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        某輕型越野車離合器系統(tǒng)專項(xiàng)性能試驗(yàn)開發(fā)與驗(yàn)證

        2020-10-29 07:37:05吳海濤廖云霞孟龍劉榮昌何軍軍
        汽車科技 2020年5期
        關(guān)鍵詞:誤操作爬坡踏板

        吳海濤 廖云霞 孟龍 劉榮昌 何軍軍

        摘 ?要:針對(duì)某輕型越野車離合器踏板力沉重的問題,對(duì)離合器分離力進(jìn)行優(yōu)化。結(jié)合用戶使用場(chǎng)景,從零部件、系統(tǒng)、整車多層級(jí)考慮,制定離合器系統(tǒng)專項(xiàng)性能試驗(yàn)方案,并進(jìn)行實(shí)車驗(yàn)證,結(jié)果表明優(yōu)化方案可降低踏板力,離合器系統(tǒng)滿足設(shè)計(jì)要求。

        關(guān)鍵詞:離合器踏板力;專項(xiàng)性能試驗(yàn)方案

        中圖分類號(hào):U467.1 ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ?文章編號(hào):1005-2550(2020)05-0069-04

        Abstract: In order to solve the problem of heavy clutch pedal force of a light off-road vehicle, the clutch release force is optimized. Combined with the user's usage scenarios, considering the multi-level considerations of parts, systems and vehicles, a special performance test plan for the clutch system was developed and verified by the actual vehicle. The results show that the optimized plan can reduce the pedal force and the clutch system meets the design requirements.

        Key Words: Clutch Pedal Force; Special Performance Test Plan

        1 ? ?前言

        離合器作為MT車型必備的重要總成,在行駛過程中,駕駛員根據(jù)需要踩下或松開離合器踏板,使發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱分離和結(jié)合,以切斷或傳遞發(fā)動(dòng)機(jī)向傳動(dòng)系統(tǒng)輸入的動(dòng)力。離合器系統(tǒng)的基本要求:結(jié)合平穩(wěn)、分離迅速而徹底;調(diào)節(jié)和維修方便;良好的耐磨性和足夠的散熱能力;操作方便省力。

        本文根據(jù)某輕型越野車在開發(fā)過程中出現(xiàn)的離合器踏板沉重問題所進(jìn)行的設(shè)計(jì)優(yōu)化,從零部件、系統(tǒng)、整車三方面制定離合器系統(tǒng)性能試驗(yàn)方案,建立試驗(yàn)方法并進(jìn)行驗(yàn)證,提前識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。也為后續(xù)MT車型離合器系統(tǒng)驗(yàn)證提供依據(jù)。

        2 ? ?設(shè)計(jì)方案優(yōu)化

        某輕型越野車在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)離合器踏板力沉重,應(yīng)對(duì)方案如下:

        (1)增加離合器踏板行程

        根據(jù)離合器設(shè)計(jì)規(guī)范中的人機(jī)工程要求,踏板最大行程應(yīng)<150mm,目前離合器最大行程140mm,行程只能增加10mm,考慮到零部件制造公差,踏板行程無法增加。

        (2)降低離合器分離功

        離合器分離功=離合器最大分離力?分離行程。降低分離功的方法:①選擇優(yōu)質(zhì)離合器產(chǎn)品可降低離合器分離功;②采用直徑大的離合器總成,可降低分離功。

        (3)增大助力器

        離合器助力器缸徑由3英寸增加至4.5英寸可使踏板力滿足要求,但經(jīng)過總布置校核后,環(huán)境件會(huì)產(chǎn)生干涉,需要進(jìn)行適應(yīng)性的更改。

        綜合上述方案,同時(shí)考慮成本和周期,在分離行程不變的情況下,采用降低離合器分離力來降低踏板力。

        具體措施如下:膜片彈簧厚度由3.05mm降為2.95mm,離合器蓋及壓盤總成的壓緊力由8200N調(diào)整為7500N,后備系數(shù)由1.44降低為1.32,分離行程不變,理論上計(jì)算的踏板力為120N。優(yōu)化前后的離合器性能參數(shù)對(duì)比見表1:

