的油藏剖面圖、油層砂體圖、油水井連通圖、油水井管柱圖、鉆完井、油水井作業(yè)等資料。確保油水井相關(guān)資料取全取準(zhǔn),作為深入研究油井動(dòng)態(tài)的依據(jù)。
尋求有效措施,時(shí)刻掌握油井生產(chǎn)動(dòng)態(tài),及時(shí)發(fā)現(xiàn)參數(shù)的異常變化,分析原因并有效地處理。
根據(jù)油井現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)情況,實(shí)施“一井一策”,與陸地油藏工程師及時(shí)溝通,有針對(duì)性地對(duì)每一口井制訂最佳生產(chǎn)方案。
做好油水井地面設(shè)備的管理工作,確保采油樹、變壓器、變頻器等附屬地面設(shè)備的狀態(tài)完好。
為兩座平臺(tái)電泵電流數(shù)據(jù)增加報(bào)警功能,高低報(bào)警值設(shè)定為電泵穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)的電流值上下浮動(dòng) 1A,電泵異常時(shí),電流波動(dòng)報(bào)警,中控人員能及時(shí)發(fā)現(xiàn)電泵異常,及時(shí)通知人員檢查,避免電泵憋壓或空轉(zhuǎn)進(jìn)而影響電泵壽命甚至造成電泵故障,另外為電泵馬達(dá)溫度增加報(bào)警功能。鑒于 G平臺(tái)個(gè)別電泵井曾多次出現(xiàn)電機(jī)溫度持續(xù)升高未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、直至升溫至120℃報(bào)警自動(dòng)停機(jī),為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)電機(jī)溫度異常升高,在電機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的最高溫度的基礎(chǔ)上增加2℃,并將此數(shù)值設(shè)置為電機(jī)高溫報(bào)警值,溫度一旦達(dá)到該報(bào)警值,中控人員能及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)通知班長(zhǎng)和生產(chǎn)監(jiān)督分析原因,及時(shí)采取降頻、補(bǔ)液等措施,避免電泵電機(jī)進(jìn)一步升高甚至損壞[2]。
目前 G平臺(tái)油井普遍產(chǎn)氣量較小,對(duì)于配置定壓放氣閥的油井,套壓一般難以升高至定壓放氣閥打開壓力,雖然套管壓力較小,但對(duì)個(gè)別供液不足的油井或泵掛較淺的油井已產(chǎn)生影響,造成動(dòng)液面降低,進(jìn)而導(dǎo)致油井產(chǎn)出不穩(wěn)定[3]。對(duì)于無定壓放氣閥的油井,人員未能及時(shí)巡檢并排放套壓,日積月累,套壓升高,也對(duì)個(gè)別井動(dòng)液面造成影響,進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)出不穩(wěn)定。為此,對(duì)套管一路流程進(jìn)行了全面摸排,個(gè)別生產(chǎn)不穩(wěn)定且配置定壓放氣閥的油井直接將套管氣泄放至閉排流程,如產(chǎn)氣量較大可常開該閥,并做好閉排罐的監(jiān)測(cè),如產(chǎn)氣量較小套壓升高較慢,泄放完畢后關(guān)閉,待套壓再次升高后,再次進(jìn)行泄放。通過泄放套壓措施,個(gè)別生產(chǎn)不穩(wěn)定的油井已趨于穩(wěn)定,套壓泄放已作為油井管理的固定環(huán)節(jié),以確保油井生產(chǎn)穩(wěn)定。在排查過程中,發(fā)現(xiàn)部分儀表閥門卡滯嚴(yán)重,需對(duì)套壓相關(guān)閥門進(jìn)行保養(yǎng),確保閥門開關(guān)正常。
形成油井基礎(chǔ)信息臺(tái)賬,并定期進(jìn)行更新。為此將油井及電泵關(guān)鍵信息和問題匯總編制成一張表格,便于全面了解該井井下及地面相關(guān)情況,便于開展油井動(dòng)態(tài)分析。
由于J平臺(tái)油井采油樹未設(shè)計(jì)安裝油壓變送器,僅安裝一塊壓力表,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)巡檢抄錄數(shù)據(jù)工作量較大,當(dāng)油壓發(fā)生異常變化后,不能夠第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)并做出處理。在采油樹上增加油壓變送器,安裝示意圖(圖 3)。中控操作人員可及時(shí)準(zhǔn)確查看油井油壓,并可通過油壓變化趨勢(shì)分析油井運(yùn)行狀況。對(duì)油井的巡檢時(shí)間也由原來的1h時(shí)縮短為0.5h。信號(hào)傳輸路線見圖4。
圖3 壓力變送器加裝位置Fig.3 Installation position of pressure transmitter
圖4 壓力信號(hào)傳輸路線圖Fig.4 Pressure signal transmission roadmap
平臺(tái)油井井下及地面設(shè)備存在較多問題,尤其是G平臺(tái),目前已開始進(jìn)行逐步整改,主要集中在以下方面:
①對(duì)于卡滯或其他故障現(xiàn)象的油嘴,在產(chǎn)量影響較小的情況下,利用油井關(guān)停期間進(jìn)行更換,將更換下來的油嘴嘗試自檢自修,可檢修好的油嘴作為備件存放。另外,適量采辦一些新油嘴,確保G平臺(tái)、J平臺(tái)備件庫(kù)存安全。
