李曉明 賈越 賀磊 王榮海 楊軍
新疆八鋼金屬制品有限公司
作為當(dāng)今世界的三大支柱,材料、能源、信息都與我們的生活息息相關(guān),其中材料也直接影響到國家的科學(xué)發(fā)展以及國民經(jīng)濟(jì)走向。隨著我國機(jī)械、建筑行業(yè)的高速發(fā)展,也加大了金屬材料的消耗量,推動著金屬制品業(yè)的前進(jìn)[1,2]。作為金屬制品中不可或缺的成員,鋼絲的需求量日在益增加,鋼絲生產(chǎn)的主要工藝流程為:原料→清除氧化鐵皮→涂層處理→拉絲→熱處理→鍍層處理。
目前,國內(nèi)鋼絲普遍存在力學(xué)不穩(wěn)定現(xiàn)象,使鋼絲在連續(xù)拉拔的作業(yè)過程中會出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,既降低了現(xiàn)場生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)生成本,也為企業(yè)帶來了不良口碑及質(zhì)量異議等問題[3]。而鋼絲斷裂的主要原因分別來自盤條質(zhì)量和現(xiàn)場工藝兩方面[4]?,F(xiàn)為提高材料性能,減少鋼絲斷裂現(xiàn)象對企業(yè)造成的影響,現(xiàn)通過某企業(yè)具體案例的現(xiàn)場工藝、拔絲機(jī)組、配模情況、拉拔溫度及斷口形貌進(jìn)行分析,并提出相關(guān)改進(jìn)措施[5]。
該企業(yè)采購一批60#為拉拔鋼絲繩坯料,在各機(jī)組的拉拔過程中,鋼絲出現(xiàn)了斷裂現(xiàn)象,現(xiàn)就拉拔情況予以分析說明(見表1)。
表1 拔絲機(jī)組及成品規(guī)格參數(shù)
1.現(xiàn)場工藝
該機(jī)組拉拔的Φ1.95mm鋼絲,使用的磷化沾硼砂工藝對原料進(jìn)行前處理,其磷化盤卷表面發(fā)黑,仔細(xì)觀察可以發(fā)現(xiàn)盤卷夾縫中存在氧化鐵皮,而且由于烘干效果不佳,導(dǎo)致盤卷的縱向表面可觀察到兩道寬15~30mm的表面浮銹,擦拭后可見鋼基體,說明該前處理工藝存在洗不凈現(xiàn)象。
2.機(jī)組配模參數(shù)
該水箱機(jī)組為15連拔機(jī)組,具體配模參數(shù)見表2。
表2 17/650水箱拉絲機(jī)組配模參數(shù)
3.鋼絲斷口形貌及現(xiàn)象分析
該機(jī)組截共拉拔原料約22噸,成品表面黝黑油潤,磷化膜連續(xù)完整,僅斷線一次,斷線道次為Φ2.1mm規(guī)格(倒數(shù)第二道)。斷口表現(xiàn)為杯錐狀斷口,斷裂源自鋼絲內(nèi)部,斷口前后使用手鉗彎折并未出現(xiàn)二次斷裂,故判斷斷裂因素與拉絲模角度偏大與壓縮率偏小有關(guān)。在拉拔過程中,鋼絲中心區(qū)域壓縮不到位,表層金屬變形比芯部大,導(dǎo)致表層金屬產(chǎn)生壓應(yīng)力,芯部產(chǎn)生拉應(yīng)力。鋼絲的中心線上逐漸產(chǎn)生速度不連續(xù)點(diǎn),導(dǎo)致拉拔過程的中心區(qū)域與外部區(qū)域流速不一致,在流速分歧處產(chǎn)生“v”型裂紋,斷裂時(shí)斷口呈現(xiàn)杯錐狀。雖然從應(yīng)用上觀察磷化表面浮銹未對拉拔造成直接影響,但經(jīng)過長時(shí)間拉拔,會造成模具的快速消耗,若不及時(shí)更換,更會導(dǎo)致成品鋼絲表面廢。
1.現(xiàn)場工藝
其中3噸原料前處理使用的磷化沾硼砂處理工藝,其磷化盤卷表面發(fā)黑,拉拔過程表面有脫膜現(xiàn)象,但拉拔過程較為連續(xù),沒有發(fā)生斷裂情況。
其中21噸原料前處理使用的磷化沾石灰處理工藝,其磷化盤卷表面發(fā)白,能夠觀察到磷化層結(jié)晶物,且拉拔過程中鋼絲表面斑駁,磷化膜出現(xiàn)不完整現(xiàn)象,成品鋼絲發(fā)灰,并出現(xiàn)斷裂情況。
2.機(jī)組配模參數(shù)
該滑輪拉絲機(jī)組具體配模參數(shù)見表3。
表3 9/560滑輪拉絲機(jī)組配模參數(shù)
3.機(jī)組各道次溫度情況
從現(xiàn)場溫度情況來看,該機(jī)組冷卻能力不足,導(dǎo)致卷筒溫度過高,其中第三道、第七道、第八道溫度已嚴(yán)重超出拉絲的正常溫度。各道次具體溫度見表4。
