王江(國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司煤制油分公司,寧夏 銀川 750411)
油品合成裝置是煤制油項(xiàng)目的核心工藝裝置,該裝置由中科合成油技術(shù)有限公司設(shè)計(jì),采用高溫漿態(tài)床F-T合成工藝(即HTSFTP?工藝),包括高溫漿態(tài)床反應(yīng)器和配套的工藝技術(shù)、鐵基高溫漿態(tài)床SynFT系列催化劑。裝置公稱規(guī)模為400萬t/a,實(shí)際產(chǎn)量為406.05萬t/a,其中輕質(zhì)石腦油5.96萬t/a,穩(wěn)定重質(zhì)油88.8萬t/a,合格蠟294.53萬t/a,壓縮凝液16.76萬t/a。操作彈性為30%~110%,年操作小時(shí)數(shù)為8000h。
裝置分為A、B兩條并列的生產(chǎn)線,核心單元由8個(gè)年產(chǎn)50萬噸費(fèi)托合成中間產(chǎn)物的漿態(tài)床反應(yīng)器組成,具有設(shè)備系列多、規(guī)模大、配置復(fù)雜的特點(diǎn)[1]。費(fèi)托合成單元是將精脫硫送來的脫硫凈化氣與循環(huán)合成氣混合后,在漿態(tài)床反應(yīng)器中在鐵基催化劑作用下發(fā)生費(fèi)托合成反應(yīng)。反應(yīng)器頂部出來的高溫油氣通過冷卻分離得到重質(zhì)油、輕質(zhì)油、合成水及循環(huán)氣。輕質(zhì)油、重質(zhì)油經(jīng)換熱后進(jìn)入汽提塔,合成水送至合成水處理單元,循環(huán)氣一部分進(jìn)行循環(huán)反應(yīng),部分合成尾氣送至脫碳單元經(jīng)脫除CO2返回費(fèi)托合成單元,費(fèi)托反應(yīng)器內(nèi)的重質(zhì)蠟經(jīng)過濾器后送至汽提塔。
裝置自開工后,各反應(yīng)系統(tǒng)總壓降超過設(shè)計(jì)值,雖然未導(dǎo)致裝置停工,但導(dǎo)致壓縮機(jī)負(fù)荷增加,裝置綜合能耗增加。本文就裝置運(yùn)行期間壓降大的原因進(jìn)行分析,以及采取的一些措施。
油品合成裝置于2016年11月開工投運(yùn),費(fèi)托合成反應(yīng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓降不大于0.5MPa,裝置運(yùn)行初期負(fù)荷為80%,在實(shí)際運(yùn)行中,系統(tǒng)壓降達(dá)到0.75MPa,隨著裝置運(yùn)行時(shí)間增長(zhǎng),費(fèi)托反應(yīng)器頂部旋風(fēng)分離器分離效果差,大量催化劑帶入后系統(tǒng)循環(huán)換熱分離器,造成循環(huán)換熱器換熱內(nèi)件及分離內(nèi)件堵塞,導(dǎo)致循環(huán)換熱分離器熱側(cè)壓差升高、油氣空冷器管束堵塞、循環(huán)氣壓縮機(jī)濾網(wǎng)堵塞等一系列問題,系統(tǒng)壓差最大達(dá)到0.85MPa,嚴(yán)重影響裝置的長(zhǎng)周期高負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行。
裝置于2017年3月開始各系列反應(yīng)器逐個(gè)停工檢修,通過對(duì)反應(yīng)器內(nèi)部、循環(huán)換熱分離器、輕質(zhì)油分離器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)循環(huán)換熱器熱側(cè)板換、輕質(zhì)油分離器分離內(nèi)件夾帶大量催化劑。雖對(duì)內(nèi)件進(jìn)行清洗,但檢修開車后系統(tǒng)壓差仍遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值,造成循環(huán)氣壓縮機(jī)負(fù)荷增加,裝置綜合能耗升高。費(fèi)托反應(yīng)器壓降數(shù)據(jù)見表1所示。
