徐皓玉
摘要:抽油井生產(chǎn)過(guò)程中,需要經(jīng)常進(jìn)行更換皮帶、電機(jī)、調(diào)沖次等,這都需要對(duì)電機(jī)皮帶進(jìn)行調(diào)整,使皮帶達(dá)到“松緊合適、四點(diǎn)一線”的生產(chǎn)要求。電機(jī)頂絲是調(diào)整皮帶“四點(diǎn)一線”的專用工具,目前存在著穩(wěn)固性差,易打滑傷手,存在安全隱患,停井時(shí)間長(zhǎng)。本文主要是研制一種無(wú)傷害的電機(jī)頂絲,在現(xiàn)場(chǎng)推廣應(yīng)用,取得了良好的應(yīng)用效果。
關(guān)鍵詞:無(wú)傷害頂絲;打滑;安全隱患;消除
在油田開(kāi)發(fā)過(guò)程中,抽油機(jī)井采油是最主要的機(jī)械采油方式,目前孤東采油廠所開(kāi)的2068口油井中,游梁式抽油機(jī)井有1952口,占到開(kāi)井?dāng)?shù)的94.4%。在生產(chǎn)過(guò)程中,抽油井需要經(jīng)常進(jìn)行更換皮帶、調(diào)整油井參數(shù)、更換電機(jī)等操作,以上這些操作都要對(duì)電機(jī)進(jìn)行調(diào)整,使皮帶達(dá)到“松緊合適、四點(diǎn)一線”的生產(chǎn)要求。電機(jī)頂絲是目前用來(lái)頂推電機(jī),使皮帶達(dá)到“四點(diǎn)一線”的專用工具。
1.??? 基本情況
抽油井生產(chǎn)過(guò)程中,經(jīng)常進(jìn)行調(diào)沖次、更換皮帶、更換電機(jī)等,需要對(duì)皮帶進(jìn)行調(diào)整,使其達(dá)到“松緊合適、四點(diǎn)一線”的要求。電機(jī)頂絲是調(diào)整皮帶“四點(diǎn)一線”的專用工具,使用時(shí)穩(wěn)固性差,易打滑傷手,存在安全隱患,操作速度慢,停井時(shí)間長(zhǎng)。
為了掌握調(diào)整皮帶的具體情況,根據(jù)注采702站 2018年《抽油機(jī)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》,隨機(jī)選取了10口井更換情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),如表2 所示:平均打滑次數(shù)6.4次,調(diào)整時(shí)間15.6min,每年因調(diào)整皮帶停井影響油井產(chǎn)量53.7t。
2.??? 現(xiàn)狀原因分析
首先對(duì)現(xiàn)在用的電機(jī)頂絲進(jìn)行詳細(xì)了解,并對(duì)其存在的問(wèn)題進(jìn)行了剖析,主要原因如下:
2.1? 結(jié)構(gòu)不合理
頂絲結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,底座傾角過(guò)大,在緊皮帶的過(guò)程中,前端易上翹,頂絲后端“隱藏”在滑軌槽內(nèi),增加操作難度,操作速度慢,工作效率低。
2.2? 位置受限制
普通頂絲的位置是一定的,而電機(jī)的位置是變化的,頂絲在安裝時(shí),需要靠滑軌下面的凹槽擋板提供一個(gè)受力點(diǎn),以保證頂絲在緊皮帶過(guò)程中不產(chǎn)生位移,這樣就需要頂絲本休先越過(guò)凹槽,然后回拉,才能放到預(yù)定位置,再緊絲杠頂?shù)诫姍C(jī)上。如此,頂絲前端到電機(jī)底座之間,必須要有一定的空間,就產(chǎn)生了“虛行程”,由于不同滑軌下面的凹槽擋板位置不同,就會(huì)出現(xiàn)頂絲前端絲杠伸出過(guò)長(zhǎng),一是增長(zhǎng)了緊皮帶的時(shí)間,二是容易出現(xiàn)絲桿的前部彎曲,導(dǎo)致頂絲損壞,無(wú)法使用。
2.3? 傷害電機(jī)底座
普通頂絲在緊皮帶時(shí),是旋轉(zhuǎn)絲桿使電機(jī)向后移動(dòng),這樣絲桿是在“動(dòng)”,而電機(jī)底座是“靜”,絲桿與底座是相對(duì)運(yùn)動(dòng)的,容易損壞電機(jī)的底座,使電機(jī)底座形成凹洞,見(jiàn)圖3。
2.4? 存在安全隱患
一是當(dāng)皮帶較緊時(shí),由于頂絲過(guò)長(zhǎng),頂絲會(huì)出現(xiàn)“跳躍現(xiàn)象”,加劇頂絲損壞,特別是前端加有墊鐵時(shí),墊鐵容易飛出,操作安全性差;二是調(diào)整皮帶用的撬桿前端是錐形的,頂絲旋轉(zhuǎn)部位的受力通孔較小,撬桿插入孔內(nèi)較少,磨擦力較小,在緊皮帶時(shí),撬桿容易打滑,操作安全性差。
3.??? 無(wú)傷害電機(jī)頂絲的研制與應(yīng)用
