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        天宏選煤有限公司浮選精煤脫水摻粗工藝改造實(shí)踐

        2020-11-16 05:51:33宋喜龍
        山東青年 2020年9期

        宋喜龍

        摘 要:為解決天宏選煤有限公司因浮選精礦粒度細(xì)造成的加壓過(guò)濾機(jī)排料周期較長(zhǎng)、濾餅水分高、脫餅效果差、精礦池經(jīng)常處于高液位狀態(tài)等嚴(yán)重制約生產(chǎn)的一系列問(wèn)題,通過(guò)實(shí)施摻粗工藝改造改變加壓過(guò)濾機(jī)的入料濃度和粒度組成,從而達(dá)到提高小時(shí)原煤處理能力的目的。

        關(guān)鍵詞:浮選精煤;摻粗;工藝改造實(shí)踐

        天宏選煤有限公司原煤洗選工藝為:50~1mm粒級(jí)采用無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器,1~0.25 mm粒級(jí)粗煤泥采用TBS分選,<0.25mm粒級(jí)浮選的聯(lián)合工藝。其中精煤脫水采用的是:重介精煤經(jīng)脫介篩脫水脫介后進(jìn)入精煤離心機(jī)脫水,TBS溢流即粗精煤經(jīng)分級(jí)濃縮旋流器組分級(jí)濃縮后進(jìn)入疊層高頻細(xì)篩,篩上物再進(jìn)入精煤離心脫水機(jī)脫水后直接摻入精煤產(chǎn)品,浮選精煤由加壓過(guò)濾機(jī)脫水后直接摻入精煤產(chǎn)品。

        1 現(xiàn)狀分析

        1.1天宏選煤公司摻粗前煤泥回收工藝流程

        天宏選煤公司摻粗前煤泥回收工藝流程是:精煤磁尾和TBS溢流經(jīng)大直徑分級(jí)旋流器分級(jí)后進(jìn)入疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩脫泥脫水,再經(jīng)立式振動(dòng)離心機(jī)脫水后,作為粗精煤去精煤倉(cāng)。原煤脫泥篩篩下水經(jīng)大直徑分級(jí)旋流器分級(jí)后,溢流去浮選系統(tǒng),同時(shí)粗精煤回收系統(tǒng)中的大直徑分級(jí)旋流器溢流以及疊篩篩下水、離心液也進(jìn)入浮選系統(tǒng)。

        1.2摻粗前浮選入料做篩分試驗(yàn),數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:

        從摻粗前煤泥回收工藝流程以及對(duì)浮選入料所做的篩分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看,進(jìn)入浮選機(jī)分選回收的煤泥粒度0.25mm以下的占97.7%以上。此分析結(jié)果說(shuō)明加壓過(guò)濾機(jī)入料中細(xì)粒含量較多。

        2 生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題

        目前在用的加壓過(guò)濾機(jī)處理能力達(dá)不到設(shè)計(jì)能力,單臺(tái)加壓過(guò)濾機(jī)設(shè)計(jì)小時(shí)處理能力在50t以上,實(shí)際小時(shí)處理能力只有20t左右。加壓過(guò)濾機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)濾餅厚度薄、不易脫餅,從而導(dǎo)致加壓過(guò)濾機(jī)的排料周期延長(zhǎng),4臺(tái)加壓過(guò)濾機(jī)的排料周期基本都超出200s,平均排料周期為227s,嚴(yán)重制約著加壓過(guò)濾機(jī)的處理量,為了防止浮選精礦池漫料,只能采取降低原煤入洗量的辦法,致使小時(shí)入洗量達(dá)不到設(shè)計(jì)入洗能力。

        3 摻粗工藝在浮選精煤脫水中的應(yīng)用

        經(jīng)過(guò)對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)工藝參數(shù)以及入料物料特性等影響因素的研究,決定對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)入料進(jìn)行摻粗,即在浮選精礦中適當(dāng)摻入低灰粗顆粒精煤。

        由于高灰細(xì)泥含量高,摻粗前粗精煤經(jīng)過(guò)一次疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩脫水脫泥后,又經(jīng)過(guò)立式振動(dòng)離心脫水機(jī)的進(jìn)一步脫水脫泥,如果仍用原來(lái)的粗精煤脫水工藝,摻粗前必須對(duì)粗精煤進(jìn)行稀釋?zhuān)磳?duì)脫水后的粗精煤又進(jìn)行補(bǔ)加水稀釋?zhuān)环矫鎸?duì)粗精煤的脫水重復(fù)操作,耗水耗電;另一方面,立式振動(dòng)離心脫水機(jī)的安裝位置不易確定。考慮用串聯(lián)的兩層高頻振動(dòng)細(xì)篩對(duì)粗精煤進(jìn)行脫水脫泥后摻入加壓入料中的方案。

        精煤磁尾和TBS溢流經(jīng)大直徑分級(jí)旋流器分級(jí)后經(jīng)過(guò)兩次疊層高頻振動(dòng)細(xì)篩脫泥脫水,直接入浮選精礦池,和原煤脫泥篩篩下水經(jīng)大直徑分級(jí)旋流器分級(jí)后的溢流去浮選系統(tǒng),同時(shí)旋流器溢流以及疊篩篩下水也進(jìn)入浮選系統(tǒng)。

        4 摻粗工藝應(yīng)用效果

        摻粗工藝改造完成后,從2019年1月起投入運(yùn)行,經(jīng)過(guò)10個(gè)月的工業(yè)性運(yùn)行實(shí)踐表明,在浮選精礦中摻入低灰粗精煤,使濾餅具有較大的滲透性,加快了濾餅的形成周期,加壓過(guò)濾機(jī)的排料周期由原來(lái)的200s左右下降到了150s左右,單臺(tái)加壓過(guò)濾機(jī)的小時(shí)處理能力比原來(lái)提高,小時(shí)入洗原煤量也提高到了900噸以上,改造后加壓過(guò)濾機(jī)的工作效果達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

        從表4.1可以看出,加壓過(guò)濾機(jī)入料中小于0.045mm的細(xì)泥含量由45.4%降至22.8%,降低了22.6%%,優(yōu)化了浮選精礦物料性質(zhì),達(dá)到了預(yù)期效果。

        5結(jié)論

        浮選精礦中摻入粗顆粒后,使得小顆粒充填于大顆粒的間隙中,則可使得空隙率降低,從而降低表面積,有利于脫水;也可避免細(xì)粒較多造成的脫水后濾餅卸餅困難的問(wèn)題;同時(shí)還有利于浮選精煤消泡。提高了加壓過(guò)濾機(jī)的處理能力,改善其脫水效果。

        經(jīng)過(guò)10個(gè)多月的工業(yè)性試驗(yàn)表明:摻粗工藝在天宏選煤公司的應(yīng)用是很成功的,加壓過(guò)濾機(jī)的排料周期大大縮短,提高了處理能力,改善了脫水效果,降低了用電量,取得了很大的成功和可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

        (作者單位:中國(guó)平煤神馬集團(tuán)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督中心,河南 平頂山 467013)

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