吳偉勤,董建鋒,韓寶臣,魏光升,朱 榮
(1.南京鋼鐵股份有限公司,江蘇 南京 210035;2.北京科技大學 冶金與生態(tài)工程學院,北京 100083)
鋼中氫含量超過白點臨界值時,會導致鋼材性能惡化甚至報廢,因此現(xiàn)代鋼材生產中必須把鋼中氫控制在一定數(shù)值以下[1]。為了獲得較好的脫氫效果,要合理地選擇循環(huán)因數(shù),促使鋼水均勻混合,減少氣體濃度梯度值,增強脫氣效果[2]。 在運行參數(shù)中,通過吹氣管吹入的氬氣流量是決定液體循環(huán)流量的主要因素,但當氣體流量超過一定值時,存在飽和或最大循環(huán)速率[3-7],過大的提升氣流量甚至破壞真空度反而使循環(huán)流量減小,脫氫效果變差。研究表明浸漬管插入深度對循環(huán)流量有一定的影響,在一定范圍內隨著浸漬管插入深度的增加,氣泡上升到真空室液面行程增加,循環(huán)流量增加[8-10]。
南鋼RH存在脫氫處理時間長,脫氫速率較慢的情況,本文通過水力學模擬研究提升氣流量和浸漬管插入深度對循環(huán)流量及混勻時間的影響,并根據(jù)現(xiàn)場條件在150 tRH爐上選擇部分參數(shù)進行試驗,研究提升氣流量和浸漬管插入深度對RH脫氫效果的影響。
實驗以某150 tRH真空精煉裝置為原型,保證模型與原型的幾何相似,取模型與原型的幾何相似比為1∶4,原型與水模型主要尺寸及參數(shù)見表1。
由于RH真空精煉裝置內的流動狀態(tài)是流體的慣性力和重力起決定作用,因此可以通過保證模型與原型兩系統(tǒng)下降液流的修正Froude準數(shù)相等來確定模型提升氣體流量與實際RH提升氣體流量的關系[6-7],取上升管內徑d為幾何特征參數(shù)。由于氣體壓力與流量計量表都是在標準狀態(tài)下標定,則可根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程對氣體壓力、密度進行修正,最后可得:
(1)
式中:ρ1為標態(tài)下氬氣密度,kg·m-3;ρair為標態(tài)下空氣密度,kg·m-3;ρsteel為鋼液密度,kg·m-3;ρwater為
表1 RH原型及模型尺寸主要參數(shù)
模擬用水密度,kg·m-3;VP為原型提升氣流量,m3/s;Vm為模型提升氣流量,m3/s;dP為原型浸漬管內徑,m;dm為模型浸漬管內徑,m;Pwater為水模型氣源壓力,MPa;Psteel為原型氣源壓力,MPa;Twater為水的溫度,K;Pwater為鋼液的溫度,K。
將表2物性參數(shù)帶入式(1),可計算出水模型提升氣體流量與原型實際提升氣體流量之間的關系:
Vm=0.016 3VP
(2)
表2 主要物性參數(shù)
循環(huán)流量為單位時間內通過RH下降管或上升管的鋼液量,由于考慮到上升管內氣泡含量較多,本研究所使用的超聲波流量計要求被測量液體含氣率低,因此選用下降管中的液體流量作為循環(huán)流量,超聲波流量計安裝在下降管側壁實時測量循環(huán)流量?;靹驎r間是用來直接描述反應器混合效率的一個物理量,實驗中,循環(huán)流量的測量采用TDS-100H手持式超聲波流量計,混勻時間的測量采用DDLY-2005型電導率儀。實驗裝置示意圖見圖1。
結合實際生產情況,在原型插入深度為550 mm時,研究原型提升氣流量為80、100、120和140 m3/h(標準)時提升氣流量對循環(huán)流量和混勻時間的影響;在原型提升氣流量為100 m3/h(標準)時,研究原型插入深度350、450、550和650 mm對循環(huán)流量和混勻時間的影響。對應的模型插入深度為原型插入深度除以4。
圖1 實驗裝置示意圖
1.4.1 提升氣流量的影響
從圖2可看出,提升氣流量對循環(huán)流量影響很大,隨著提升氣流量的增加,循環(huán)流量持續(xù)增加,但隨著對應的原型流量從120 m3/h增加至140 m3/h,循環(huán)流量從7.45 m3/h增至7.72 m3/h,增加幅度有所下降,說明上升管內含氣率過高,在上升管內徑限制的條件下提升氣流量對循環(huán)流量的影響慢慢接近限度。
隨著提升氣流量的增加,混勻時間持續(xù)減小,當原型流量從120 m3/h增加至140 m3/h,混勻時間從70.3 s降低至42.1 s,可見增加提升氣流量可顯著減少混勻時間,增加循環(huán)流量。單從水模擬來說原型提升氣流量為140 m3/h時循環(huán)流量最大、混勻時間最小,效果最好。
圖2 原型浸漬管插入深度550 mm時原型提升氣流量對循環(huán)流量和混勻時間的影響
1.4.2 浸漬管插入深度的影響