②根據(jù)統(tǒng)計(jì)的采油樹或相關(guān)流程閥門故障情況,提前采購(gòu)閥門,在修井期間對(duì)故障閥門進(jìn)行更換。
③電氣專業(yè)對(duì)井口接線箱、變頻柜及相關(guān)卡件、變壓器等通過梳理排查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)電氣地面設(shè)備問題,并利用關(guān)停期間及時(shí)更換解決,避免因地面設(shè)備原因造成的頻繁停機(jī)。另外,做好相關(guān)電氣備件的采購(gòu),確保備件庫(kù)存安全。
④G平臺(tái)電潛泵控制間局部溫度過高,夏季更加嚴(yán)重,目前利用風(fēng)扇進(jìn)行持續(xù)散熱的臨時(shí)措施暫能維持電泵穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),但巡檢發(fā)現(xiàn)局部溫度仍然很高。電氣專業(yè)將此作為專項(xiàng)工作,通過解決房間局部溫度過高的問題,徹底排除控制柜溫度過高導(dǎo)致的電泵關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)。
⑤落實(shí)好 G平臺(tái)/J平臺(tái)油井地面設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)工作,確保設(shè)備正??捎?。
分析匯總造成故障的主要原因,為下步電泵異常治理提供方向。G平臺(tái)油井故障率非常高,一年來故障停機(jī)的電泵也非常多。為此,油田統(tǒng)計(jì)電泵故障的歷史原因,分析匯總原因分布情況,為油藏下步電泵故障治理方向提供數(shù)據(jù)支持,也為下步油井管理工作提供借鑒。
根據(jù)套壓表排查結(jié)果顯示,個(gè)別井表層套管也存在壓力,油田將此作為巡檢點(diǎn),將壓力接管線泄放,并檢測(cè)是否聚集硫化氫氣體。泄放完成后觀察核實(shí)是否繼續(xù)上漲,避免地層存在淺層氣造成的天然氣持續(xù)泄放甚至導(dǎo)致井控風(fēng)險(xiǎn)[4]。
確保參數(shù)設(shè)置合理,如過載、欠載值等,確保其切實(shí)起到保護(hù)作用。
某日,A77井油壓出現(xiàn)大幅波動(dòng),中控值班人員第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)并會(huì)同生產(chǎn)人員分析原因。A77井日產(chǎn)液 30m3左右,產(chǎn)油 8m3,產(chǎn)水 22m3,產(chǎn)氣 50m3左右,屬于典型的低產(chǎn)油井,而且所產(chǎn)出的油粘度較高,油嘴處經(jīng)常產(chǎn)生卡滯現(xiàn)象。因此A77井經(jīng)常出現(xiàn)油壓介于800~3500kPa的波動(dòng),且伴隨有較長(zhǎng)時(shí)間不產(chǎn)液、電機(jī)溫度持續(xù)上升的情況,油井生產(chǎn)曲線見圖 5。
如生產(chǎn)曲線圖 5所示,油壓呈現(xiàn)周期性波動(dòng),主要反映在:
①油壓高時(shí),電泵能夠抽到液體并做功舉升至地面。取樣口能正常出液,井口溫度有上升趨勢(shì),電機(jī)被流動(dòng)的井液冷卻,電機(jī)溫度有下降趨勢(shì),井底流壓有小幅度降低,電泵電流較平穩(wěn)。
②油壓低時(shí),電泵未能抽到井液。井口取樣口排出的都是氣體,井口溫度有下降趨勢(shì),電機(jī)因空轉(zhuǎn)導(dǎo)致溫度持續(xù)升高,電泵進(jìn)氣產(chǎn)生氣鎖欠載現(xiàn)象,電流降低,井底流壓有小幅上升[5]。
根據(jù)以上情況,初步判斷其為地層能量較低、井下動(dòng)液面較低、產(chǎn)液能力不足造成的間斷性電泵氣鎖現(xiàn)象。為了使電泵平穩(wěn)運(yùn)行,從提高井下動(dòng)液面的角度入手,現(xiàn)場(chǎng)嘗試調(diào)整A77井的生產(chǎn)制度,調(diào)整后的油井生產(chǎn)曲線見圖6。
圖6 油井正常生產(chǎn)曲線Fig.6 Normal production curve of oil well
現(xiàn)場(chǎng)通過以下手段不斷嘗試調(diào)整,尋找其穩(wěn)定產(chǎn)液的平衡點(diǎn),最終達(dá)到保護(hù)井下設(shè)備且持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)的目的。
①緩慢降低油嘴開度,摸索能夠讓電泵平穩(wěn)運(yùn)行的適當(dāng)開度。
②降低電潛泵運(yùn)行電流設(shè)定值,讓電泵做功“細(xì)水長(zhǎng)流”。
③開大套壓閥及時(shí)排出套管氣,以增加電泵沉沒度。
該電潛泵精細(xì)化管理應(yīng)用的成效顯著,應(yīng)用后油井生產(chǎn)時(shí)率由96%提升至99%(5月份因上游平臺(tái)供電原因,生產(chǎn)時(shí)率為 93.78%),在海上油田極具推廣價(jià)值,各月份生產(chǎn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)見表1。
電潛泵井精細(xì)化管理方法的應(yīng)用,使生產(chǎn)人員能夠第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)異常生產(chǎn)井,并及時(shí)做出針對(duì)性處理,提高了油井的生產(chǎn)時(shí)率,同時(shí)大幅度降低了現(xiàn)場(chǎng)巡檢抄錄數(shù)據(jù)的工作量。借助該方法,加強(qiáng)了油井地面設(shè)備的全生命周期管理,可有效預(yù)防因設(shè)備問題導(dǎo)致的故障問題。