表4 各道次溫度具體參數(shù)
4.鋼絲斷口形貌及現(xiàn)象分析
該機(jī)組拉拔Φ2.7mm鋼絲,使用原料約44噸,共發(fā)生斷裂3次,斷裂位置分別為Φ2.94mm兩次、Φ3.24mm一次。斷樣呈斜劈裂斷口,斷裂源產(chǎn)生于鋼絲表面,通過對現(xiàn)場機(jī)組運(yùn)行觀察,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在拉絲模具角度偏離卷筒切線的問題,造成鋼絲靠卷筒側(cè)變形大且溫度高,易造成鋼絲從靠卷筒內(nèi)測斷裂。其次,在拉拔的過程中,操作工更換模具不及時(shí),可觀察到第四道次及第五道次間的鋼絲表面存在可見縱向拉痕,其表面發(fā)亮,磷化膜破裂,但操作工不更換模具,造成3次鋼絲斷裂情況。在該機(jī)組模具全部更換后,連續(xù)拉拔約20噸未再發(fā)生斷線現(xiàn)象。
1.現(xiàn)場工藝
該機(jī)組拉拔的Φ2.7鋼絲,原料前處理使用的磷化沾石灰處理工藝,其磷化盤卷表面發(fā)白,能夠觀察道磷化層結(jié)晶物,在拉拔的過程中其鋼絲表面斑駁,出現(xiàn)磷化膜不完整現(xiàn)象,成品鋼絲發(fā)灰,并出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象。
2.機(jī)組配模參數(shù)
該滑輪拉絲機(jī)組具體配模參數(shù)見表5。
表5 8/560滑輪拉絲機(jī)組配模參數(shù)
3.機(jī)組各道次溫度情況
從現(xiàn)場溫度情況來看,該機(jī)組存在冷卻能力不足現(xiàn)象,導(dǎo)致卷筒溫度過高。各道次具體溫度見表6。
表6 各道次溫度具體參數(shù)
4.鋼絲斷口形貌及現(xiàn)象分析
該滑輪拉絲機(jī)組拉拔Φ2.7mm鋼絲,使用原料約16噸,共發(fā)生斷裂5次,斷裂位置分別為Φ3.01mm三次、Φ3.35mm兩次。斷樣呈斜劈裂斷口,斷裂源產(chǎn)生于鋼絲表面。通過對現(xiàn)場機(jī)組運(yùn)行觀察,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在拉絲模具角度偏離卷筒切線的問題,造成鋼絲靠卷筒側(cè)變形大、溫度高,易造成鋼絲從靠卷筒內(nèi)測斷裂情況。該機(jī)組在更換模具后,連續(xù)拉拔6噸時(shí)發(fā)生了一次斷線,隨著生產(chǎn)時(shí)間的增加,模具磨損情況加劇,斷絲率也不斷提高,斷線次數(shù)逐漸增多。
通過表1可看出,滑輪機(jī)組斷線率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于水箱機(jī)組,主要因素在于機(jī)組卷筒冷卻效果不佳與潤滑不良的疊加效果。也反映了前處理過程采用磷化沾石灰處理工藝的潤滑效果不如磷化沾硼砂處理工藝,也造成了拉拔過程中的鋼絲的溫度提升,進(jìn)一步促使拉絲模具角度偏離卷筒切線的情況發(fā)生,拉拔過程中的鋼絲局部溫度提升。同時(shí),操作工不及時(shí)換模具,也會加劇鋼絲拉拔溫度的提升。
當(dāng)鋼絲潤滑不良時(shí),鋼絲與模具之間的劇烈摩擦,能使鋼絲表面溫度迅速升高到奧氏體轉(zhuǎn)變溫度之上,鋼絲良好的導(dǎo)熱性能在表層形成較大的溫度梯度,為馬氏體相變提供所需的過冷度,而且鋼絲表面的壓應(yīng)力狀態(tài)能使奧氏體轉(zhuǎn)變點(diǎn)下移,這些因素都促使鋼絲表面潤滑不良發(fā)生馬氏體相變,表層馬氏體硬化層在拉拔時(shí)形成顯微裂紋,隨著拉拔道次增加,該區(qū)域?qū)⑿纬蓴嗔言础?/p>
該批原料錳含量偏高平均達(dá)到0.68%,導(dǎo)致盤條強(qiáng)度較高。同時(shí)錳的含量對鋼絲的導(dǎo)熱性有較大影響,在拉拔的過程中對溫度的提升較為敏感,并且拉絲卷筒降溫不良,導(dǎo)致拉拔鋼絲的斷線率提升。
通過對本案例現(xiàn)場拉拔情況進(jìn)行分析研究后,針對此類斷裂問題,可通過提高磷化酸洗工藝質(zhì)量、縮短模具更換周期、調(diào)整拉絲模具進(jìn)線角度和選用低錳含量原料等幾個(gè)方面,可有效降低鋼絲的斷裂次數(shù)。