從圖3可看出,4種插入深度對循環(huán)流量影響不大,極差僅為0.1,遠遠小于提升氣流量對循環(huán)流量的影響。隨插入深度的增加,混勻時間先減小后增大。在原型插入深度由350 mm增加至550 mm時,對應的混勻時間由57.9 s降低到50.3 s,繼續(xù)增加原型插入深度,混勻時間增至62.1 s。插入深度的增加雖增加氣泡行程,但使液體向下流動的行程減小,對鋼包內液體混勻作用減弱,可見插入深度并不是越大越好。
圖3 原型提升氣流量120 m3/h(標準)時浸漬管插入深度對循環(huán)流量和混勻時間的影響
將循環(huán)流量和混勻時間結果綜合來看,提升氣流量為影響兩者的最主要因素,隨著提升氣流量的增加,兩指標均往好的方向發(fā)展,插入深度對混勻時間影響較明顯,對循環(huán)流量影響不明顯。
根據(jù)水模擬實驗結果,隨提升氣流量的增加循環(huán)流量增加,混勻時間降低,而浸漬管插入深度對循環(huán)流量影響很小,且插入深度為650 mm時混勻時間明顯升高??紤]到現(xiàn)場試驗的可行性和水模擬實驗結果,工業(yè)試驗方案為:提升氣流量試驗—浸漬管插入深度550 mm,提升氣流量100、120和140 m3/h(標準)。浸漬管插入深度試驗—提升氣流量100 m3/h(標準),浸漬管插入深度450和550 mm。
除浸漬管插入深度450 mm試驗為16 min高真空處理時間外,其余方案均為20 min高真空處理時間(真空室內壓力為500 Pa時認為達到高真空)。試驗過程中利用Heraeus Multi-lab Hydris在線測定不同處理時間時鋼水中的氫含量。
研究表明鋼液中脫氫過程由鋼液邊界層中的傳質控制[11],對組元i,傳質速率
(3)
[H]=ae-bt+c
(4)
式中:a、b、c均為常數(shù)。
將所得試驗結果帶入式(4)進行擬合分析,并設y=f(x),則-f′(x)為各個方案擬合結果在時刻為x時的脫氫速率。
2.2.1 提升氣流量的影響
從圖4中各擬合曲線可以看出,隨提升氣流量的增加,脫氫效果先增大后減小,要想氫達到2.0×10-6提升氣流量100、120和140 m3/h(標準)方案分別需要16.71、8.5和10.07 min,在氫為2.0×10-6時,3個方案的脫氫速率分別為0.036、0.115和0.093×10-6/min。高真空處理8 min后不同流量間脫氫速率差別不大,25 min后3種流量方案脫氫速率基本接近0,不同流量對脫氫的影響主演在高真空處理前期。與水模擬實驗不同的是試驗條件下提升氣流量120 m3/h(標準)時脫氫效果最優(yōu),相同氫含量條件下脫氫速率最大,這可能是因為較大的提升氣流量雖可增加循環(huán)流量,但過大的循環(huán)流量使得鋼液在真空室內的停留時間過短,反而使得脫氫效果變差。
除此之外,試驗時觀察到提升氣流量100及120 m3/h(標準)方案真空槽內鋼液噴濺現(xiàn)象不明顯,但提升氣流量140 m3/h(標準)方案真空槽內鋼液噴濺十分嚴重,幾爐試驗后真空槽結瘤嚴重,形狀發(fā)生改變。
2.2.2 插入深度的影響
結合圖4,從圖5中可以看出插入深度相比于提升氣流量對脫氫的影響不明顯。插入深度450 mm方案氫達到2.0×10-6需13.14 min,但其初始氫含量低于550 mm方案,假設其初始氫含量為550 mm插入深度方案的5.9×10-6,脫氫速率以0 min時的0.54×10-6/min計算,在其相同初始氫含量條件下計算得450 mm插入深度氫脫除至2.0×10-6時需14.81 min,低于16.71 min。從脫氫速率來看,插入深度450 mm方案在氫為2.0×10-6時脫氫速率為0.068×10-6/min,同樣優(yōu)于550 mm插入深度方案。兩種插入深度方案在高真空處理12 min后脫氫速率基本相同,且在25 min后脫氫速率也接近0。
(1)提升氣流量對循環(huán)流量、混勻時間和工業(yè)生產中實際脫氫效果均比較明顯,隨提升氣流量的增加,循環(huán)流量增加但增幅降低、混勻時間降低,但實際生產中的脫氫效果先變好后變差。
(2)浸漬管插入深度對循環(huán)流量影響不大,對混勻時間有一定影響,且隨插入深度的增加混勻時間先減小后增加,實際生產中較小的450 mm插入深度相比于550 mm,脫氫效果略優(yōu)。
圖4 不同提升氣流量方案氫含量和脫氫速率隨真空處理時間變化
圖5 不同插入深度方案氫含量和脫氫速率隨真空處理時間變化
(3)提升氣流量與插入深度對脫氫的影響主要在高真空處理前期,試驗條件下8 min后不同方案間脫氫速率差別不大,25 min后脫氫速率基本相同且基本為0。