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        某型柴油機增壓器漏油分析

        2020-12-28 09:28:26危艷云
        汽車零部件 2020年12期
        關(guān)鍵詞:油源氣密性增壓器

        危艷云

        (江西五十鈴發(fā)動機有限公司,江西南昌 330200)

        0 引言

        渦輪增壓器的主要作用就是提高發(fā)動機進氣量,從而提高發(fā)動機的功率和扭矩[1]。一臺發(fā)動機裝上渦輪增壓器后,其最大功率與未裝增壓器時相比可以增加40%甚至更高。如果增壓器漏油失效,導(dǎo)致外漏油滴,而發(fā)動機工作溫度高,一旦大于油的閃點,很容易引發(fā)汽車自燃。故研究增壓器的漏油失效模式至關(guān)重要。

        增壓器的失效模式主要為轉(zhuǎn)子動平衡的破壞,從而導(dǎo)致擦殼、主軸卡死或主軸斷裂、漏油等一系列故障,而某柴油機增壓器開始小批量裝車時發(fā)生漏油失效。另外在進行兩臺整車AUDIT試驗,均發(fā)現(xiàn)增壓器底部有油滴,反查前期兩臺開發(fā)試驗車,也有漏油。由此可以判斷漏油故障率為100%,這屬于A類故障。為此本文作者針對此故障進行了原因分析,從而解決漏油失效問題。

        1 油源確認(rèn)

        1.1 油源分析

        油源有4個可能來源:(1)增壓器漏氣,呼吸器出來的油氣從泄漏處竄出,如圖1所示的1處;(2)增壓器中間體漏油如圖1所示的2處;(3)回油法蘭漏油至油跡位置如圖2所示的3處;(4)壓殼出口卡箍沒擰緊,導(dǎo)致漏氣,油流至漏油位置,如圖3所示的4處。

        圖1 油源來源1和2

        圖2 油源來源3

        圖3 油源來源4

        1.2 油源確認(rèn)

        對圖1—圖3中的4個可能油源進行逐一分析確認(rèn)。首先對現(xiàn)場進行故障確認(rèn)與調(diào)查,確認(rèn)增壓器滲油現(xiàn)象屬實,然后對滲油情況進行深入分析,并對其進行了檢測和測試,油源排查結(jié)果見表1。

        表1 油源排查結(jié)果

        通過以上檢測和測試,排除了壓殼出口膠管漏氣及回油法蘭漏油的可能。接下來將對兩臺故障再現(xiàn)整車進行測試試驗。

        測試方法為: 空踩高速,判斷增壓器壓殼與中間體連接面漏氣情況,由于肥皂水有良好的即視效果,采用肥皂水涂抹在可能漏氣連接處進行測試,該方法稱之為肥皂水測試,測試結(jié)果見表2。

        表2 肥皂水測試結(jié)果

        通過肥皂水測試確認(rèn)結(jié)果為:在正常裝配條件下,增壓器壓殼與中間體接合處100%滲油,增壓器本體不漏油,油源為增壓器漏氣帶出呼吸器出來的油氣。

        1.3 故障件氣密性測試

        為了驗證以上推斷的正確性,需要再做一次故障件的氣密性測試。按圖紙要求設(shè)計的氣密性條件:150 kPa氣壓下無泄漏,進行故障再現(xiàn),結(jié)果見表3。

        表3 氣密性測試結(jié)果

        從以上測試表3可得出最終結(jié)果:零件在150 kPa氣壓下有泄漏,不滿足設(shè)計要求。這是增壓器漏油的根本原因所在。接下來,從漏氣可能原因來確認(rèn)油源是具體經(jīng)過哪個渠道失效,造成漏油的。

        1.4 增壓器漏氣可能原因

        增壓器漏氣可能原因有4個:(1)M6螺栓扭矩不達標(biāo);(2)O型圈尺寸[2]不合格;(3)與O型圈配合溝槽尺寸[3]不合格;(4)O型圈設(shè)計[4]問題。再來逐一排除與確認(rèn)最終失效原因,如圖4和圖5所示。

        圖4 密封失效因子

        圖5 密封結(jié)構(gòu)

        對以上4個可能原因進行排查,以確定失效原因。

        2 失效原因分析

        2.1 失效原因排查

        先對以上3個可能原因進行數(shù)值測量,結(jié)果見表4。由表4可知均符合設(shè)計目標(biāo),可排除這3個原因?qū)е碌穆┯涂赡堋?/p>

        表4 失效原因排查

        通過以上排除法,4個可能原因中,排除了3個,還余1個。最后進行密封設(shè)計合理性分析,如圖6所示。分析結(jié)果見表5。

        圖6 密封圈裝配示意

        由圖6可知,設(shè)計圖紙中O型密封圈參數(shù)[4]為:

        內(nèi)徑:φ(72±0.5)mm

        截面直徑:φ(1.8±0.08)mm

        材料:硅橡膠,具有良好的耐油性,耐溫需達到-70~200 ℃。

        表5 密封圈行業(yè)參數(shù)對標(biāo)

