吳嘉菲,彭 濤,王光忠
(河南豫光金鉛股份有限公司,河南濟源 459000)
隨著鉛冶煉企業(yè)增多,行業(yè)間競爭愈發(fā)激烈,利潤空間越來越小,因此提高鉛電解回收率,增加利潤率,成為各個冶煉企業(yè)急需解決的問題。
鉛陽極泥既是鉛電解段的產(chǎn)品,也是金銀冶煉段的原料。河南豫光金鉛股份有限公司將降低鉛電解陽極泥含鉛、含水量,提高鉛電解回收率作為企業(yè)增效的重要途徑。經(jīng)過技術(shù)研究和優(yōu)化改造,目前鉛電解陽極泥含鉛、含水均有明顯降低[1~3]。
河南豫光金鉛股份有限公司精煉廠四車間2018年1月~2019年3月期間,實際生產(chǎn)陽極泥平均含鉛量為16%,平均含水量為30%。陽極泥含鉛越高,鉛的回收率也就越低,直接造成效益損失。同時,物料的重復(fù)處理也增加了后期冶煉費用,加大后續(xù)陽極泥提煉工藝難度。陽極泥含水過高造成后續(xù)陽極泥精煉的貴鉛爐噴爐,影響貴鉛爐的正常生產(chǎn)使用,增加后續(xù)工藝難度。
鉛電解陽極泥產(chǎn)出及洗滌工藝流程如圖1所示[4]。
圖1 鉛電解陽極泥生產(chǎn)洗滌流程圖
高雜質(zhì)粗鉛電解產(chǎn)生陽極泥含鉛在8%~20%之間,鉛在陽極泥中可能的存在形式見表1[1,2]。
表1 鉛在陽極泥中的存在形式及含量占比 %
1.根據(jù)粗鉛情況適當(dāng)調(diào)整電解液中酸含量。由表1可以看出,陽極泥中鉛主要以硅酸鉛(PbSiO3)形式存在,占比將近一半。PbSiO3主要是由PbSiF6水解所得,水解反應(yīng)平衡式如下:
由上式可知:H+濃度可以抑制水解反應(yīng)的發(fā)生。電解液中硅氟酸濃度一般為180~200 g/L,當(dāng)粗鉛中含As、Sb、Bi等雜質(zhì)較高時,電解產(chǎn)生的陽極泥厚度會增加,泥層內(nèi)部H+濃度降低,PbSiF6更容易發(fā)生水解,生成PbSiO3沉淀陽極泥中,致使陽極泥含鉛增多,因此,當(dāng)粗鉛含雜質(zhì)較多時,適當(dāng)增加電解液中硅氟酸濃度,有助于降低陽極泥中鉛含量。當(dāng)粗鉛含雜質(zhì)較高時,經(jīng)過多次現(xiàn)場試驗,得出不同硅氟酸濃度對陽極泥含鉛量的影響見表2。
表2 電解液中硅氟酸濃度對陽極泥含鉛量的影響
由表2可以看出,當(dāng)粗鉛雜質(zhì)較高時,適當(dāng)增加電解液中的硅氟酸濃度為200~220 g/L,利于降低陽極泥中含鉛量。
2.攪拌罐中陽極泥漿化時間的選擇。陽極泥洗滌前,將鉛電解陽極泥導(dǎo)入漿化攪拌罐中,此時陽極泥為陽極殘極洗刷后的陽極泥與洗滌液的混合液,成分不均勻。經(jīng)過一段時間攪拌漿化,陽極泥泥中可溶性鉛充分浸出至液中,待壓濾后,同濾液共同進(jìn)入電解液循環(huán)系統(tǒng),促進(jìn)鉛的回收。其它變量條件保持不變的情況下,對 10 min、20 min、30 min、40 min、50 min、60 min六種不同漿化時間,各進(jìn)行5組現(xiàn)場試驗,得出漿化時間對陽極泥含鉛量的影響見表3。
表3 攪拌漿化時間對陽極泥含鉛量的影響
根據(jù)表3可以看出,當(dāng)漿化時間在40 min之前時,隨著時間增加,最終產(chǎn)出的陽極泥含鉛量逐漸降低,當(dāng)漿化時間超過40 min之后,產(chǎn)出陽極泥含鉛量趨于穩(wěn)定。
從生產(chǎn)及設(shè)備運行經(jīng)濟成本考慮,最終控制陽極泥漿化時間為40 min。
3.洗滌溫度的選擇。根據(jù)浸出動力學(xué)可知,溫度越高,加速分子運動,促進(jìn)擴散作用,有利于陽極泥中可溶性鉛的浸出。一般浸出溫度越高,浸出速度也越快,但會達(dá)到一定的極限,由于硅氟酸不穩(wěn)定,在溫度超過60℃條件下易揮發(fā)或受熱分解[3],因此洗滌陽極泥時鉛浸出率會先隨溫度的升高而上升,達(dá)到臨界溫度時又會下降,未洗滌陽極泥液中含一定量電解液,內(nèi)含部分硅氟酸(H2SiF6),當(dāng)溫度達(dá)到60℃時,硅氟酸受熱分解,生成SiF4和HF,HF易與溶液中鉛離子發(fā)生反應(yīng)生產(chǎn)PbF2沉淀在鉛陽極泥中導(dǎo)致陽極泥含鉛升高,針對洗滌溫度與陽極泥含鉛的關(guān)系,進(jìn)行五組試驗,結(jié)果見表4。
表4 洗滌溫度對陽極泥含鉛的影響