        由于后備系數(shù)降低,離合器傳遞最大扭矩的可靠程度就會(huì)降低,因此需要通過專項(xiàng)試驗(yàn)來驗(yàn)證優(yōu)化方案是否滿足使用要求。

        3 ? ?試驗(yàn)驗(yàn)證策劃

        對(duì)于離合器的使用,用戶大部分使用場(chǎng)景如下:

        市區(qū)工況:正常車輛起步、換擋行駛;

        山區(qū)工況:山區(qū)駕駛時(shí)各種坡道時(shí)的行駛、坡道停車時(shí)起步;

        高速工況:較高車速下車輛的持續(xù)行駛;

        越野工況:一般在四驅(qū)狀態(tài)下穿越地形復(fù)雜的區(qū)域,需要大油門起步和加速;

        高原工況:高海拔地區(qū)由于動(dòng)力性能下降,需要大油門起步或爬坡;

        誤使用工況:使用高檔位、高轉(zhuǎn)速起步后行駛;

        驗(yàn)證方案基于用戶的使用場(chǎng)景,結(jié)合產(chǎn)品開發(fā)流程,從零部件、系統(tǒng)、整車三方面進(jìn)行設(shè)計(jì)。同時(shí)根據(jù)離合器設(shè)計(jì)方案的變更點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),在零部件試驗(yàn)中增加測(cè)試項(xiàng)目,制定專項(xiàng)系統(tǒng)驗(yàn)證方案,對(duì)系統(tǒng)的性能和可靠性進(jìn)行全面的考核。整車級(jí)的驗(yàn)證一般在道路耐久試驗(yàn)中進(jìn)行驗(yàn)證,本文就不贅述。

        3.1 ? 零部件試驗(yàn)

        離合器零部件試驗(yàn)項(xiàng)目參考QC/T 25《汽車干摩擦式離合器總成技術(shù)條件》及 QC/T 27《汽車干摩擦式離合器總成臺(tái)架試驗(yàn)方法》,因設(shè)計(jì)優(yōu)化后離合器后備系數(shù)降低,增加了最大扭矩?zé)崴ネ嗽囼?yàn)。離合器零部件試驗(yàn)項(xiàng)目見表2:

        3.2 ? 系統(tǒng)試驗(yàn)

        在零部件試驗(yàn)滿足設(shè)計(jì)要求的前提下,系統(tǒng)試驗(yàn)從主觀和客觀來開展,在試驗(yàn)場(chǎng)內(nèi)通過不同類型的試驗(yàn)項(xiàng)目加速驗(yàn)證。系統(tǒng)試驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目見表3。

        3.2.1 離合器主觀評(píng)價(jià)

        離合器主觀評(píng)價(jià)共分為12項(xiàng)評(píng)價(jià)操作,分別評(píng)價(jià)在不同油門開度或車速下離合器系統(tǒng)的表現(xiàn),含踏板行程、結(jié)合行程、踏板力等項(xiàng),按照10分制對(duì)各項(xiàng)進(jìn)行打分,12項(xiàng)評(píng)價(jià)操作全部完成后進(jìn)行綜合評(píng)分。

        3.2.2 平路原地起步試驗(yàn)

        平路原地起步試驗(yàn)分為1擋原地起步試驗(yàn)和2擋原地起步試驗(yàn)。平路1擋進(jìn)行20次起步為1組循環(huán),進(jìn)行50組循環(huán),共計(jì)1000次;平路2擋進(jìn)行20次起步為1組循環(huán),進(jìn)行25組循環(huán),共計(jì)500次。

        3.2.3 爬坡試驗(yàn)

        爬坡試驗(yàn)分為20%坡道爬坡試驗(yàn)和40%坡道爬坡試驗(yàn),20%坡道爬坡試驗(yàn)在180秒內(nèi)進(jìn)行3次爬坡試驗(yàn)為1組循環(huán),進(jìn)行200組循環(huán),共計(jì)600次,40%坡道爬坡試驗(yàn)在180秒內(nèi)進(jìn)行2次爬坡試驗(yàn)為1組循環(huán),進(jìn)行150組循環(huán),共計(jì)300次。

        3.2.4 誤操作試驗(yàn)