        由表5可知,O型密封圈的設(shè)計參數(shù),實際值都低于設(shè)計要求。由此可以得出結(jié)論,壓氣機殼密封圈設(shè)計不合理造成的[4]。

        2.2 改進措施

        為了達到不漏油目的,那設(shè)計目標(biāo)一定不能低于現(xiàn)狀的氣密性測試標(biāo)準(zhǔn)。原為150 kPa以下不允許漏氣,改進措施更替為在200 kPa以下不允許漏氣。為達到在200 kPa以下不允許漏氣的設(shè)計目標(biāo),需將O型圈的參數(shù)進行重新設(shè)計。改進前后的O型密封圖的參數(shù)如圖7所示,其參數(shù)對比見表6。

        圖7 改進前后的O型密封圈示意

        表6 改進前后參數(shù)對比

        由表6可知,改進后的設(shè)計參數(shù)都滿足行業(yè)推薦值。

        3 驗證

        3.1 氣密性驗證

        對改進后的O型圈進行氣密性驗證試驗,試驗結(jié)果見表7。氣密性測試結(jié)果對比如圖8所示。

        表7 不同工況下氣密性驗證結(jié)果

        圖8 氣密性測試結(jié)果對比(200 kPa)

        由表7和圖8可看出,完全滿足200 kPa氣壓下不泄漏要求的,該驗證有效。繼續(xù)在整車客戶上進行路試驗證。如在整車路試驗證無漏油發(fā)生,證明改進方向是對的。

        3.2 整車路試驗證

        整車道路試驗3 900 km時,增壓器上有很輕微油跡,擦干后繼續(xù)路試530 km后增壓器上仍有很輕微油跡,如圖9和圖10所示。

        圖9 油跡擦拭檢查

        圖10 擦拭位置

        從圖9和圖10所示驗證結(jié)果再次來看,整機客戶一致認(rèn)為有很大改進,客戶要求繼續(xù)改進,做到完全沒有油跡。

        3.3 原因再排查

        針對以上可能原因進行再一步的翻查,翻查結(jié)果見表8。

        表8 微漏油二次排查

        由表8可知,再次排除壓殼出口膠管漏氣及回油法蘭漏油這兩個可能因素,結(jié)果符合圖紙技術(shù)要求。

        接下來對壓板未壓緊導(dǎo)致進行確認(rèn)[5],結(jié)果見表9。

        表9 壓板優(yōu)化選型對比

        由表9可知,原墊片厚度2 mm,檢查實物已有輕微變形;原墊片為圓形,壓在中間體上接觸面積小。由此可知墊片設(shè)計不合理導(dǎo)致壓板壓不緊輕微滲油。

        下面再來確認(rèn)壓殼螺栓處漏氣(可能逃逸點)。如圖11所示的1處,因該處螺栓為通孔,如螺栓處漏氣,油從漏氣處流至油跡位置;另外,此處螺紋密封膠要求使用的是樂泰242膠,現(xiàn)場確認(rèn)也是樂泰242膠,對比耐高溫密封膠使用情況,使用樂泰272膠[6]效果更好。

        圖11 輕微油跡溢出點螺紋膠優(yōu)化

        雖然供應(yīng)商現(xiàn)場確認(rèn)是無異常的,但此密封膠的選型[5]提升等級可作為一個優(yōu)化項,對比耐高溫密封膠使用情況,使用樂泰272膠密封效果更好。

        3.4 改進措施及驗證

        針對進一步的優(yōu)化項和墊片的改進項進行再次裝機驗證,并把改進后的機子發(fā)往整機客戶做路試驗證結(jié)果見表10。

        表10 優(yōu)化改進項

        經(jīng)過對質(zhì)量精益求精的原則,落實3個改進項:(1)根本原因O型圈選擇;(2)墊片選型[6];(3)優(yōu)化項由樂泰242更換升級為樂泰272的整改件發(fā)出給整機客戶驗證,反饋經(jīng)過4 000 km路試無漏油現(xiàn)象。

        4 結(jié)論

        增壓器漏油失效,會引起增壓器缺油導(dǎo)致干燒,嚴(yán)重時,還會引起滴油,引發(fā)車的燃燒。此次漏油失效,文中通過油源分析、肥皂水測試、氣密性測試、逐一排查失效原因等方法對增壓器漏油原因進行分析。結(jié)果表明,增壓器漏油屬于壓氣機殼密封圈設(shè)計不合理與墊片選擇不匹配導(dǎo)致,供應(yīng)商在選擇密封圈材料和墊片時,一般會借用現(xiàn)用的O型圈規(guī)格型號和墊片型號,且未曾計算過、校核過是否匹配增壓器壓殼內(nèi)徑或墊片面積是否覆蓋螺栓壓緊面積。作為技術(shù)人員,理所當(dāng)然要規(guī)避各種產(chǎn)品失效的發(fā)生。從設(shè)計的源頭上扼制,要比在售后找客戶去挽救,質(zhì)量成本要省更多。

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