由表4可以看出,隨著洗滌溫度的升高,陽極泥含鉛量逐漸降低,當(dāng)洗滌溫度達(dá)到60℃時,陽極泥含鉛量再次回升,因此得出,陽極泥洗滌溫度控制55~58℃左右較利于降低陽極泥中含鉛量。
1.工藝改進(jìn)、操作細(xì)化。洗滌過程打水量的選擇,根據(jù)浸出動力學(xué)可知,浸出時間越長,陽極泥中可溶性鉛浸出越徹底,陽極泥含鉛越低,理論上打水越多越利于降低陽極泥中鉛含量[4]。根據(jù)五組現(xiàn)場試驗,得出洗滌過程打水量對陽極泥含水量的影響見表5。
表5 打水量對陽極泥含水的影響
根據(jù)表5試驗數(shù)據(jù)可知,當(dāng)打水量從零開始增加至2/3斗(該廠1斗水為3 m3)前,產(chǎn)出陽極泥含水量逐漸降低,當(dāng)打水量控制2/3斗時,此時,濾板中陽極泥與水徹底混合均勻,洗滌充分,最終洗出陽極泥含水量達(dá)到最低。當(dāng)打水量繼續(xù)增加時,濾板中陽極泥含水過盛,導(dǎo)致產(chǎn)出陽極泥含水量逐步增加。
綜合考慮產(chǎn)出陽極泥含鉛、含水量,同時保證目前生產(chǎn)的穩(wěn)定進(jìn)行,控制洗滌過程打水量為2/3斗即2 m3,較利于降低陽極泥含水量。
2.吹氣時間的選擇。陽極泥洗滌完畢,進(jìn)行壓濾工作時,壓縮氮氣產(chǎn)生的氣體壓強會不斷擠壓濾餅,將其中水分?jǐn)D出,目前該廠氮氣吹氣壓力一般控制在0.5~0.7 MPa,針對吹氣時間對陽極泥含水量的影響,現(xiàn)場進(jìn)行多次試驗,結(jié)果見表6。
表6 吹氣時間對陽極泥含水量的影響
由表6可知,當(dāng)吹氣時間在30 min之前隨著時間增加,產(chǎn)出陽極泥含水量逐漸降低,當(dāng)吹氣時間超過30 min以后,陽極泥含水量趨于穩(wěn)定,綜合考慮生產(chǎn)成本等因素,控制濾餅吹氣時間為30 min,較利于降低陽極泥含水量。
3.規(guī)范操作。濾板打開前,先將壓濾機壓緊油缸微微松開,待濾布上殘留的水落入存液斗中至無明水滴下時再松開濾板,開始放泥作業(yè),以防止水直接落入產(chǎn)出的陽極泥中。
4.人員管理,制度落實。加強洗泥人員管理教育。每周不定期對洗泥人員工藝執(zhí)行情況進(jìn)行抽查,如未按照工藝要求執(zhí)行,列入考核。定期開展討論會,對洗陽極泥過程中存在的問題進(jìn)行總結(jié)分析。
經(jīng)過多次現(xiàn)場試驗、取樣分析對比,查閱資料并結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)狀,對原工藝控制做了如下改進(jìn)與規(guī)范:
1.高雜質(zhì)粗鉛電解,增加電解液硅氟酸濃度為200~220 g/L。
2.陽極泥攪拌漿化時間為40 min。
3.漿化洗滌溫度控制為55~58℃。
4.洗滌打水量控制為2/3斗(2 m3)。
5.吹干濾餅吹氣時間控制為30 min。
6.放泥作業(yè)前,控干濾板濾布至無明水。
從上述工藝改進(jìn)實施后,2019年4~11月陽極泥含水含鉛見表7。
表7 2019年4~11月豫光股份精煉廠四車間陽極泥月度平均含鉛含水量 %
根據(jù)表7可知,2019年4月~11月陽極泥含鉛量平均值降到12.11%,平均合格率為99.27%,含水量平均值降到22.31%,平均合格率為99.65%,效果較為顯著。
河南豫光金鉛股份有限公司精煉廠四車間2019年平均每個月生產(chǎn)陽極泥80 t;活動前,調(diào)查生產(chǎn)現(xiàn)狀顯示,陽極泥平均含鉛量16%;活動后,陽極泥含鉛量平均12.11%。
當(dāng)前鉛價格為15 000元/t;平均每月產(chǎn)生效益:80×(16%-12.11%)×15 000=46 680(元),年效益為:560 160元。
精煉廠共有四個電解車間,改進(jìn)后,年總效益約為:224萬元。
另外,隨著陽極泥含水量的降低,后續(xù)陽極泥精煉工藝難度相應(yīng)降低,方便后續(xù)工藝進(jìn)行。
陽極泥洗滌工藝改進(jìn)后已實施8個月時間,效果良好。
根據(jù)粗鉛雜質(zhì)情況調(diào)整電解液硅氟酸成分,抑制硅酸鉛沉淀形成,降低電解產(chǎn)出陽極泥含鉛量;通過對洗滌溫度、攪拌漿化時間的控制,使陽極泥中可溶性鉛,充分浸出,從而降低陽極泥中鉛含量,提高鉛回收率,為企業(yè)節(jié)約成本。
通過細(xì)化工藝,控制陽極泥洗滌打水量、濾餅吹干時間、以及規(guī)范人員操作、強化人員管理等措施,降低了陽極泥含水量,為陽極泥后續(xù)精煉降低了難度。