陳震,張景
(冀中能源峰峰集團(tuán) 馬頭洗選廠, 河北 邯鄲 056045)
馬頭洗選廠是冀中能源峰峰集團(tuán)的主力選煤廠,經(jīng)過(guò)近年來(lái)的多次技術(shù)改造,現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝為不脫泥無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器+直接浮選+尾煤壓濾。目前,馬頭洗選廠浮選尾煤的處理流程如圖1所示。浮選尾煤自流進(jìn)2臺(tái)直徑1 050 mm的深錐濃縮機(jī)中進(jìn)行濃縮,深錐濃縮機(jī)底流經(jīng)濃縮分級(jí)后分別成為中煤產(chǎn)品和二段耙式濃縮機(jī)入料;深錐濃縮機(jī)溢流進(jìn)入二段耙式濃縮機(jī)濃縮,二段耙式濃縮機(jī)底流經(jīng)壓濾工段4臺(tái)尾煤壓濾機(jī)脫水后成為尾煤泥產(chǎn)品,尾煤壓濾機(jī)濾液自流入壓濾工段濾液池后,通過(guò)泵打入二段耙式濃縮機(jī)濃縮;二段耙式濃縮機(jī)溢流重新回到生產(chǎn)系統(tǒng)用作循環(huán)水。
圖1 馬頭洗選廠浮選尾煤的處理流程
馬頭洗選廠生產(chǎn)系統(tǒng)白天一般有8 h以上的檢修時(shí)間,尾煤壓濾工段則為全天生產(chǎn),以降低二段耙式濃縮機(jī)內(nèi)的物料濃度。壓濾工段4臺(tái)尾煤壓濾機(jī)均各自配備一臺(tái)渣漿泵用來(lái)提供入料,其中2臺(tái)渣漿泵軸封采用機(jī)械密封,另外2臺(tái)采用壓緊填料密封。此前使用冷卻水取自工段廠房周邊的自備水源井,受其他因素影響該水源井已于一年前停止使用。目前使用的冷卻水水源來(lái)自生產(chǎn)系統(tǒng)廠房附近的478#泵。
478#泵距壓濾工段較遠(yuǎn),且生產(chǎn)系統(tǒng)停車期間478#泵僅用于壓濾工段渣漿泵盤(pán)根、機(jī)封冷卻水與壓濾工段及周邊的清掃衛(wèi)生用水和環(huán)保用水。其中冷卻水使用量較小,壓濾工段周邊環(huán)保用水并不是完全在固定時(shí)間開(kāi)啟。尾煤壓濾機(jī)打料時(shí)間較長(zhǎng),4臺(tái)尾煤壓濾機(jī)間隔卸料打車,任意時(shí)段至少有一臺(tái)尾煤壓濾機(jī)的入料泵處于開(kāi)啟狀態(tài),為保證冷卻水的供應(yīng),478#泵幾乎需要全天24 h保持常開(kāi)狀態(tài),如出現(xiàn)478#泵的故障會(huì)造成壓濾工段尾煤壓濾機(jī)入料泵不能開(kāi)啟,生產(chǎn)系統(tǒng)中的二段耙式濃縮機(jī)底流濃度無(wú)法及時(shí)排出脫水,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成二段濃縮機(jī)底流往事故池排放或二段濃縮機(jī)澄清效果變差、溢流濃度升高,不僅會(huì)制約正常生產(chǎn),還有可能造成環(huán)保事故[1-2]。
為在不影響壓濾工段正常生產(chǎn),降低478#泵開(kāi)啟時(shí)間的同時(shí)提高循環(huán)水的利用率,馬頭洗選廠通過(guò)技術(shù)手段與管理手段完成了對(duì)壓濾工段尾煤壓濾機(jī)濾液的改造。