表1 費(fèi)托反應(yīng)系統(tǒng)壓降數(shù)據(jù)
裝置開工初期,系統(tǒng)壓降已超過原始設(shè)計(jì)值,且從上表可以看出氣體分布器、旋風(fēng)分離器、循環(huán)換熱分離器、油氣空冷器壓差明顯增大。反應(yīng)系統(tǒng)壓降大,會(huì)使循環(huán)換熱器包邊破損,循環(huán)量減少,反應(yīng)轉(zhuǎn)化率降低,裝置能耗高,負(fù)荷無法提至滿負(fù)荷,影響裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。我廠針對(duì)反應(yīng)系統(tǒng)壓降大開展技術(shù)攻關(guān),對(duì)任何可能導(dǎo)致壓降大的原因進(jìn)行全面篩查和排查,總結(jié)如下:
(1)氣體分布器堵塞。費(fèi)托合成反應(yīng)器氣體分布器為內(nèi)置管式氣體分布器結(jié)構(gòu)[2](圖1)。分布器設(shè)置有進(jìn)氣主管與支管,每根支管上設(shè)置一定數(shù)量的噴嘴,噴嘴向下開口,氣體噴出后再向上鼓泡進(jìn)入到床層內(nèi)部。 裝置發(fā)生非計(jì)劃停車或停車過程中渣蠟沖洗不干凈,渣蠟進(jìn)入環(huán)管和分布頭造成堵塞,造成分布器壓差增大。
圖1 費(fèi)托反應(yīng)器氣體分布器示意圖
(2)旋風(fēng)分離器堵塞。反應(yīng)器頂部設(shè)計(jì)為10臺(tái)旋風(fēng)分離器,旋風(fēng)分離器底部為降液管。費(fèi)托反應(yīng)器正常運(yùn)行液位控制在36~43m,運(yùn)行過程中受負(fù)荷波動(dòng)和出蠟影響,反應(yīng)器易出現(xiàn)液位超標(biāo)情況。液位超標(biāo)造成高溫油氣中攜帶大量催化劑進(jìn)入分離器,分離器底部分離出的催化劑沉積在分離器底部造成分離器堵塞。另外降液管坡度較小且光滑度不夠,存在明顯彎折現(xiàn)象,旋風(fēng)分離處的催化劑在彎折處堆積,逐漸堵塞整個(gè)旋風(fēng)分離器(圖2),造成旋風(fēng)分離器壓差增大。
圖2 費(fèi)托反應(yīng)器旋風(fēng)分布器堵塞照片
(3)循環(huán)換熱器內(nèi)件堵塞。因原設(shè)計(jì)旋風(fēng)分離器尺寸大,入口口徑大,氣體進(jìn)入旋風(fēng)分離器后流速過低,慣性離心力小,分離效率低,造成大量渣蠟、催化劑隨高溫油氣帶入循環(huán)換熱分離器,導(dǎo)致循環(huán)換熱分離器內(nèi)件堵塞(圖3)。循環(huán)換熱分離器內(nèi)件為板式換熱器,板片間歇小,停車清洗時(shí)無法清理干凈,隨著反應(yīng)器運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),堵塞現(xiàn)象越嚴(yán)重。
圖3 循環(huán)換熱分離器內(nèi)件堵塞催化劑照片
(4)油氣空冷器堵塞。由于反應(yīng)器頂部旋風(fēng)分離器分離效果差,大量渣蠟、催化劑被高溫油氣帶出反應(yīng)器后,部分進(jìn)入循環(huán)換熱分離器,部分被帶出進(jìn)入油氣空冷器,造成油氣空冷器堵塞。另外循環(huán)換熱分離器堵塞,分離效果下降,重質(zhì)油分離器不徹底,輕油帶重油和催化劑,進(jìn)入油氣空冷器。由于油氣空冷器運(yùn)行出口溫度為40℃,重油在空冷器中冷凝造成空冷器堵塞,壓差增大。
