劉曉莎,王 林,田永毅,汪曉紅,夏東盛
(1.陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西 咸陽(yáng) 712000;2.西安熱工研究院有限公司,陜西 西安 710054)
隨著環(huán)保要求日趨嚴(yán)格,排放不達(dá)標(biāo)的小火電廠(chǎng)陸續(xù)關(guān)停,高參數(shù)、大容量的燃煤發(fā)電機(jī)組正成為滿(mǎn)足國(guó)民經(jīng)濟(jì)電力需求的主力軍[1]。某地區(qū)依托國(guó)家科技支撐計(jì)劃“1 000 MW高效寬負(fù)荷率的超超臨界機(jī)組開(kāi)發(fā)與應(yīng)用”課題,新建2臺(tái)超超臨界1 000 MW等級(jí)的高效環(huán)保工程示范機(jī)組,通過(guò)技術(shù)集成創(chuàng)新顯著提高了機(jī)組的深度調(diào)峰能力[2-3]。該工程2號(hào)機(jī)組鍋爐選用了型號(hào)為DG2906/29.3-II3的國(guó)產(chǎn)新一代直流爐,其主要設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。
表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
該工程鍋爐為一次中間再熱、全鋼構(gòu)架、π型布置的直流爐。整體布置如圖1所示。
高溫再熱器為U型管屏,每屏由16根管繞制而成,自左向右布置在水平煙道,共計(jì)74片管屏,屏長(zhǎng)約20 m。高溫再熱器管屏結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖1 鍋爐整體布置
圖2 高溫再熱器管屏構(gòu)成
高溫再熱器的制造材料具體信息如表2所示。
表2 高溫再熱器管材規(guī)格
2019年8月9日,該工程2號(hào)機(jī)組在“168 h滿(mǎn)負(fù)荷試運(yùn)行”考驗(yàn)期間,高溫再熱器發(fā)生爆管,停爐冷卻后,進(jìn)行了管屏檢修。8月26日,維修工作結(jié)束后,為消除隱患,開(kāi)展了再熱器系統(tǒng)水壓試驗(yàn),充水壓力為4.2 MPa。打壓過(guò)程中聽(tīng)到爐內(nèi)高溫再熱器區(qū)域有泄漏聲,開(kāi)人孔門(mén)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)2根管焊縫區(qū)域往外噴水,具體情況如圖3和圖4所示。
圖3 編號(hào)44-4管泄漏
圖4 編號(hào)44-10管泄漏
泄漏點(diǎn)的具體位置在高溫再熱器第44片管屏中第4號(hào)(編號(hào)44-4)和第10號(hào)(編號(hào)44-10)管的入口段。確認(rèn)泄漏后,再熱器系統(tǒng)水壓試驗(yàn)停止,鍋爐放水結(jié)束后,對(duì)泄漏部位進(jìn)行了取樣化驗(yàn),分析了泄漏原因,并制定了合理的維修方案。
為分析再熱器焊縫開(kāi)裂失效原因,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采集的管段進(jìn)行了多項(xiàng)理化檢驗(yàn)。
為查明裂紋具體形態(tài),對(duì)管子泄漏部位及其附近區(qū)域橫向剖開(kāi)。從剖面圖5上可以清楚看到,兩處焊縫裂紋均是從內(nèi)壁起裂,沿熔合線(xiàn)向外壁擴(kuò)展。
圖5 焊縫處剖面
選取編號(hào)44-10-b焊縫泄漏管樣做金相檢測(cè),焊縫熔合區(qū)拋光態(tài)如圖6所示。
圖6 焊縫熔合區(qū)裂紋拋光態(tài)形貌
從圖6可見(jiàn),熔合區(qū)存在明顯裂縫,主裂紋兩側(cè)有較多沿晶小裂紋。主裂紋起始于熱影響區(qū)的粗晶區(qū),從內(nèi)壁向外壁沿晶擴(kuò)展,最終沿熔合線(xiàn)擴(kuò)展。熔合區(qū)部位存在大量黑色網(wǎng)狀氧化物,熱影響區(qū)晶界在拋光態(tài)下清晰可見(jiàn),具有焊接能量過(guò)高,發(fā)生晶界“過(guò)燒”的相關(guān)特征[4-6]。檢驗(yàn)了其他試樣,結(jié)果均類(lèi)似。
焊接熱影響區(qū)拋光態(tài)及腐蝕后對(duì)比形貌如圖7所示,由圖7可知,晶粒間結(jié)合不良,使得彼此間邊界十分清晰,這是焊接熔合異常的表現(xiàn)[7-8]。
圖7 焊接熱影響區(qū)形貌
對(duì)編號(hào)44-4管進(jìn)出口段、編號(hào)44-10管取樣進(jìn)行了室溫拉伸試驗(yàn),相關(guān)結(jié)果如表3所示。
表3 室溫拉伸試驗(yàn)結(jié)果
編號(hào)44-5管子拉伸試驗(yàn)具體情況如圖8所示。從圖8可清晰觀(guān)察到發(fā)黑區(qū)域。
圖8 拉斷試樣形貌
將編號(hào)44-5管拉伸后斷口發(fā)黑區(qū)域取樣,進(jìn)行金相檢查,如圖9所示。斷面附近拋光態(tài)可見(jiàn)清晰晶界及晶界氧化物。
圖9 斷面發(fā)黑區(qū)域形貌
利用大數(shù)據(jù)分析基本原理,匯總各項(xiàng)理化檢驗(yàn)結(jié)果[9-10],認(rèn)為焊縫部位熔合區(qū)域存在大量沿晶裂紋,主裂紋失效原因?yàn)楹附庸に囘x取了“一道焊”,使得焊接的線(xiàn)能量過(guò)高,晶界部分熔化,結(jié)合處熔合不良。焊接過(guò)程工藝質(zhì)量控制不當(dāng)是此次失效的主要原因。
對(duì)上述裂紋處管子進(jìn)行重新焊接,改用多層多道手工焊接工藝,降低焊接線(xiàn)能量,嚴(yán)格控制層間溫度,確保焊接處熔合良好。焊接后的所有焊口均利用射線(xiàn)探傷進(jìn)行檢測(cè),未出現(xiàn)異常,證明多層多道焊的焊接質(zhì)量能夠滿(mǎn)足要求。
爐管泄露是機(jī)組長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的主要威脅之一,根據(jù)高溫再熱器泄露管的外觀(guān)檢查、金相分析及機(jī)械性能測(cè)試,最終認(rèn)為焊縫出現(xiàn)裂紋失效的主要原因?yàn)椋汉附邮枪に囐|(zhì)量控制不當(dāng),致使焊接線(xiàn)能量過(guò)高,兩根管對(duì)口部位熔合不良。對(duì)同類(lèi)型焊口切除后,按照多層多道焊工藝進(jìn)行了重新焊接。經(jīng)射線(xiàn)檢測(cè),焊接質(zhì)量?jī)?yōu)良,高溫再熱器能夠滿(mǎn)足安全運(yùn)行的要求,相關(guān)分析經(jīng)驗(yàn)可供同類(lèi)機(jī)組參考。