尾煤壓濾機(jī)在卸料時(shí),尾煤煤餅因含有絮凝劑成分的原因會(huì)造成黏度偏大,易粘在濾布上不易掉落,小車在取拉板過(guò)程中,會(huì)造成濾餅脫落時(shí)受力不均,濾餅邊角易被濾液槽槽體鐵板割斷,掉落至濾液槽中。不僅會(huì)污染濾液,而且增加了清理難度。如何確保尾煤煤餅不掉入濾液槽內(nèi)成為本次改造的第一個(gè)問(wèn)題。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察與測(cè)量,對(duì)濾液槽進(jìn)行了一定的改造,具體改造對(duì)比圖如圖2和圖3所示。尾煤濾餅從濾板間掉落,在確保濾液槽高度合適的情況下,在濾液槽靠近濾板一側(cè)的濾液槽體頂端,呈水平45°角焊接與濾液槽長(zhǎng)度相同的擋煤鐵板,鐵板高度在不影響濾液咀移動(dòng)的前提下貼近濾液咀內(nèi)角,等于直接加大了濾餅掉落的溜槽入口的面積,可以有效地確保濾餅不掉落至下料溜槽內(nèi)[3-4]。
1-濾板;2-濾液槽槽體;3-濾液槽;4-濾液咀;5-下料溜槽。圖2 濾液槽改造前結(jié)構(gòu)示意圖
1-濾板;2-濾液槽槽體;3-濾液槽;4-濾液咀; 5-下料溜槽;6-擋煤鐵板。圖3 濾液槽改造后結(jié)構(gòu)示意圖
啟用壓濾工段原有廢棄75 m3清水池,回收清水來(lái)源初定南側(cè)2臺(tái)625#和626#尾煤壓濾機(jī)濾液,其管道高度高,能保證濾液自流至清水池。原有進(jìn)濾液的地漏水引進(jìn)地溝中,清水濁水分離改造增設(shè)一個(gè)三通管道,并于清水、濁水管道分支各增設(shè)一個(gè)電動(dòng)閘門(mén)。其中清水管道增加的電動(dòng)閘門(mén),控制濾液清水進(jìn)清水池;濁水管道增加的電動(dòng)閘門(mén),控制濾液進(jìn)入濾液池。
如何盡可能減少進(jìn)清水池的濾液濃度成為本次改造的難點(diǎn)。尾煤壓濾機(jī)的濾液跑黑水是由濾布破損以及剛?cè)肓想A段極細(xì)顆粒透過(guò)濾布進(jìn)入濾液引起的。因此,必須使濾布破損以及剛打料階段的濾液不進(jìn)入清水池,才可達(dá)到本次改造的目標(biāo)。
為減少剛?cè)肓想A段極細(xì)顆粒進(jìn)入濾液,造成進(jìn)清水池濾液濃度偏高,馬頭洗選廠設(shè)計(jì)了一套自動(dòng)控制程序,在自動(dòng)控制時(shí),625#和626#中任意一臺(tái)壓濾機(jī)給料泵的運(yùn)行信號(hào)都會(huì)將清水管道的電動(dòng)閘門(mén)關(guān)閉,并將濁水管道的閘門(mén)開(kāi)啟;同時(shí)會(huì)觸發(fā)時(shí)間繼電器,時(shí)間繼電器達(dá)到預(yù)定時(shí)間后自動(dòng)動(dòng)作,去濾液池電動(dòng)閘門(mén)自動(dòng)關(guān)閉,去清水池電動(dòng)閘門(mén)自動(dòng)打開(kāi),濾液開(kāi)始進(jìn)入清水池,時(shí)間繼電器的延時(shí)時(shí)間可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況靈活調(diào)整,一般情況下維持不變。
一般情況下,濾布破損后為保證打車的正常進(jìn)行,往往在下一個(gè)打車循環(huán)前才進(jìn)行更換,這樣會(huì)造成破損濾布處的濾板濾液在當(dāng)前循環(huán)中長(zhǎng)時(shí)間跑黑水。通過(guò)電氣改造實(shí)現(xiàn)濾液水走向控制的自動(dòng)/手動(dòng)控制方式的切換。濾液根據(jù)信號(hào)自動(dòng)控制濾液走向,在出現(xiàn)濾布破損濾液跑黑水時(shí)可將控制模式切換為手動(dòng)控制,由崗位司機(jī)控制濾液走向。
操作流程圖如圖4所示。
圖4 操作流程
改造后操作界面如圖5所示。
圖5 濾液清濁水分離操作界面