(5)輕質(zhì)油分離器堵塞。油氣空冷器出口設(shè)備輕質(zhì)油分離器,輕質(zhì)油分離器作用為分離器輕質(zhì)油和合成尾氣。由于輕質(zhì)油夾帶重質(zhì)油及催化劑,進(jìn)入波紋板分離器內(nèi)件,造成分離器內(nèi)件堵塞,輕質(zhì)油油分離器壓差增大。
(1)清理氣體分布器。反應(yīng)器停車過程中,渣蠟卸出后,利用重柴對(duì)渣蠟進(jìn)行沖洗,沖洗次數(shù)為2次,浸泡時(shí)間為1h。在蒸汽蒸煮時(shí),多次進(jìn)行卸渣,盡量減少渣蠟在反應(yīng)器底部進(jìn)行集聚。停車后對(duì)分布器進(jìn)行逐個(gè)清理,堵塞嚴(yán)重的將環(huán)管切開,檢查環(huán)管有無堵塞,如環(huán)管堵塞,則對(duì)環(huán)管進(jìn)行高壓清洗。
(2)旋風(fēng)分離器改造。將反應(yīng)器頂部原設(shè)計(jì)10個(gè)旋風(fēng)分離器拆除,以原管口為圓心對(duì)稱分布4個(gè)小型旋風(fēng)分離器,共計(jì)40個(gè)/臺(tái)(見圖4),旋風(fēng)分離器尺寸縮小一半。將旋風(fēng)分離器降液管改為4D彎頭,避免出現(xiàn)折彎,根據(jù)目前位置盡量提高管線坡度,減少渣蠟和催化劑在降液管上堆積。
圖4 旋風(fēng)分離器改造前后示意圖
(3)循環(huán)換熱分離器改造。原循環(huán)換熱分離器為板式換熱器,長(zhǎng)期運(yùn)行過程中板換堵塞,無法進(jìn)行清洗。將循環(huán)換熱分離器改造成列管式換熱器和分離器。列管式換熱器為立式換熱器,列管直徑為φ25,管程為單管程。列管直徑大且為單管程,氣體流速大,渣蠟和催化劑在列管內(nèi)無堆積。重質(zhì)油分離器設(shè)計(jì)分離內(nèi)件為小旋風(fēng)分離器,非波紋板分離內(nèi)件,避免了波紋板易堵塞的缺點(diǎn)。
(4)油氣空冷器加熱疏通。油氣空冷器因數(shù)量大,且裝置運(yùn)行期間無法工藝交出,無法利用大檢修進(jìn)行高壓清洗,只能在運(yùn)行過程中將空冷器風(fēng)機(jī)停用,用帆布將空冷器包裹住,利用入口介質(zhì)的溫度將空冷器溫度提高,利用介質(zhì)自身的熱量將空冷器殘存的重油融化,依靠介質(zhì)將重油和催化劑帶出空冷器。
(5)輕質(zhì)油分離器內(nèi)件清理。利用大檢修停車期間,對(duì)輕質(zhì)油分離器內(nèi)件進(jìn)行拆檢清理,將分離內(nèi)件中的重油和催化劑徹底清理干凈,再進(jìn)行回裝。
以上措施在2020年大檢修期間及檢修后全部實(shí)施,實(shí)施后具體壓降數(shù)據(jù)見表2所示。
表2 費(fèi)托反應(yīng)系統(tǒng)改造前后壓降數(shù)據(jù)
通過技改及檢修后多方面操作改進(jìn),系統(tǒng)總壓力降由0.86MPa降低至0.55MPa,旋風(fēng)分離器及循環(huán)換熱器壓降降低明顯,達(dá)到或小于設(shè)計(jì)值。系統(tǒng)總壓力降降至0.55MPa,循環(huán)氣壓縮機(jī)做功減少,透平蒸汽用量降低。氣體循環(huán)量增大,反應(yīng)轉(zhuǎn)化率提高,運(yùn)行成本降低。如系統(tǒng)總壓降想進(jìn)一步達(dá)到設(shè)計(jì)值,氣體分布器需進(jìn)行改造,將分布器的分配頭由向下改為向上,減少壓力降。油氣空冷器需持續(xù)升溫疏通,減少管束中重油和催化劑殘留量。