        離合器誤操作試驗(yàn)分為1擋誤操作試驗(yàn)和2擋誤操作試驗(yàn)。

        1擋誤操作試驗(yàn):發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到3000rpm時(shí)起步,快速抬起離合器踏板,發(fā)動(dòng)機(jī)不熄火行駛和發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到2000~2500rpm時(shí)離合器處于半聯(lián)動(dòng)狀態(tài)行駛為1組循環(huán),進(jìn)行500組循環(huán)。

        2擋誤操作試驗(yàn):發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到3000~3500rpm 時(shí)離合器處于半聯(lián)動(dòng)狀態(tài)行駛為1組循環(huán),進(jìn)行250組循環(huán)。

        4 ? ?試驗(yàn)結(jié)果及分析

        4.1 ? 零部件試驗(yàn)在供應(yīng)商處開展,共進(jìn)行9項(xiàng)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果均滿足要求。

        4.2 ? 系統(tǒng)試驗(yàn)在通州試驗(yàn)場(chǎng)進(jìn)行,選取3個(gè)樣品,分別在長(zhǎng)直線性能路、16%/20%/40%標(biāo)準(zhǔn)坡、試驗(yàn)場(chǎng)一般道路上開展。

        離合器主觀評(píng)價(jià)結(jié)果:對(duì)12項(xiàng)評(píng)價(jià)操作后,離合器系統(tǒng)的各項(xiàng)評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)均不低于6.5分,說明離合器系統(tǒng)的表現(xiàn)用戶抱怨程度低,可以接受。離合器主觀評(píng)價(jià)結(jié)果見圖1:

        平路原地起步試驗(yàn)結(jié)果:平路原地起步試驗(yàn)結(jié)束后對(duì)整車進(jìn)行評(píng)價(jià),整車行駛中離合器無打滑現(xiàn)象。試驗(yàn)前后加速性能變化率小于5%。試驗(yàn)前后加速性能試驗(yàn)結(jié)果見表4:

        爬坡試驗(yàn)結(jié)果:爬坡試驗(yàn)結(jié)束后對(duì)整車進(jìn)行評(píng)價(jià),整車行駛中離合器無打滑現(xiàn)象。

        誤操作試驗(yàn)結(jié)果:誤操作試驗(yàn)結(jié)束后對(duì)整車進(jìn)行評(píng)價(jià),整車行駛中離合器無打滑現(xiàn)象。對(duì)離合器進(jìn)行拆解檢查,檢查結(jié)果:壓盤總成無破損,各鉚接出無松動(dòng),從動(dòng)盤總成無破損、裂紋。拆解檢查圖片見表5:

        試驗(yàn)前后對(duì)離合器踏板力進(jìn)行測(cè)量,結(jié)果表明,試驗(yàn)前離合器踏板力峰值為122N,試驗(yàn)后踏板力峰值為125N,變化率為2.46%,變化不大。

        4.3 ? 優(yōu)化后的離合器搭載整車道路耐久試驗(yàn)、三高地區(qū)試驗(yàn)驗(yàn)證后,均未出現(xiàn)問題。

        5 ? ?結(jié)論

        驗(yàn)證結(jié)果表明,在降低離合器分離力后,離合器總成滿足設(shè)計(jì)要求,踏板力有一定改善。

        從零部件、系統(tǒng)、整車多層級(jí)考慮,通過建立離合器系統(tǒng)專項(xiàng)性能試驗(yàn)方法,豐富試驗(yàn)驗(yàn)證手段,提前識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),降低開發(fā)成本。

        參考文獻(xiàn):

        [1]徐石安. 汽車離合器,北京:清華大學(xué)出版社,2005.8.

        [2]韋小燕. 一種降低離合器踏板力的方法,汽車科技,2017.

        [3]趙志永. 某微型轎車離合踏板力的改善,河南:第十一屆河南省汽車工程科技學(xué)術(shù)研討會(huì),2014.

        [4]QC/T 25-2014《汽車干摩擦式離合器總成技術(shù)條件》.

        [5]QC/T 27-2014《汽車干摩擦式離合器總成臺(tái)架試驗(yàn)方法》.

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