改造前,478#通過(guò)近千米的管道輸送清水至壓濾工段附近,供壓濾工段泵的冷卻用水、清掃衛(wèi)生用水,以及洗車機(jī)、噴淋、霧炮等環(huán)保設(shè)施用水。其中壓濾工段產(chǎn)生的廢水與尾煤壓濾機(jī)濾液一同進(jìn)入壓濾工段廠房?jī)?nèi)部的濾液池,并通過(guò)泵打入二段耙式濃縮機(jī)中。壓濾工段改造前的水系統(tǒng)流程如圖6所示。
圖6 改造前壓濾工段水系統(tǒng)流程
改造后,壓濾工段濾液的清濁水分離已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn),濾液清水進(jìn)入清水池中,可以供給壓濾工段渣漿泵軸封冷卻用水、清掃衛(wèi)生用水、進(jìn)出廠洗車機(jī)用水、噴淋霧炮降塵用水,清水池的溢流進(jìn)入壓濾工段廠房?jī)?nèi)的地溝中,通過(guò)有根據(jù)液位自動(dòng)啟停功能的掃地泵打入濾液池中,同時(shí)仍保證478#清水泵能夠用于壓濾工段水系統(tǒng)的臨時(shí)補(bǔ)水;濾液濁水進(jìn)入濾液池中,與通過(guò)地溝、集水池收集后經(jīng)掃地泵回收的渣漿泵軸封冷卻廢水、清掃衛(wèi)生廢水、進(jìn)出廠洗車機(jī)廢水一同進(jìn)入濾液池中,最終返回濃縮機(jī)中重新澄清。改造后壓濾工段水系統(tǒng)流程圖如圖7所示。
圖7 改造后壓濾工段水系統(tǒng)流程
濾液槽安裝斜擋煤板的改造有效地解決了尾煤壓濾機(jī)在卸料過(guò)程中,煤餅易被濾液槽體鐵板切割后掉入濾液槽的問(wèn)題,降低了職工清理濾液槽的勞動(dòng)強(qiáng)度,為濾液的重復(fù)利用改造奠定了基礎(chǔ)。
濾液的清濁水分離改造是根據(jù)尾煤壓濾機(jī)打料過(guò)程中濾液濃度變化的規(guī)律而進(jìn)行的改造,改造后消除了壓濾工段對(duì)廠內(nèi)478#清水泵的用水依賴性,同時(shí)在保證清水質(zhì)量的情況下可供給壓濾工段周邊的清潔、環(huán)保設(shè)施用水,每日減少478#清水泵的開(kāi)啟時(shí)間至少8 h,478#實(shí)際功率為55 kW,按照每度電0.61元計(jì)算,每年至少節(jié)約電費(fèi)9.66萬(wàn)元。循環(huán)過(guò)程中損耗減少96 m3/d,每天節(jié)省水費(fèi)415.68元,每年節(jié)省水費(fèi)14.96萬(wàn)元。
本次改造為壓濾工段構(gòu)建了一套更加完整可靠的循環(huán)水系統(tǒng),在常用的水系統(tǒng)循環(huán)方式出現(xiàn)故障時(shí),還可通過(guò)操作方式的靈活轉(zhuǎn)變調(diào)整用水來(lái)源與供水去向,不僅提高了壓濾工段濾液的重復(fù)利用率,同時(shí)排除了一些不可控因素對(duì)壓濾工段連續(xù)生產(chǎn)的影響,進(jìn)而提高了煤泥水處理系統(tǒng)與循環(huán)水質(zhì)量的穩(wěn)定性[5]。
受目前日益嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì)與降本增效的趨勢(shì)影響,降低生產(chǎn)清水消耗已成為各大洗煤廠的重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目,水系統(tǒng)攻關(guān)在選煤廠發(fā)展中的應(yīng)用前景廣泛,通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目的改造應(yīng)用,進(jìn)一步降低了企業(yè)的生產(chǎn)用水用電消耗,符合降低能源消耗的目標(biāo),為選煤企業(yè)提供了新的節(jié)能思路,該項(xiàng)目的改造思路與技術(shù)手段可以在其他選煤廠及相近行業(yè)進(jìn)行推廣[6]。