通過(guò)上述原因分析,可以得出,目前在用頂絲的結(jié)構(gòu)不合理、工作原理不適用是造成問(wèn)題存在的主要原因,因此,需研制一個(gè)種無(wú)傷害的新型電機(jī)頂絲,解決以上問(wèn)題。
3.1? 解決方案及思路
根據(jù)對(duì)以上4 個(gè)原因分析,分別提出了4 個(gè)解決方案:方案一:改變現(xiàn)用頂絲底座的傾角,減少操作難度;方案二:設(shè)計(jì)一個(gè)專用的調(diào)整用件,放在頂絲與電機(jī)中間,提高工作效率;方案三:改變目前頂絲的工作原理,對(duì)底座和絲桿部分進(jìn)行全新設(shè)計(jì);方案四:頂絲的通孔加大,配合使用專用的緊固工具。
3.2? 無(wú)傷害電機(jī)頂絲結(jié)構(gòu)及創(chuàng)新點(diǎn)
研制的無(wú)傷害頂絲主要由底座、絲桿、固定卡牙、頂桿,調(diào)整螺母等部分組成。主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)有四個(gè):一是改變了與滑軌的接觸方式,受力點(diǎn)變?yōu)橛煽ㄑ阑蚵萁z提供受力點(diǎn),可以任意調(diào)整頂絲的位置,避免了絲桿伸出過(guò)長(zhǎng),保證絲杠無(wú)虛行程;二是改變了結(jié)構(gòu),絲桿后端與滑軌距離增大,杜絕出現(xiàn)“隱藏”在滑軌槽內(nèi)的現(xiàn)象,方便了緊皮帶;三是改變絲桿為無(wú)孔式設(shè)計(jì),變?yōu)橐粋€(gè)螺母,增大了接觸面積,在緊皮帶時(shí)避免了打滑現(xiàn)象,保證了操作的安全;四是頂絲的頂桿與電機(jī)底座不存在相對(duì)運(yùn)動(dòng),旋轉(zhuǎn)磨擦變?yōu)殪o接觸,杜絕頂絲出現(xiàn)“跳躍現(xiàn)象”,避免底座與絲桿的損壞,操作更加安全快速。
3.3? 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
3.3.1????? 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)
該頂絲研制成功后,首先在HLKD5-1井試驗(yàn),試驗(yàn)過(guò)程中,沒(méi)有出現(xiàn)打滑等上述問(wèn)題及隱患,主要解決目前在用頂絲存在的三個(gè)問(wèn)題:
(1)???? 防打滑:由于結(jié)構(gòu)的改變,避免了打滑現(xiàn)象,保證了操作的安全。
(2)???? 防變形:可隨意調(diào)整頂絲位置,縮短了頂桿的伸出量,防止頂桿變形。
(3)???? 防傷害:一是頂絲前端無(wú)需加墊鐵,防止飛出傷害操作工人;二是杜絕因打滑造成傷手問(wèn)題;三是杜絕頂絲出現(xiàn)“跳躍現(xiàn)象”,防止對(duì)電機(jī)底座造成傷害。
3.3.2????? 推廣應(yīng)用情況
2019年,該頂絲在采油廠推廣42套,平均每次減少停井時(shí)間10.2分鐘。選取了在現(xiàn)場(chǎng)8 口井調(diào)整皮帶時(shí)使用情況(表1):
3.3.3????? 效益評(píng)價(jià)
(1)???? 目前該頂絲應(yīng)用42套,調(diào)整皮帶210井次,平均每次減少停井時(shí)間10.2分鐘,共減少產(chǎn)量損失7.6噸,經(jīng)濟(jì)效益為=7.4*2200=16720元。雖然目前經(jīng)濟(jì)效益較少,但該裝置無(wú)需重復(fù)投入,若形成規(guī)模,長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)效益可觀。
(2)???? 杜絕了普通頂絲的“打滑”、“跳躍”現(xiàn)象,保證了安全操作。
(3)???? 應(yīng)用該頂絲,避免普通頂絲因絲桿變形導(dǎo)致的損壞,及對(duì)電機(jī)底座的損壞,節(jié)約了成本投入。
(4)???? 降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率與油井生產(chǎn)時(shí)率。
4.??? 結(jié)論及認(rèn)識(shí)
無(wú)傷害電機(jī)頂絲的研制與應(yīng)用,消除了傳統(tǒng)電機(jī)頂絲在使用過(guò)程中存在的安全隱患,確保了操作者的安全;消除了對(duì)電機(jī)底座的傷害,降低了成本投入;縮短了調(diào)整皮帶的時(shí)間,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率與油井生產(chǎn)時(shí)率,適用所有電動(dòng)機(jī)調(diào)整皮帶時(shí)使用,具有良好的使用前景。
參考文獻(xiàn):
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