王玨
摘要:介紹了苯加氫裝置的工藝流程,根據(jù)裝置運行特點,通過對新環(huán)己烷裝置裝置主反應器循環(huán)泵的密封系統(tǒng)進行研究優(yōu)化,可以用進苯泵代替密封油泵,使用苯替代環(huán)己烷作為主反應器循環(huán)泵的密封油,從而減少裝置用電量,從而降低裝置能耗。
關鍵詞:苯加氫;環(huán)己烷;密封油;節(jié)能
前言:
2020年國際原油價格斷崖式下跌,全球經(jīng)濟急速下降,面對低油價,許多化工企業(yè)難以生存。所以低的生產(chǎn)成本就顯得格外重要,裝置能耗更是生產(chǎn)成本的重要組成部分,所以節(jié)能降耗也成為當今煉化行業(yè)的重點研究對象。但國內(nèi)外對苯加氫生產(chǎn)環(huán)己烷主反應器的催化劑研究較多[1-2],但本文通過對苯加氫裝置一系列分析與研究,發(fā)現(xiàn)裝置密封油系統(tǒng)可以有較大的節(jié)能空間,這對降低裝置運行成本是很有必要的,大大提高了同類裝置的競爭力。本文的改造方法以及平穩(wěn)生產(chǎn)的操作供相關裝置參考借鑒。
一、裝置簡介
苯加氫裝置(U282)是某公司精己二酸技改工程項目中所建裝置,該裝置于2004年 10月建成投產(chǎn),年生產(chǎn)能力55125噸環(huán)己烷/ 年(按8000小時計)。苯加氫裝置(U282)以苯和高純H2為原料,生產(chǎn)環(huán)己烷。環(huán)己烷供醇酮裝置作原料,同時副產(chǎn)低壓蒸汽、燃料氣,并送入蒸汽管網(wǎng)以及燃料氣管網(wǎng)。
反應方程式:
這是一個體積縮小、放出大量熱量的平衡反應,高壓、低溫有利于生成環(huán)己烷。裝置包括加氫工段、分離工段、催化劑工段、密封油工段、H2循環(huán)壓縮機工段、E3罐區(qū)六個工段組成,本文重點對密封油工段進行研究探討。
二、密封油系統(tǒng)工藝流程
裝置運行時,苯加氫反應工序設有加壓的密封油系統(tǒng),以防止反應工序設備循環(huán)泵P2102A/B的機械密封部位因催化劑進入損壞密封面而向外大量滲漏物料。密封油系統(tǒng)用環(huán)己烷作密封油,由密封油泵P2104A/B單臺泵將第一分離器S2101底部來的冷環(huán)己烷,送到P2102A/B泵的機械密封接頭處,其流量由兩塊流量表來指示,并由壓差表PDC2124控制P2104A/B至S2101的回流量來保持壓力穩(wěn)定。工藝流程圖見圖1。
三、密封油系統(tǒng)的優(yōu)化
正常生產(chǎn)時,循環(huán)泵P2102A/B雙臺同時運轉,目前P2104A/B注入至P2102A/B的單臺環(huán)己烷流量控制在0.4-0.6m3/h,P2104A/B出口壓力在2.6MPa左右,P2102A/B的壓力在1.8-2.0MPa。通過研究,環(huán)己烷作為密封油的作用僅是沖洗密封防止催化劑損壞密封面所用,所以改用苯代替環(huán)己烷作為循環(huán)泵P2102A/B的密封油也是可以的。且苯加氫反應器的進苯泵P2101A/B出口壓力與P2104A/B出口壓力基本一致,所以可以在P2101A/B出口線上外接一條管線,連接到P2104A/B至P2102A/B的密封油線上,這樣就可以用苯替代環(huán)己烷,作為循環(huán)泵P2102A/B的密封油。外接管線采用DN25的碳鋼材質(zhì)即可,流量控制仍通過原有的密封油流量表的手閥控制,流量保持不變。優(yōu)化后的工藝流程圖見圖2。
四、優(yōu)化改造后的效果分析
按照本文方法對密封油系統(tǒng)進行改造后,對降低裝置運行成本有極大的幫助,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1.??? 減少裝置用電量。
改造后密封油泵P2104A/B可以取消停運,密封油泵P2104A/B的電機額定功率為7.5KW,停運密封油泵后每年可節(jié)省電量60000KWh,節(jié)約用電費用約7.2萬元(按8000小時計算),可降低裝置能耗0.3千克標油/噸。
2.??? 降低裝置循環(huán)量。
原流程中部分成品環(huán)己烷通過密封油形式送回至反應器,無形之中提高了裝置的循環(huán)量,減少了環(huán)己烷產(chǎn)品的產(chǎn)出量,因為一部分反應產(chǎn)出的環(huán)己烷循環(huán)回反應器,而沒有當產(chǎn)品產(chǎn)出。而改造后的流程沒有了密封油的循環(huán),較之前增加了產(chǎn)品產(chǎn)出量,即進反應器的苯全部反應成環(huán)己烷并送入成品罐,每小時可增加產(chǎn)品量0.8-1.2m3。
3.??? 減少檢維修工作量。
在密封油泵出口至第一分離器管線上有兩個過濾器,防止密封油由于第一分離器中帶入反應的鎳系催化劑粉末,造成循環(huán)泵密封的損壞。所以定期需要對該過濾器進行在線清洗,密封油泵停用后,無需再對該過濾器進行清洗,同時密封油泵停運,也減少了機泵的故障率,減少了檢維修的工作量,降低了發(fā)生事故事件的幾率。
五、結論
通過對苯加氫裝置密封油系統(tǒng)的改造,可以有效的降低裝置的能耗,且對裝置的加氫反應及產(chǎn)品質(zhì)量沒有影響。而且改造費用極低,只需增加一段碳鋼管線即可。優(yōu)化密封油系統(tǒng)后減少裝置用電費用7.2萬元,降低裝置能耗0.3千克標油/噸,也增加裝置產(chǎn)品出料量0.8-1.2m3/h,密封油系統(tǒng)的優(yōu)化建議對裝置降低運行成本有極大的促進作用。
參考文獻:
[1]?? 徐偉.HTCNi催化劑在苯加氫制環(huán)己烷工業(yè)裝置上的應用[J].工業(yè)催化,2006,14:301-303.
[2]?? 張英杰,韓非,郭宏偉,等.苯加氫催化劑研究進展[J].化學工業(yè)與工程技術,2013,34(4):1-5.